TA的每日心情 | 开心 2025-12-29 15:49 |
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签到天数: 382 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
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发表于 2022-5-14 06:26:51
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1.概述
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我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。8 X; p7 @, t. v2 X0 e, C
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; v8 i* y0 x( @" N! Z图1 原配料流程4 I4 _* C, o4 ~) e9 \' D
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2.改善前原状1 D8 l' B/ w$ A, \' ?0 G
6 I7 Q2 W% r0 ?) h/ W经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。 4 z" w4 w3 P: Q/ G) g0 r {% H
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(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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* B2 j) Z$ F& J1 g6 L, f(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
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(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
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0 c, F; K6 G( e3.问题分析
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1 H/ R; s4 J1 U通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。/ @! Q- x- X; d7 }
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图 2! j" ?5 @0 q1 a/ Z. A
' a; H( y& `+ C, b g4 a(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。 # I7 J- F" b0 s. M8 ^ O% w
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相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
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% H5 H7 [" h e( ^举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。' G0 @, q& W4 }' ^( Y# P
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员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。 n8 M/ s, r G! l" U
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(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
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4.解决方案
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通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。( f0 ^4 v: o+ @5 n# L, z& U. R
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图3 合金配料系统
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将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
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) o4 E% t% S$ X, Y图 4
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员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。7 D6 j, Q3 w/ S4 \! u* q8 N7 w Q
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9 R6 ~- Y; ]& T0 ^: R7 J1 {图5 安灯防错系统
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- E" E( _- v8 l& f: \- L6 b5.执行方案并标准化
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方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。( @+ O" T9 ~5 [( E( L7 _
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每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。7 q8 e L: g, `% Q5 R; Q! E- g
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(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
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应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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图6 Cr元素等过程能力分析! H3 u+ i, e' `* `5 i: m! Y
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(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。5 w* I, [9 E; n- E' x' q: ?* f
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, f- l, e s, c8 @2 _& q(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
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合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
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图 8
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$ Z& I8 ^- c1 m/ @- g) y2 P(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。# \- I$ q" ^% Y( f @( K; x
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. o1 @ A" q, ]2 G/ H; x5 e(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。9 |" o2 U: @, \% q# o9 o
( _. c' v9 g7 f9 U- S. d4 D I7.成果与收获
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通过改善获得以下成果:
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(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
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+ J, W6 W/ d3 V) ]8 m. e(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。8 V X' R# k% `" e" G; s; I' r
S7 M `2 r& \7 F! C. P- l# X(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。: v# x* Q2 }- h x: B: A
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