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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 4 ?0 K* {0 {/ F( c
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    https://www.sohu.com/a/294699231_6590269 @5 ?4 Q4 h5 v) y' s- X
    感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效7 v  X1 j; o4 Z% s  e
    2019-02-14 09:13:42
    , I/ p) ]4 C& o/ f+ M作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知7 l% g1 z) H7 d
    3 W; p$ K  z8 Y7 y2 `: b/ d* I. L
    单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司$ p4 T- @4 m$ r" r' }: u8 J, W

    2 e- O+ S3 R& j来源:《金属加工(热加工)》杂志/ c2 s8 S0 i9 z) B, {6 H3 s
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    1.概述8 J" C! u  a# l! p. c5 s" M
    ' ~& b9 M& p: k# {# C3 `6 y
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
    " k- @  e% j2 ?
    8 ~) P4 f& n2 ?/ c3 L  f# J点击进入看图评论
    + F2 ^3 K  N0 a+ T; C8 K# W, A/ O
    图1 原配料流程% l9 N# B/ F; f' s' v* M
    " C* q# q0 }$ `
    2.改善前原状
    6 n+ I0 H8 K4 ]  m5 j8 v5 y4 A$ W0 h1 o7 G7 K8 C( M$ f2 A( Z# e! G
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。6 p6 H5 P3 D6 v. g! l3 |
    " E1 N( Q* |- W0 Y
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    6 i4 ^4 p- K7 y* y6 _- S: J
    ' X; \! c4 I% C9 @% X% J1 v(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
    6 v; c5 m0 n% s: W; u( {9 |+ N) S# r. O. [! `/ H$ ]2 k6 u
    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。$ |9 ^% R$ p9 M. D0 P! V. I; G+ t

    5 @0 Q9 Y- r( ^( |9 H& f" n8 }" G3.问题分析' `3 x+ ?$ I; j! I# Z: Q4 @
    + |. b; j8 R3 J; n/ ?; U
    通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。; X& i1 y9 }( ?; [9 i! g
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    点击进入看图评论0 X: d; P2 ?# Q+ G, q+ `; }1 c, D

    # u) c- q8 D5 d图 2" w5 N* |  T  O% X

    8 j: U/ U6 p: J+ a1 `(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。# y! w% r2 T; \4 s2 Y2 l* h3 |

    5 m! H+ }/ A5 K3 P/ e相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    . o7 U# R. o9 }4 C- K* E3 n% `/ q9 M$ D
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。6 m& |$ r2 u3 y; u

    ! x# ~4 E% j6 I8 {. e员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    7 K. V- \5 r5 \. D$ R. J6 B+ X9 K
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    # c0 C! A+ H6 `" f7 ^7 N. a+ ?$ Q" d- b7 M( X) S
    4.解决方案
    # L7 z" B/ C/ U3 N+ f5 [# B& W2 P( ^+ p& J, G
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。6 U; c! j5 }, }0 v0 s
    : a* i8 e! i+ f* D! z/ J. h
    点击进入看图评论/ m* n+ o1 J$ `/ M6 m( Z3 Z9 U
    7 c" A' p; g( c6 R% y" s! {
    图3 合金配料系统( ^3 d2 R; g4 {, I* [; @& V  O

    3 G* p2 T2 O7 J' W/ J将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。4 u: y& X: a, N4 y$ U! H/ [  p' C: X

    : @5 e# v" w' u$ @& `0 d点击进入看图评论
    % B  S* b, ]& s, y
    9 U3 }- N2 `" s图 4  \, o2 C+ `) T: r1 S% }, R
    ! o; N' W/ m" X* J9 N
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
    ( b2 y+ Z, W  e6 X) ^5 ]; B% H6 E) y( Z% T! @
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    1 n: T9 p5 P4 X! B) }6 h! s, V
    7 P4 \8 I) s) @图5 安灯防错系统
    ; N. X2 r! m7 V; Z1 a
    : p8 T3 M  F4 Z9 J# j7 ~5.执行方案并标准化9 I) l1 U* v9 ?( N  r
    # ^1 k$ ~8 T. _+ u: ~
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。: N; \& _" N# d+ `$ K1 F

    ) O) b& a/ W5 E4 m/ ^点击进入看图评论4 G4 d* W( I* ~& G1 D1 l( e

    9 R/ o+ c* p! ~* t, x5 C5 E0 P每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    3 a& R9 t% |4 m) x! l, \4 m+ E
    , I7 R3 I* g8 a7 v; |6.效果展示
    2 P% C  ?6 q6 Y" @$ o' J5 x# J2 \5 Z# Q3 t
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。/ O; \8 q0 j: {# j& ^

      I  I: F2 c, g应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。# C/ ?5 ?; O4 s
      n$ b' v3 Q! K) h5 i
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    3 @* x; s7 h' l2 @' q, ]0 X0 u5 ^( C, H7 `- Q" D& ^
    (a)2 U8 ]5 D6 l- w7 ?7 U$ c
    8 t/ B; R* c! b
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    9 i' J9 a- a8 T" u% b+ T7 M(b)
    8 P, s; q4 q4 j
    7 d; I, L& ?8 _5 {4 w4 A9 N( I点击进入看图评论
    7 M6 ?0 \  k$ f  }2 Q3 d/ Z" g; ~. Z3 c/ w2 L
    (c)
    / O  p% ?, d( L* \8 m/ x2 ~) @" B/ g3 V2 U
    图6 Cr元素等过程能力分析% e# E" s# X: W8 R% q6 _

    6 A4 d) C0 e7 N6 @& ^. N, n6 e(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    9 J) ?+ L5 p* m1 Z3 F- _- f3 J
    : ?+ M) \# J: g. I( }7 m点击进入看图评论- I2 F6 A1 V) Z3 `, _9 Q. ~

    1 T7 X) Q( S% K; B& e(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    " i) Z# X1 e" K) ]( m
    + y5 Z9 `0 S+ s 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
    - V; E1 `: l5 `9 a3 v( |3 {( _  b: D4 I0 g8 h1 h7 o
    点击进入看图评论# w5 L  |- S! B. q$ K+ o

    * ^3 K  U. c' c) j& _图 7
    ( U5 S7 c" R" i5 S: U
    # e( z% a9 w. f1 b+ r- r% z+ v! @点击进入看图评论. e; T5 ~/ y' {- [2 C

    ; t0 A0 H  e$ L# A1 `" a) E. [图 8
    0 d! B* I9 X7 o8 E
    & i7 s  l$ A+ [1 i(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    4 s7 ?8 S2 P6 r0 w1 A; W5 u+ C( `0 I2 ]. s  j# F3 C
    点击进入看图评论7 g- K# Y( H4 v" l5 s5 \

    ! @2 Y. l6 d1 L: }& x: F图 9
    ; P: e! b( h+ H. t/ k& H  E. d+ |: J% g
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。& \2 `8 k) H+ W1 s* \5 _: K% F( I7 x% X

    ) X2 s0 S; J( J5 L$ q3 {7.成果与收获* t, j2 O. p- q4 l. d4 Q5 ^
    ) h, w/ c4 B0 g5 M( H% g
    通过改善获得以下成果:% }) q' t# P! p
    4 W! G% O2 Z7 N5 b, i( K* D  \
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。9 X7 x8 A( ~8 B6 d+ T7 F5 ?

    , y, Y0 Q4 _) ^: t* n(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
    $ f. @' j! C, m7 U1 g' J! k. s3 R2 l/ }5 k4 @
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    [LV.9]以坛为家II

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    2025-12-29 15:49
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述
    ( ~. r0 t) f. A4 A" B! a* a" A/ ^- A5 O. }: v  {/ q5 c
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。8 X; p7 @, t. v2 X0 e, C
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    A1.jpg 7 O, ~( z! [" o- Y% ]

    ; v8 i* y0 x( @" N! Z图1 原配料流程4 I4 _* C, o4 ~) e9 \' D
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    2.改善前原状1 D8 l' B/ w$ A, \' ?0 G

    6 I7 Q2 W% r0 ?) h/ W经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。 4 z" w4 w3 P: Q/ G) g0 r  {% H
    ) }" ?% t1 u% I4 F
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    6 R: w* z8 W% S+ H) v+ I
    * B2 j) Z$ F& J1 g6 L, f(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
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    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
    2 f. \, _: X$ f4 e5 K7 J3 ^2 y
    0 c, F; K6 G( e3.问题分析
    ' z: I. A' x" m, S
    1 H/ R; s4 J1 U通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。/ @! Q- x- X; d7 }

    6 ?( p- ^8 I2 L9 i7 D/ i; I( v
    ) e; W6 Y2 c2 {. P4 m4 P  @ A2.jpg ! E8 D2 Q  L( \% o, w+ _' j
    图 2! j" ?5 @0 q1 a/ Z. A

    ' a; H( y& `+ C, b  g4 a(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。 # I7 J- F" b0 s. M8 ^  O% w
    2 U; d& [. m( e, [
    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    * F5 p3 M2 Z/ b4 m% P) o
    % H5 H7 [" h  e( ^举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。' G0 @, q& W4 }' ^( Y# P
    3 N9 p; z' v: ]& F. p) D
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。  n8 M/ s, r  G! l" U
    $ I5 J: I: ?6 j( ]* P. J
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
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    4.解决方案
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    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。( f0 ^4 v: o+ @5 n# L, z& U. R

    9 p8 w  n% ~" x' s0 K9 x& J) H8 H& S7 h7 V0 M9 H9 A6 M
    A3.jpg 8 @& T% z" x, x8 ]8 J, a; m
    图3 合金配料系统
    ) r( r: N2 p1 H( D( c# K" ]6 A3 h  ?' v2 f, O; ?$ A
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
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    # C3 X+ Q+ D& w$ @% h/ o& n- F( g A4.jpg
    ) o4 E% t% S$ X, Y图 4
    : W% Y& x/ ]8 a9 W$ ?& h) r6 J0 I& L
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。7 D6 j, Q3 w/ S4 \! u* q8 N7 w  Q
    , @  M5 j) G6 y& V! P* j
    7 r% p+ [: e  g4 S2 w! }: `
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    9 R6 ~- Y; ]& T0 ^: R7 J1 {图5 安灯防错系统
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    - E" E( _- v8 l& f: \- L6 b5.执行方案并标准化
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    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。( @+ O" T9 ~5 [( E( L7 _
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    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。7 q8 e  L: g, `% Q5 R; Q! E- g

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    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
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    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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    5 M3 X9 [4 `4 S" ?" ~9 x) {3 T
    ) E4 _& S: r. n
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    A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析! H3 u+ i, e' `* `5 i: m! Y
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    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。5 w* I, [9 E; n- E' x' q: ?* f

    7 u* h% T, |* t A11.jpg , i8 U) S  _4 q' U

    , f- l, e  s, c8 @2 _& q(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    + W0 w* u% g* T4 C5 v8 J! q0 F' t4 E% L0 m  r, M% K
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
    ( x  Z8 g( y2 o  {0 ?, ~; x2 W
    , W# J7 w/ e7 n9 d4 z+ Y" V
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    " Q! E& e% `; D图 7
    / a. m0 T" _# j) t7 N0 G0 o5 @0 D- r" K. K: L) Q

    . K/ I1 H1 H5 F# @1 N A12.jpg $ B0 w3 `6 \3 C) h5 w
    图 8
    - d! E* p, z! a+ t4 y
    $ Z& I8 ^- c1 m/ @- g) y2 P(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。# \- I$ q" ^% Y( f  @( K; x
    - @# C9 [* P: |" p' Q8 o. ?
    ! h/ A! N( @% Z7 e1 b
    A13.jpg
    ; [5 w! N3 T6 m! t6 i* A图 9. R$ w5 \- E7 w4 n& ?2 @8 ~4 U

    . o1 @  A" q, ]2 G/ H; x5 e(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。9 |" o2 U: @, \% q# o9 o

    ( _. c' v9 g7 f9 U- S. d4 D  I7.成果与收获
    + [# X' g/ }0 h. l7 D+ p$ m+ S8 \; K/ u0 `5 m* f8 p7 W
    通过改善获得以下成果:
    9 G. M2 }$ q. b$ s1 Z9 h# g: l+ _* h$ m  B
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    * z7 |0 T9 U; ]3 m% e/ `& h2 J3 e
    + J, W6 W/ d3 V) ]8 m. e(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。8 V  X' R# k% `" e" G; s; I' r

      S7 M  `2 r& \7 F! C. P- l# X(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。: v# x* Q2 }- h  x: B: A
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26' q! t0 [) T3 b  s% i5 _, F6 G3 P
    1.概述
    / w# H1 g/ }9 J- m. ^' C4 x  |9 B) E. K4 E4 D2 t, F" d
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...
    . r. B9 R5 Z% N; O  K
    感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    1 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    2022-6-15 11:45
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。
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