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[已解决] QT600-3产品表面气孔!谢谢各位前辈了

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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-6-19 09:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2009-6-23 21:29 编辑 . n6 F8 @% m3 N4 {) ^4 J1 F" B' M
    * `0 A- Y2 n3 G
    谢谢各位前辈的指导
    & K  Q- d% {( b学习了很多东西( c* j2 W! E$ w' G7 n9 i1 j
    昨天化验结果出来了:
    - b" p6 F* u$ I5 k锰.稀土.美的残余量都大了7 n9 L4 B% @+ U/ n* Y
    可能是新炉子...温度达不到,温度一底.球化就没有以前剧烈了. W3 B# A2 F! ^4 w5 }
    残余量也就大了5 T) `2 r3 _. B
    需要重新配料* @; ?- Q. r$ C7 @1 ?  b2 F

    , A6 T9 F+ T9 ^昨天没有开炉
    7 S% T% C+ R! {/ Q& I今天开炉' O5 m# B6 W) s* D
    明天第一时间把结果发上来
    " M* Y( }8 r- {& D% ^! J谢谢各位朋友的帮助
    ! p8 u6 y6 D% h3 O: l8 n- s非常感谢
    . p  Q, ?& x0 O. _0 ~" V* v( f% l```````````
    + I. a0 y% Y: w% w6 r原因基本找出来了!
    7 t1 E# ?# D9 V+ c% M4 f& V7 V6 b一是铁水的原因(稀土过高)" p8 [" O# e3 x0 Q
    二是红煤粉问题- @7 R/ J2 \- j: C: M7 Z: Y4 [
    因为一直下雨砂字湿度大.再加上新进的一批煤粉有点问题
    3 a5 `" N  F* F% e$ Y' g) S# y0 r# i, f/ S
    昨天到其他公司拉了点砂子回来做结果成品率达到90%以上(但是还没加工,加工没有气孔才算合格)$ M* o' v8 G4 I: K- c7 d! s/ i6 B
    而且我们公司自己的砂子还是一样的气孔,但是没有以前那么多
    ) k) \; }: ]) i9 v0 I" H
    + e/ r4 V2 c& l* d% X) p3 n8 Y明天把砂子重新处理下8 L0 H* p0 B- Q/ j! s
    还有珠光体只有60%% S5 h9 e+ j( x& Y2 V$ _+ L3 X0 T6 b

    ' [' J8 T1 c, l, z( q& u- X因为是刚刚接触铸造) f9 G$ Y# i. W6 m2 x1 J1 B+ B
    准备产品全部合格后写个终结+ v, i2 L0 n" n: ~5 x
    也把数据拿出来(数据都在工程师那)
    $ K3 N. l, }- j: P  F6 ?
    # r. @' j$ N8 g# z- K再次感谢
    4 `: A  ~4 v7 v' T9 F+ y这个论坛真的很不错
    ; P" a% y3 ?+ Y4 c6 H, r: S5 h! ]以前一直潜水
    3 ^+ g, [, v8 C1 k( G0 n学习到很多东西
    7 I+ p+ n4 e3 B, o0 c谢谢大家
    ! i8 c4 y9 g5 j* E
      X6 V  `& m) I! R/ ^- h+ I* ?

    . o  @/ d' g* s$ s) j7 q. s* m* z$ e% s2 P( [4 f7 \/ R
    + F1 T# F/ Z6 q! o$ V, J; c
                                   
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    5 O0 ], N+ Y  L3 s$ a9 A" S
    这个的收缩很大.比以前的大  |- d; `0 S' H9 z1 e4 y  D  v

    " R/ [0 p% ~0 o3 O                               
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    6 T, g' {+ G& g6 F4 {
                                   
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     楼主| 发表于 2009-6-19 09:30:54 | 显示全部楼层
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2009-6-19 09:37 编辑 & k0 {6 C; m$ d/ ~6 U+ v+ I- h: j( o1 p

    0 w0 r7 M; ]* o- K用的是电炉配料:
    , e1 k2 m9 [2 Y! Y7 P- o" f6 y; b' r生铁:490
    ! e/ W+ g  ~! s  N1 c废钢:70
    * j& S! w9 a* v! Q6 L3 l电解铜:2.36 L$ S( W2 F9 l! h
    75硅:3.5
    5 P: [  Y  b$ L) {/ T. ^$ N6 X锰铁:44 J" }! f% B3 c
    球化剂(5-8):8.4
    ! V8 ]. [( ^) F& ^3 h. v( ~. a$ H$ G, R3 e) c
    生铁是徐州的:C 4.21   SI 1.12   Mn0.20 P 0.057  S 0.026 
    / u* y8 i+ l8 y6 S' b% l1 d' y2 f9 T! Z: m, W
    谢谢各位了% H2 C; S$ l$ z3 K
    0 `  p; ^/ e: \) D/ X) u7 t; d

    9 l% p) e& w' e7 }* F( W全是生铁 没有加回炉料, }* S) D$ L  w8 B) H% L8 e
    配方肯定有问题的
    * |- C3 W, p4 }. `9 G
    1 Y! T+ P+ w1 d% ]新进了一批生铁 邯郸的
    - S7 N2 t; I  }- H- Q. PC 4.1 SI 1.12  MN0.13  P0.05   S0.016  " l& ~) S  O0 z, a3 t8 H  B
    我该怎么配料?
    , F) T6 ]. U. c( I7 ^$ j谢谢各位了
    + l9 A1 q2 q( G2 U8 `3 N1 \& n  f今天开炉
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 10:13:45 | 显示全部楼层
    有朋友帮分析下吗?
    0 f* b, v! L" `* X- _' X工程师说可能是铜的原因
    ; U/ ~* S. B4 a5 F+ `' }直接放的紫铜线
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:17:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-6-19 10:25 编辑 4 k3 z) i. \$ a! B
    + |  |1 A& ]! c1 i, D
    呵呵,你要把成分说清楚,应该是碳当量太高,降低碳量吧,与铜是没有关系的,电驴的球化剂加入量达到1.5%,太高啦,残镁高,出现气孔的几率大。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:20:17 | 显示全部楼层
    3# 翔龙铸造
    ' v1 d  K; ~$ _3 u5 E" b; {& H. {有工程师在,难道还不知道怎么配料吗?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 10:21:18 | 显示全部楼层
    刚刚做了金相分析/ |3 Y' d0 n5 [* D4 \
    球化等级:3/ B3 }; s- k( u- f5 S  F
    % b$ u' C2 W2 }0 y- n; z
    碳当量应该不是太高
    # y  J9 b6 S7 K8 n8 _4 Q以前做qt450的产品从来没有发生这样的问题) d: R) x2 D: u8 ^" \
    谢谢xyzhlan
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 10:22:46 | 显示全部楼层
    碳当量高了会引起气孔吗?
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:28:51 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2009-6-19 10:30 编辑 ; p/ F7 o9 k5 {

    1 }# s$ D; z  x  G# {/ S: H 6# 翔龙铸造
    : @" ?5 U  K. t; m5 @3 c$ Q应该是,你化验啦吗?如果没有化验就不要乱说,你先搞个准确的化学成分吧,原铁水的。,还有就是你的气孔出现的比例有多大?
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 10:34:05 | 显示全部楼层
    原配料成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,电炉熔化浇注温度不会有问其题,问题出在型砂质量,粘土砂水份,煤粉的灰分与挥发物含量可能高。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-6-19 10:37:55 | 显示全部楼层
    9# daguzl-425
    0 P. X8 o& C# e* {6 t: }我不赞同,我还是认为他出在铁水上,楼主怎不回答你的气孔比例是多少
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 10:56:26 | 显示全部楼层
    铜在球化处理前加入电炉中不会有任何问题
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-6-19 10:59:22 | 显示全部楼层
    楼主,原材料配比,生铁60~70,废钢20~15,回炉料20~15,4 k* n5 M! l5 y$ X/ y  H
    原铁水成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,
    , O, ?8 m+ w' S( J' b+ e, I. K型砂问题。
    ( ?3 f4 e) [1 Z8 R3 j( p; e: ]" }/ X解决方法:1 g& G2 S) y0 s9 z
    加新砂20%,加煤粉(量可以大一些),调节型砂性能,
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 11:52:17 | 显示全部楼层
    原配料成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,电炉熔化浇注温度不会有问其题,问题出在型砂质量,粘土砂水份,煤粉的灰分与挥发物含量可能高。 ...5 C$ L# M/ F: |; a& N( }
    daguzl-425 发表于 2009-6-19 10:34
    : a: t/ P# J" n" N& b4 V& ~! Y
    我也感觉是这个问题; _' t) _' [: ~" C3 `% E& ]
    前面一批货做的是其他产品
    $ ~( N3 Z+ I* s; [  ^煤粉放的少
    6 r! y" {% M' H* D$ F6 ?
    " Q3 g. u2 W# x, R今天这个透气性很差
    # ^2 V& @/ |5 D  {以前产品浇铸时透气孔: y4 z. |, o0 z
    火很多' V0 _! i5 Z, g% _' ?
    今天缺很少
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     楼主| 发表于 2009-6-19 11:53:29 | 显示全部楼层
    铜在球化处理前加入电炉中不会有任何问题9 l8 p- m* G! O
    daguzl-425 发表于 2009-6-19 10:56

    2 [: d5 E% u8 O7 G
    ( x+ w  }, i/ v8 n我们直接加的漆包线
    ; v* L6 r% D1 y1 o怀疑铜线不纯' Q$ z4 |+ {6 ~  g4 w4 ?6 V  ^& B6 G
    不知道铜线外皮有没有影响?
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     楼主| 发表于 2009-6-19 11:54:14 | 显示全部楼层
    9# daguzl-425
      i$ g" ~7 T& u我不赞同,我还是认为他出在铁水上,楼主怎不回答你的气孔比例是多少
    ' M; T: X9 ^, H8 [# Y0 i2 Hxyzhlan 发表于 2009-6-19 10:37

    . p* P# @3 Y  Z
    7 @3 r4 X! @, k  Q1 D, T应该是一炉产品全部有气孔
    5 ~$ X- `% I) y: I$ a+ s' L: n: [: a' p* [
    好的没有几个..
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     楼主| 发表于 2009-6-19 11:55:52 | 显示全部楼层
    楼主,原材料配比,生铁60~70,废钢20~15,回炉料20~15,
    & g+ F3 y$ H& V: ]& b原铁水成分(%);C3.6-3.7,Si2.4-2.6,Mn0.5-0.6,Cu0.4,P\S合适,' i6 e) T( A6 S
    型砂问题。
    5 c3 u! v0 {  F2 H: @% m( S1 V/ h; _解决方法:
    5 p& H* l$ x' W2 @- l加新砂20%,加煤粉(量可以大一些),调节型砂性能, ...+ D2 s- M, g9 b5 u* q
    yang888 发表于 2009-6-19 10:59

    , M# q+ k0 l; U8 D' p9 P; t" A7 Q0 G7 n; J& c/ Y+ ?* L, ?0 M' e4 U5 w
    还有个怀疑
    . s' l0 Y5 n+ P7 x: K这批沙在外面放很很长时间+ M( I$ c$ I9 N- F  O; X

    6 a9 f' T; [0 b+ g' G1 y会不会雨水多了有影响?
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    2025-9-2 09:45
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 11:59:15 | 显示全部楼层
    个人认为型砂出问题比较大。材料是次要的。还有你的工艺不是很好。天气热了型砂质量要注意,特别是操作工要注意合箱时间。水分混砂要控制,新沙加入量可以考虑多一点。
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-6-19 12:01:23 | 显示全部楼层
    哦!忘了你的浇注温度低了。从你的图片上能看出很明显。

    该用户从未签到

    发表于 2009-6-19 12:02:30 | 显示全部楼层
    楼主,化学成分做了吗?原铁水、铸件。型砂检测结果能说一下?
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2009-6-19 12:06:17 | 显示全部楼层
    哦!忘了你的浇注温度低了。从你的图片上能看出很明显。; s/ `5 S! V4 _
    ywf1213 发表于 2009-6-19 12:01
    $ @$ L8 {& a- f, A

    , j4 I# v7 m/ ~9 \5 ^昨天温度是有点低了!
    . B6 m* j$ \8 }+ b
    % O4 I9 p! D0 H. I但是今天温度不低
    , H" L) {' G, G1 i  P, z就是收缩比较大" m6 b/ a: p" b# |9 O

    ) T$ t( ^1 z" d) [+ x" @: z图片已经放了
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