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[已解决] QT600-3产品表面气孔!谢谢各位前辈了

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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-6-19 09:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2009-6-23 21:29 编辑 6 X$ q4 t0 Q# W0 ^" @
    9 N+ ~" O0 D: L
    谢谢各位前辈的指导4 y. E9 v/ ?. [7 h8 V5 ]4 h$ B
    学习了很多东西
      O6 G7 D8 t" n$ z: w$ Y昨天化验结果出来了:
    6 s, W. z4 L) S5 B6 ?5 }7 b锰.稀土.美的残余量都大了
    ! v+ Y! K% K+ K# g; T可能是新炉子...温度达不到,温度一底.球化就没有以前剧烈了
    1 N5 k' }# ]: H! J* _" |, o2 M残余量也就大了
    8 i# t- C) j/ E) r# y! p/ ?需要重新配料
      Q# [9 g7 l; ?3 O3 {1 S, n7 D5 g, k+ y; y2 j
    昨天没有开炉5 E+ h; P* j- c* G
    今天开炉
    3 ~; [( H, @, T% j明天第一时间把结果发上来1 J) w+ p  b  X  D0 t
    谢谢各位朋友的帮助0 z0 [6 H. M# a, ]7 r' ^1 ]1 L' v
    非常感谢1 D/ z7 \' R. y- T1 i) |5 P# U
    ```````````! P. D8 u2 l! N& l
    原因基本找出来了!
    ) N( s# x# f3 u3 c) u5 Q* w6 X2 o& U一是铁水的原因(稀土过高)0 b3 e7 [, i1 M8 z
    二是红煤粉问题
    3 K0 y* G; x) V4 g" P6 F因为一直下雨砂字湿度大.再加上新进的一批煤粉有点问题
      G2 @2 s9 m9 s: j( V+ P$ |, s7 H! E! r) h
    昨天到其他公司拉了点砂子回来做结果成品率达到90%以上(但是还没加工,加工没有气孔才算合格)
    4 _+ }$ ?& }4 }8 v( H( K5 U: x而且我们公司自己的砂子还是一样的气孔,但是没有以前那么多' A8 l1 I3 h( @$ c! G; l  w5 b# a
    9 R/ s- B% Z* w+ [# H+ x
    明天把砂子重新处理下
    & _1 O" [/ K5 C3 [0 @还有珠光体只有60%5 x9 x  n$ g8 s- V# I
    : i7 T1 B. F0 s/ s, x
    因为是刚刚接触铸造, Z( N1 K+ c4 O8 L$ E
    准备产品全部合格后写个终结7 q) s! x, ]+ c5 A
    也把数据拿出来(数据都在工程师那)4 Y5 {- {* Y- a# M% M9 W& n* c& K
    & r7 n) P1 e  l
    再次感谢
    + @& V  ~) [9 I+ W这个论坛真的很不错
    1 r# F, M0 J7 V1 i( X3 b以前一直潜水6 A! B0 q  c7 n3 X
    学习到很多东西) |9 S0 I+ g4 o0 J
    谢谢大家
    + D: c8 `# d4 j% Y0 w0 u+ t1 ]& ~% u* [9 L$ Z% {) V3 E
    ) r+ q" Y/ K0 b' E6 G& `0 k1 A: J% O
    9 U* ?( \4 j, a: }

    - Y, T. C3 X: w

    7 E& N* ]0 ]( S# |                               
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    " k0 I. ^- P( Z2 m) p7 O2 K这个的收缩很大.比以前的大0 F! N* x; L1 b
    * ^# v% v, [8 p: Q+ C! L
                                   
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    : }" Q! I( y8 y3 {- H
                                   
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    7 \3 {$ I/ S% }/ ^, q. J, y* X                               
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 09:30:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2009-6-19 09:37 编辑 * S% `, A& l- j5 w5 m" k& [

    3 H& _3 d4 l0 I: T2 G! V' [" d用的是电炉配料:( l- g& r: q. m0 ]3 K
    生铁:490" S, p/ V& n! m2 X  R
    废钢:70
    + J4 \+ [6 j" r! c& o7 K) i电解铜:2.3
    + y$ ^8 e* ^" z4 w4 G+ R$ K. E75硅:3.5
    ' C/ ]8 M4 v% l$ k锰铁:46 W$ H; z; U3 G9 y1 G$ \& a
    球化剂(5-8):8.40 g! Z8 y& k; l1 S1 i' ?" ~
    0 I, w/ l$ \4 d, U% p* C8 ]
    生铁是徐州的:C 4.21   SI 1.12   Mn0.20 P 0.057  S 0.026 
    7 X3 ?" X8 U" x# Z% F* c2 u5 _1 d5 B5 L2 c6 ~8 t2 q) E. S
    谢谢各位了
    / _2 @; r* ]6 j/ H
    ) }" Q) I. O* H1 L) c6 @& w/ A- m# ?
    + e% z. w5 g5 B0 E6 y全是生铁 没有加回炉料
    & O4 e! o; @* Q/ ?配方肯定有问题的
    ; v( Y3 n1 c1 p" a1 d$ t, Q) c4 n' n9 a9 T5 p3 s5 d9 B
    新进了一批生铁 邯郸的
    $ {3 e# r3 _, b- v# i6 ]C 4.1 SI 1.12  MN0.13  P0.05   S0.016  
    2 Q6 @, z+ [- A5 q: |) {我该怎么配料?
    2 Q- I9 {+ m# `: T: O0 o谢谢各位了
    0 G1 d" c; {4 T1 x2 ~. p今天开炉
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 10:13:45 | 显示全部楼层
    有朋友帮分析下吗?0 ^# w! m6 N8 ~- y% a
    工程师说可能是铜的原因0 _" [: m. Q! ?
    直接放的紫铜线
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:17:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-6-19 10:25 编辑
    4 ~% a+ a: f" H; ?" C) Z* F0 R/ u4 d- n. s0 w
    呵呵,你要把成分说清楚,应该是碳当量太高,降低碳量吧,与铜是没有关系的,电驴的球化剂加入量达到1.5%,太高啦,残镁高,出现气孔的几率大。
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:20:17 | 显示全部楼层
    3# 翔龙铸造
    ; y6 J: c  h/ c3 [) {; b* n有工程师在,难道还不知道怎么配料吗?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 10:21:18 | 显示全部楼层
    刚刚做了金相分析
    6 @* x3 H- P# w2 x% N! M% N球化等级:3
    4 S3 Y* Q5 n) Z& d; Y$ X
      s! `( E$ w: E9 J! x3 G/ t+ K8 T碳当量应该不是太高0 h8 P# X3 f+ \- T3 f# u
    以前做qt450的产品从来没有发生这样的问题" N& F& [% h1 l) F) n( D) ?9 f% n6 c
    谢谢xyzhlan
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 10:22:46 | 显示全部楼层
    碳当量高了会引起气孔吗?
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:28:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-6-19 10:30 编辑
    ; o+ S3 P8 M+ V& q: a+ E
    & G; m: w1 A  q7 m) c5 ^. C 6# 翔龙铸造 ' g- M" t0 H2 f9 A3 a
    应该是,你化验啦吗?如果没有化验就不要乱说,你先搞个准确的化学成分吧,原铁水的。,还有就是你的气孔出现的比例有多大?
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 10:34:05 | 显示全部楼层
    原配料成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,电炉熔化浇注温度不会有问其题,问题出在型砂质量,粘土砂水份,煤粉的灰分与挥发物含量可能高。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:37:55 | 显示全部楼层
    9# daguzl-425
    ) {2 }0 B0 T: }, y- X. @! n8 k我不赞同,我还是认为他出在铁水上,楼主怎不回答你的气孔比例是多少
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    奋斗
    2019-5-22 19:31
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 10:56:26 | 显示全部楼层
    铜在球化处理前加入电炉中不会有任何问题
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    14 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 10:59:22 | 显示全部楼层
    楼主,原材料配比,生铁60~70,废钢20~15,回炉料20~15,
    : v+ y& N7 ]( w4 s+ ^- A' ~1 g' w原铁水成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,
    2 e: ?+ U; O& @  |, J型砂问题。
    % {# k  c6 h  m解决方法:8 ?1 R' M/ [8 j# q
    加新砂20%,加煤粉(量可以大一些),调节型砂性能,
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 11:52:17 | 显示全部楼层
    原配料成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,电炉熔化浇注温度不会有问其题,问题出在型砂质量,粘土砂水份,煤粉的灰分与挥发物含量可能高。 ...
    & ], A1 f) l8 ]. j& e# c2 z" Adaguzl-425 发表于 2009-6-19 10:34

    9 S" b1 Z' |7 ]  `, `我也感觉是这个问题
    0 u! d& K* \# q) m' R' h前面一批货做的是其他产品) r1 n( w" w: p$ Y! i
    煤粉放的少
    5 ^- W: |" z/ r% {: N6 N, s
    % }6 v9 c, I6 g' O8 p8 K1 T今天这个透气性很差
    ) T9 |# F3 M  c5 o& {7 C以前产品浇铸时透气孔9 l2 q% t1 ?& r4 R) |
    火很多% L8 ]' q9 E/ c% `4 L
    今天缺很少
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 11:53:29 | 显示全部楼层
    铜在球化处理前加入电炉中不会有任何问题+ p/ f, U8 Y/ B2 S6 y1 V
    daguzl-425 发表于 2009-6-19 10:56
    6 k8 Y) N" J: O! ?. J
    + z! l& T* w. L% u$ w& ?5 V4 @
    我们直接加的漆包线
    - }5 W. P1 j6 J( w3 w7 Y怀疑铜线不纯4 M/ O4 k9 B# ^) w( c* i2 B% m; D
    不知道铜线外皮有没有影响?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 11:54:14 | 显示全部楼层
    9# daguzl-425 8 s  s. }9 Z  n! l9 f7 ?" R9 o, R
    我不赞同,我还是认为他出在铁水上,楼主怎不回答你的气孔比例是多少
    ) T( ]3 ~+ Q# t' \5 J/ fxyzhlan 发表于 2009-6-19 10:37
    9 @  F: |) a8 g' @3 [, J* R
    6 z3 E' D5 ]/ m) F
    应该是一炉产品全部有气孔" p) U: W( Y0 A# v3 z0 r* h8 ]
    # _8 j) d# ~* G0 {1 _  T+ @% l
    好的没有几个..
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     楼主| 发表于 2009-6-19 11:55:52 | 显示全部楼层
    楼主,原材料配比,生铁60~70,废钢20~15,回炉料20~15,- Q% m/ J+ N" Y" T
    原铁水成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,
    4 P; C% ?- h- {/ `型砂问题。. t; F  T+ i6 C3 U  T
    解决方法:
    & |0 x, S' a% F- y! A# ^" w加新砂20%,加煤粉(量可以大一些),调节型砂性能, ...! h# }( T9 `  U" q7 w
    yang888 发表于 2009-6-19 10:59

    , n/ K& d! ~& K7 ]" n
    ; I: a$ h! f8 w: n还有个怀疑) [1 G5 ~0 r! G( ^+ H
    这批沙在外面放很很长时间
      g3 _8 y4 a$ ~6 G7 m
      r9 v2 k" ?" y7 b% g) r会不会雨水多了有影响?
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    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 11:59:15 | 显示全部楼层
    个人认为型砂出问题比较大。材料是次要的。还有你的工艺不是很好。天气热了型砂质量要注意,特别是操作工要注意合箱时间。水分混砂要控制,新沙加入量可以考虑多一点。
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    开心
    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 12:01:23 | 显示全部楼层
    哦!忘了你的浇注温度低了。从你的图片上能看出很明显。

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 12:02:30 | 显示全部楼层
    楼主,化学成分做了吗?原铁水、铸件。型砂检测结果能说一下?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:06:17 | 显示全部楼层
    哦!忘了你的浇注温度低了。从你的图片上能看出很明显。; z0 l  P' _; ]
    ywf1213 发表于 2009-6-19 12:01

    & j8 h) J% `( \+ _& J
    + v! z- O1 a4 k0 g: e% H昨天温度是有点低了!0 Y! \3 F6 M9 O* T" B

    6 {+ j# P: ~8 h" q% F9 L但是今天温度不低
    ' T  E% t, v: ~$ @9 j就是收缩比较大
    ! d7 K5 _5 W3 L/ w# [$ M
    + n3 L# Z) a- \! @4 S图片已经放了
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