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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    开心
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑
    8 e4 {' z  I# N
    / }5 B" X: j  C4 Q8 r" a$ yhttps://www.sohu.com/a/294699231_659026
    . l6 Z9 I4 }% C. T# L% R感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
    . j' D! `7 y9 s$ X2019-02-14 09:13:42% F. q" ?0 v. @
    作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知5 y, e( y# U. L, f5 C8 V' j7 A

    3 z2 [3 Z; G3 y- N3 H) ]7 Q' x单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
    0 u9 b6 ?; {  o( ^: x# s  }5 L5 \1 B2 U! g. k& _4 Q
    来源:《金属加工(热加工)》杂志( |4 z# ^, \1 N6 C

    + c3 n% j1 U' M6 N1.概述2 W2 F. D/ ~4 A  r8 F, u& A; v
    9 A" ?" ?+ V  L
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。$ ~4 n( F! Q# L: {4 h8 U

    1 n5 |% `: e5 [  B点击进入看图评论
    5 f' h' W/ ~$ x9 X3 J- i# R7 O
    图1 原配料流程
    / b' a! g9 v/ U$ x0 v& C1 y" v6 |7 q) g: C
    2.改善前原状8 R5 c1 ?4 \  }6 s3 W
    ; L: B7 B% @4 [& u/ j
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    ) v5 \$ Q  l' T% }5 E5 K% u! n4 y2 X1 r/ |, W
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    6 i8 a( Z3 l; c& n8 C
    ' C$ \' \1 W7 K) r(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
    0 J  X, a1 V& O. a. \
    2 z! k  \( t0 U9 i$ I(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。, ^5 z( E) Z8 ^0 K8 ~5 I3 @9 G" p# b

    ) ~2 z$ a% }, F. e1 R* Q7 q7 i3.问题分析* x- [0 o5 V+ x1 W8 x
    6 p& D# v' M7 g% i3 q
    通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
    ; G+ ]# b# A" M# Y+ m1 `/ j2 E: R- E8 g8 ~/ ]1 M& {
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    * a5 R$ l6 B" W# Y, g1 d4 P4 P; k) L: C# @. k
    图 2. O4 b$ B/ H; d8 b

    ) T! Z; o! Z9 Q0 q" s(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    3 Y9 V0 w' i- O9 b% c7 w$ j7 m
    - p* S4 `( t# G; r4 s9 t9 _相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。$ V6 T1 L8 d* d  f1 z
    7 {) H; U- g( a: z( }' a8 J
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。( K* N5 W8 _& \% P8 S0 i) \; j
    $ L6 @1 ]7 @0 |# T# n5 G
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    . P' p; U5 j5 Y# c4 j3 L3 g. j6 d6 v$ K) E4 t) o7 F. n
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    ( Y& h. l/ b: {$ y0 V2 v$ e+ s  E) n0 P1 I2 _
    4.解决方案6 h: ]; \: b% i# e' A
    6 A- s  r; _9 ~# P
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。! Z! c! Q$ y) Z& ?- S

    ) D0 R! s5 V8 H/ d5 H点击进入看图评论
    % a3 h' x$ Y" Y8 U  V- i- L1 z3 {+ ~! m" u1 g
    图3 合金配料系统" J2 x6 Z9 [2 \

    . a% f+ S& a: U3 O3 `' B, x将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。% D4 |! f3 u% z1 U9 E2 Q$ j

    ; Q! h0 y6 J( ?8 w. o点击进入看图评论
    6 Z# Y- V, a  H! ?, ~' J7 {7 F2 s! @/ Z
    图 46 k8 I/ D. m1 y) @- U

    & d+ g; d6 q* F员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。! f$ f1 C  h& s. |! x
    5 Q+ |+ e+ `# _5 ]
    点击进入看图评论5 O; y* ], r4 R. Y
    $ m  a# S+ G! D' k9 r- I1 g: w
    图5 安灯防错系统5 v  }8 \# F% v" E& ~

    ! n/ u+ l1 O7 j0 F* `4 H5.执行方案并标准化0 Z: d9 ]! K" u5 {# s
    5 |. \7 C' C9 y5 q0 v* c
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    9 M1 Y, x3 c6 `8 @
    8 p9 v% R9 E; ?* D/ Q; l6 K点击进入看图评论# U0 C* z! {, u" V  L, s
    ! W4 _  x5 F' b9 N
    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    # _  z" i# f$ u, F1 r$ m0 k8 u# P! B& E
    6.效果展示' }1 a+ \/ m8 a4 B
      m  a1 b% _$ V: s# O
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。' Y/ W) I2 Q) y; J8 p" ]
      C1 T! q% N+ G  y3 X
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。& k1 [2 ]" |2 w+ c1 Q
    * G6 v3 _0 w: @6 D
    点击进入看图评论0 P- D$ c# G) ]% _) G
    1 |: `6 }8 o) v* Y5 D4 x, p5 g) p. w4 N
    (a)
    7 P) R/ z% m, X& [$ b, r7 b9 @/ F0 ^) l) |, ^2 _
    点击进入看图评论7 R6 }7 V+ g" B% G9 ?5 G
    * u  Z; b4 T2 Z# f$ S
    (b)' Y! h4 I* P6 ^# f. m0 e; E
    . K) _1 m. c) J6 N
    点击进入看图评论$ f1 P8 B$ h! {+ I4 Q# k# K8 ?2 y

    1 A7 n6 B6 s( d  N9 z(c)# C2 K; G! u- u1 W! V! A

    * N3 g9 f( d( Q  K. T7 B3 }图6 Cr元素等过程能力分析
    4 P+ U! C8 B) [0 a; O
    0 O  Y; @) e5 m5 r: J(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。' b7 n6 E, y( F, ~: v- u

    . M: a+ d/ ?5 @5 b2 Q$ b4 ?+ X点击进入看图评论' z  D$ t: g( \6 D. @9 D/ g& o

    3 l! T! q) m5 c1 D  \" \(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7)./ [3 u: q  K+ ~  P8 q- W3 [

    " p" I8 ]. k- ]' K# V$ S+ Y1 o 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。5 j6 a5 v7 y( l
    ' P0 A! b# y: x& w* q  Y
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    6 E% n& R/ y6 f# o4 x8 b0 ]1 A4 w$ M( o0 u9 J
    图 7" h- G( ?+ M7 B9 R4 w
    6 A" g* k! W9 r4 S; ?
    点击进入看图评论  ?7 z' @7 a; j
    8 x# y: S  h. x2 A" ?! W
    图 8
    6 t- w) u  E( `. e! Z
    # V$ d& r5 _8 m/ p8 m' y' [1 O8 D(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    9 y- W% W9 X, b) U1 Y4 L$ [7 @3 I# X5 i: N  f+ C2 M0 p, \0 {
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    $ L1 A5 B1 C; G( B: ^% V# L- y2 W' q( I) S& P
    图 9
    ; ?' N: D/ l5 H0 A5 P3 \
    5 L; e* L; C5 d(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    : T' }) @! s8 k" W6 {: |; i5 {) Z, Y' `& T4 m5 ]5 ^! L
    7.成果与收获
    ( `& S- O! Y! m9 M: O3 s2 Q" Q, j1 f: K6 e1 @
    通过改善获得以下成果:3 T! Q6 W1 C3 f5 {+ O
    # _/ n. F+ \; C! C8 B9 j& M
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。/ |2 c* u" c# K* L: x
    2 P1 h5 J$ m8 W) k2 I
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。* a) V- j: r$ s; m' G7 O& h. J

    - F6 Z: m" O& j4 p( d(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    开心
    2024-1-5 09:19
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    [LV.9]以坛为家II

     楼主| 发表于 2022-5-13 18:45:42 | 显示全部楼层
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    奋斗
    2025-9-2 08:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述7 P5 q. a5 w( R% }7 u0 `  h/ B

    9 @% o! g$ T# {9 z我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
    ( U3 f3 i, s% N5 X& ~
    ) W  q9 Q9 t, K2 X A1.jpg 9 S7 Q& i# p1 ?, D
    9 g2 m0 u  n" d8 \/ v
    图1 原配料流程; j* r9 }' ^: \0 W

    + M2 B2 H6 T# F" `1 J+ k2.改善前原状$ \/ E5 E5 K1 i$ R8 M6 z, `; U

    # n: O2 s- l8 ?+ ]0 Z( \经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。 2 C3 E5 J$ |% \' \0 S

    ' t+ M! t' J0 s7 P+ i. p% D(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    ! i- ?/ w. H: i! j2 i' M0 y% ~$ w2 u8 g: w( s) N3 c7 }! p
    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。1 T6 _# |; E8 q( ?
    1 \$ T. z- B+ I% B! M; c) ^7 Q  h
    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。$ z/ y3 h. T+ j0 Y% H' l' ?5 g7 Z. ?

    " ^* n/ O- L  q; f7 \$ |- P3.问题分析% ~" i( W9 s8 ]7 r5 `7 Y

    . j$ c  S1 D5 A/ Y) l通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。! n) f( M  a8 m+ x
    " r% ~' N8 e9 Z  o7 h5 s

    # l; `( m* W" N: Z2 u A2.jpg 3 @" U" ~7 S  H
    图 21 ~$ [6 a) k: Z6 x
    % j5 v9 ~3 \9 L5 `
    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    0 N6 q5 m* q! u
    / p3 x/ j) v1 B; c) m% [1 N  J相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    $ E* p5 z# A- j) A1 m
    0 F7 M! t! [% }; O) _% y举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    - }% w3 H3 J/ u3 s; [' h
    / P: R8 [1 P: ]6 j8 \  g. j员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。3 E5 F* `& g* O: n3 ?

    3 }+ k- e/ K8 a" r2 ^(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    ! d% [+ t( k3 `) l( Z2 P5 E3 [/ m3 M3 S. R+ Z9 i1 ~5 o
    4.解决方案' F4 l% l0 w. d8 L0 a' S- t
    3 P+ u) x( g1 y4 f
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
    9 P) k8 {& g) ^" u' o
    5 @. h" \+ [; b, \5 b3 c) w- H% C1 e8 t* [3 ~2 b
    A3.jpg
    ) R! m$ C6 k6 l7 j! I图3 合金配料系统
    . X' N7 _% W7 N6 a$ _! U
    8 T; q1 h1 N/ i" a& C. w将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
    . w2 @7 f* D6 q9 s# _) K4 s' c, p% S; o5 f) \
    & _1 g% C9 N4 o7 G$ w0 M
    A4.jpg - K& P: _& o  N2 L6 m" v
    图 4; R) j* {# p* L9 Q% Y
    6 Q( \+ P& v" x+ `1 P' Q8 d
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。2 U4 ]6 R8 v; p, M
    * |3 U+ t* E2 G

    8 p4 c4 ^) E6 B5 w A5.jpg 0 R1 V$ e$ g6 A( F, H! ]# H
    图5 安灯防错系统0 |: _7 z! }  ~. n# }6 c% w+ q; v- H

    5 D) G; g/ v+ A0 X5 I5.执行方案并标准化
    3 q6 _, t& g$ p6 `; t/ J8 h8 m1 i0 b+ F* G9 x8 Q0 H; J" L% L
    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    ! D/ z" w8 M7 [3 l4 M" y* P9 U; i. N, \" j8 |7 u3 |
    A6.jpg 0 a. m. B& u$ A$ m$ J8 z# G
    + r8 I) L8 R2 H0 Q1 h; E' J  i$ n
    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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    $ Y* f& y9 Z6 s9 `/ F$ p/ \/ y6.效果展示
    9 @( Z, G. V, h8 Q- {5 x! i1 v& l0 F/ i9 t- W+ i3 e* x/ ~' S( ^
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
    # `0 G. E! t" S3 k$ i0 [( c# s- @/ P% @3 n- O) c4 [* y
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。" k, K& u+ ?! o$ P# K, b& D; `2 A

    0 e# s* T- ?5 |7 T$ I+ n A7.jpg
    $ Y# t+ @* i2 |6 R3 C4 @3 i3 b# L
    (a)
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    A8.jpg
    8 l; R1 o# [; m0 R  [* E. g' G9 R  j. k% L
    (b)
    / j& w; U/ f( T
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    A9.jpg * W0 y" F0 d  F
    (c)3 M$ ]/ f, ~) ]2 O9 l
    + j, x& R" g' |; _4 x, h+ @' ^
    A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析; T/ e2 w! ^" L' ^" H  o

    % }- ~9 u, Q3 w% M" y(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    5 B* ~  G& X! N/ @8 j& Y# ^2 g% P# w5 E0 a
    A11.jpg
    / ?8 w, X1 p* ]- D# h8 H% d# g4 J# C) L6 M. q& D* t% E
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).; N" l0 o5 E, W7 J2 y5 X( |
    : V5 k8 d) q1 \' [
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
    : u6 s$ l9 u% N, x0 W) C! X* F, m: J: H0 {9 C

    / d; ~4 U( W7 A
      B* t8 C7 A% ~. |6 B8 V图 7
    / o  Y7 G* @) n9 a' g/ y7 t+ V
    5 C( ?; N( |$ C+ Y" M! m
    A12.jpg / d7 v2 H2 l5 ?$ H
    图 8! y8 ~6 g7 V1 [# ^, X; d
    6 g* L. a# O) q) ^8 E/ U1 i
    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    $ \8 `' Z8 E4 I* T4 y- f; E# T+ u: G& ^8 ]- Q

    0 D. m# I* b9 t! D! i0 e6 X A13.jpg & @6 s: n  r: z9 V- [
    图 9) ^* T0 j7 O+ G/ E+ ?8 f6 j
    + ^4 r% _( A. \4 Z$ I& S
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    & U7 E( a' s$ Q8 s- s2 |# ^+ k2 n2 D5 k' E+ m
    7.成果与收获4 B# _, U$ ^8 t$ Z' X3 B3 P0 d

    6 l8 x4 a7 ^' `5 s5 K! H# G通过改善获得以下成果:2 x( P( I% w& }) s
    8 y6 t8 n1 _8 d4 g
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。& t/ n6 E) h2 B% A
    " y* [& g" V( x) Z5 K  N* z* }
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。# v1 r' X# ], E5 X

    9 y: H# U4 h5 |(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。- w# P  G" _% i$ k+ ]
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26' Q4 r% K  \' J
    1.概述
    * X8 ?2 }5 }0 K: i0 w
    : e0 t/ J( L1 e  [9 |/ X" M# p1 Y我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...

    # l  M/ d6 P4 L/ _* a感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    2022-6-15 11:45
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。, V- P' f3 I( _) [. w
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