TA的每日心情 | 奋斗 2024-6-17 12:36 |
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客户背景# _: \- E5 Q# U4 @8 t
国内某央企铸造公司为了降低发动机涡轮盖的生产成本,寄希望于通过开发低镍合氨耐热钢代替原来的高镍耐热钢,达到降低原材料成本以压缩整体成本的目的,在开发该系列新成分的耐热钢涡轮盖过程中,遇到一些质量问题。
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, T( y2 j/ F9 y! z现场需求6 h( W; N8 z8 X1 N! B( r
1、铸件侧面产生氮气孔。- t* |9 W3 v9 S: y
2、加入增氮添加剂后,钢液剧烈沸腾。) B! L& ]4 M* V0 P/ Z
3、增铬、增氮合金杂质含量高,氮化合金收得率低且不稳定. h& u; M% u% [, M5 s9 c$ q
3 y2 {$ B/ x& A1 R& Z0 [- N" ]; X, M0 G解决方案
/ `4 d" \/ `# `& t4 ]0 E3 H7 }1、通过相应措施加快浇铸后冷却速率,同时增加排气措施,减少氮气孔的产生。
) ~2 X! ^2 P* L T2、采用微碳铬铁调节钢液铬成分;
; x5 }/ q7 _6 ^3、采用高纯、高氮氮化锰包芯线增氮,取代含硅、含氧不规则块状氮化铬铁。3 X( }# S, p# J7 ?4 m
3、采用自动化设备自动加氮合金包芯线。
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; N$ D5 c1 |. o项目效果0 A8 m0 y4 |' P2 P; [# _3 d
1、铸件经过快速冷却过程后,氮气孔不再产生;
. Z1 L$ I5 K0 \' J2、微碳铬铁调铬过程中几乎没有带入杂质;
3 A P' M& s: S6 q2、高纯氮化锰几乎不含硅、氧扽杂质,均匀喂线增氮过程中沸腾现象得到有效解决。7 ]/ s: g5 L% w+ Y# O' [
4、增铬、增氮合金收得率远高于通过原有方案,合金成本相较降低15%。
) u, r1 t9 h3 I* l0 j5、新型含氮节镍型耐热钢材质的发动机涡轮盖实现量产,铸件成本降低35%。
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