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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑
    9 a2 K( j- |6 F. n3 b- x0 P* X8 x4 b
    https://www.sohu.com/a/294699231_659026
    5 q# Z7 J+ W5 W9 q5 g: S感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效8 F4 ]$ b3 _! @$ \7 l; L: Y/ y
    2019-02-14 09:13:427 ]5 c" {4 v& D
    作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知3 o2 c" \) k: o/ f1 W

    8 v1 l' [! ?( {8 d0 M* Y+ A单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
    : y& U  c1 H& C3 O" b' P  U
    : D; E  C7 P0 d来源:《金属加工(热加工)》杂志+ \, b+ j0 \! p5 y* |
    6 F6 \5 a. _  C
    1.概述  _9 [; J* h1 c8 ]) }

    1 r* i$ K9 R8 O! i我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。8 m5 G1 C: ?. a" P2 q6 N

    9 n5 w7 A- `" f1 b点击进入看图评论
    1 ^2 M( c  l7 i0 `; d9 N) P9 @, k6 O) g- p+ p' [9 B" F
    图1 原配料流程
    , A4 M" I+ L( c) D% ~6 c% ^1 P" S% y# d5 q/ g: w2 z8 j
    2.改善前原状
    ' u$ @. S; a4 C2 ~
    * A7 y. a2 y; U6 E  M# B经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    . H: ~7 l- Y  h3 t4 R1 y% e3 A# R# ~* I
    : m: W) ?2 p; U) P" S, n(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。& Z9 P. z, g/ q9 Y8 H0 C

    # r' T% I0 T  G- i+ K7 p! i5 U(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。) P+ o7 M$ i4 l

    - ?* k( h6 S3 K7 U0 V+ D(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。. M$ ]1 g2 Y) t" R- x* d1 @5 K# @& c

    % r0 _  D( G: a; r3.问题分析; ]8 V) N# `  N5 Q

    * M# P) x6 N  ^+ L" ~9 Y通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。8 e' b+ P% s! Q9 c- H6 ^
    - L* W+ ?( `# g9 U
    点击进入看图评论3 `# y9 Q! J1 l# [) x
    : J5 n( w: w! s1 B9 D6 Z, H3 m
    图 2) [/ k& E7 h( f$ O+ O

    ' Q$ `6 i7 N3 d(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。, [2 w7 \/ V4 r+ a+ i

    2 y1 D% d. D; y, j8 L相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    3 l. I6 M( _, J7 G
    2 \! U5 s7 G' T0 K举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    1 Z' y$ \) X3 e& w9 `: v9 ?3 l3 Q# h* v6 Q- G
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    ; A( X" Z( k- h8 y/ m! Z
    6 y, f5 {/ U) g(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。, Y5 t/ I: R4 D: ]# u$ d& D4 G' g& b" `

    ! I0 u  S$ P8 X4.解决方案: O1 H7 U  s; H' E

    - h- V' ]1 o  z# Q( I$ T, i通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
    + _5 a% K5 k6 l* Q
    / @$ J* ~! V, @9 {5 L6 V点击进入看图评论) K3 I$ z& W2 |' @$ |  r6 M  ]+ r

    7 k* [% p& R1 T( c5 t7 T" O7 @图3 合金配料系统
    % E) c5 F& d; d' M& e( V% X: T" ?2 L4 N! K3 S9 v8 t& U
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
    # ^0 E1 T5 ^( g! E
    - A- d0 O8 V$ |9 p7 d- J点击进入看图评论4 U- a9 `7 q2 T/ w# b0 e

    4 s3 V: {$ @! U! E9 h1 ~图 4' H' T2 n, u: [; _8 \2 P. s8 C4 v. S

    $ c5 Y% `# H  i员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。! D1 c1 N7 t0 Q+ ^
    $ \9 X( ?7 o0 e  z1 j$ ]. `
    点击进入看图评论+ w& {% o0 m& U4 D3 m

    ! g/ R9 E& d  |; g, B2 W9 U7 G图5 安灯防错系统+ n( y" h3 P6 A* I- D# x5 k3 w
    & R  w! T% p" t6 x7 @
    5.执行方案并标准化
    / O) p1 ^  v1 v2 Q8 A0 N- U. ?  u( w- ~
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    4 C3 k  {' a% p$ \8 A+ ?8 [& i1 A: S. Q9 e( \) @( t5 j
    点击进入看图评论8 [" c& C8 z9 L% i$ U+ r' n

    / ?1 t! H' n9 c) p* q每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    % V, Y9 j0 n2 M& B. n; @. _& w- E6 A" `7 t) j* S' V' F
    6.效果展示
    ; e- m0 z% m( `
    2 x* H9 t) C% L; U(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
    ' y. }: ], Q) |1 }# \9 Y. R: o9 Q( l! n
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。" L& C1 C  n- Z- C( t+ \0 x

    2 a3 A# v( r1 t0 n; f, |* U+ b点击进入看图评论
    7 z9 ]/ K. [* t6 C" W- a6 {! \9 o9 C. ]. Q: N
    (a)
    9 l; J4 G% a! J3 e& O) p* N0 }5 B5 R5 C" U& n
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    1 ?( G% m# R# f5 `9 i0 P5 _
    % i9 D* Q4 m/ w3 q(b)
    ; ?2 w: S( d  r- t4 m
    : y* }1 Q4 M4 |$ s3 e: k3 _' f4 J- Q点击进入看图评论
    5 j; O- d- I) J0 s1 E% `
    + E( }  B& Q; W2 I6 h(c)
    2 Q) C# n+ S6 v, s+ Q0 ]) [" P' N# W' S' {4 u
    图6 Cr元素等过程能力分析
    $ e/ A( |/ V0 k1 S- I" T4 Q" @/ d; `( U# X
    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。1 n2 y! B( R* k  p! M2 i
    ' c' V& x) D6 V- {% K
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    4 @: w7 M& h) p$ R1 e2 F( g) H. p* G6 [9 a
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7)., M% p- y7 l9 t  @* X
    - m: t. ^/ k/ k! |& L  z2 L
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。  s5 l6 ~! |/ U3 O: P# Y
    1 R" b& E9 r  A$ G
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    $ F! M  q) k' y% D0 R图 7. v7 ]( L! ^& n
    0 N7 |5 K' x( T; o. `* i
    点击进入看图评论' R- X3 u# _0 L
    / A2 ^; G) r& O  f
    图 8/ m5 F3 S( U/ P: B% T, `1 L* S$ _  }  W

    " ]/ P# Z. i+ v, z  F4 X(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    * E; d5 c; {, d& s8 X; j+ O9 W* _) R5 a
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    1 Q1 z$ i' j+ {
    - Z. d/ A  R6 i0 \: U图 94 e& S+ j% X, O. e+ x% R

    5 l8 `1 u/ s, ~; Z(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    8 G' _$ y) P5 x* V% h" G  S( p5 E% Z6 v3 i, `) U, p$ y
    7.成果与收获
    " R* b9 K) v2 f7 h0 x; \5 v: S
    . Q: i9 B3 }* @: ?$ d+ ^6 k* t: c通过改善获得以下成果:6 F) G5 P1 K2 Z* n+ y6 x
    , t2 \* `6 B: M; ]' r
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    ! F* P, f" E4 B1 a( I1 }
    ( E: J6 @! M$ m2 o  c(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。5 k/ Z- i: G. z! E9 i: S8 K
    0 P4 J  e+ k; o0 w
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    2024-1-5 09:19
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     楼主| 发表于 2022-5-13 18:45:42 | 显示全部楼层
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述1 h3 [' I( ]0 ~9 [# c- `  b

    % z6 {2 V3 ?7 v我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
    4 A4 ]7 _7 J  J% y, ?5 h9 f+ u4 @( q0 Z0 b
    A1.jpg : i. U8 @* W0 n) A+ k4 \

    1 f4 w& Q2 f; [图1 原配料流程
    ( X) i" Y2 v9 x# f6 u, Y5 h. k% q
    : U# U/ ]2 M$ ?$ J2.改善前原状
    % r% o: B8 B. w
    : x& ^4 [2 A6 B  z, L$ `0 V经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。 . s1 r; r# }6 b$ i( [  c' B

    1 F4 m8 q% \3 _(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    7 g/ a, J1 h7 b5 r" S2 W; K7 A# [5 A1 }, ~1 g; [) G2 G
    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。# R. M$ f8 N8 @7 t

    : w! I7 }4 O2 k# d' _: m(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。  s- E2 X0 G) q$ _: o# u% l
    6 h' T, m; n, d4 n. O/ S: g' q
    3.问题分析+ D5 C- p6 E. s8 f, S3 ^

    - Y: E9 [/ l; m+ w- u- H. h  B, D通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。" H! g# d+ {! t" l  N6 l

    / x7 q5 N7 Q+ Z, g' H) k! C- S; u
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    : ~9 m7 e# {/ u5 L% B' F3 S& \图 2
    : R( V. z4 R3 W$ Y0 \6 {  b- d6 `+ ?4 l( |1 d! [
    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    9 @/ _8 n- a, s: h* ]
    2 `$ G: u3 Q, Q5 p& {相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    . e' f" Z8 H+ r4 W, D5 S- p. b9 A; k6 V( U; c- I0 M) t
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
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    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    % {6 s9 |; t8 ]: o, c$ t4 l* S2 M$ U" s9 B
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。0 U6 B) ]2 D' ^6 C( ~0 c

    ) s, H$ v$ n- l0 g+ k4.解决方案9 C: ~4 H. `, r4 S, N& ?9 l4 X+ K  Z
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    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。; H! C. v" T0 W8 ^
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    ( U7 i' W6 d  n# k* e. K) |3 i A3.jpg # {8 c0 P0 J/ x- J4 L5 D
    图3 合金配料系统
    # n6 R* F* \) D8 J9 j% n$ K5 z4 u; [! b! R+ w; W
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。 / M) a3 [) c3 _4 O# x

    4 {: O+ r& {" p8 H8 q/ e
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    4 h7 X% Y1 [- E! Z2 x! u8 v* E5 u图 4
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    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。9 Q- o+ p. ^5 ~

    ( X; r5 i% k3 m2 p- {  e; z8 G4 h' E' t+ Y) a7 V2 l$ V
    A5.jpg * |9 p- `9 [: L9 X0 U. M/ X9 a
    图5 安灯防错系统1 m+ C  D) [2 Y" x3 k
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    5.执行方案并标准化3 q& x! v6 o( s+ o. @1 ~; e+ Z
    0 v- l* ?0 S! N6 e6 ?/ B# ~" f9 W
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。$ u- ^# J! ]/ q) R, i, a' t! _

    ' F: o* a/ K3 d6 B8 `# ^4 Z5 P A6.jpg
    0 \7 R& Y8 V6 m) {3 s9 `" ~' A+ X  s9 ^2 [
    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    ; _9 `1 w3 B6 s. t3 ]- }* l! }7 U8 U1 d* a( @
    6.效果展示! E8 }" B* h  Z6 F0 P) B" w, I! x

    # O+ w" B0 w+ B8 O6 E9 X1 c(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
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    / R+ S! N0 k! E0 w8 D应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。$ Y6 J8 ^4 I6 p7 J( @

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    1 X$ R& z; z: x7 z3 G0 {( R7 {  N$ \5 w9 Q" _9 _4 N  `
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    : }/ r: S* G5 O(c)
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    A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析% S) U4 _, J+ e1 I, s, T
    % ~9 p: J( E4 t  w  t- Q
    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    : a0 t0 q/ F) b, `3 _! c  E; H) i  r- {
    A11.jpg
    . O- Q4 z9 I; ?7 t6 j: W
    ( M& l9 G7 N! n& ]4 u+ A( {. i1 L(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    2 ?8 l! n& t  v, K0 V
    ) ^0 u7 Q) M' W$ W# k 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。/ \' O) P5 i' W  e8 @
    + X- l' W" D5 X( P# j$ _# q

    - t' T6 s* {1 ?9 a% M  Z3 @: A0 c$ `  w( W& ]. s
    图 7
    ' Q6 z, l- ?. K% w. O) M9 c3 V- i- H# X$ I0 }

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    + U2 O: G8 j: f(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    ( p5 [# j# |# V5 K" n" k# ]
    & Q/ B4 {5 h( J' Q; B
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    图 9# l1 @' n4 X$ ^0 y; A& T# ?
    8 C0 j; G* `: u7 N( _
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。! S6 T5 m" R" e* g, b

    ' s" F/ P$ k- e% f6 A" X7.成果与收获
    1 H3 }. v7 Q" d- V/ m1 k& j: W$ `1 P; q7 P& e
    通过改善获得以下成果:
    7 r0 X% o- T. t9 b0 ?  N) g
    5 a- h3 H0 V, l6 f(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    4 i3 ?2 V5 N3 {( D; s% X' Y4 g3 r# l9 x# ]; }; Y. p
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
      Y. K8 t6 @) i% g
    ; N" s( P. c# M# ~2 {(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。1 c8 `8 l" F* Y
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    4 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:266 z* p# l  G& z4 N2 O5 ^" G
    1.概述
    * n! C% N8 b( Q- u5 s9 L. Q/ L% ~3 _9 Y/ z
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...

    % E" v/ ~% r4 ]# Y- R9 U6 x: l感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    2022-6-15 11:45
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。2 l* g# V& Z; f% A: K+ V
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