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楼主: wangshuailing

[讨论] 球化剂中氧化镁的控制!

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该用户从未签到

发表于 2010-6-14 16:19:54 | 显示全部楼层
好好学习一下,现在就怕花钱买不到好的球化剂。
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    2018-10-20 13:49
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-14 20:18:38 | 显示全部楼层
    回复 16# fishmanwang ! O$ T4 j) ^; N( ]$ ?2 _/ y# L, }2 f
    ! r. T' f- N; I
    谢谢,现在我总算搞清了一个放在心里五年的一个问题。当时刚用电炉时球化剂可只0.8%。(给我单独加工,且以前那企业没有做过电炉用球化剂),明天和对方摊牌,价格你讲,那10%-20%不要放进去。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-10 10:06:47 | 显示全部楼层
    我们客户在使用球化剂的过程中叶遇到过镁残留不够的问题,球化剂MGO的含量约为0.9%, MG 含量6%左右。
    8 g& j/ q1 G. n请问单纯提高MG的含量能否解决MG残留不足的问题?

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-10 10:23:06 | 显示全部楼层
    用光谱的话,氧化镁的量,也肯定算在镁含量里面吧,没办法分清楚啊,一直纳闷。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-10 10:31:56 | 显示全部楼层
    回复 9# ttooyy
    ; e& ?9 j7 t/ X
    , [# ]5 L5 ^* ~% D  Z! p+ E
    ! k' ?: J: r3 F3 N+ P: q7 F8 _  P    你从球化剂的外观上就该能看出来,那些没有金属光泽的类似发乌的像渣子一样的东西,其实就是氧化镁,我在生产过程中遇到过,镁的含量不低但是球化效果不好,经化验和观察得出了这样的结论。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-14 21:37:16 | 显示全部楼层
    呵呵,真的学习了,还有这么多讲究
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-2-10 10:55:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 StoneFeng 于 2011-2-10 10:57 编辑
    - T  l# E6 E1 u% q$ @2 n; n3 K
    : S5 f$ y1 F# ?! ]9 O# J6 d$ |以前没注意这个问题,现在算是明白了。不知可不可以这样理解:MgO的熔点高于Mg,所以适量MgO可致球化剂起爆时间延后,从而延缓球化,降低球化衰退的风险。但不太明白MgO含量高时导致点状石墨的原因,望高人指点。
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-4 19:07:07 | 显示全部楼层
    可参见:9 X8 t, P6 H7 Q) U1 ~- a2 @4 D
    球化剂中氧化镁的分析方法 汇总
    4 \: V/ M- O3 ihttp://www.rjghome.com/viewthrea ... &extra=page%3D1
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    2024-4-9 14:59
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-5 13:02:07 | 显示全部楼层
    留下脚印,以备学习

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-9 14:20:50 | 显示全部楼层
    我们公司用球化剂能到1.8%。因为我们原铁水含硫量为0.1%。冲天炉熔炼。。。
    ( f$ f$ d4 ]4 H7 v2 h/ d, @+ \; r用的Mg8Re7,一般残留Mg0.06,残留Re0.04

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-4 18:27:36 | 显示全部楼层
    我觉得目前氧化镁的控制应该大多数生产厂都可以控制,关键是成本的控制。稍微下点功夫就可以控制氧化镁。

    该用户从未签到

    发表于 2011-12-5 14:34:23 | 显示全部楼层
    回复 1# wangshuailing
    " b  N8 p/ P6 E6 L; r* ~4 T; T2 H
    , x; k2 O$ r4 V# b+ B- x6 D* V4 r! S
        不太认同楼主第三步观点,因为镁的熔点很低,而且很活泼。

    该用户从未签到

    发表于 2012-7-22 22:11:01 | 显示全部楼层
    不错的资料,谢谢!
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    2019-12-5 14:24
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2019-6-15 14:18:48 | 显示全部楼层
    球化劑中氧化鎂含量標誌球化劑質量,對鑄件殘鎂,夾渣,縮松影響嚴重。化验过球化包芯线也是同样,有的氧化镁能差一倍,甚至更多。
      O& ~4 s/ o  N9 D
    来自苹果客户端来自苹果客户端
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    2021-10-28 10:45
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2019-6-15 16:28:55 | 显示全部楼层
    导航快艇 发表于 2019-6-15 14:18
    ( n7 w5 z- [$ j& y  W6 A球化劑中氧化鎂含量標誌球化劑質量,對鑄件殘鎂,夾渣,縮松影響嚴重。化验过球化包芯线也是同样,有的氧化 ...

    7 t) Y* ~. _6 I  a( U对的,这也就是球铁做不稳定的最根本原因之一!
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    2018-3-1 13:31
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-6-19 16:37:30 | 显示全部楼层
    阿森纳 发表于 2011-11-9 14:208 e5 j0 U+ j5 A
    我们公司用球化剂能到1.8%。因为我们原铁水含硫量为0.1%。冲天炉熔炼。。。- d# a' L9 h3 `2 l0 N+ l) F
    用的Mg8Re7,一般残留Mg0.06, ...
    $ H3 R! l( m1 D
    冲天炉能理解
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    2018-3-1 13:31
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-6-19 16:40:28 | 显示全部楼层
    这个跟原材料,熔炼工艺,冷却工艺都有关系。特别是冷却工艺,对氧化镁影响比较大。好的球化剂,外观光亮,致密,没有白色或则渣子之类的,粒度均匀。另外球化剂粒度片状比较多,一般致密度不是很好。也可以反映球化剂质量好坏的。
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    5 天前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2019-6-20 12:10:37 | 显示全部楼层
    下雨天 发表于 2019-6-19 16:40
    & g/ ?3 x% f" \8 f0 T) L) j% ~4 H9 T这个跟原材料,熔炼工艺,冷却工艺都有关系。特别是冷却工艺,对氧化镁影响比较大。好的球化剂,外观光亮, ...
      I* ?. I4 M# [( I$ }
    按照埃肯之前的研究,破碎后给客户的粒度分布也是有讲究的
    - c6 e' I: P. {7 S8 e3 b之前的老国标对氧化镁的问题没过多提,新国标倒是有要求
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