TA的每日心情 | 奋斗 2025-9-2 08:07 |
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签到天数: 380 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
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发表于 2022-5-14 06:26:51
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1.概述7 P5 q. a5 w( R% }7 u0 ` h/ B
9 @% o! g$ T# {9 z我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
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图1 原配料流程; j* r9 }' ^: \0 W
+ M2 B2 H6 T# F" `1 J+ k2.改善前原状$ \/ E5 E5 K1 i$ R8 M6 z, `; U
# n: O2 s- l8 ?+ ]0 Z( \经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。 2 C3 E5 J$ |% \' \0 S
' t+ M! t' J0 s7 P+ i. p% D(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。1 T6 _# |; E8 q( ?
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(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。$ z/ y3 h. T+ j0 Y% H' l' ?5 g7 Z. ?
" ^* n/ O- L q; f7 \$ |- P3.问题分析% ~" i( W9 s8 ]7 r5 `7 Y
. j$ c S1 D5 A/ Y) l通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。! n) f( M a8 m+ x
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图 21 ~$ [6 a) k: Z6 x
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(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
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/ p3 x/ j) v1 B; c) m% [1 N J相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
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0 F7 M! t! [% }; O) _% y举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
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/ P: R8 [1 P: ]6 j8 \ g. j员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。3 E5 F* `& g* O: n3 ?
3 }+ k- e/ K8 a" r2 ^(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
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4.解决方案' F4 l% l0 w. d8 L0 a' S- t
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通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
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) R! m$ C6 k6 l7 j! I图3 合金配料系统
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8 T; q1 h1 N/ i" a& C. w将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
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图 4; R) j* {# p* L9 Q% Y
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员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。2 U4 ]6 R8 v; p, M
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图5 安灯防错系统0 |: _7 z! } ~. n# }6 c% w+ q; v- H
5 D) G; g/ v+ A0 X5 I5.执行方案并标准化
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方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
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每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
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应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。" k, K& u+ ?! o$ P# K, b& D; `2 A
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图6 Cr元素等过程能力分析; T/ e2 w! ^" L' ^" H o
% }- ~9 u, Q3 w% M" y(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).; N" l0 o5 E, W7 J2 y5 X( |
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合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
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图 8! y8 ~6 g7 V1 [# ^, X; d
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(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
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图 9) ^* T0 j7 O+ G/ E+ ?8 f6 j
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(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
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7.成果与收获4 B# _, U$ ^8 t$ Z' X3 B3 P0 d
6 l8 x4 a7 ^' `5 s5 K! H# G通过改善获得以下成果:2 x( P( I% w& }) s
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(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。& t/ n6 E) h2 B% A
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(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。# v1 r' X# ], E5 X
9 y: H# U4 h5 |(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。- w# P G" _% i$ k+ ]
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