TA的每日心情 | 开心 2024-1-5 09:19 |
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本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 0 w$ }) L- J$ ^* ?6 {; R7 u
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https://www.sohu.com/a/294699231_659026 o/ B0 N3 `$ e- I0 c
感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
# Q+ }1 {8 }( S. d$ b: o2019-02-14 09:13:42! V B, E% h5 P/ s5 N! |
作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知
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单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
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来源:《金属加工(热加工)》杂志. r. u& d7 c7 Y: [6 |4 W
" Z1 Q8 v3 o- @" U" Z1 p. r$ p! v1.概述: U* [9 O; Q/ |9 s3 w, u" C7 H) s9 V
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我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
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图1 原配料流程3 c$ G0 [4 ^- `; c3 d4 `* C) B
) ^( f, T) {) W2.改善前原状
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经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。& }7 Q. F9 K( U4 y. g/ W: p% A
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(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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! @, h( v/ X3 ^& i(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。* S" L+ O6 G: i$ N# z" K/ [
+ N- y$ Z4 i* g3 }(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
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) b7 P8 j9 N0 M6 x, w3.问题分析
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- X) b( K9 }' u! U通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。- q+ K) ]. b" I' Y6 E
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图 2. H! O2 k0 U8 a5 R- q" `; M' z( q
0 G* n. w2 G4 A N(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
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相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。; A0 ~! F0 ~# p0 n$ s
1 \3 `4 R: z9 |- k举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。- a7 w# e, { }6 C& Z, @0 m
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员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。3 Z2 ?. u1 W1 q8 B
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(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。+ z# z3 W8 s/ m- `1 W8 X
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4.解决方案' ^4 ?- I; _" H3 H. C
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通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
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+ k! ?! A8 E- M: f, Y3 w图3 合金配料系统& z+ n' y# b; Z, o
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将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。+ s" q, v/ Q f
/ M+ @/ G5 T R$ e# p点击进入看图评论$ a+ g C" E; u
; z9 E! P. b, D: T, F) r图 4
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员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
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9 F3 I q" v( {) j图5 安灯防错系统
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4 o. b. H) n2 ?: e5.执行方案并标准化
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% V8 C5 K7 M; t3 y# X4 o4 m方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。- E9 M8 ~2 k3 ~5 c( X0 X
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每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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, N* s8 d1 j J9 f( T4 J6.效果展示4 ]2 K1 ?) {$ @* M. Q
( P: z2 ~0 M. T- M(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
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3 J$ z9 U! R( p* L: E应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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(b)
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图6 Cr元素等过程能力分析
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% _/ ]: r6 M! Z; l% i, K- Y(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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, V4 O( L( Y" s点击进入看图评论
) h, @4 H/ |$ Z7 w3 ?
: j) l) V' L5 T5 V(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
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8 `8 _3 R( u8 \1 ~) K3 q5 r; M 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。& }7 p& p' f! H H$ A& \) n7 W' c
# y9 {+ x: {! I; R1 j; ~点击进入看图评论
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0 V, B' _7 S, Z图 7
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7 W& ]6 P( b5 X图 84 }4 C- f4 B( ~% R! K7 Q& N7 r' \
\: W7 }" Z( ?( ?(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。9 M; ~% z7 v* y+ }) @: x
) b: C4 M8 k) M点击进入看图评论
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; ^* g; ^' v( `1 x' b& ~6 N, a图 9
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(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。- P* H' y/ M9 G/ r
8 _. y- x4 Y9 I' j/ ]8 e: d7.成果与收获
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* u4 Q. V- J7 }; x& @0 e通过改善获得以下成果:
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(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
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(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。 B. L" v3 |( x; X
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(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。 |
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