|
|
发表于 2009-11-14 11:44:01
|
显示全部楼层
回复楼主:
2 x% d b5 Z4 S C( g, Q' m7 u 用中频感应炉熔炼铸铁,全部用废钢加增碳剂可以做到(潍坊浩信就做过),铸件性能好,成本是变动的。
+ z2 C a) v3 h4 u! S. X/ r 增碳剂吸收率不稳定的原因最大可能是增碳剂质量不好,并且粒度很细,漂浮严重。, e& L: B2 m" {: t
灰铁250生产建议使用如下规格增碳剂:固定碳98.5以上,硫0.05%以下,粒度1-5或者1-4MM,石墨化石油焦质的。8 V: d* `" `9 P' s5 |+ ?
另外:废钢和生铁的加入率存在经济平衡点,质量上讲,废钢比例额越大铸件性能应该是越好。各种原材料的质量要有稳定性保证。加料顺序,加入方法对增碳剂的吸收影响很大。! |* [/ ~9 G! s- z8 F* \2 V- x
实际生产中比较成熟的做法:' M9 F* H, Q! [9 |: R. ]& e' [
1.配比
4 X5 W+ o% m+ r m, V废钢:30~50%,生铁:20~30%,回炉料:20~30%/ @! R ]: a* p
2.加料顺序:剩余铁水(30-50KG)---全部增碳剂(扎袋投入)---部分回炉和生铁---部分生铁---回炉料、生铁、废钢3.铁水熔清后再加部分增碳剂。
- F5 z2 J' k6 N5 x, e" u( T增碳剂在电炉中的熔炼时间大约45-55分钟。 |
|