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[交流] 如何解决中频感应电炉熔炼铁液的不良特性?

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-10-2 12:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
          如何解决中频感应电炉熔炼铁液的不良特性?& y: S; T$ g* n, s

    # k2 Q* b) M$ X1、中频感应电炉铁液不良特性+ n! _, U& T1 Y0 R
    7 K; K) P2 a# w6 F+ w/ g
      (1)电炉铁液晶核数量少,过冷度大,发生白口倾向大。
    ( |- f3 L1 S& z" X
    " T6 O! m+ G' P! F# X* h  T
      (2)同样的化学成分下,收缩倾向大,流动性差。

    $ T3 e4 W" O3 l( ^1 S
    # I& p8 `4 W4 t/ T4 `& t8 E  (3)石墨形态不稳定,A型石墨少,D型、E型石墨多,珠光体含量少。
    ' N/ p2 K% ?1 }8 |! M& [$ L8 k) X

    ) Q4 C5 z/ d6 N/ v  (4)孕育效果差,衰退速度快。
    7 f& n! ]7 X5 W3 t! _' Y$ d4 @5 g8 d
    4 I3 U! d0 ^7 V+ n2 j' ]
      (5)铸件内应力大,裂纹倾向大。
    # {9 t/ h8 ^8 e

    - w! t- P4 N3 V4 E% n2 |2、原因分析
    6 Y& a6 v0 X' o! i3 o
    + M( w2 ?: ]! m- g
        “硫化物核心理论”认为:铁液含硫量低时,白口深度较大,随着含硫量的增加,白口深度逐渐减小,达到一个最小值,此时wS为0.05%~0.06%。然后,随着含硫量的增加白口深度增加。也有资料认为“低硫时共晶团数少,成核度很小,随着硫量的增加,共晶团数急剧增加,当wS达到0.05%以上后,共晶团数增加趋向减缓。”所以电炉铁液含硫量低是问题所在。冲天炉熔炼过程中由于焦炭中硫的影响,铁液增硫;而电炉没有增硫源,所以不会增硫,且硫与其他元素极易形成化合物,浮于铁液表面,与渣子一起被清理,在电炉高温保温时更为明显。5 X% ?  ^8 A1 e+ J( Y1 ^

    ; w. {* F) h% d3 ], {& M' \! ?9 C7 e3、改善不良特性的措施
    $ o! |, D6 N7 r- |" g/ P

    7 o! ?: `4 X- b' H. l# H5 q" ?- r5 ^  (1)原材料的选用

    - j& P+ ^8 Y7 ~8 o' K+ l1 F3 ]8 h  J
    5 T& b* e9 T9 I* t# _* L+ P) t7 O2 {    ①原生铁要选用规模大、高炉容量大、铁矿石质量好以及来源稳定的厂家,这样能保证生铁的成分稳定,有害元素少。3 e' \( M+ \$ A3 _. X% c0 t

    & x6 L, g# y) Q( u$ Y    ②禁止使用锈蚀严重的废钢,并且在使用前废钢和回炉铁必须经过抛丸处理。: W& h- d, ~1 \/ f) ~

    + @3 f- p- e: @0 f! J& |% `: u    ③增碳剂要经过高温石墨化,否则增碳剂吸收率低,吸收温度高,而且还会造成铁液碳的不均匀。( l8 n7 ^/ u, U0 a& Z

    ( x, b3 r, H5 R  X8 g  Z7 M! D  (2)化学成分的选择  

    * U4 A4 \8 k- J2 ~4 Y$ j
    8 C8 F+ G$ e4 e) _* r9 X) V    ①CE含量要略高于冲天炉。
    6 Z" l! ?0 R; p+ U4 F6 l
    $ G9 g+ _) O6 ]) R) G/ B
        ②以HT300普通机床床身为例:wC=3.0%~3.05%,wSi=1.45%~1.55%,wMn=1.0%~1.1%,wP≤0.1%,wS=0.05%~0.08%。

    3 W9 z8 ^# j. L9 Y
    " E$ F1 K( o2 d% r  (3)工艺创新措施  
    7 M+ `6 N, w: Y5 P. \8 J8 r6 D, z

    - u$ E& f6 p* Q+ Z    ① 为改善铁液在高温保温时间长而产生的不利影响,工艺改变,强调“快熔快出”原则。铁液在炉内成分调整,升温后尽快出炉。保温时间不得超过10min。出炉后迅速浇注,最大限度地缩短铁液在炉内、包内的保温时间。' `: d" W" w5 t

    ( t+ J- b4 \) z( |    ② 为改善石墨形态不稳定,出现D型、E型石墨的不利影响,我们使用了FeSi75Ba长效孕育剂,延长了孕育有效时间,抑制了异形石墨的产生。石墨形态、珠光体含量都有了很好的改善。但也要注意终硅量的控制,如果终硅量过高,珠光体含量极易降低,一般孕育量为0.3%~0.6%。
    ) D% i6 x  J5 Z4 ^# y
    1 r4 V7 {& U% d, R0 @8 t    ③ 为消除含硫量低造成的不良影响,使用增硫剂来提高含硫量。使铁液中的wS由0.03%增加到0.05%~0.08%,以增加形核数量。石墨形态、珠光体含量有明显改善,孕育效果明显。5 e- I( X" m2 p+ Y
    4 C, I7 o1 ]2 f$ _8 i
        ④ 对铁液进行合金化处理,一般选用合金元素Cr、Sb、Cu、Sn。: ?9 L$ w' U0 z* ]8 ~$ S
    + C: C- l) `# R6 Y/ d; @& n
        Cr 是强的碳化物稳定元素,稳定渗碳体,因此能提高铸件的硬度、耐磨性,加入量0.2%~0.4%。
    8 N& ~+ C- E& k

    7 |" s* U) h3 B0 c' o% _4 M    Sb是强烈促进珠光体元素,但没有细化晶粒和组织的作用,并且增加抽缩性,加入量0.02%~0.04%。
    % K. w9 Z+ A% _* t* T0 s& q  `8 b
    7 `6 O! k, k8 m/ X& i' Z" U
        Cu是比较温和的促进珠光体的元素,在使用中副作用小,因此比较常用,加入量0.3%~0.5%。
    , X$ G7 c3 z1 N% x: v: L) W

    1 \% v. C, z  h; N    Sn是强的碳化物促进元素,增加碳化物,消除铁素体,可以提高力学性能和耐磨性,加入量0.03%~0.05%。
    " n9 T& U! }; a' D

    - y! u! p4 L2 I/ @    (1)电炉生产合格的铸件,原材料一定要成分稳定,无锈蚀。( G0 }# H. y7 z0 ?0 |( |

    * @0 q$ G) {/ X  e( {    (2)使用增硫剂,严格控制含硫量。
    9 J& ?  |# O4 @. D

    ' X  C* K9 h1 c: X- C    (3)坚持“快熔快出”原则,控制铁液在炉中的高温保温时间。

    * h9 g4 X+ s: x+ U8 ~  y6 ^
    , a3 T/ G) V; G    (4)使用长效孕育剂,提高孕育量。

    ; Q/ E! w+ S3 B+ R, K
    (来源:互联网,稍加整理)
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-10-3 09:20:47 | 显示全部楼层
    虽然看不懂,但是也看完了,要学习学习!
    2 \0 S, R9 o( }- m
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-10-3 17:27:59 | 显示全部楼层
    就目前的情况来说,太小的高炉恐怕活不下来了,除非买的是蒙古炉什么的,非正规企业出来的生铁。
    6 c6 c* k, M9 H8 \% f用中频炉,很大一个问题就是保温时间太长,浇注速度跟不上
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2022-10-4 08:38:15 | 显示全部楼层
    xcxso 发表于 2022-10-3 17:274 b; t0 t4 a) \, c+ J( i' ^
    就目前的情况来说,太小的高炉恐怕活不下来了,除非买的是蒙古炉什么的,非正规企业出来的生铁。1 H/ x! T8 \$ h4 r
    用中频炉 ...

    ( @5 X% S% X, p0 k. c* {不是恐怕,而是本身就属于淘汰!
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-10-5 17:14:57 | 显示全部楼层
    探讨坚持“快熔快出”问题:这是国外常规和推荐的做法,但我们几个单位都必须精炼10-20分钟才行,快熔快出品质系数就是低,为了提高效率,做过多方尝试都不行;这里差异一直不太清楚,只是怀疑国内外材料纯净度不同造成;
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-10-5 21:11:28 | 显示全部楼层
    呼啸 发表于 2022-10-5 17:140 V3 A, e$ f2 j5 G
    探讨坚持“快熔快出”问题:这是国外常规和推荐的做法,但我们几个单位都必须精炼10-20分钟才行,快熔快出 ...
    % d2 k9 @9 I& \3 V- y& I8 }
    原材料干净,回炉料经过处理,使用预处理剂,孕育剂成分优化,微合金强化
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     楼主| 发表于 2022-10-5 22:59:17 | 显示全部楼层
    山巅牧羊人 发表于 2022-10-5 21:11
    0 R" z8 I0 M; t原材料干净,回炉料经过处理,使用预处理剂,孕育剂成分优化,微合金强化 ...
    ( @9 a' G  h  q- r5 _' q- a
    国外老早就使用预处理工艺了,老外很注重铁水的冶金质量,出炉前必须要测铁水的过冷度~
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