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[交流] 感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效

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    开心
    2024-1-5 09:19
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-13 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 datafield 于 2022-5-13 18:49 编辑 ' _: `8 C) u* ^0 b
    ) o& ?7 [3 g7 x* D5 M. p
    https://www.sohu.com/a/294699231_659026$ k6 Q% q: ^" v
    感应电炉熔炼精配一次达到目标值 防错技术简单有效4 m- g3 Y, Y; h; Z% M' O
    2019-02-14 09:13:42
    & p  a8 n. _8 F& m: @作者:曹玉亭、贺亮、邵岩海、孙相知
    * f1 F, X/ h  r5 e. V: [$ U/ K- B; r% Q
    单位:烟台胜地汽车零部件制造有限公司+ N8 d  `8 a5 a8 O5 d+ Z

    4 S; G) r; A! |' p3 d. N来源:《金属加工(热加工)》杂志0 w$ {0 Q) b4 \, M; \- i% M. K

    ) l; {' S7 w; X& p- u/ s1.概述
    ( i" O5 C+ z: F* f! ^3 i" n; Z! Z# I, g9 I! t6 m( j
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。3 Z0 T( y. g7 w

    1 c1 A5 B  k. W/ [点击进入看图评论1 N  V, P- @0 N0 O6 T2 j

    5 l! u3 \; |; g8 l# `- d1 U  p图1 原配料流程0 s( l1 A* O$ b; z" ~: N

    ( W" R! {( t5 c( O2 E  q" g: U2.改善前原状( p; s5 |4 o3 z% ^, C
    2 B5 A5 ?7 w5 K- l+ V! ^% ]
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    " ?1 Z. Q) }4 P& I5 Q3 c0 B; c& \1 w/ }1 }( F
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。+ w- \+ ]  G1 q! u4 g
    $ U+ O4 @1 U. M  M; B3 m
    (2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。
    1 C$ h' @7 {' j9 T+ O7 Z! O7 x
    ! w, D' {7 O+ F- x3 n/ ^! I(3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
    + f5 `. `1 K; e- J: A3 y- d$ K5 _5 V, d. S7 N; V( m
    3.问题分析
    , C+ f/ {+ b5 k3 F4 {- K' V7 B: [* q. ?
    通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。5 j6 h( G( H7 \5 N# ^: \5 [+ X) {
    - p4 z: z3 L/ u" k% ?( [
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    7 Z# `( Z6 w1 s" j* G5 |
    图 2% }2 J7 x' k: u: @% Z  \

    : p) ^: ?* B) Q  T(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。
    ' Q# I$ I2 O. y( ]* w
    2 J/ V: @2 Z& [3 R相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
    / H$ `! X5 S/ i" o# S( O. {& g; w2 b7 Q1 y
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    7 m! K6 a1 k# `; H! \- H/ i7 A/ }* A! U8 Z( U; W5 A8 W
    员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。# y4 j* T& I  P5 ~3 Q* o8 P/ t, h  u
    # ]3 b: p: D2 Q- A! m- e+ o
    (2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。
    ) X5 X9 W1 v! o3 Z0 n; t
    ! `4 c8 t% f- K2 E* C9 ?4.解决方案
    ( s  q5 F, x' H) q6 y7 ^: H6 [- A7 j* ^3 C% m+ S1 B
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。
    7 g: A, ^, J* X$ E- f2 ]7 P, s& A" R; Y, v/ S
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    ' e) H6 l+ r: C& U  _图3 合金配料系统
    $ n% C$ y0 y  I9 v: `* Z+ l( x  k: K) c
    将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。3 F7 ~' X" b3 j6 c
    & Z4 {- m5 A% j# H! k5 Z- Y
    点击进入看图评论! I( Z/ G9 R( N1 Q7 v: B
    , Q) C! Q$ A# p: t, G
    图 4
    2 T& h" W# k1 v& `7 G- W8 a, Q: Z9 k  B. o  G2 Z2 l; X
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。: g( s! q' ?. C, v
    7 [! U) S0 U  G
    点击进入看图评论8 N  n8 L2 @0 {6 P+ Y

      A  b7 Z9 X; Y. e# K2 r# x图5 安灯防错系统
    ! }! A9 m0 d* E/ d$ f; i
    ! g0 x- W! w" e2 }( P5.执行方案并标准化
    1 d% \, @, ^" M+ ~! w3 U/ ~" P
    1 O, j) C$ m. i方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。- ^2 [/ F  l7 E$ N9 w: E: k" ]' ?0 C
    - n! f) s3 W0 {. u
    点击进入看图评论! p- T2 a7 i- ]- d& P' p

    " f4 j! L6 o7 [: a每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    8 R6 Q) j& E, m% R( @& Y. M! d1 v2 ~  h4 [4 x
    6.效果展示
    " o. ]6 O' q% T& v
    5 e& z" T" Q* u! U(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。
    7 `- S  v+ D8 N/ F+ `% p  T( a) `8 T% C) `
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
    ' D7 n6 e3 {, X' r- m
    % m) z, A+ W# d% z. D* @* b6 ^点击进入看图评论: \0 [  E2 E, \: u% Q
    - f; w8 X! S" u5 i( _& a$ l
    (a)9 D% S  b" G8 i+ R! `: w
    % i3 G0 g* X9 G& x1 o  T3 ]" M3 _- J
    点击进入看图评论# ?, q/ \' f8 |1 z

    " [0 Q7 [" x* K. a1 v(b)
    , [+ t  @2 j. g4 ~( {4 b/ A$ d5 s  I: e" f, V
    点击进入看图评论, ?. {+ F+ B9 `2 `- I
    8 R3 }, a+ l% i  H4 }  u
    (c)8 _5 F, n5 E- j& w( `9 U! g

    4 f$ y7 W+ I! u图6 Cr元素等过程能力分析
    ( u9 z- ^" Q9 k" l3 c* A9 n: Q5 A
    ) w& ~% N( \/ g/ r(2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。; [0 w3 V% O( S7 U- o) N7 y2 Z

    ) ~1 M" z: E9 {点击进入看图评论$ e& w5 g" L2 r. P/ {
    6 |; j% e/ {+ X9 h2 Y2 ?
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).# F: D( L7 [/ L# T+ B* j4 `
    4 [9 I- L0 E6 J# {$ }
     合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。
      h& q1 D0 S, P9 s- d9 O7 [7 S; C8 u3 o2 t: _* T& L
    点击进入看图评论
    5 S0 z% P) c! C) @2 E; I
    % _) r( n8 _( H0 e图 7( W0 R0 ?9 N0 d( S
    . {; y; Q& S) d# D& K# v
    点击进入看图评论4 h8 A/ V/ Y7 W
    $ o& j7 ~1 Q- c+ y' e& s- R9 I# M
    图 8# K+ h, E2 o: W2 L6 N
    . G7 J. V" T- W; v7 q
    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。
      U+ @2 u6 U/ [7 \: y! i4 ?' A- L! m+ o
    点击进入看图评论) K! Y1 C2 s" P3 }

    ' I2 e+ B. W7 ~6 x( _  q图 98 K) R& d& T) N8 ]. j! v

    " Z7 Y3 @; T& V2 {# G(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    / i% O& k6 F' j7 A7 y% b5 j- W9 r* ^/ k% n% T5 e6 o' _- E5 |
    7.成果与收获% Q: z4 ]: J0 G& ^) q8 X+ G

    , Q1 V/ r; n7 K- E6 _通过改善获得以下成果:
    , ]) ^+ U) h  o7 l1 v: H8 ]6 h, v' p
    (1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。( B: O  p6 a1 T& d7 {
    * K3 s; ]4 E! M2 q
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。% N0 `$ @# G) N/ Y; ?0 f5 s

    + V& E# Q2 ^$ D/ I( e(3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。
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    开心
    2024-1-5 09:19
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    开心
    2022-10-23 04:26
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-5-14 06:26:51 | 显示全部楼层
    1.概述6 e0 u/ @* Y3 Q, O5 W5 a& b

    & E+ q; K- M8 a6 ^我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数量26台,每天铁液熔炼量为1700t,材质为HT200、HT250和高碳灰铸铁,年生产铸件达30万t。熔炼工部微调过程中铁液需经过多次调整才能合格。以往铁液微调过程中合金重量的计算环节和称重环节的操作,员工执行起来极其不便,熔炼工艺只有配比百分数,操作者凭人工计算(见图1),加上工装设计的缺陷,员工有时候经验称量(甚至不称量),造成多次成分调整,熔炼时间长,用电量大;并且完全没有防错措施,现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险,掩盖了大量不精益问题,亟待解决。
    ' y" K: `' v: I- _5 H5 c4 T, W. H$ r
    1 \; s8 d; ^' M" v0 N A1.jpg
    # \- d; n5 `! v3 ?1 i9 l% r' i9 y* {
    图1 原配料流程
    ( O$ {4 x2 R4 C/ ]. C# R+ I/ Y% z4 Z  _1 K# o! Y1 K
    2.改善前原状
    $ r' Q1 L4 A" ]- l+ `: ^7 z  H7 Z2 _
    经前期调查,员工凭经验加料,没有标准,配料人工计算,造成铁液多次调整、熔炼时间长、用电量大。经统计,铁液最多需要经过4次调整,增加调节时间约18min。
    ) I% O" z0 [7 k& ~2 N7 q4 _* V, E( X! m2 ^7 Y+ @5 s
    (1)在熔炼工艺方面 熔炼工艺只有配比百分数,操作者在调整成分时,凭人工计算。) m9 }( ^$ Q4 P3 b8 l

    1 n$ q6 I$ n+ s, M(2)在现场称量方面 操作者在称量合金时,操作很不规范,没有标准。有用铁锹盛着合金在电子秤上称量的,还有把合金放在废弃的袋子上称量的,有些合金的加入甚至未经过称量,完全凭借经验加入。+ o+ T, I" r" }) d
    6 C/ `5 l8 w  u/ z7 e- p; F
    (3)在合金炉料存放方面 ①现场未划分区域,无明确标识,存放合金的袋子都很相似,存在混用风险。②炉上存放合金的材料柜,相似的合金,如锰铁和铬铁,放在了相邻的铁制容器里,同样存在混用风险。
    ) w! f% S0 m, R7 Z& ~% P' y$ c# t: M2 l3 ^! m& W* C
    3.问题分析
    + T/ `; Z2 A& Q* k. u& u1 |8 X$ x) N; K: i
    通过鱼骨刺图(见图2),二八法则,导致多次微调铁液成分的原因是:人工计算、凭经验投料。
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      n% l. i: U, l
    A2.jpg
    - J1 A3 X& d8 P' o图 2) c' ^  q$ l; i7 \. a0 u, Z

    5 c1 @$ {: ]* w+ g, l3 r(1)人工计算 没有现代化工具有效解决换算问题,计算时间长,容易出错。 $ n9 C- `3 b2 `/ Q& Q  y

    6 a  ^% z  L$ ~相关文件里对合金的加入量规定只有一个数值,没有公差要求,根据技术文件要计算出需要添加的重量需要确定三个参数:差值、铁液吨位、每吨添加量。员工需要计算三者的乘积来最终确定称重量。
      f; u! n8 t, ^( A$ d- o5 m' x4 e6 o' m$ j7 E
    举例:技术文件规定wMn每增加0.1%,加锰铁(60锰)1.8kg/t。
    + K9 M% M+ i2 Q, H( p( [
    " A7 x- E9 Y: V/ E2 e+ ]9 g# y$ y员工不但要计算实际含量与目标含量的差值,还要乘以1.8,再乘以铁液吨位,计算复杂,易出错。6 f' j& I+ M4 K' j) v' @: w

    6 M/ J9 b- S, h' l2 L1 r% h(2)凭经验投料 ①原铁液以化学成分是否合格、温度是否达标为出炉标准。员工厌倦复杂的计算,时常不计算而仅凭经验就投料,随意性大。②原设计只有一个称体,当需要调整多种合金时,员工需要反复使用一个称体进行称重,易出现漏称现象。3 N7 _2 S8 t& s6 z1 q8 z- m: P
    2 K! u4 T" @, C$ q) A+ l. n' c
    4.解决方案
    ( w' X+ ?, z, w% U# \' ^. J3 Y; _3 ?7 \4 d
    通过分析对合金配料系统进行了构思,如图3所示。' ?$ t/ V6 }$ z* A  |

    & f3 x, o) w( z' t9 x* i2 N
      a6 }4 s4 c/ s$ D3 A% q A3.jpg
    ) w, V: |' C, X' }9 Z* |( z图3 合金配料系统) J& K( H4 I! L, F& g* e% _

    $ `/ O5 {3 \2 y/ f将试样从电炉送至光谱试验室后,将合金百分比数据传输至软件系统。软件将自动换算加料数据,并将计算的数值传送至仪表,准确率100%,不需员工口头计算,员工称量准确确认后,称量结束,数据稳定中线范围,智能换算(目视化称重),如图4所示。 0 W% X% S, s' d; ^4 k  y- [# v

    ; Y* Q/ D$ v2 X: S/ b+ X6 _$ p; }; U! U3 q0 o% ]: `
    A4.jpg 7 q- A5 N7 c) D" _6 n, M
    图 4
    8 Z0 w, J. u0 Y7 g4 O& ^( S1 Q6 w% Z3 ~8 r) ?- X
    员工根据终端电子称仪表显示的目标量逐一对应称量,并使用安灯防错系统提示称重是否合格,如图5所示。) @" Y1 ^; G8 u+ f- X$ f$ M  E6 f

    - ~$ i7 r4 v& P+ H+ G7 U3 o& G5 a7 T- }( S8 M
    A5.jpg
    - `" Z" |; p$ I7 }8 [( w: i2 B图5 安灯防错系统" N& e0 Z* Z9 `7 g1 [- m

    7 y& {0 h. h7 a, f5.执行方案并标准化
    * O4 s5 f3 W! A% [
    - R9 C, ~' L% K+ B2 g! z3 B方案制定后对员工进行全面培训,使员工充分理解并严格按要求执行。例如:我们编制了系统操作的标准作业,在实施前对员工进行了培训。表1是“系统操作标准”。
    * g. b( L3 O, z: E( e! F
    / p# v9 v! Z$ f A6.jpg 7 W+ @) Y. ^# I8 e% S

    7 C9 m% L' ^% {8 n  v8 G0 `每周检查执行情况,发现问题后立即反馈并制定应对措施。
    , r/ e) m/ b( W0 R. p( B
    9 E. ]' r' ^1 Q  |0 G6.效果展示
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    ( y2 H9 J) Q4 I6 O5 [: M9 t% p(1)铁液成分更加稳定 以往人工称量是以口算、心算添加合金元素,称重时甚至凭经验添加合金,对材质稳定性有一定的影响,个别元素虽然在合格范围内,但是会因为人为因素忽高忽低。8 V5 c9 v& g% }- E2 H+ c6 E
    % @, m! |$ s1 O7 @2 l
    应用合金配料系统后,多数参数设置在中线范围,并且保证了称量范围,铁液化学成分更加稳定。以下是对Cr元素等进行过程能力分析,如图6所示。
    7 Z: V% I2 E3 |
    8 C, F- v/ e" x2 u3 a4 q A7.jpg
    7 \4 V+ X$ E( d" d% `( A1 N$ \& Q5 q* C; z
    (a)
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    2 P  Q; E) t8 u(b)) ^" k3 O( H' `0 w# I. r) H5 o
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    * B& \( ^$ g/ Y% w
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    + e$ q; E3 v+ x6 i9 f( I. C(c)
    / A% m/ |, o* h* J1 w; R2 A9 V% L6 t+ c+ X
    A10.png 图6 Cr元素等过程能力分析
    , W- X$ u; R7 Y$ u% g) J; V- f8 X) f, m/ O9 w  v9 ]9 H  Y* M/ d
    (2)换算准确 ,时间短 不需员工计算,操作简单有效,配料时间节省5~10min。表2是配料时间统计。7 f# h9 R  w' H
    ! z- A3 N: p3 g" J" p& z
    A11.jpg
    * [4 J& ~& [3 \+ [' L; Z2 K& G. z3 s- w& c& y
    (3)避免人因错误,防错效果更佳 在设计初期对6种微调元素逐一对应台秤,使其保证不会出现漏称和拿错的现象发生(见图7).
    1 C8 R8 Y; c; |- L' x. I% r9 S
    " b8 b) W8 O# i" X. L 合金元素的原材料包装袋进行相应的颜色要求,颜色与托盘颜色一致,防止混料(见图8)。* h6 x8 D7 E+ s# B
    / x3 }3 M% e4 k
    7 o3 i% j' B/ w. C& f
    " q) Z; U* r% D
    图 7   \) ]- m& M0 o' X
    ! r7 \& o+ f! g7 g2 Q) p. b
    * X0 I6 O( T+ }- S# A
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    8 a7 d5 N& i$ r0 R; l  ~图 8' f+ |) |: E0 b8 U( j- C
    , p5 f+ a( d! l, U
    (4)称量劳动强度减少 重新设计的料斗进行了加高处理,员工在称量时不必再弯腰(见图9)。& o& M8 s) j. t! ~
    3 G& r, A* j1 T8 y* F
    : N7 E( v" r' }1 \
    A13.jpg ; T8 l% f, p2 F; f
    图 9
    7 G$ K2 F& R: m- B* ^+ @
    ! ~, h  T; R6 T6 s. ]+ ~6 f(5)数据统计功能 软件带有数据采集及统计功能,对于微调金属用量可以有效监控,例如:金属铜的使用量,每次添加完毕后会形成用量报表,对铜的用量进行监控,配合财务部的监控系统可以有效避免铜的失窃。
    8 l: c& @: m: i$ A' V* C$ j# X* e: p/ P6 _# G9 r& m
    7.成果与收获% @2 ^5 i8 B% [* x3 r

    . e" ]( `  c* T, B$ j: G1 s通过改善获得以下成果:, Z6 h5 @6 T9 {2 s  I5 V* F+ K

    0 F7 \& M5 k( O(1)成本 很多铸造企业从熔炼角度寻求节约成本的方法,却忽略了在配料期间产生的等待和能耗浪费,该项目经推广全厂每年可节约电费约422万元。
    5 r: e. {& B/ B, r! R6 n6 r) p9 o" D; @1 T$ S  ]1 ?' B# H
    (2)提高效率,质量稳定 2016年全年一次微调合格率最高达99.7%,每炉次配料时间节省5~10min,提高生产效率,减少线上等待,且每车间每天可多熔化一炉铁液,系统配料比人工配料成分一致性高,质量稳定。
    3 \0 Z, p, `' u2 s  Z2 R' U: i9 c; D% Z& T% c& I7 h
    (3)员工操作更加简单 合金称量系统是“傻瓜式”操作,不需要冒着人工算错的风险称量,现在一个称对应一个元素,目视化称重,任何新员工都可以通过短时间培训后上岗,真正的简单有效。6 z7 ~" l0 i( e; X! m. E
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-14 18:26:59 | 显示全部楼层
    铸造小虎 发表于 2022-5-14 06:26
    ' [! z5 d# H3 d2 w% h& E1.概述/ G) v3 b4 k- a5 i
    2 y  e5 @( N- ~, Q1 b9 g& b
    我公司是一家专门生产汽车制动盘的企业。目前有5个热工部,电炉为中频感应电炉,容量3.5~12t,数 ...

    ' a& @$ p8 w- J9 [8 q1 N感谢虎总将这篇文章补充完整!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-5-18 09:54:40 | 显示全部楼层
    之前见过青岛的一个企业推销过类似的系统,当时受产量影响,感觉价值有限,没过多的考虑。那套系统是介绍的时候说是震动下料,然后称重,料仓比照片中的大。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-6-9 16:22:23 | 显示全部楼层
    不错,有幸参与了胜地公司的很多改造项目。有交流的可以联系。
    9 z/ i- `* n2 n! I
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