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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 8 m& N( E% V' Q! l3 l, \" k: z7 W9 E1 r" k

    * S  w' W/ T0 m* C6 Fhttps://www.sohu.com/a/294699231_659026
    # l" z! e$ [/ M4 f5 Y1 l  E: z感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效
    * D$ v( @+ }- x- K8 H" b* R+ C) w2019-02-14 09:13:42
    ( b! }6 `+ ?. e; e作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知' w5 Z$ W+ c0 s9 P2 @% G

    ; d% n- c: t  `+ k7 x单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司
    5 Y% X# j2 \6 z& Q* x- l
    9 @' b: ?) m0 m来源:《金属加工(热加工)》杂志
    1 |" _4 d3 g9 v9 b# ~' {
    * F! w* A$ T0 T( @  L: ~$ |6 T1.概述
    ) y6 d$ F- [7 `9 A
    2 a( P% Q) P1 t& g) n我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
    % d& F+ T: [/ b: D$ [+ q: u: L
    ) e& X+ @4 y# N) K5 X. h点击进入看图评论3 s% l1 \8 U, ~
    + A. }' X- b7 M/ ], p! f. W
    图1 原配料流程
    $ _; d7 z% S  E0 M+ J8 m; {% x# i) N; N- X0 j
    2.改善前原状8 E6 }# L4 B& _7 B/ d& S. q( e
    1 {+ Y" V& c8 z
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。5 J8 c$ N/ J: G0 ^& J) J% x
      T4 b2 Q* i3 S8 w- t
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。& l% h) q8 S6 o& v( w& j' Z

    : I5 d1 V6 [2 G% J8 q8 E(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。/ @, `4 C  J) f$ k8 b4 s' H% v

    - z1 {$ J8 E# N$ J% T3 \(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
    / E5 i& D, K& O) {) l) ^0 }8 K4 [& k2 e0 D( h: \5 r
    3.问题分析7 D* ~7 f" E# e9 w9 i* _3 w

    + P- K5 B% b7 e7 b通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
    7 Q. b7 e5 F% M5 S
    + B+ P: Q! r7 |& M1 i' M2 \! ^, @点击进入看图评论
    * k- k/ z" l( V9 i8 K( X2 f
    3 f& y; K) v2 H6 j+ X% {2 A图 2
    * b/ t: F. E6 W2 t2 f, ?* B$ w  @) Z# @# Y2 ^( m
    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。6 G$ K! y& k. P* U# ?

    + O' _* H9 r6 y9 n# d7 G) }0 V相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    # U2 ?! C+ x& D* [! \  u: ?* k" C: v9 f3 {2 N9 }
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。" r6 U: ^- {' Q4 _  M# v, i; T

    ; C0 }1 l: K7 M员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。
    - q* Z8 D7 \6 `- b1 R! W: K& @# S# l$ q2 ~4 k
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。- l+ L2 x4 K. Q$ B- @: p# K
    # y4 n% k0 k* T1 \9 S' `
    4.解决方案) J1 i. \1 E% J; q; ^
    , R5 C: q9 w; e
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。; z6 Y4 T* T% p" F
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    点击进入看图评论2 ]3 R. i! K7 S9 E, L7 s
    # {9 `) F# h( k
    图3 合金配料系统7 a$ u& \( E) _3 N

    8 G( ^/ |8 a8 Q% J* u1 p+ D将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。
    # H% }' |( y; B9 T4 ^$ f& w( [: U$ J0 {, S3 e  N: K+ {. j, ?
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    5 P1 _# ]$ O8 G% @, j, _" _
    / T2 C9 r1 G* j! R* U/ `图 4
    5 G+ X' @8 R8 d! ]7 a8 ^
    # }4 A9 a3 `6 L/ O  [$ m员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。# X9 R0 B: ?1 U# J+ P
    + S! t+ C/ X9 D3 r- d
    点击进入看图评论* x3 R% W& N/ G, V# `
    # U6 u6 s+ j  V( Z8 K" U1 ?. w. f
    图5 安灯防错系统
    , N4 p4 D' j# m6 S3 C) y$ ~1 p. j7 e+ |
    5.执行方案并标准化5 q- p. O4 g  W( |* B+ s4 ~- Z& d: i

    8 C" h- E; @( p, ~* U; J, A方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。  x+ T! k& N1 o( O

    5 [6 E% T. O8 g0 F6 E( G点击进入看图评论) d' l/ B3 k; j. z

    ' R, {( s7 q5 E) l) A每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。3 g7 }. {( ?+ U4 }

    , N: F8 C$ a" Q' R* O7 q6.效果展示1 K, D, Q9 }* ], Q% }
      X" B( {9 h7 r7 c
    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。- S( F; X, v4 ~5 K# h: s
    6 Q  v! Y! D) F6 ~
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。: e, \: t2 R! {5 g

    3 N! t- y3 `8 t" v* e- W* r2 \点击进入看图评论
    / l' `2 {  H2 E% q. g' k- E* `
    : ~: Q! q$ ]8 R6 M' z(a)
    5 z( J. Q" H' W2 l- t0 v
    , f( S( l3 N# f. y6 N点击进入看图评论, D* y! {- R8 f  [+ c# w8 l7 k" O, o  ^
    2 p4 x1 b8 @* R! k  b
    (b)4 j& H3 G/ C2 m$ m4 g: d

    2 }9 v- F. f! _2 x, w8 z点击进入看图评论' G8 X- @! C: j% p0 i6 m

      R4 f4 q; r+ O5 e( f(c)
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    图6 Cr元素等过程能力分析
    . P  u5 j- Y$ x2 ]/ t6 u
    2 X0 p3 C$ p( W2 t4 v(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。
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    # m1 R' P# n) S( f' }0 q+ n% t; m: ^. j2 {% g5 m3 A
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    3 H6 H0 k1 t3 L+ A9 l# H
    ! Q. v5 x8 i% w3 b! @ 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
    % H$ P' \. m; B% y/ s! @  P
    - w( `% K! h% J0 X$ R点击进入看图评论
    8 F6 o, `% M7 j' Z8 h* X3 ?% ]/ G) B! p, ?. e
    图 7: S" ~. B2 [3 T# ]% S" Q9 w4 A
    - R9 g& \6 B( v% _# N
    点击进入看图评论8 h8 E5 C9 o6 M' w8 }
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    图 8
    4 E" p6 B; A# f( u% b" P4 s
    6 q$ J7 M1 M4 E- c- C% E(4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
    # g0 u% {9 y8 W6 b' t# |
    5 i) H1 |8 d) R; ?4 H6 S$ b点击进入看图评论) i4 @; i- H+ w/ z1 `+ F* y

    $ {9 u1 v. F. D! _' ?9 W: ^图 9
    ; w2 Z. Z. _6 P! O$ t! b; z5 q5 j% L6 D/ ^# U8 t+ l7 G/ M/ N
    (5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    : e7 N6 G( |1 b1 ]8 K9 D! @  y6 g; T9 x( M) X3 z" ]
    7.成果与收获
    7 ?8 j+ v5 L/ j) c6 ?0 s; Q9 f7 m& D! o" k/ n8 @8 G  R
    通过改善获得以下成果:
    * }4 e* K" {- s7 J; M- y
    ; d+ y7 B- }% X9 {  `$ d3 b$ d(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。9 j* {8 t/ s. w6 r* \! A

    ) J$ V/ }- [0 Q/ @& [+ c, F(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
    7 _: w& \- T- S  g7 ^7 {; `8 ~9 D3 D. r; P/ i5 d+ H* Z8 N
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述. |" [4 G) d: y9 V+ B  |: N2 K/ Z

    * ]3 Y1 g  Z5 {我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。2 Q/ g* n. Z+ u9 Q7 r! X
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    A1.jpg ( m% I. B, x* P. F. \' p, F
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    图1 原配料流程
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    2.改善前原状
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    ! x& {: B8 ~; u# a9 i5 T$ ^经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
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    % F: }3 S$ l7 x5 w1 h& T(1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。7 j8 }  y" g0 g8 b

    & ?) n7 t: K/ X# L9 o(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。/ B' U. O5 J2 [' D
    - n" j! o. ^7 ]$ s( r. e
    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
    . e1 M: E4 Z1 ]* y0 i; i3 A. ?. l# L: m' h0 H" T4 F* F
    3.问题分析6 r, F0 L$ K$ G! l# y. [, A. G
    * J- A4 ^9 n) X8 x
    通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。7 X& N  x# J; j9 O/ _

    , Y+ [1 k; ], ?% _8 Q; I* ^7 s3 ~
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    图 2. T5 i6 ~  {" h
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    (1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
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    相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
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      W! l" r6 B7 [* S! i6 o举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
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    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。' R- T0 b" z8 {( R  O% z
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    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
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    4.解决方案
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    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。( l1 m; p/ W+ S4 o5 C7 `) W0 [
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    图3 合金配料系统
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    1 k# R8 j# q. V; p5 z将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。   r. l2 a% D9 J2 ]7 J2 `
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    图 43 |1 g8 ?4 o3 {! u
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    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。* Q; `8 Z5 p; ?3 Y

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    图5 安灯防错系统- \' H& o, J: C3 I! [2 T9 @; e+ A

    6 }5 Z6 F6 ^9 }$ X  T5.执行方案并标准化
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    2 p9 ]8 \2 u: j) Z1 V& B9 \方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。: Z8 T+ \4 }8 e8 y8 \4 u4 [
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    每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
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    (1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
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      u% A9 c( U) i应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
    ) C) R0 M3 N  e7 f# P7 H, {# h2 y; E; F
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    , g( L* Z' M; g# X; e
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    A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析
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    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。! ~% B" T5 s* S2 X  B8 P3 J( G; v
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    0 v9 w. E& q& i1 m/ f" u+ }5 W+ y/ f# s' r$ n; h
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    7 \+ N' R6 p9 T+ Z
    2 X% ]. c; A; J: [ 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
    ( A5 j1 N# a! \1 v' O, a3 {1 T* X3 N6 P, S  u

    5 `% P4 B% g$ }* Q+ d
    & t0 Z/ [4 N4 f4 A& m; q图 7 ! C, A( c0 z  u8 I- s3 F

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    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。/ G3 X* G: B8 v8 A. ]7 U' J0 ?2 ^
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    图 9. S: M  p' F9 i0 C4 h% _3 q: u6 U

    ) d" P. V  F6 z+ g( @(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    % s2 h1 Y( |! k: S  \1 b( x
    1 w5 _+ l+ V# D7 m6 c/ Y7.成果与收获6 J9 H( u/ {: e, |/ y' V2 e6 h7 n

    " b+ X, V1 X8 K, w$ N' h5 \通过改善获得以下成果:7 e4 G$ @4 z3 T

    , B+ \& i$ a1 ?(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    6 c) W- [) z! v1 j5 P5 K+ T
    9 `! v* \5 ~% T( b# X5 L(2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
    + k6 J8 N8 F5 }& Y: R1 e7 `
      _6 m3 |; k5 q+ q$ n3 R(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。- s: r0 A0 t- u7 y8 c
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    6 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26( y$ l$ g7 k1 C7 ]
    1.概述
    & m* s  H. K0 p5 h; c
    ( E0 p& Y3 ^3 Z* P' w我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...

    7 m/ d' j( i5 O. @感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    2022-6-15 11:45
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。
    # X7 _7 y6 G+ T+ g; R  I" v
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