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[已答复] 球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?

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  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-28 09:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    昨天做球铁,铁水温度高,球化剂反应过早,反应时间短,造成铁水报废。' x( Q8 L) ]% ~* V5 V2 Q- l
    不知大家有什么好办法在球化反应后避免此类状况的发生?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-28 09:27:53 | 显示全部楼层
    发现“球化剂反应过早,反应时间短”,可以减少出铁量。当然这是迫不得已!
  • TA的每日心情
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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-28 11:28:05 | 显示全部楼层
    一次处理铁水量是多少啊,这种情况最好不要发生要是电炉的话哪就要返回炉内升温后再处理,冲天炉就基本报废了
  • TA的每日心情
    开心
    2025-11-5 21:12
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-28 13:06:21 | 显示全部楼层
    可以把覆盖剂加多些,夯实些,能适当控制些反应时间
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-19 21:22
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-3-28 14:29:11 | 显示全部楼层
    如果是因为铁水温度过高造成的,你可以:1、将球化剂铺平捣实,2、在球化剂上加盖球铁粉和球铁板(球铁板的多少要根据铁水温度来定),3、调整球化剂粒度。注意:千万不要减少一次出铁水的量。
    5 N! o) S# G* W3 }( P8 R) j. R2 X/ O/ T; Q. r9 A$ o  \4 |
    [ 本帖最后由 ganxf 于 2009-3-28 14:34 编辑 ]
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    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-3-28 14:46:26 | 显示全部楼层
    我想楼主的问题应该是在“发现球化剂反应过早,反应时间短”的情况下,应该怎么办?
    ( ?7 l$ P$ O  w3 [" ?) d& W* \' V需要的是补救措施!$ V  h4 d9 f# |# v) t( W- }
    % q# N1 f5 v7 U1 Q5 v
    [ 本帖最后由 youjie5678 于 2009-3-28 14:49 编辑 ]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-4-28 08:53:54 | 显示全部楼层
    对于成分要求不高的球铁,提供一点个人经验:如果报废铁水的温度高,可以进行倒包二次球化处理;如果温度偏低,就直接在铁水包里进行二次球化处理.加入量和孕育根据现场情况而定.这是为了抢救铁水没有办法中的办法,严禁作为常规处理办法.
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    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-4-28 10:26:02 | 显示全部楼层

    调整球化工艺

    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?  
    3 M4 v6 S/ G+ l3 b
      _; j- b/ j; E. Z/ F; s+ c0 B回复:着力补救措施没什么意义,事先预防是关键。。。7 M) T4 X8 I9 ]) F
          不知道楼主的球化是那种工艺,冲入法?喂丝法?' ~. q5 S9 B6 v" f
          提供些冲入法的相关参数:   球化室的容量需要计算,一般所有合金加入后的高度略低于球化室高度;
    & k" L' o6 u1 g( |5 m+ u" x& d                                 按600~1.5T铁水量计,建议使用圆片装覆盖钢片1.2~1.5%(直径10~50mm,厚度1~4mm);; Y1 Q8 E: I0 L4 T, O6 w
                                     出铁水时,铁水应冲在包壁上为宜,不应直冲球化室;3 ^$ b0 ]& E# I. P
                                     包子的直径:高度之比约1:2 ;% m8 o4 a7 G) s  B4 H4 c, W( k( c0 c
                                     尽可能快速一次完成出铁;建议控制在60S之内(50S内为佳). {, m) }$ Y8 X# T/ v1 h6 R
          目前,此工艺按加入1.2%球化剂量,Mg的吸收率在60%左右。。。(球化剂中的Mg:5.5~6.5%,RE:0.8~1.2%,Si:42~44%)

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-10 14:13
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-5-14 13:39:43 | 显示全部楼层
    原帖由 fscafy 于 2009-4-28 10:26 发表 " |0 x6 }" S$ r
    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?  
    ; ]( F, g3 W& o$ A( o' t2 K3 B, Z/ p; b
    回复:着力补救措施没什么意义,事先预防是关键。。。
    / f, N' }5 k" N: z% ?# F" Y/ \      不知道楼主的球化是那种工艺,冲入法?喂丝法?3 _" {+ m/ a/ {2 K  z
          提供些冲入法的相关参数:   球化室的容量需要计算,一般所有合金 ...

    + X2 p! W) ~( I- D前辈说的真好,我们也是这样做的!我再补充一点,球化室要高,建议尺寸高300直径250,要根据你们的包大小修球化室的高颈比,我们现在加入量才1-1.1%。电炉出铁嘴修理要固定,防止铁水分流直冲球化室。

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-15 17:00:56 | 显示全部楼层
    球化剂打紧一点,覆盖厚一点就可以了!

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-16 21:26:08 | 显示全部楼层
    球化剂应夯实,紧实度注意调整,上面覆盖铁板或铁屑!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-5-26 16:39:38 | 显示全部楼层

    球化剂反应过早,反应时间短,有好的补救措施吗?

    楼主提出的问题是经常碰到的,本人的措施是:
    ! |% x: p% h% U) z1 A1、电炉铁水,采取倒包二次球化,如温度偏低,可返回炉中世纪重新升温再处理;: N, ?  ]$ P9 a' a$ s+ x
    2、冲天炉铁水,更是常有此情况,由于炉况变化,铁水出炉温度波动,球化处理时担心温度偏低,球化剂不敢冲实过紧,也不经常加盖废钢板,加之现在的球化包,在4吨以上的,高径比达1.5以上的标准包不多,一旦球化反应过快,极有可能球化不良。# q, I: z% e- l9 a5 ~' j
      针对这一现象,为力保球化正常,本人预先将球化剂敲成细粒,在球化反应中途分一到两次加入,由于粒度较小,所以很快吸收。确保  {* e& n( G* q
    铁水浇注后期仍然良好。实在不行,甚而在浇注盆中采取瞬间球化。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-5-28 22:32:49 | 显示全部楼层
    楼上的,如果经常这样,你们的产品能有保证吗?预防为主啊,球铁生产过程一定要稳定,因为影响的因素太多

    该用户从未签到

    发表于 2009-5-29 19:04:55 | 显示全部楼层
    非常同意楼上的观点,就是要以预防为主,如果采取了有效的措施这样的现象完全可以避免。提前反应只是为我们提供了改进的机会,而不应该把它当作一种常态去补救。反应时间短和出铁水的量,以及球化剂的覆盖,球化剂的类型(含镁量,粒度等),铁水包,除铁温度都有关系,要综合考虑解决问题。

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-30 11:21:54 | 显示全部楼层
    学习中

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-30 14:53:01 | 显示全部楼层
    1# abiao ' E0 Q0 f$ G; V9 u# [. B
    5 c4 R& f- o7 v$ m& d6 S6 w
    - P/ f% ]9 K- E9 E
    回炉 补加球化剂1%左右重新球化
  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-7 14:20:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dengniaiwo75 于 2009-10-7 14:23 编辑 4 c+ L8 P5 N9 V. \
    ( Y8 Z5 V% T+ N3 b" e% B. h
    弱弱的请教一下,从出炉到浇注完毕绝对在8分钟内,400~600KG每炉的球铁小件,600-3的,均匀壁厚/ A1 O3 j' H+ W3 t- q9 m" d
    有5的,有15的,有25的,出炉温度和常用球化剂用量怎么控制合适一些?! }, t& V5 m( T/ @1 h4 A* ?
    我们现在动辄每炉就出现那么1~3箱冷隔和浇不足。出炉温度是铁水呈亮的浅的耀眼的黄白色,最常见的敞口的包。
    9 Z' t. z  n" q; W: C* o9 t" j还有大家使用的可靠的测温设备都有啥?: b" O7 O+ G2 m. Q, [2 ^: c
    2 L. _. u7 v& a, d9 w6 r, Z5 i

    : C* Z* y! E5 @7 o, B! M我们的球化开始时间正常为出铁后的8秒,也比较剧烈,在5~10秒内波动,球化反应时间在35~55秒之间,一般为45秒,球化级别三级。
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