TA的每日心情 | 奋斗 2024-6-17 12:36 |
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客户背景0 `" I3 _ b) T3 a
河南某知名铸件厂为了应对国内外钼铁和镍等合金价格不断上涨,传统工艺生产高牌号的成本越来越高的挑战,通过添加廉价的氮元素,以减少甚至取消钼铁和镍等合金的用量,降低生产成本,提高经济效益。在其新开发的高氮HT300灰铸铁生产过程中,存在系列性能和质量问题。
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现场需求/ I9 b a8 a/ I W- Z1 m
1、灰铸铁孕育不良4 K' L# ]7 I& s7 L. |
2、灰铸铁强度不稳定,低于标准值。. [. _+ O/ C5 f. [
3、有裂隙状的氮气孔。
& d! j% F' ?- x2 ?/ \' J4、氮合金收得率低,在20%左右。
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/ u7 t7 M9 T8 {4 Z$ {. i- f/ k* F% W解决方案
3 y4 E2 A, j- U. H) F1、通过成分分析,铸件氧含量在20-50ppm,且批次间差异较大,金相图中石墨形核质点和氧化夹杂物较多。氧含量过高导致孕育不良,强度不稳定且不合格,分析其熔炼配方,是增氮添加剂中氧含量过高及不稳定导致。通过添加低氧的氮化锰解决此问题。- F5 @1 H2 {, K2 S1 B$ n, |- s. Q" q
2、采用自动加高氮高一致性的氮化锰包芯线,减少增氮添加剂的添加量,提高合金收得率,精确加氮,控制氮气孔。
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项目效果6 M1 e9 v5 N& R8 ^" m3 o k
1、灰铸铁孕育良好。
+ M) u* U, x$ H8 _2、灰铸铁强度稳定,达到标准值。2 ~; F' y0 G1 ?0 m& W/ V
3、无氮气孔产生。- A. H! L. G5 m/ J9 @5 b
4、合金收得率提高到70%左右,节约了生产成本。
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