TA的每日心情 | 开心 2024-1-5 09:19 |
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本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑
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https://www.sohu.com/a/294699231_6590268 G N! H) Y( r0 ?4 t; o4 v
感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
3 ^9 o9 h! k0 L' @2019-02-14 09:13:42' r4 m. V2 k- s8 ?2 D/ a. Y
作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知
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: C; w5 ^$ w9 `5 n2 {单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
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来源:《金属加工(热加工)》杂志0 I% E, @7 ]8 A {' c
/ X8 @+ e3 N$ E- j1.概述
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0 K8 _% `& w2 A我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。, j( X/ @% K1 r+ j; b
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4 f* U0 |( w6 d0 v: u图1 原配料流程
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; c. S+ E, A2 M3 [3 f8 c2.改善前原状9 t: B* Y3 N) P( z, R" i
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经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。/ B' L3 u+ _: I
/ k0 b' D; q: e* n. W H3 f) w# W(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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& A# N" r0 S( r' `. i9 Q(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
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(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。' x( m3 q+ J0 o4 L- Y) s
( z5 k. W5 @& J0 v( i; B: B3.问题分析' q d% I1 {- R
: g$ s6 C5 e6 a通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
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图 2: \- N2 \" m, b4 `0 ~2 K% E ?
3 h4 w. Y& q& H/ J* v9 i) c/ I(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。5 M6 N7 F D- C; }& Z. p9 E! ]
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相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
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1 B6 `8 K4 Y1 S( e: A' X举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
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* K- \. g' t4 k0 S/ `# v( v0 i员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。1 }" \- K! K- H3 S" I. v$ ~+ _
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(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
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2 V! ?$ i |8 C3 \2 v4.解决方案
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3 B; [6 f. [1 u$ T9 ?! S" R3 A通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。7 S/ V/ P: v) W
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0 l/ Y9 v4 [) \/ r( Z$ N图3 合金配料系统6 x, _7 I, J( ^9 I* o' u
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将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
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% ]- ]4 B5 D, n$ d+ i图 4, ^- R4 G) e# J( M
# O' i: X+ `: m4 c: y/ e& z员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
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3 K- q0 Z, J2 a- E' t: r( I点击进入看图评论- d9 Q! ?3 l) S$ o" D5 ~
) k) @6 R7 S" F图5 安灯防错系统1 ]: k' \/ A4 n
6 }" ?; J, J1 A/ [1 B) ?+ [5.执行方案并标准化8 b$ k; i/ Y: h! F
4 p- f" o: E1 f/ q" w9 x方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
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7 `+ F, N6 B- u9 ?* a点击进入看图评论0 A/ o9 o( e( \' H; k+ D6 k _# K0 A( B
8 ^4 w# t" s `% r1 |每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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/ o& A) a2 U' _6.效果展示& a( }7 X+ @2 @! B+ h
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(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
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$ ?0 E" ^; w1 b" B应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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4 g$ h0 p: s- c( O& l; V. j点击进入看图评论
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, k3 C2 q* V2 {: A图6 Cr元素等过程能力分析
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(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。9 E! P/ D9 ?1 S% U
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) E* n" w [2 t8 j; c' j(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
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合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。) X; o$ a/ F: ^7 ?3 g5 k9 ?5 o& ^
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1 J& v: E+ ^# w) F6 d! U5 i, f6 I图 7
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7 u: |4 Y$ s/ C t点击进入看图评论
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* N0 X g! Z+ h& e1 y0 T# |图 8* D z1 o$ p E. M' Q) r" _
. S* _5 V* Y- {! t" @$ M5 O" _(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。1 Z1 J0 } B- }3 w' Y
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" t) b2 g4 `" E- G" O7 o图 9
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) W6 o' v! j G( `" G(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。' L( l$ k% [& n+ {& c6 d
% k, E) a0 t, I+ ?1 d8 m; I/ g0 O7.成果与收获
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1 s, q9 z2 h$ e: F. ^4 |通过改善获得以下成果:0 }- T/ L2 T a# _% n- I, e I* g) l
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(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。" t% @) R/ @; [" r
1 y- O( ?- [3 l- F(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。3 r7 X, @! p' Z: X; b
/ _: _$ c' o0 R1 l! ~" i5 N* s(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。 |
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