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QT700碎块状石墨问题

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该用户从未签到

发表于 2009-4-5 18:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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QT700-2,最大厚度100左右,最小厚度60左右,机械性能等都合格,就是金相通不过,在薄的地方还好一些,如1-1,但在厚的地方就不行了,有大量的碎块状石墨,如1-3,2-3,2-4,2-1,有些地方石墨球的尺寸突然发生变化,如1-4-1,成分:C:3.5,Si:2.0,Mn:0.5,S:0.01,Cu:0.5,Mg:0.05.现在一些专家对于CE有两种不同的观点,一种主张高4.4-4.5,另一种认为要低4.1左右,请各位行家谈谈看法.
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该用户从未签到

发表于 2009-4-5 21:01:44 | 显示全部楼层
我认为,在保证补缩的前提下,取低碳当量!注意,必须采用随流孕育的工艺!如果还有问题建议你使用Sb试一下!
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    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-4-6 14:03:42 | 显示全部楼层
    从楼主的多篇帖子来看,球铁都存在球化衰退现象.有几个问题想和楼主探讨一下:1.原铁水的硫低,球化剂也低是合理的,但也有个度的问题,0.9%的加入量合适吗?2.残留镁和有效残留镁的区分,成分看似好的,实际却相差大了.3.孕育量0.3%覆盖孕育够吗?4.在以上几个问题同时存在的情况下,浇注温度1360对于厚大件合适吗?5.铸型底部的出气是怎么处理的?解决了这些问题,您的问题解决起来就很容易了.班门弄斧,请邵工指正,
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-4-6 14:55:56 | 显示全部楼层
    强调一点8 D3 u5 |/ ~! h4 V% m  V: s! L7 H" ]. I
        球化剂的作用有三:去硫、脱氧和过冷。球化能力不足表现为宏观断面暗灰、间有芝麻状黑点,金相观察常有球状、团状、碎块状或厚片状石墨出现。2 W) ]6 |# j: A4 [% [, P
        硫为强烈反球化元素,当球化剂与硫有强的亲合力时,才能将硫以硫化物形式除掉,原铁液硫量过高,并非多加球化剂就可以完全解决,若铁液(S)高于0.1%,球化就非常困难。即使球化了,铸件内部也容易出现夹渣,球化衰退也快。
    3 Z! t. P0 A" i" ~0 c. Y# }- }    但是硫量过低也不好,如果硫量过低,没有数量足够的球化元素的硫化物作为球状石墨核心,即使强化孕育也难以达到良好的球化效果。
    ! a0 @+ s7 ^  s$ E- f    铁液硫量太低,球化剂加入量太少,球状石墨结晶核心就少,球化衰退也快。

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    参与人数 1热加工币 +6 收起 理由
    xyzhlan + 6 感谢应助!

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    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-4-6 20:06:47 | 显示全部楼层
    谢谢辉工;(我还是这样称呼你吧)你讲的几个问题都是长期存在的,一时还不易改变,在一些经常出问题的件上已将球化剂加到1.1-1.2%,有明显好转,在孕育方面我总觉得不太对头,请多指点指点.
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    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-4-7 08:42:03 | 显示全部楼层
    四安的工艺是从老外手里买过来的,有很高的技术含量。很可惜的是四安并没有将该技术消化吸收变为自己的技术,更谈不上进行发扬光大了。铸造行业有一个怪现象,试模阶段质量很好控制,过了一定阶段,质量就失控了。这就需要建立一个动态质量控制体系,使铸造各影响因素达到动态平衡,保证最终的铸件质量。实际上说起来容易,做起来难,好多铸造工作者为了解决问题而解决问题,结果此问题解决了却产生了彼问题。" ?9 X1 I; k$ G; m
    6 ?- Z4 g) s/ y& L7 c
    [ 本帖最后由 辉精英 于 2009-4-7 08:52 编辑 ]

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    范恋雪 + 4 感谢参与!

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     楼主| 发表于 2009-4-7 10:48:46 | 显示全部楼层
    辉工说得很准确,谢谢
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    奋斗
    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-4-7 12:53:16 | 显示全部楼层
    我认为厚大铸件的球化不良主要靠孕育、强制冷却解决。

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    发表于 2009-4-8 08:47:50 | 显示全部楼层

    回复 6楼 的帖子

    试模阶段多是技术攻关,主要发挥技术力量,只要技术力量到了,基本能够做好。攻关后的正式投产后就是管理占首位了,如何能够保持操作的稳定性,就是一种管理水平,而不是技术能够解决的了。

    该用户从未签到

    发表于 2009-4-8 08:49:46 | 显示全部楼层
    辉工,确实水平很高。理论和实践都是得心应手。总感觉辉前辈很年轻,不知是不是如此?

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    发表于 2009-4-8 08:51:58 | 显示全部楼层

    回复 5楼 的帖子

    楼主试试把现有的孕育量分为两次孕育,出铁孕育和瞬时孕育。

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     楼主| 发表于 2009-4-8 11:08:06 | 显示全部楼层

    回复10楼

    谢谢楼上,现在是两次孕育,一次是包内和球化剂一起,二次是浇口盆瞬时孕育。你说的出铁孕育是什么时候?
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    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-4-8 11:15:44 | 显示全部楼层

    回复 10楼 的帖子

    过奖了,我三十多岁,不是年轻人了 ' M9 F3 t1 R& [9 u2 f9 _
    我做球铁,基本上都是4次以上孕育,供晓风残月参考。

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     楼主| 发表于 2009-4-8 11:26:39 | 显示全部楼层

    回复13楼

    ,谢谢辉工,能否详细介绍一下孕育工艺
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    2019-5-6 09:11
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-4-8 12:17:10 | 显示全部楼层

    " Z0 c; D$ e9 R6 o* h- Y( r希望浑哥能介绍一下4次以上孕育。谢谢
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    开心
    2018-5-28 23:25
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-4-8 12:41:03 | 显示全部楼层
    1.覆盖. ]! Q9 r2 r' J' x/ n9 s+ K
    2.出铁随流
    5 E. ^8 c' j( W4 C' I2 y7 E3 F3.浮硅
    ! P4 `* s4 ?! Q, J8 W# @4.浇注随流: l% _: L8 `; l* E+ n
    5.有浇注座包的,再加一次倒包孕育$ r) {" G7 X4 v6 @6 B3 H
    注意:全部材料要打热风三小时以上,否则麻烦就大了.
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-4-8 14:56:53 | 显示全部楼层
    如果要求高的还是提倡浇注随流或者型内孕育块,球化剂已经加到1.1-1.2有所好转了.问题1.球化剂氧化镁超标 2 如果原铁水纯净度够好那么0.9%的也会足够的但是要保证球化剂的质量粒度大小分配要合适,保证球化剂在铁水中的行程避免起爆过早.还有一个最重要的你看下球化剂的金相 镁相和硅相的分布是否均匀?这几个能做到的0.9%肯定没问题 楼主现在用的是重稀土的吗( K4 s* V" o* c$ ~8 ?8 G( }- L
    / d- h* y' t  G0 d. _" u/ X2 z; q  }
    [ 本帖最后由 范恋雪 于 2009-4-8 14:58 编辑 ]

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     楼主| 发表于 2009-4-8 15:27:55 | 显示全部楼层
    谢谢范工,用的埃肯的轻稀土,球化剂氧化镁上海材料所也不能测定,

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    发表于 2009-5-18 09:00:02 | 显示全部楼层

    回复 16楼 的帖子

    辉工,这么多次孕育,孕育量能达到多少?其中4和5是只选其一吗?不大热风麻烦大了,还请辉工指点,是哪方面麻烦?
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-5-18 11:18:35 | 显示全部楼层
    原帖由 辉精英 于 2009-4-7 08:42 发表 0 c7 R1 y0 R( x- A6 y1 r: ^" q% j! o
    四安的工艺是从老外手里买过来的,有很高的技术含量。很可惜的是四安并没有将该技术消化吸收变为自己的技术,更谈不上进行发扬光大了。铸造行业有一个怪现象,试模阶段质量很好控制,过了一定阶段,质量就失控了。这就需要建立 ...
    , W# c& w! @( v5 v/ ~. z4 F/ u

    2 Q8 \6 h" o+ Z) W( w, |6 D  i, w) s! g% x8 ]# @4 L
    太精辟!!!0 P% r. m6 b' }* K" s# x3 G
    最近一直为这样的事情挠头!
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