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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 0 w$ }) L- J$ ^* ?6 {; R7 u
    1 V" Z/ b1 \8 {6 u% t. Q
    https://www.sohu.com/a/294699231_659026  o/ B0 N3 `$ e- I0 c
    感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
    # Q+ }1 {8 }( S. d$ b: o2019-02-14 09:13:42! V  B, E% h5 P/ s5 N! |
    作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知
    6 l0 w$ `3 j8 O( a  U* `6 r! E1 Z7 C
    单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
    3 C  A8 R# ]$ b8 V4 _- t# {! @; P9 X$ D7 ~2 V
    来源:《金属加工(热加工)》杂志. r. u& d7 c7 Y: [6 |4 W

    " Z1 Q8 v3 o- @" U" Z1 p. r$ p! v1.概述: U* [9 O; Q/ |9 s3 w, u" C7 H) s9 V
    ' ]0 ^/ x" y0 c& G8 r7 `% K0 d
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
    # j" V6 @# ^# z  L$ d- ?* z/ o7 L$ M$ A! ?8 }' s& L
    点击进入看图评论+ d! {" E  E9 N' V, X
    9 f# l" f/ U) q+ C+ [
    图1 原配料流程3 c$ G0 [4 ^- `; c3 d4 `* C) B

    ) ^( f, T) {) W2.改善前原状
    ! _! X. H7 p, L2 u, t  P) k; q9 q, V
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。& }7 Q. F9 K( U4 y. g/ W: p% A
    5 K+ w7 M- u/ o: o
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
    " R3 y5 P8 i: z8 n0 u6 ]# P
    ! @, h( v/ X3 ^& i(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。* S" L+ O6 G: i$ N# z" K/ [

    + N- y$ Z4 i* g3 }(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
    . N$ R7 _/ L6 s" m/ {# t' b
    ) b7 P8 j9 N0 M6 x, w3.问题分析
    : }7 ^/ e# w) d
    - X) b( K9 }' u! U通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。- q+ K) ]. b" I' Y6 E
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    2 [" q! H0 K* |# `- l- m2 U' d+ M; A! h1 D4 Y4 ?8 r
    图 2. H! O2 k0 U8 a5 R- q" `; M' z( q

    0 G* n. w2 G4 A  N(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    6 N' J( _( R9 o5 T) I# c+ |! h; J5 ^) X) Q( O  \
    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。; A0 ~! F0 ~# p0 n$ s

    1 \3 `4 R: z9 |- k举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。- a7 w# e, {  }6 C& Z, @0 m
    ( _1 n! V- z+ H! J0 h" z7 v2 A
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。3 Z2 ?. u1 W1 q8 B
    & @! a( z' ^( ~0 g
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。+ z# z3 W8 s/ m- `1 W8 X
    4 D0 s4 {: b* J  J! C9 d+ C. {
    4.解决方案' ^4 ?- I; _" H3 H. C
    9 h7 v9 m3 a# u/ ?( e$ n4 N1 s
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
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    点击进入看图评论; D7 Y, G# q- }  w

    + k! ?! A8 E- M: f, Y3 w图3 合金配料系统& z+ n' y# b; Z, o
    & X/ N/ |7 w( O8 X( S3 o  d/ w
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。+ s" q, v/ Q  f

    / M+ @/ G5 T  R$ e# p点击进入看图评论$ a+ g  C" E; u

    ; z9 E! P. b, D: T, F) r图 4
    5 U1 p" i- S, j, y( O; R+ g% \* P" H! M! Q* Z# w+ l, }
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
    " x" Q0 L' y1 Y
    3 b% a9 S: f  k% ^! G( Y% h点击进入看图评论
    * Y  b2 ?8 z  _: l2 d
    9 F3 I  q" v( {) j图5 安灯防错系统
    8 z: t. L5 A( \" K
    4 o. b. H) n2 ?: e5.执行方案并标准化
    & A! j0 q2 l1 i0 {# g$ F
    % V8 C5 K7 M; t3 y# X4 o4 m方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。- E9 M8 ~2 k3 ~5 c( X0 X
    $ e+ ~/ U% a1 o1 r: d. A) v5 H) g
    点击进入看图评论) _+ n. l: u; }7 Q8 w8 q9 q5 S
    $ W7 v: R) W  L
    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    ! w1 D. A; {& J7 ^# t
    , N* s8 d1 j  J9 f( T4 J6.效果展示4 ]2 K1 ?) {$ @* M. Q

    ( P: z2 ~0 M. T- M(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
    / r7 j2 O5 U7 }! M% w1 l
    3 J$ z9 U! R( p* L: E应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
    ! u0 z& ]* N! H! P7 C# J6 K% ^- E7 Z1 C9 \! l
    点击进入看图评论% D0 E( F! Z! {- X, J9 L& |  e

      r- ^/ V5 Z: k(a)
    ; i: i- _: |4 J3 ^( L2 C
    2 Q& a4 }/ T5 `" R3 h; v' P点击进入看图评论
      s4 _$ m. s( E. K- X% s+ \$ F4 h5 v* x  I8 O  h# j
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    ) ~6 i( f- L6 U# R6 m, K+ O" Y: f" |3 s) |% p/ u
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    / t: T5 g2 w7 D. d% g
    5 E  F6 M% M8 w3 N) f  q) s) ?(c)+ ^0 q: {& {/ z* f0 a2 ^5 p
    # v4 U4 _1 S1 y" Q3 g
    图6 Cr元素等过程能力分析
    . g  ?5 r8 m1 c. r
    % _/ ]: r6 M! Z; l% i, K- Y(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
    * r8 d# J' E& c2 c- x
    , V4 O( L( Y" s点击进入看图评论
    ) h, @4 H/ |$ Z7 w3 ?
    : j) l) V' L5 T5 V(3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    * f' k) t6 X# \; b
    8 `8 _3 R( u8 \1 ~) K3 q5 r; M 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。& }7 p& p' f! H  H$ A& \) n7 W' c

    # y9 {+ x: {! I; R1 j; ~点击进入看图评论
    1 ^5 |3 o# u& w: U7 ~2 K/ n9 J1 K
    0 V, B' _7 S, Z图 7
    * @6 l. l( k3 b, j9 ~
    / C; M# z2 Y7 p& [点击进入看图评论4 a9 Z- h9 E- k3 H& B' y

    7 W& ]6 P( b5 X图 84 }4 C- f4 B( ~% R! K7 Q& N7 r' \

      \: W7 }" Z( ?( ?(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。9 M; ~% z7 v* y+ }) @: x

    ) b: C4 M8 k) M点击进入看图评论
    9 O/ j) j. O* r/ ^
    ; ^* g; ^' v( `1 x' b& ~6 N, a图 9
    9 N1 I; T- n1 L" G3 b! J# e8 @4 ]( u$ {/ z, H
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。- P* H' y/ M9 G/ r

    8 _. y- x4 Y9 I' j/ ]8 e: d7.成果与收获
    5 {. {# R( T3 R9 g7 S3 V
    * u4 Q. V- J7 }; x& @0 e通过改善获得以下成果:
    9 O* q/ _( s% ^' q1 p2 w6 W! x9 n2 B0 v4 \7 R( X9 z8 b( s; Y
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    + K8 |. O5 e9 e* b" R* W1 {/ l  {, p, U! c
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。  B. L" v3 |( x; X
    9 ~3 n% o3 m) v# O: ~8 i( |
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述$ r2 ]; @$ ^+ E: U" y5 A
    7 H, A/ m) h8 c
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。) E; k! O. ], l3 D+ Q$ M; t/ H

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    图1 原配料流程
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    ; }% ~: k4 h4 V9 X: ]4 k2.改善前原状) ~  J3 {& ?6 P$ I: c2 Q" N# O4 h' ^
    0 }( q0 ^' `; ~' {8 Z! x$ Z
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
      e/ k; I* _8 G8 c/ N% r9 ^4 c5 p5 B. {8 e- b# g' x$ K! E; \+ J
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。
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    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。' E) j7 _1 m* M

    7 E1 h0 Y/ Y: y( w5 g& Q(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。7 e0 m0 D4 J! b+ s+ a+ J% v

    # c6 x% w$ o3 `* y3.问题分析
    5 V, l$ w/ B) W2 f$ Z. `( f; C0 F! m& G7 R
    通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
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    & f  f/ A3 M& F: {% {
    : `5 l1 _" N" y  P  B- j A2.jpg ' B, |2 l$ f) \1 K; f5 x
    图 2
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    2 {9 [+ l  r& B* b3 g) [(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。 8 t5 x7 S6 \9 s. p6 v! z
    9 I' a! {/ M' U6 `# Z, X0 ~: I# |
    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    0 u3 u. e9 R3 y4 J6 ^+ w9 S) _  M0 g+ K5 J
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。2 S1 y/ t8 E& P4 I2 Q5 `

    9 ?% e$ M, R2 ]- U6 l8 M4 v* d员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。# D! |2 |2 Y& [% ]( I4 }
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    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
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    ! k% y$ L4 G, S! K4.解决方案1 C+ m( g: Z9 q7 H; v8 x; ^
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    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
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    ) |6 ]. W7 A5 p2 u0 G& E
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    $ U% Y; D6 {9 \: F图3 合金配料系统+ b1 P. e( K" H

    1 `% J* B9 C: H  I0 a将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
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    图 47 ?* R" z$ Q1 ~; R+ E( h

    ! j, j. o5 Z, V# L员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。
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    A5.jpg
    & z! q7 X" _0 ]$ N  g1 _8 t图5 安灯防错系统
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    5.执行方案并标准化( l! F7 T# ]% y' J# z
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    方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    0 W/ f; ], s) C& I$ p
    + A  l9 l2 z# X A6.jpg
    " D% ^' \! ?; C+ s, x, q( ]+ D. ~# V- i; H4 f8 ^
    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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    ; K* A' h6 o- h/ s6 S(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。) r4 u7 v8 c$ B/ @7 h7 g' ^8 E
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    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。4 r1 }+ x1 a; A; ], O
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    A8.jpg . P1 H% I- }# C6 `# w: ~

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    8 `3 I  M1 H; y! H9 K A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析
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    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。7 m) B" Y5 ~9 T; Y4 U- ~3 @1 I4 u

    6 B/ _- ?2 L+ W- o A11.jpg 8 u9 a3 }8 s& v2 [
    + w! ~/ q; F# B- b( G6 u$ z
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    ; P- J- J$ w' G* W# B: `7 x' j* i$ w# u( c2 S
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
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    % _3 `+ H# ?, ?! {8 y0 x& i
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    4 x9 V6 X7 j3 |( n
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    A12.jpg
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    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。2 g2 b: T$ l& o" [4 ?  B
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    8 |! `0 h; a; ?图 9
    * r; Z7 ?7 s& w" r% g" N' |* x) d& U
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。  j/ W3 L9 f# w( f" b6 l& }" G

    ' Q2 H: I& d1 E0 o7.成果与收获
    & v6 b2 @9 \/ f
    6 X6 k5 G( u' W( k0 t通过改善获得以下成果:
    " H0 y- t/ B  R( W- S* B4 ^( V/ a0 u. C$ k5 w
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。' q0 p' Y) g: D' w; ]

    ) J$ j! l+ S: r0 C0 N  L& {(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。) d, @5 ?1 ~& ]& O

    0 N$ j- c0 |. D(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:263 x% ?2 q- E7 T" B5 j* s/ x9 P. O6 ^
    1.概述$ ^# p6 B& ^- [1 d0 A$ @: q

    % e( h, r$ o! B, P2 q% k0 P, v我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...

    ; l+ h( P- G$ Z( g  _7 }感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。' t9 `3 [4 y2 @) r4 t9 d. r4 d
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