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[已答复] 批量气孔求前辈们指点

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该用户从未签到

发表于 2009-3-27 20:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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请前辈们指点下& k) O1 D7 r' L; e: z" D
本铸件采用派普树脂砂造型、型芯使用三乙胺冷芯盒制芯
- N7 S& ]2 O5 F) `树脂1含量:1.1%   树脂2含量:0.9%  催化剂加入量:4%( U9 E9 s" H# }! h. N( K/ S- z
型砂含水量:<0.2%,涂料:醇基石墨涂料
: u6 {" A( a5 ~3 z型芯烘型温度:100-150℃ 时间:3小时- z* q! X2 F* j6 f) o( ^2 r
该铸件在最近的生产中批量产生气孔缺陷合格率为50%,气孔缺陷主要产生在上箱面固定区域。
& A) V! A. l8 n! f' x具体见图:
: I8 x- c+ C1 v- _: j* X: v DSC09341.JPG 7 i. E0 R6 _0 S/ V+ z
DSC09791.JPG
9 c$ |7 J0 M3 v1 s9 E$ g0 X DSC09792.JPG
2 `! x$ O, F3 i9 y; ` DSC09793.JPG " c6 x/ K; M* C3 x( g) U
DSC09795.JPG * V8 ^0 p7 s) g; |
DSC09796.JPG
( K; l/ ]0 c5 B) s$ h DSC09797.JPG

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  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-27 20:58:34 | 显示全部楼层
    如果老是在上箱的固定位置,感觉把浇注系统(内浇道)位置改一下# f3 t" T# _) p4 W
    再者就是缩短浇注时间,增加浇注压力头
    7 d, ^5 }6 }  W! K; ]还有提高浇注温度6 X) L' @* \2 A4 S: _6 X
    楼主是那种材质 拍个工艺整图上来
    ! Z: |' @  m- M  Y在容易产生气孔的位置设置明透气孔或者集渣包/ {( X4 N( H  n* w
    1 E( D, m2 A0 X8 E
    [ 本帖最后由 范恋雪 于 2009-3-27 21:21 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-20 10:42
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-27 21:01:43 | 显示全部楼层
    气坑,注意砂型局部的发气量,特别是树脂砂发气量大,在浇注系统设计方面多考虑下,大流量,平稳的进铁水.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-3-27 21:13:04 | 显示全部楼层
    谢谢斑竹,材质是HT300加合金
    2 V9 X6 l6 i/ j6 @5 D明天发个浇注系统的图上来
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-28 02:28:57 | 显示全部楼层
    同意两位斑竹的意见!补充一点:看一下排气量是否足够?原则上排气量需要大于进水量(截面积),最好是1.5倍以上,根据铸件结构、砂型发气量、浇注温度等调整出气量(提高)!
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-30 14:22
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-3-28 08:26:36 | 显示全部楼层
    1、你的树脂加入量高了,我们的树脂加入量控制在1.1-1.4%,你的已经到了2.0%;
    # G( Q7 ?9 u* H+ s! N% Z8 p2、提高浇注温度5-10度试下;
    - `: m, ~% C  @3 V( u/ D) F3、型砂含水量?你们的pepset树脂砂用再生砂吧,应该是再生砂+新砂,新砂的含水量控制在小于等于0.1%,水分与你的树脂组分2会发生反应的,这也可能是造成你们树脂加入量高的原因;
    ( b, }6 z- O; p4 t- V4、注意下再生砂的性能,粒度及集中性、微分含量、灼减量等;8 l6 M  t) _9 Z6 i" w$ g
    5、可以考虑改下浇冒系统。' F: k1 [3 U! _+ i! p; a8 b  p
    , U) l; O( d6 Q+ U8 b. D/ d
    [ 本帖最后由 jishuke213213 于 2009-3-28 08:41 编辑 ]

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-28 15:11:29 | 显示全部楼层
    从图中似乎有2种缺陷:一是气隔,二种夹砂。请将气隔处加上出气,并打穿;检查在浇注过程中,在直浇口上部或横跑道处是否跑铁水(产生夹砂)。看能否解决你的问题?

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-28 15:37:33 | 显示全部楼层
    铁水是否氧化较严重。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-3-28 18:32:56 | 显示全部楼层
    我把浇注系统也发上来5 E9 d7 x5 u/ P
    DSC09794.JPG 6 T* @, R5 ^# u& c; U1 [; [/ v( z
    我现在是从原材料上着手,尽量减少原辅料的发气。请问下涂料的影响大不大?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-3-29 09:00:21 | 显示全部楼层
    我们也是才开始使用pepset树脂砂,如果谁有好的使用经验请赐教。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-3-30 12:32:20 | 显示全部楼层
    还是要从型砂配比上找原因,树脂、固化剂与原砂的比例。
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-30 14:22
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-3-31 13:35:24 | 显示全部楼层
    楼主:加我QQ:254010308,希望可以交流一下!!
  • TA的每日心情
    难过
    2022-5-21 10:29
  • 签到天数: 9 天

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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-3-31 13:43:57 | 显示全部楼层
    我估计是型砂含水量的问题!

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-31 14:02:06 | 显示全部楼层
    估计是型砂的水分多引起的
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-7-24 15:21:57 | 显示全部楼层
    这种气孔个人认为主要还是型砂方面的原因,检查一下型砂,排气方面
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-7-25 16:28:42 | 显示全部楼层
    如果是固定位置起皮和气坑,就要检查一下你的砂芯在该位置上有无异常了.还有就是要降低浇注速度和使用通气孔,这样会有利于型内气体的排出

    该用户从未签到

    发表于 2009-7-25 22:00:30 | 显示全部楼层
    不知道你在那个位置是否设置了通气孔,如果有设置,那么你可以试着提高型砂透气性,然后把那通气孔去掉。型砂水分不高的情况下,砂型的气体排放完全可以通过提高透气性来解决。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-2 06:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-12-25 06:31:49 | 显示全部楼层
    提高型砂透气性  适当降低浇注温度
  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-13 18:00
  • 签到天数: 356 天

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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-1-19 11:15:27 | 显示全部楼层
    设出气冒口,出气冒口的面积要大于内浇口的面积。

    该用户从未签到

    发表于 2010-1-19 20:04:02 | 显示全部楼层
    提高透气性  那都是治标不治本的办法,4 R" ?4 s$ c( C( D0 f
    应该降低发气量  才能从根本上解决问题。
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