纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 10190|回复: 21

[已答复] 球铁件渣孔怎么办

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2022-12-6 17:34
  • 签到天数: 81 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-8-18 21:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    我们生产的球铁废品中渣孔占了几乎一半,请教各位专家有什么好办法防止渣孔的形成?还有用什么样的滤网比较好用。
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 12:26
  • 签到天数: 526 天

    连续签到: 2 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-8-19 05:24:31 | 显示全部楼层
    陶瓷过滤网比较好,操作中注意除渣。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-8-29 14:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-8-19 07:38:38 | 显示全部楼层
    还要注意熔炼的质量和球化的手法,控制S、O2、残Mg的含量
  • TA的每日心情
    开心
    5 天前
  • 签到天数: 1126 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-19 09:04:12 | 显示全部楼层
    陶瓷的过滤片比较好,不容易冲坏。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-8-29 14:34
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-8-19 09:20:07 | 显示全部楼层
    潮模砂一般用直孔的,树脂砂一般用泡沫的,也有将泡沫和直孔迭起来用的.个人感觉陶瓷过滤网不是想象中的那么好
  • TA的每日心情
    无聊
    2022-11-7 08:06
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-8-19 12:03:51 | 显示全部楼层
    楼主有相片么?传上几张,让大家看看!* I* x1 E! m8 Z) z' k! Y8 n
    我们现在控制残渣的主要方法就是用过滤网,使用的是陶瓷的。

    该用户从未签到

    发表于 2009-8-19 12:45:50 | 显示全部楼层
    球铁件渣孔:
    2 @+ Z' X1 K: j, M' _+ m( a  ?请说明是什么造型方式% F& D% G( H+ a+ O
    浇注方式!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-8-19 12:52:42 | 显示全部楼层
    楼主,如果总的废品率低于5%,50%的废品为渣孔不足为怪,可以说很正常。如果废品率很高了,就不算正常了。球铁的渣眼缺陷不能让它一个都没有吧。' u8 j% z/ Y+ T  g# g
    请阐述一下废品率,缺陷图片、控制过程。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2022-12-6 17:34
  • 签到天数: 81 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2009-8-19 15:41:04 | 显示全部楼层
    我们的件在3-60公斤之间,潮模砂148造型和亨特机造型,总的废品(包括加工后)7%左右,小件废品较高,有些到了15%。我们的浇注很普通,1吨包球化后倒到200公斤的小包浇注,中间经2道扒渣(不是很彻底),我们用的滤网是最便宜的树脂网状过滤网,放在直浇口底下,孔径2.5*2.5,有时候容易赌。铸件抛丸后出现的渣孔大多直径在3mm左右,表面白色。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
  • 签到天数: 931 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-8-19 21:08:06 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xiayaxi 于 2009-8-19 17:20 编辑
    . M& i6 t; E- {
    / v5 w+ e6 j3 N5 q. |. q/ w! X6 L楼主:球铁的夹渣形成因素主要与浇注温度联系较大。一般球铁为感应电炉熔炼金属炉料材料形成熔渣的可能性较小,主要来自球化处理剂及处理包的耐火材料影响。树脂网状过滤网我们公司在用,但解决夹渣没有效果因“二次渣”为液态,过滤网在过滤过程没有粘附性,其在铁液充型过程中充分溶解分布“二次渣”。解决“二次渣”形成是重要的工作。& I8 E" _0 ?) k1 V( v$ p' P& ?
    防止措施:
    % q/ s2 Z: e4 M(1)提高铁液过热温度,应该增加扒渣次数,温度允许的情况下,浇注前静止一段时间,以利于熔渣上浮。
      {( \  u! y$ s7 Z/ U: O1 [* y(2)防止铁液氧化,严格控制球化剂,孕育剂的加入量(特别是随流孕育的量),球铁采用随流孕育一定要慎重。
    # g$ J: h! ^# g9 \# h+ P4 F# m(3)合理设计浇注系统,放置滤网片提高档渣能力,浇注包上最好安置挡渣系统,浇注时保持不断流。
    " H4 v! C* @, S, F(4)球铁铸件在浇注以及铁液在型腔内流动过程中,由于铁液氧化,或者铁液所含各种元素与铸型、砂芯材料反应产生的渣,通常称之为“二次渣”(以区别于浇注前已存在的“一次渣”),这种渣形成的夹渣缺陷往往只能在断口上发现,成品铸件加工面上往往要经磁粉探伤才能发现。这种夹杂物主要是由氧化物(MgO、SiO2、Feo…)和硫化物(MgS、FeS、MnS…)及其它的夹杂物组成的。
    2 D2 r  |( f. [. N+ {  y“二次渣”的防止措施:
      N* Z& @% r' L, e3 c①严格控制铁液的残余镁量(一般质量分数控制在0.035%~0.055%,壁薄宜控制在下限,壁厚可控制在上限)。
    ; a, D- Z  x+ {* s2 s* Y$ P②降低原铁液含硫量,有条件的要采取脱硫处理,并提高处理温度与浇注温度。脱硫处理可以大幅度降低原铁液含硫量,能有效地减少“二次渣”。& Y, I9 F7 u; D9 c* ~) X
    ③适当提高球化剂的稀土含量,降低镁含量,有利于降低铁液结皮温度,减少“二次渣”。

    评分

    参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
    zhaoyangyang + 5

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-19 22:03:58 | 显示全部楼层
    首先要保证浇注前进行良好的拔渣,然后散一层拔渣剂在铁水表面,设计良好避渣浇注系统和过滤网。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-8-19 22:08:58 | 显示全部楼层
    提高浇注温度能有效解决夹渣缺陷,熔化用的原材料不能有杂质(大量灰尘、锈迹、油污,如果是电路化铁,回炉料要抛丸去除表面的粘砂)

    该用户从未签到

    发表于 2009-8-23 16:10:13 | 显示全部楼层
    楼上很多正解啊。
  • TA的每日心情
    无聊
    2023-7-26 09:59
  • 签到天数: 434 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-8-23 17:35:58 | 显示全部楼层
    在包底多放些覆盖剂,这样覆盖剂可以带出一些铁水液的二次渣。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
  • 签到天数: 12 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-8-23 18:10:21 | 显示全部楼层
    en 恩 楼上说的很有道理啊 !这样的除渣效果应该很不错的  应该对于灰铁来说的吧?
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-15 12:44
  • 签到天数: 33 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-1-30 12:29:48 | 显示全部楼层
    改变工艺或改用陶瓷过滤片应该有效果.
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-1-30 19:10:39 | 显示全部楼层
    10楼是正解,另外我补充下,每包最后的冷铁液回炉用不要浇铸件,这也许就是你小件废品高的原因,仅供参考
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-27 22:46
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-4-27 20:26:59 | 显示全部楼层
    茶壶包或漏底包浇注
    / q3 ^% \8 s9 m% `, _' E3 C10楼建议3 T/ u$ E; z$ ?& H0 J
    熔炼高温后静置除渣
  • TA的每日心情
    开心
    2025-10-28 10:55
  • 签到天数: 93 天

    连续签到: 2 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-4-28 19:53:15 | 显示全部楼层
    找到渣子来源,避免掉同样的错误,形成渣孔了,应该是浇包带进去的。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-14 11:09:05 | 显示全部楼层
    个人认为直孔陶瓷过滤片的效果还是不错的
    % y; ~! J1 q* s* q$ w" [泡沫的很容易掉渣,本身的强度不够,抗冲击力较差
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-23 02:24 , Processed in 0.216193 second(s), 23 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表