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渗碳件淬火不硬问题

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发表于 2008-5-16 09:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

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20Cr材料的产品(φ50×φ23×105,要求渗层1.0-1.7mm,外圆HRC57-64,心部F含量不大于5%,心部硬度HRC25-40),经推杆式连续炉渗碳后进行中间冷却(500-550℃),然后再重新加热至840-860℃淬火,该工艺在连续生产线上完成。最初生产正常,但近来却出现硬度偏低(HRC42-48),硬度低的工件重新到盐炉加热淬火,HRC60以上,说明渗碳没问题,而加热和冷却条件也没发生什么变化,所以到此求助。目前的困惑是:
1 \  Z, f$ v6 t1 ]1.为什么原来没问题,而现在出问题了?6 `* a! @6 d# P  ~" ]1 Q' C
2.表面屈氏体、残奥对硬度的影响程度多大?有没有一个含量界限?: P5 E4 p5 ]+ p. [$ D$ y
3.我们的淬火油搅拌方式为油槽底部喷射搅拌,比螺旋桨搅拌的效果差吗?
0 c- y. d2 G/ N  n4.从淬火油(北京华立的Y15-Ⅱ快速淬火油)自身的循环的冷却效果看,在整个淬火冷却过程中油温控制在40-56℃之间,2分钟内就降到40℃,只是在整盘工件入油经历沸腾阶段后油面油短暂的平静阶段(入油后第40-60秒油面平静),之后10几秒内油面逐渐翻动起来。问题出在第40-60秒的油面平静吗?而这段时间的平静是沸腾的油产生的压力阻碍了喷射搅拌吗?* m; o$ F* N2 T% F) ^" c  _
  但后面的问题在第一个问题面前不好解释呀?

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发表于 2008-5-16 12:33:49 | 显示全部楼层
渗碳后进行冷却到(500-550℃)就淬火?温度有点高,残留奥氏体过多所以硬度下降。6 y- b4 Y. h& y" O- L
重新到盐炉加热淬火也是加热至840-860℃淬火的是吗????

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 楼主| 发表于 2008-5-16 13:03:58 | 显示全部楼层

回复 2楼 的帖子

渗碳后冷到500-550℃应该已完成珠光体转变,而再加热到850℃左右也能保证充分奥氏体化的,至于残奥与 前面的500-550℃有和关系?
) _# o- S+ a8 F4 J! w2 o' |: o  此外重新到盐炉加热淬火是加热至840℃

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  • TA的每日心情
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-5-16 13:54:02 | 显示全部楼层
    把不合格件拿去做金相看一下吧。看到底是冷却问题,还是一次淬火温度高的问题。
    ' B8 I2 |9 D" \( b3 p4 L
    ! |! M# s0 r( r4 _& V你的最初生产正常,是指什么状况,装炉量、铺料如何,是样板实验吗?) w' V8 J, ~7 n7 T5 ^( [
    2 V7 o' z9 }/ N" @1 U
    正常投入生产的状态又是怎么样的?

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     楼主| 发表于 2008-5-16 14:14:10 | 显示全部楼层
    正常投入生产一个月后出现硬度偏低现象。金相也看过,表面有屈氏体,其它正常。怀疑冷却问题,将两台循环泵由12M3/h换成18M3/h的,仍然不解决问题。循环泵起2个作用,一是搅拌,二是将热油抽到螺旋板式换热器降温
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-5-16 14:41:33 | 显示全部楼层
    表面有屈氏体,盐浴淬火后硬度正常,那就是冷却速度不够了。1 D$ I$ w9 c% H, r( ^, g# v0 Y

    & ^" D2 s* i3 R) C0 G硬度不良产品所占的比例有多大呢?

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     楼主| 发表于 2008-5-16 15:50:54 | 显示全部楼层

    回复 6楼 的帖子

    现在产品硬度绝大部分偏低呢,淬火油化验过没问题,搅拌也比原来增强了
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-5-16 16:22:57 | 显示全部楼层
    你能把金相图片发来看下吗,一般而言,象这种工艺上出现的问题,很容易下定论的。
    ' m) m7 E* ^' B
    ; t/ S% D8 _4 Y. }5 f. ?0 m6 o是不是你们在铺料铺厚了?

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     楼主| 发表于 2008-5-16 22:25:28 | 显示全部楼层

    回复 8楼 的帖子

    不知道怎么发金相图片呢?

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    发表于 2008-5-16 22:42:59 | 显示全部楼层
    http://bbs.chinarjg.com/viewthread.php?tid=132&extra=page%3D1★发表主题及上传附件图文教程★
    ( R$ B& ?  b$ z2 l图片的话直接以附件的形式上传就可以自动显示了。回复也一样。
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    擦汗
    2016-8-11 12:08
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2008-5-17 10:41:36 | 显示全部楼层
    五楼的怀疑有一定道理,油温偏高。你单位是南方的?请考虑季节的环境温差。20Cr锻件我是渗后直接加热淬水的。

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     楼主| 发表于 2008-5-17 13:51:56 | 显示全部楼层

    回复 11楼 的帖子

    北京华立的Y15-Ⅱ快速淬火油使用温度范围20-100℃,而我们一直控制在40-60℃之间(出问题之前控制在40-85℃之间),应该说油温不算高的。此外我的产品(活塞销)要求比较严格,渗碳后直淬M会超差(>5级)。所以才采用渗后冷至500-550℃,然后再重新加热至840-860℃淬火的工艺。

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     楼主| 发表于 2008-5-19 09:38:11 | 显示全部楼层
    这是刚取样的金相图片,400倍。1#为最表层组织(马氏体+碳化物),2#为第二视场,有屈氏体或贝氏体,3 #为心部组织。深层深度1.15mm左右,860℃淬火,200℃回火,表面硬度HRC40左右。/ v% G( ~+ N- u3 W

    - K- g6 d/ y3 ^8 o3 U% f6 y5 r 2.JPG ; N. Z: _4 l4 ^- o
    3.JPG - b5 t5 D/ O( d
    1.JPG " a0 H% X4 T- v7 ?0 G  p

    ! W  e. a/ D+ x( B0 k[ 本帖最后由 cxcwsq 于 2008-5-19 20:15 编辑 ]
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-5-19 17:30:07 | 显示全部楼层
    心部还有那么多F,是不是加热保温时间不够或实际温度偏低。

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     楼主| 发表于 2008-5-19 18:26:03 | 显示全部楼层

    回复 14楼 的帖子

    现在的工艺是:渗后冷至590℃再进加热炉。加热炉内3个料盘,温度设定860℃,热电偶置于第三个盘上方,每35分钟出一盘淬火后再进一盘。加热炉进一盘后温度降至841℃,此后在855-862℃之间变化。也就是说淬火前的第三盘温度在841-862℃之间变化。最近的检测一般心部F含量在5-15%。所发图片的样块取自工件硬度最低部位,但表面是马氏体和碳化物为什么硬度低?1 b, ~2 q, H8 w9 E1 ]1 R# A' c& w
        仪表实际温度是否偏低倒还真不确定,最近准备检测。不过从马氏体级别判断,应基本准确。
    " @& M$ Y7 H$ P' E- d3 ?5 R4 t+ h2 X5 b# w# C
    [ 本帖最后由 wangjf 于 2008-5-19 18:28 编辑 ]

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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-5-19 20:28:49 | 显示全部楼层
    估计是淬火温度低,或者保温时间段造成的。与淬火油没有太大的关系。你可把温度温度提到860度试一试

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     楼主| 发表于 2008-5-19 21:03:29 | 显示全部楼层
    谢谢CXCWSQ(是版主吧)先生替我插入图片,最下面的是表层的,最上面的是次表层(第二视场),中间是心部。4 C% v; G- c+ n. v. `5 c
    ...................回复16楼,我都用过880℃,也不行
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-5-20 07:13:12 | 显示全部楼层
    估计是你的炉温有问题,从金相图片看出表面金相,有问题。或是大块碳化物或是保温不足。下面的图片就不太清了。你先测测炉温试试。看看是不是热电偶有问题,或者工件多温度升不起来,可见少装炉量,或节拍

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     楼主| 发表于 2008-5-20 14:00:50 | 显示全部楼层
    现在每盘工件淬火入油的时间为9秒钟(油缸带动淬火台下降的时间),是否这段时间长了?(而我另一条推杆式连续炉的入油时间为6秒钟),但这是最快的速度了(该炉液压系统决定的)。不知道象这种料盘逐渐入油的淬火方式(在密封条件下)其入油的快慢的影响程度多大?

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     楼主| 发表于 2008-5-22 09:27:31 | 显示全部楼层
    原帖由 wangjf 于 2008-5-20 14:00 发表
    ! P1 ?4 E& X  _% R% ~) \0 ]1 e: r现在每盘工件淬火入油的时间为9秒钟(油缸带动淬火台下降的时间),是否这段时间长了?(而我另一条推杆式连续炉的入油时间为6秒钟),但这是最快的速度了(该炉液压系统决定的)。不知道象这种料盘逐渐入油的淬火方式(在密封条件下)其入 ...

    . E& z) v2 K2 g) Z4 k" X3 }# E3 j
    ' S+ W. V* O& N5 r& N: D! ?. I* n) U
    ; g! o2 E2 `8 d2 H哪位专家指点一下,心急如焚哪!!!
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