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[交流] 球铁铸件本体化学分析-碳的误差形成原因

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-6-16 13:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    近日供应商要求我们公司对碳的化学分析(QT500-7牌号)铸件本体报告单碳为什么只有3.1%左右,要求我们作原因解释希望大家帮助,其分析形成碳低原因,而原铁液分析C 3.8%.
    我们使用碳硫分析仪为DKL-6A燃烧炉,其力学性能超过要求(抗拉520 延伸率15 球化级别3级)和化学成分完全达到理化要求.
    希望近日得到科学理论解释帮助QQ1034726051联系
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-4 09:03
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-1-11 16:06:24 | 显示全部楼层
    原铁水、球化处理后都用特制的试片粉碎后用碳硫仪做碳。球化处理后碳比原铁水低点。
    光谱分析的碳不敢相信。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 13:56
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-16 18:58:50 | 显示全部楼层
    楼主,你的取样是否正确,一般取样碳容易掉哦
  • TA的每日心情
    开心
    2021-10-13 10:46
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2009-6-16 19:59:34 | 显示全部楼层
    本体碳低与你的取样部位有关。
    一般讲,原液的碳肯定比本体的要高。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-10-21 10:25
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-16 20:10:34 | 显示全部楼层
    球铁本体的碳,实际低0.15%左右是比较正常的,像你们那样低0.7%的确不正常。
    你可以在不影响零件安全、性能处用小钢锯锯切一小块,进行分析,影响不会你那么大,甚至与原铁液的数据会较接近。

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-17 08:39:22 | 显示全部楼层
    对球铁碳含量分析,制样是关键。用光谱,要保证试样完全白口化;常规电弧炉分析,炉前可以用白口试样分析;炉后一般在铸件本体或附铸试块上取样,机械制取屑状样品时,应使用碳化钨刀具低速(100~150r/min)钻取或车取。选择屑状样品尺寸在1~2mm,用于测试。这样多次测试结果,碳含量误差基本能保证小于0.05%。具体可见GB/T20066-2006。钻速和样品颗粒尺寸是关键!
  • TA的每日心情
    无聊
    2022-4-22 20:02
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-6-17 22:40:21 | 显示全部楼层
    这个现象我也碰到过。我个人认为球墨铸铁在取样的过程中容易脱碳。原因吗。因为石墨是圆形的,原铁液就不存在这个现象,因为它是灰铁,石墨是片状的。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-3-12 09:54
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-6-17 23:12:24 | 显示全部楼层
    GB/T20066-2006  钢和铁  化学成分测定用试样的取样和制样方法

    GB-T20066-2006.pdf

    1.33 MB, 阅读权限: 10, 下载次数: 260

    该用户从未签到

    发表于 2009-9-21 19:46:00 | 显示全部楼层
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  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-23 08:38
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-2-19 15:02:42 | 显示全部楼层
    我也于遇到这样的问题,用碳硫仪测碳数值经常出现大的浮动(同一批原材料和配料单),哪位专家解释一下
  • TA的每日心情

    2015-7-24 12:09
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-3-2 14:00:36 | 显示全部楼层
    我们这边也有这个问题,碳硫分析仪做出来的碳偏低很多,我估计是转床去样有问题~

    该用户从未签到

    发表于 2011-4-13 19:58:05 | 显示全部楼层
    球铁铸件本体取样 我也很困惑
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    开心
    2017-10-21 10:25
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-21 22:24:09 | 显示全部楼层
    如果原铁液取样分析,再保温或升温较长时间,完全有可能烧损
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-23 21:44:30 | 显示全部楼层
    还是按照5楼说的重做下看,加强取样过程的监督

    该用户从未签到

    发表于 2012-1-11 13:02:49 | 显示全部楼层
    我们这就取原铁水的碳
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    昨天 23:27
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-1-11 13:54:39 | 显示全部楼层
    对于球铁的化学分析,一般都存在着碳低的问题,个人认为,还是取原铁水(球化处理之前取样)比较有可参考性
  • TA的每日心情
    开心
    2023-12-23 17:11
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-1-13 13:50:35 | 显示全部楼层
    球化处理后碳降低,球化处理越好碳降的越多。还有钻取或车取过程也会烧损。  还有硅增碳会 降。
  • TA的每日心情
    无聊
    2024-4-26 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2012-1-31 14:15:12 | 显示全部楼层
    楼主,是取样时石墨脱落造成的。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 23:27
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-2-5 10:15:48 | 显示全部楼层
    这个问题着实令人头疼,取样时的球状石墨脱落,检测出的碳能准吗?

    该用户从未签到

    发表于 2012-2-8 15:51:49 | 显示全部楼层
    怎么取样的是关键,直接在砂箱上取溢流铁水,熔炼时浇包残留铁水,保温过后取辅助试块是砸的还是风割的,等等都会遭成碳的不稳定。

    我们球铁件取样都是用的本体附注试块,人工砸下来的样。产品是风电类,QT700 600 400-18al
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