纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 1120|回复: 6

[交流] 如何解决中频感应电炉熔炼铁液的不良特性?

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 21:21
  • 签到天数: 3045 天

    连续签到: 9 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2022-10-2 12:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
          如何解决中频感应电炉熔炼铁液的不良特性?* ]7 \3 o2 c- C7 \

    - Y. W, O2 ]+ x" W( I) B1、中频感应电炉铁液不良特性
    5 k+ m1 R. w3 g4 {# e" T* v
    2 X) N; J0 v& Z  (1)电炉铁液晶核数量少,过冷度大,发生白口倾向大。

    ! J( M- N7 R+ |" m6 ^
    9 ~; \$ p' g# v  (2)同样的化学成分下,收缩倾向大,流动性差。

    1 k* n7 F; q4 C* `! O1 `' f% i9 Y) f. y8 t
      (3)石墨形态不稳定,A型石墨少,D型、E型石墨多,珠光体含量少。

    3 F; D7 P, p& Q# @9 Y& d
    : f4 ?& z% E. m( ]  (4)孕育效果差,衰退速度快。
    & j% `& T  e3 a

    ! }6 f4 q) P! ]5 r* u" M  (5)铸件内应力大,裂纹倾向大。

    6 T& k* z, K+ M6 t
    . W, n, M8 K/ {* _. w0 f2、原因分析

    6 z6 u5 a$ c, }" U& _/ o% p+ ^; d9 n( V
        “硫化物核心理论”认为:铁液含硫量低时,白口深度较大,随着含硫量的增加,白口深度逐渐减小,达到一个最小值,此时wS为0.05%~0.06%。然后,随着含硫量的增加白口深度增加。也有资料认为“低硫时共晶团数少,成核度很小,随着硫量的增加,共晶团数急剧增加,当wS达到0.05%以上后,共晶团数增加趋向减缓。”所以电炉铁液含硫量低是问题所在。冲天炉熔炼过程中由于焦炭中硫的影响,铁液增硫;而电炉没有增硫源,所以不会增硫,且硫与其他元素极易形成化合物,浮于铁液表面,与渣子一起被清理,在电炉高温保温时更为明显。' ~6 ]3 v. \% o
    . z) a7 p- s( _# D
    3、改善不良特性的措施
    9 _( e6 x6 x8 k  I7 d" d) c: n3 Q

    ! ~) i& v$ ?* Y& I* w  (1)原材料的选用
    ! O" Y! G# f, B
    : R/ N) f% A5 v5 M9 _& N( Q
        ①原生铁要选用规模大、高炉容量大、铁矿石质量好以及来源稳定的厂家,这样能保证生铁的成分稳定,有害元素少。2 \7 a2 t  P2 {) a4 o# Z9 _
    9 U8 B5 B  T, R( ~$ \% p9 A7 [
        ②禁止使用锈蚀严重的废钢,并且在使用前废钢和回炉铁必须经过抛丸处理。
    ; m/ w, T  T/ x- K1 I8 `8 |. @: h
    ( V. V4 E! b1 M2 x+ P: A: K; c
        ③增碳剂要经过高温石墨化,否则增碳剂吸收率低,吸收温度高,而且还会造成铁液碳的不均匀。  Q1 x* i' `) M9 x* O6 T9 d

    . k/ O: U2 y* Y0 [. }+ n  (2)化学成分的选择  
    ' t/ p7 n; m. b- y2 f4 h( w

    ; T3 C+ A* W' s    ①CE含量要略高于冲天炉。

    0 a& L9 _4 |) x: U' L, s$ ^
    8 K5 q( w# x/ x3 K    ②以HT300普通机床床身为例:wC=3.0%~3.05%,wSi=1.45%~1.55%,wMn=1.0%~1.1%,wP≤0.1%,wS=0.05%~0.08%。

    ' W8 f- t1 Y- Z4 B8 o  h* s+ f% ~; w: I0 a2 P  `
      (3)工艺创新措施  

    0 G& K( [; D4 Y
    : r8 l" C" ~6 s) x+ Q  @% n* n9 s    ① 为改善铁液在高温保温时间长而产生的不利影响,工艺改变,强调“快熔快出”原则。铁液在炉内成分调整,升温后尽快出炉。保温时间不得超过10min。出炉后迅速浇注,最大限度地缩短铁液在炉内、包内的保温时间。
    : K5 v6 G9 n; K4 _- Y
    % F2 V: M' M, _3 ]2 ?8 q( [$ d    ② 为改善石墨形态不稳定,出现D型、E型石墨的不利影响,我们使用了FeSi75Ba长效孕育剂,延长了孕育有效时间,抑制了异形石墨的产生。石墨形态、珠光体含量都有了很好的改善。但也要注意终硅量的控制,如果终硅量过高,珠光体含量极易降低,一般孕育量为0.3%~0.6%。# o2 _, v2 E8 e+ u# Q& l! ]

    % ~" C$ O) S+ G# Q, W0 b& r    ③ 为消除含硫量低造成的不良影响,使用增硫剂来提高含硫量。使铁液中的wS由0.03%增加到0.05%~0.08%,以增加形核数量。石墨形态、珠光体含量有明显改善,孕育效果明显。
    $ A5 h1 o% r7 N8 w& m( o3 @! `# g8 L
        ④ 对铁液进行合金化处理,一般选用合金元素Cr、Sb、Cu、Sn。
    4 b) J0 ^! f* g) T
    7 \5 I0 t& E! v4 u8 }# N8 S7 c
        Cr 是强的碳化物稳定元素,稳定渗碳体,因此能提高铸件的硬度、耐磨性,加入量0.2%~0.4%。+ u7 a7 Q" P; |& [+ Q! L& \" A; ^4 `

    4 W: I8 f  c6 H8 O; M    Sb是强烈促进珠光体元素,但没有细化晶粒和组织的作用,并且增加抽缩性,加入量0.02%~0.04%。9 ~- k* E. q  _1 T. F7 S, T
    3 O8 r: `: a* f! C4 O3 I
        Cu是比较温和的促进珠光体的元素,在使用中副作用小,因此比较常用,加入量0.3%~0.5%。
    ; n' j( x; ~* x4 F' x

    ! S" e2 e7 B% Z    Sn是强的碳化物促进元素,增加碳化物,消除铁素体,可以提高力学性能和耐磨性,加入量0.03%~0.05%。* P4 U1 \4 F) x8 D6 F

    ( I5 H8 G: q! t" j8 ^, `% F5 B    (1)电炉生产合格的铸件,原材料一定要成分稳定,无锈蚀。3 P0 E) c2 b* C1 D5 u& ?# k" L
    & x) {, K% D; _. R5 x
        (2)使用增硫剂,严格控制含硫量。
    ) P# Y% L* `$ h* I  x+ C1 T0 k

    $ D! R) k/ `; g7 `! A+ p    (3)坚持“快熔快出”原则,控制铁液在炉中的高温保温时间。
    % W  H4 g0 R  Q6 P! H! G

    " B' b, [% D% q2 S" a* a5 K4 h3 v2 d    (4)使用长效孕育剂,提高孕育量。

    * o: w5 y; O" u8 ]: I9 A- `
    (来源:互联网,稍加整理)
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 08:39
  • 签到天数: 1461 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2022-10-3 09:20:47 | 显示全部楼层
    虽然看不懂,但是也看完了,要学习学习!7 ~$ J3 ]5 ^+ q& q" \- }
    来自安卓客户端来自安卓客户端
  • TA的每日心情
    开心
    2023-8-26 08:36
  • 签到天数: 555 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-10-3 17:27:59 | 显示全部楼层
    就目前的情况来说,太小的高炉恐怕活不下来了,除非买的是蒙古炉什么的,非正规企业出来的生铁。
    / x' {7 j& V& M5 `0 E# D用中频炉,很大一个问题就是保温时间太长,浇注速度跟不上
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 21:21
  • 签到天数: 3045 天

    连续签到: 9 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2022-10-4 08:38:15 | 显示全部楼层
    xcxso 发表于 2022-10-3 17:275 F: M& C# W( Y( y* n
    就目前的情况来说,太小的高炉恐怕活不下来了,除非买的是蒙古炉什么的,非正规企业出来的生铁。
    : w, j. ?+ @8 @7 r$ E用中频炉 ...

    ' A( O: [  ~# _  [0 J  D不是恐怕,而是本身就属于淘汰!
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-18 15:07
  • 签到天数: 455 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-10-5 17:14:57 | 显示全部楼层
    探讨坚持“快熔快出”问题:这是国外常规和推荐的做法,但我们几个单位都必须精炼10-20分钟才行,快熔快出品质系数就是低,为了提高效率,做过多方尝试都不行;这里差异一直不太清楚,只是怀疑国内外材料纯净度不同造成;
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 12:56
  • 签到天数: 1468 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2022-10-5 21:11:28 | 显示全部楼层
    呼啸 发表于 2022-10-5 17:14
    " Z9 y+ ]9 r+ M2 m; U$ _: a探讨坚持“快熔快出”问题:这是国外常规和推荐的做法,但我们几个单位都必须精炼10-20分钟才行,快熔快出 ...

    ( {  P. J) L0 ?. c( l4 W% E原材料干净,回炉料经过处理,使用预处理剂,孕育剂成分优化,微合金强化
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 21:21
  • 签到天数: 3045 天

    连续签到: 9 天

    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2022-10-5 22:59:17 | 显示全部楼层
    山巅牧羊人 发表于 2022-10-5 21:119 R. ~9 E2 @% i3 H1 V, f9 o
    原材料干净,回炉料经过处理,使用预处理剂,孕育剂成分优化,微合金强化 ...

    6 b/ i. M* S% U1 f8 i2 I国外老早就使用预处理工艺了,老外很注重铁水的冶金质量,出炉前必须要测铁水的过冷度~
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2024-4-28 01:41 , Processed in 0.150530 second(s), 22 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表