TA的每日心情 | 开心 2024-1-5 09:19 |
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本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 1 [0 D3 Q7 X' S H8 t+ F; D: u- {1 k% ?
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https://www.sohu.com/a/294699231_659026
6 b/ H: G2 c R" J5 f5 v1 |7 W4 r感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
- m' m- p+ t4 {) n$ R) B2019-02-14 09:13:42
3 ?: Z" B6 r/ ~0 {# c8 A, \2 g作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知0 m9 h3 ^6 m/ _. _" \' |
! ^. k% ?9 W* E4 H! R6 ~" F单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司% t) a8 S9 v Q' ?
$ o% B% i- H( i% j/ @来源:《金属加工(热加工)》杂志& Q+ Q3 ~5 `! G; q
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1.概述
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5 F( }7 ]) ~' q5 f3 D我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。' F% j' V! E' k# R1 P
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3 `6 p/ O. D# {0 j7 |1 J1 W图1 原配料流程% {, T7 }6 l/ L$ z9 t
* [# X. @7 R/ \% _7 r2.改善前原状
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. [" O$ G; s7 g+ P7 K4 e经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
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(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。. K7 v8 b3 _7 D" s" |! J; q
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(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
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! ? H5 P% u( E3.问题分析, g/ q5 O, P+ @4 `7 A
7 {+ q: X) }) w% [( @通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
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图 2
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(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
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( F+ ^4 o4 @4 @2 ^& Y, R% v相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。' P6 l0 x [" o/ n( S. {
- o9 o) N0 a3 ]7 [举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。3 Y& Z2 H, X# _; J+ L6 h$ q
# K/ ^; ~& w/ f* @" ~. s员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。% h$ `3 j a6 ^1 C3 s( o* H4 {# d
4 p& ?) n9 u, D6 n9 Z! ?8 X(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。% }# ]# h% Q2 ]2 w% X+ f
8 G3 X6 J( X9 I$ c* |4.解决方案9 F9 t9 C( g4 u
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通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
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图3 合金配料系统: q0 M. _5 p, |* _1 Q6 X9 m7 Y4 \3 y
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将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。2 {. y2 I5 ` q. L) w1 k O
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# W w( T8 x, O% a# e图 4
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员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
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. l& S5 A4 R: K4 B5 P% I图5 安灯防错系统6 |; D4 Y* O7 w3 }3 b! C5 q& b9 m
1 Q4 I/ q% z2 G; n( l! x+ ]5.执行方案并标准化9 o5 v% M- s" S2 d/ {7 ?
2 g5 v" k2 A9 ?% o$ F% e方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
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* T# B, D4 q$ h1 a( g5 Z1 n: S7 ?, d5 j, r6 f( H$ }! i
每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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4 ]# B7 k0 Q' }6.效果展示5 q; t# `6 b7 B0 U$ P! l/ g
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(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
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! ? ~2 D* p0 J1 X9 p" t应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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; Q( @9 h7 h9 ^! g1 C& O5 K4 `点击进入看图评论
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图6 Cr元素等过程能力分析
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- _2 u1 K9 V2 v$ _/ A& D# y4 ~1 y, R(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
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. H1 o4 A1 ~# y4 t* Z1 y* _9 s2 c 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。. C" w& ?# ?- \6 _+ F8 g
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图 7! n' G- n) b" x+ J" v2 p
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图 8, U: F$ G& j4 l8 ]) n# Z$ Q
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(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
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* j4 G/ _. ~3 d图 95 P3 F, S& Q6 ?9 k6 d
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(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
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7.成果与收获2 T/ V# O5 U3 ~- g a1 G2 f
; n! K5 w! v8 ?5 O. w4 |通过改善获得以下成果:
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: z$ o8 Y1 @& m/ E% \1 p% n; P(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。4 h3 W& }; S% { i+ k0 U7 Q
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(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
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(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。 |
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