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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑
    : G8 f6 c1 y% P) A9 |' ?4 b4 O* E0 v* X" N( v$ |
    https://www.sohu.com/a/294699231_659026
    5 x& [& N, @% e: @1 ~感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效$ S4 z) g: c- n2 b2 c7 `0 ?
    2019-02-14 09:13:42/ W$ E! d6 C( @) z0 K+ t. X
    作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知
    ( n  H9 \+ _8 c& Y" y
    ! S* w5 E! }3 z! Y单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司8 a% o7 d9 |6 H: G/ G" n) ~

    # u" w0 w$ D' ?3 I2 T; Z来源:《金属加工(热加工)》杂志" W/ `) l- w! t5 m* W8 @. R' M
    0 R0 l/ [: h- ^6 T5 S% b
    1.概述8 A& X9 S, Q5 u, H  I$ y1 L3 p
    1 w: i) H9 v/ T5 `
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。6 P6 ~9 B# y6 Q$ R

      `" O( ]  c* ^, C$ H点击进入看图评论: |4 q" H0 {" c+ o

    $ o9 E2 |" }, r% x+ H图1 原配料流程$ u* A2 Y% Z2 t; o7 J

    4 o2 ~  T" z6 @* u2.改善前原状
    / v0 B. j  a; I; \- ^- y" |  B9 x0 j2 t# [
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    / j8 R) f/ G' `
    5 d2 I4 W+ i7 F5 O" V& D(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    : h& |) C3 y" f% y0 ?/ M* I- i0 W& h) `  d% f" A
    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。; [7 P/ f( E& r7 r7 m8 t' }" |

    * P, F  k" I8 Y: l: k(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。* G' M2 q- i# m) M/ Q

    ) t1 d; c/ \8 k% y  j* X" `3.问题分析. W2 y, ?' J! \" i& b7 T( N

    7 Z+ H9 r+ t6 @通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
    8 ]: u% l+ N. @
    3 o! I. B5 r0 o: z" \" i& T点击进入看图评论; D2 q: J, Y1 q9 A- q" I
    $ v# @; ]; p' R1 ^
    图 2
    * X1 ~+ }: d# {" N" J2 k7 P. U+ L& ~1 F( `, e
    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。0 p' k# u" ]8 K& ^% S
    3 `( ]9 h+ z+ v) m( }
    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。( n* o7 _8 E. Z2 b* u- |0 x

    % T% |* D" P* M# v1 z& D$ y7 H1 _举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    $ P, i2 U5 U( W/ t& _5 J
    9 Z) n1 U0 V  t7 ~; J4 v4 H% ]0 M- o员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。0 @0 ]% Z7 v$ T9 q/ i
    2 ^2 ~' a, ]8 ]- D- h# L
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    6 m. w7 G: ]/ g8 K0 u* I
    # p# E4 v& h- [4.解决方案
    3 g, z4 L8 g$ ~/ ]4 }# V5 i6 a8 X6 H
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
    1 q# Q- p/ Y/ Z# v' w- X. {  F
    $ L5 d/ y( W8 n7 A9 V点击进入看图评论3 w8 Y+ w$ \$ j( ?+ f
    4 Q" \4 X: ~6 y; S
    图3 合金配料系统
    : ]/ [2 ~3 @* y* w5 ?: [9 e4 ]  @7 M+ a# m, S5 K5 V6 p9 B1 }# ]; p
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。8 n1 c& K% h; f, l6 b1 \, |

      x) A  e- q7 Y3 d) M点击进入看图评论% _8 p: W3 g# T/ D# k3 Y+ g3 ?
    ! P5 C! J+ O+ B+ x( v) Q+ y
    图 4
    7 E. c! c) }- v1 @' l- A* A! A7 Z2 k+ w) K9 y
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
    ) y4 e  }& D/ M
    8 U- b; r) `  p. U3 T  X点击进入看图评论
    ! D3 ]5 w8 h2 K# Z+ A3 Y% [/ M' a
    ; J0 a7 f  N& n; S% z5 G- J图5 安灯防错系统9 I, Z6 \% K+ ^8 W& j
    4 n9 S* j. E$ z" ]$ c
    5.执行方案并标准化7 `5 K, }; J3 i

      s6 H+ |7 v( G方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。8 P: L0 n. V% V' P" f6 s% {0 c
    1 g7 ]. p# u2 M& t* f8 @: D6 z
    点击进入看图评论
    : G7 @+ E: V# I  _4 v& J, L3 a7 z. n, n4 P
    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    - o2 Y, Z% m; J5 N& q, P: J8 r
    1 B1 B* J, g1 g7 _6.效果展示* p8 K) v6 t- W4 @2 t( j

    $ a3 g3 g. T  S' J(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。0 W8 F- @, y' l# S7 ^! }* f
    ; x) H# Y2 Q, n8 r, [8 U: `6 y
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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    $ U# A1 W7 A2 G/ t- Q
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    8 k& g8 ?% y$ j3 {( H9 H6 a. I: {: W( O0 Y
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    (b)1 V8 `$ z8 m- E4 o

    7 g1 K& V; H8 o! s9 Y9 X! {% u. k1 X点击进入看图评论
    % R: C( H6 b4 ~( W  b& ?( Q: z6 M0 n) e8 x1 N
    (c)" v7 D6 ~4 \6 o7 Y  j) ]0 T, W
    , i5 b: X  h5 |
    图6 Cr元素等过程能力分析
    5 b: e. t* G$ O  K& W  q6 G$ z7 w% ?* n) ?# z! ^
    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    ; e; Q& F6 a+ z: F" G0 k. Q5 F* a) Q5 c, W* e" X6 ~5 i
    点击进入看图评论5 d7 P) t7 i/ ~' X
    ; P- |. `4 e9 V) p
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    * k  L: G3 W2 i/ \) J) D% I9 ^- @3 e, }+ a
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。. q5 d" R: g) c6 N' Z- e/ r. ?6 k! _- R
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    点击进入看图评论5 e( v. |  h; n. z4 }" M. x

    + w; C& I+ o" E1 K' z: D' X图 7
    8 A) x, e# h& v) k+ }6 C8 c6 h% r- C  c8 Y+ Y
    点击进入看图评论
    . u2 c( ~; {- N8 e0 x2 ^& Y! {5 h3 P8 T" B2 n* h' N, J5 h
    图 8
    8 H2 n0 x" M% S6 m( J
    8 S5 g, Y! b* t& F$ H(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。% q, A. v% n' c% q; n/ j

    , e/ @, ?' c' J) s4 d8 b! |点击进入看图评论
    3 j3 j6 C- L2 {* y1 x/ j: P" d' p
    ( s& ]' n3 B6 `7 V% ~/ k" G图 9$ v: F, E" W, ?7 j* b

    7 M' y& ], S. K(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    ) a4 _! k5 z) C" q. w  V
    * e, u" H0 y4 i; ^# ~) n7.成果与收获% `; S3 t( Z8 V8 Q2 ?$ v
    5 o. u% q/ D& v2 A) g( _
    通过改善获得以下成果:
    3 n. Q( D, Z5 v# e  l. A6 _3 A5 u) \
    $ Q) B) F* J2 b9 M% M) B(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    . ?. L1 _- N9 T
    7 w: Q" u$ Z1 P5 \/ W" Y) v(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
    * D6 V4 I( W7 n- Q
    / k8 t+ z  s. i/ Y(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    2025-12-29 15:49
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述; L1 y' }" D$ q6 m% k% T6 k% _
    % M/ [3 U( Y0 j9 x0 [# D2 d5 S
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
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    $ r: H; {! }, r) h/ t/ G图1 原配料流程
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    " ~, d  v4 Z9 l2.改善前原状9 a) s7 {) a& [4 U' M* [( w. ?
    3 `0 U/ D0 J2 h7 X, W
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    : n/ @; n, E* k+ I5 V( @" ^5 W, u# B' S; T  w- ~' w
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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    - P# c9 l; n% `0 D! K(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。. ~5 b# {( p, C- u

    ) t6 |6 C5 a9 g& {" ]2 }(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。& q3 V  h7 v- G2 a* [7 j9 i' l  @

    / a; i1 c6 q# ?+ o) F3.问题分析
    $ y, [) u% d  W3 d! L# F' ?0 |) q% \9 A2 Y: `7 s' |9 ^! M# w9 @3 J
    通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
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    - W3 T- y: G; d# @3 \, x: N1 T
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    , {0 E8 _$ D  g图 2
    1 l, M0 s& L8 o" }4 L9 K5 `) f3 \6 i2 q" R$ X; N8 l
    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。   D; V& C& E# |+ v# B$ a
    3 s& [4 D0 N$ I" E- p
    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。! g8 I: c  t8 o* g# l# E
    ( a4 Q( x+ X! X& m9 u- H* ?  Q' P
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    / v$ x2 W, K: @. }6 E6 T3 N, h" }9 Q' V: a8 X+ t+ ~
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    ( s0 O5 L5 y) B; F5 O! K2 F5 @* O
    2 B8 D( y+ k' `3 Y) b& U( ^(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。: z' M% l% Z4 m3 M( ~' z! A

    $ X4 {% g. V& O" F4.解决方案
    " k* o- u% e/ \0 z* M) }& g4 j% S' q- K2 C+ P
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
    ; E1 w' \- c4 _5 s! [6 g1 F8 T; f0 o  d0 }: d$ \4 c! f5 T
    6 f, u7 o7 f$ h4 Q; j: T1 v
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    图3 合金配料系统
    2 ^4 ?5 u9 S& ]
    6 h& i& f/ [( _' G) n& g将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。 + d, p+ u6 p/ t3 C
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    6 s( y! e# {1 y" \员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。, }$ q' a# ?$ n3 z

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    8 I/ [6 E* Z# ?' V0 G4 u图5 安灯防错系统6 i* C* `* `! L1 I  d, P# ^5 P

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    7 V& r' }  o8 U# C# b0 T. c& A3 s" [8 d/ r
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
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    ( F. M3 A3 \# ]0 |+ l3 m& w A6.jpg " G. t  D1 v  b2 w6 ^

    5 @1 y& U+ T0 C每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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    6.效果展示
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    ! F( ?1 p( H/ Z1 _8 Z) l
    ' m, F& O" l! K. o应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
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    A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析! i- V  Z% ^: z' N( `
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    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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    & M' V* f5 G2 k) y( l" }. ?4 U0 g1 s  l: S) e! Z
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    ) _, v3 c+ F% i3 z0 M" g8 e5 o9 p6 F8 v" [* X: @5 M% s
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。" G8 @( F9 j% U3 s+ A
    ; V( Y- i, U  {- v( F' {$ I) m
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    4 I6 V# }4 d! Y- O, g图 8
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    ' [, O* R; K/ O! [(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
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    A13.jpg $ ^8 T, b6 n0 ?9 m9 P3 O
    图 9! s  p  m! j6 U- m4 s
    % F3 S6 e6 e! f0 C- J0 G
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    + I  N7 C8 Z; z3 ]8 g/ b5 ]/ q! q9 }  D1 _9 Q
    7.成果与收获
    - I& w  O( w  w9 a3 ~
    $ ~- @( p, J" I6 q3 A0 `通过改善获得以下成果:! l' y+ ~! U, U' v6 M8 U
    3 @+ x+ l: P. Z, M
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    " G) v& P& f* i7 V7 b
    8 s& E1 J6 d; k6 r) a# N6 m6 r(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
    / c. D" C& y" d- y( s% T8 u6 u. h" e6 W0 Z9 O! r+ V
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26) c3 S! H7 C% o5 T* ~- `) ?
    1.概述) {* s2 Y  I" m4 i
    ( ]  q: E" N& G, ?
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...

    " ?% ~5 I1 f- y3 r9 u感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    2026-1-21 01:52
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    2022-6-15 11:45
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。) _, K% _9 I: V6 l- b
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