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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 1 [0 D3 Q7 X' S  H8 t+ F; D: u- {1 k% ?
    ( H  |" ]4 z  e! R
    https://www.sohu.com/a/294699231_659026
    6 b/ H: G2 c  R" J5 f5 v1 |7 W4 r感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
    - m' m- p+ t4 {) n$ R) B2019-02-14 09:13:42
    3 ?: Z" B6 r/ ~0 {# c8 A, \2 g作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知0 m9 h3 ^6 m/ _. _" \' |

    ! ^. k% ?9 W* E4 H! R6 ~" F单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司% t) a8 S9 v  Q' ?

    $ o% B% i- H( i% j/ @来源:《金属加工(热加工)》杂志& Q+ Q3 ~5 `! G; q
    $ q& I2 V4 ]6 C7 a0 }& k% [( G
    1.概述
    . U' @# ?6 @3 W* X2 w) D
    5 F( }7 ]) ~' q5 f3 D我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。' F% j' V! E' k# R1 P
      Z( r$ {6 l$ g5 a) u$ q  X$ X. |
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    ( d7 z' v3 w) n
    3 `6 p/ O. D# {0 j7 |1 J1 W图1 原配料流程% {, T7 }6 l/ L$ z9 t

    * [# X. @7 R/ \% _7 r2.改善前原状
    + J/ T7 V' n: v9 s2 I; J
    . [" O$ G; s7 g+ P7 K4 e经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    * f" y/ H8 f! Z; y; Z% s( o- o+ C4 F3 ?3 `+ [* W0 L! W
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    0 |, B! x* I+ [: {' d* h5 H6 D$ i. c1 p4 Y$ ^  \3 m4 r
    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。. K7 v8 b3 _7 D" s" |! J; q
    ( v% }( j( b0 Y
    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
    3 n) B- \2 k. S  o: G6 M5 q
    ! ?  H5 P% u( E3.问题分析, g/ q5 O, P+ @4 `7 A

    7 {+ q: X) }) w% [( @通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
    # }8 w3 A$ o3 Q5 J+ i
    ! S$ R1 A/ E8 E5 ?4 Y点击进入看图评论
    5 d9 w  {2 \" d1 D" ^/ G. w) w8 j% g7 r! O
    图 2
    - g, I; F# \8 M7 e, L; t: B* R" A6 D; D2 `2 m5 h
    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    , T3 I7 F# S5 g8 o
    ( F+ ^4 o4 @4 @2 ^& Y, R% v相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。' P6 l0 x  [" o/ n( S. {

    - o9 o) N0 a3 ]7 [举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。3 Y& Z2 H, X# _; J+ L6 h$ q

    # K/ ^; ~& w/ f* @" ~. s员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。% h$ `3 j  a6 ^1 C3 s( o* H4 {# d

    4 p& ?) n9 u, D6 n9 Z! ?8 X(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。% }# ]# h% Q2 ]2 w% X+ f

    8 G3 X6 J( X9 I$ c* |4.解决方案9 F9 t9 C( g4 u
    - D, T( `9 d4 l& H1 C" e) i" ?
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
    ' i" C+ V6 B" w* ~' O4 h" n" j8 ?0 x9 z4 o
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    ! n6 t. w# K0 Y+ w8 k9 K9 s2 T1 s# n* e0 \& n3 M; ~- d
    图3 合金配料系统: q0 M. _5 p, |* _1 Q6 X9 m7 Y4 \3 y
    7 ?2 j$ p9 R; d
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。2 {. y2 I5 `  q. L) w1 k  O
    4 b" }2 |& Y  f" [  l" B+ P2 s
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    4 D+ y3 S& z: w3 a
    # W  w( T8 x, O% a# e图 4
    # H1 S" L' n# S" F6 ~3 C7 K1 o9 L3 ?+ S# K
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
    0 u9 ]8 V4 _+ K% j; \2 E2 A! S/ L+ M( h+ H
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    . l& S5 A4 R: K4 B5 P% I图5 安灯防错系统6 |; D4 Y* O7 w3 }3 b! C5 q& b9 m

    1 Q4 I/ q% z2 G; n( l! x+ ]5.执行方案并标准化9 o5 v% M- s" S2 d/ {7 ?

    2 g5 v" k2 A9 ?% o$ F% e方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    # k6 d( p1 H1 P8 G6 t, N, H4 O  t# D' {6 v. g' `: O1 ^
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    * T# B, D4 q$ h1 a( g5 Z1 n: S7 ?, d5 j, r6 f( H$ }! i
    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    . V/ F, O. c$ Q0 b7 o, T2 T
    4 ]# B7 k0 Q' }6.效果展示5 q; t# `6 b7 B0 U$ P! l/ g
    0 E( X0 S- i: S% V  c
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
    % s8 [2 p* v3 T5 B" d
    ! ?  ~2 D* p0 J1 X9 p" t应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
    5 b2 m. K9 w0 i1 ?* d0 S/ I0 Q
    ; Q( @9 h7 h9 ^! g1 C& O5 K4 `点击进入看图评论
    0 s- P2 w# z, m0 V
    , F8 ]# D; p( W, m$ Z(a)
    + w  j$ T6 i6 d  |2 B( y& k% G
    # C( C+ H0 r( N! T# r/ g0 }/ @( J/ @点击进入看图评论
    . G' v0 Z6 A4 S& ~' Q1 F9 b! {4 q. ~. b' ~& M  d1 J
    (b)
    4 M! ?( k7 D6 H* F. N  c' D5 s0 P7 k: R( K. _8 k% |
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    ! F1 W3 f( I9 P1 \/ `5 z
    * v) L$ B  S% ^$ T(c): |) V+ V/ K8 T3 f2 ?0 e& h
    3 H) V! N0 l$ y: ?3 j7 W& m% o
    图6 Cr元素等过程能力分析
    2 @  F3 A5 x& U" G0 W
    - _2 u1 K9 V2 v$ _/ A& D# y4 ~1 y, R(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    ' y7 `3 X/ ?3 K) u- }* T7 j) Q6 K
    点击进入看图评论' G7 `" l/ D0 t9 O% t1 W
    5 @4 p. I% ~/ a5 t4 ?) W% _3 `% G
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    + J0 B# f! D" i- \
    . H1 o4 A1 ~# y4 t* Z1 y* _9 s2 c 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。. C" w& ?# ?- \6 _+ F8 g
    $ R% U( x5 h2 T4 k4 |) S
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    0 V2 M3 p: @# x2 G* j. M0 p0 w9 k4 p2 X
    图 7! n' G- n) b" x+ J" v2 p
    2 _! ~2 r; H" n2 ^8 Y
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    5 O/ v! _1 {5 u3 I* ^
    图 8, U: F$ G& j4 l8 ]) n# Z$ Q
    " \5 O3 X) R! B
    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    ! Z- W+ ^2 N3 Q3 C8 x1 q: j' M2 Z% f8 ^1 _6 @& d
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    4 c  @  o. h+ r
    * j4 G/ _. ~3 d图 95 P3 F, S& Q6 ?9 k6 d
    " p2 d$ y! ^- [. s
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    # z* o5 ^& h" E: o- [9 u) }% b2 ~  o+ O1 q, p+ Q
    7.成果与收获2 T/ V# O5 U3 ~- g  a1 G2 f

    ; n! K5 w! v8 ?5 O. w4 |通过改善获得以下成果:
    . m$ N4 P3 `2 K5 I0 e( a8 @
    : z$ o8 Y1 @& m/ E% \1 p% n; P(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。4 h3 W& }; S% {  i+ k0 U7 Q
    # O) c+ Y7 \0 l6 M! Q
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
    6 O) G- I) L/ n9 F8 N# L2 s$ U, F, `0 U  `6 ]) ]3 |2 d
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述) M& F9 D/ }7 E- s7 p7 g
    3 s' h& M% r5 g' K/ ^( c. m
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。& D2 p& Q- P' s. \
    3 i! Y9 M& a/ Y6 P5 y
    A1.jpg 3 i2 n& k4 n7 O4 f/ W+ O) i
    1 h4 ~* K7 w+ h7 a
    图1 原配料流程
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    2.改善前原状
    " l. `' t; |3 p* C0 x8 J
    . f7 ]: `) |( Z1 x+ Z6 e经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    6 }. j, E. r* Y( I* x' y6 y
    9 v4 p0 V' _; o+ I5 w(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。) U2 \, Y7 U9 b% x! X( r1 ~9 T

    ! T' F& q* H* O4 e: j( x: {(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。9 U' K% @* ~6 h# C
    . U4 ~' y; L, k8 f( Z+ F2 W& _  [
    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。/ n/ m% Z& F. L+ f
    ) m' j4 b( Y( @  L4 L) U, ], c/ i
    3.问题分析% E' a1 R3 w; K# Y/ K
    # |8 c% y0 M. {8 f
    通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
    " _7 _' `. u7 C
    * R2 S6 A. G$ y
    - V2 [7 v4 i; v1 P A2.jpg
    ; I' Y4 s9 ?5 c4 R7 c图 21 v/ ], _: i3 N* a/ T
    ' x3 A8 @% Y9 L3 T
    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    3 S; I2 [2 e/ _0 g
    / S- n. p6 ^; O" {相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    2 f+ m: G" V, X( q: Q8 V. W# Q. X! c: q' W
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。/ T# ?8 z1 t5 A9 o
    ( x* O: b$ z4 w5 x
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。1 I* I4 Y: y' ~( M- t' z

    ' v* v1 N8 G5 |  e) W/ |(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。# J# d* }' ?# C0 Y
    " V) O. G- q( V
    4.解决方案
    ) l% {8 P2 U$ e5 N8 m, n
    & a5 r% V# \2 O; h- s6 K# d通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。% V. B* @, K) o5 [- i+ V. h+ S
    4 s" n8 T  B5 m9 A- i6 o

    : q& k% W4 S8 z; Y5 m A3.jpg
    ( g5 H( g9 M- r  O7 Z/ J图3 合金配料系统
      p  |. p- J8 n2 }  d$ h/ w' T0 |  P7 x' |5 |: Q9 A
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。 . \) _$ {' W" r, O& I
    ; s, [8 F1 t! I- G2 |5 j

    & F4 F! J7 G* ]1 _  s+ _; @4 N A4.jpg # o; a+ z4 Z' Z% Y; j) |3 s+ ?5 t
    图 40 }: Y9 F( [0 y4 W# P# |. d- M
    * _: F* @) ?3 V5 F1 |# `
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。: [3 ^- E4 v' ^8 C

    ! Q9 y% c! C2 M5 f) n( L: E0 z( _, v& `; Z3 D; f, ]- n: z/ ?
    A5.jpg
    + [" F& \- \* P: p. P. `图5 安灯防错系统6 d4 x0 c* w: s$ p; W6 N0 x
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    5.执行方案并标准化
    & V! A. R+ h: N0 M/ A" K
    ! S1 D5 L+ M9 p6 p方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    ; ?2 Q- I$ c! J+ E) B# x" O2 D6 D! b2 n  ]5 G5 _
    A6.jpg
      `+ Q5 p9 G0 F3 u
    4 Q- w' ^& M; e: ?3 X) o每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。- I0 F0 b# F4 Y- ~7 F+ n2 _$ A
    7 E! A1 O* j' Q& o
    6.效果展示, C( G1 w# }$ V6 k
    7 P# a: R* i9 W  t( u! D
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。4 \6 ?" G5 |  E. I- r. L# P- S1 i
    . o/ d1 o! ~' a7 c4 O. f6 D
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。# p8 y% f% _9 t$ }# J

    , U7 L& l' K% i% b A7.jpg
    / p1 `, B' z2 @2 j9 }, q, q& J7 }3 F- z" `( l! m9 a, @2 U
    (a)
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    (c); B/ H  k" c  z. ^) z) E

    ( b  d, s& g! A4 j& }9 E& t  ]/ x A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析% B) g! g8 |% r! {0 h; \

    + X, r6 z+ k+ l$ }$ _4 K2 X' H& L(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    5 J5 c. a9 a1 ]6 _% i; ~: V
    1 G6 Z* [1 z" c A11.jpg 5 o+ y& s: L6 o: `6 [7 L

    % d0 o: F+ ^% o2 M/ o! i6 T(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).# A& n4 G& ~2 Q% f* V* a

    3 p0 a( ?( ~# I  Q2 } 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
    . W. R5 p) |- A( O7 D) Y# Y! Y7 J$ H6 m) T. M$ J
    ; i9 u, x6 z1 [% [3 [

    5 i* ^- }- E, O图 7 $ O8 \7 T/ c* o) U
    ( j3 K- p8 Y& r  Q6 h6 q% \
    9 B/ t/ Y& q; T+ P5 ?7 n
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    图 8/ o$ n' F' N/ ^1 c6 f

    & v2 m8 ^  M3 z% i(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    $ h0 P6 F4 ~/ |  I% c( K/ T- I( L

    ( `8 c9 s6 Z. T( A" [ A13.jpg 4 s; r$ T: M- y2 X8 y7 }
    图 9
    ! s2 ~9 V9 r/ O0 V$ x! N1 X- O2 l9 s1 q- L& c
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    3 u2 A. H/ r2 C
    4 I6 ~: c$ B8 l, S# u7.成果与收获
    $ o  [  s5 F: q
    4 J3 \+ ]& ?. A; z" ?  y0 z# _通过改善获得以下成果:8 A' G6 y$ Y4 ]) \

    ( \4 j) [0 ?2 o(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    5 k; I7 C* r9 C3 J% [% ]6 @4 c+ O- o$ h" G( o# {
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。: _; u5 m- G% ^0 N$ G

    " C8 d+ `% Q* Z1 ^, v5 _(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。  R3 a# C4 I) J0 ^1 ?& E: i
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    4 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26
    # ~* V1 Q, N" J$ z. J1.概述9 o8 T$ M( b6 n/ ^8 I, y2 f+ [! D
    : P* h' t/ |2 x8 z
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...
    ! Z, D* z$ d5 q4 O6 \4 B2 g
    感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    2022-6-15 11:45
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。  b- q+ e* \# c
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