纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 3485|回复: 17

[已答复] 离心铸造中的疏松问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-10-5 14:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

x
我单位生产的直径1200mm的炉辊辊身,在粗加工辊身,坡口PT后 发现坡口处出现大面积的疏松带,情况很严重,辊子直接判定报废,
# ?; p: }& ?, A想请教下,这种疏松产生的原因,如何减少,直至没有疏松!  现在判定下来是离心铸造时转速没有达到!(材质18-9,钢水重量3162Kg)  Z3 g7 u$ W  M- y8 _- J
转速我们出的作业指导书上是1550RPM!拜托了
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-6 05:38
  • 签到天数: 41 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-5 14:54:12 | 显示全部楼层
    把整个工艺详谈一下:浇注时间。模体材料。涂料种类及厚度。浇温。模温。减速温度。。。,愈祥细愈好。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-5 15:24:49 | 显示全部楼层
    回转1:GNo 1550RPM 保持6’7 Y0 g6 ]3 j$ X+ @5 M3 G5 V" Y- C
    回转2:GNo 1250RPM 保持6’8’
    2 n1 R& n: W6 [, W9 V1 l型筒温度浇注前是200-250度 浇注时钢水的温度是1520-1540度,涂料是锆英粉涂料0 Q" D8 l) U/ }- o: h' j. n
    厚度2-2.5mm,锆英粉涂层厚度0.5mm,浇口直径120mm,铸造总长度2713mm,壁厚40.5mm,重量3162Kg,够详细了吧?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-10-5 18:36:59 | 显示全部楼层
    是不是浇注速度不高分层了啊
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-5 20:33:44 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-5 22:30 编辑
    6 U: P& c+ w7 O7 z
    + \6 h# \7 W- L- c: z2 n1:你给的转速1550是否是离心机的转速.如是托辊式离心机,最好给铸模转速
    & Y. q6 h8 y0 _9 y2:18-9.是否是1Cr18Ni9TI.7 ^+ l) J6 e) f  h2 j7 E
    3:铸模材料是什么.0 _0 P$ }$ M/ l3 g5 B( ?8 C0 e
    4:缩松是否是整体性的.还是局部的,其位置最好给一个铸件和缺陷位置的简图.
    6 z* W7 P1 o5 e" o+ l5:铸件长2713,铁水注入位置.给个简图.+ O5 F$ R1 ]5 I% M
    6:浇口是拔塞式,还是流槽直注式.
    3 W$ Q. N* R# t9 q3 @7:你们设计浇注时间是多少.! I  n% S! X7 \! p
    如认为有必要最好在说明一下.这些很重要.

    评分

    参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
    zhaoyangyang + 5 鼓励交流;同感!

    查看全部评分

  • TA的每日心情

    2015-8-3 08:14
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-8 15:02:16 | 显示全部楼层
    本帖最后由 student 于 2009-10-8 15:17 编辑 4 N7 N) e# ?  C  s- K
    # E5 p# k5 V& W. C; u4 Y- ~
    第二次降速的6秒.8秒你是如何定的.对这种材料的铸造性能不了解.缩松必然的.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-13 08:11:42 | 显示全部楼层
    6# student ! p4 s( ?1 a' e
    是6分钟与8分钟,晕,6秒,8秒,钢水倾倒时间都不止这么长 时间 哦

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-13 08:22:46 | 显示全部楼层
    DSC01516.JPG

    辊身整体

    辊身整体

    辊身整体

    辊身整体

    疏松局部图

    疏松局部图
    DSC01520.JPG DSC01523.JPG DSC01530.JPG DSC01531.JPG DSC01532.JPG DSC01533.JPG DSC01534.JPG DSC01535.JPG DSC01536.JPG DSC01537.JPG

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-13 08:29:12 | 显示全部楼层
    上面图片中粉红色斑点均为疏松现象,我们考虑下来可能是离心机的转速没 迏到 ,也 有 可能是保温效果不好,导致双向结晶,金属液补缩不够!不知道大家有没什么好的提议,怎样才能达到没有疏松这种情况?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-13 09:17:39 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-13 09:47 编辑 - o1 H9 H: A8 |% A

    5 i: [4 S# r" F: h1:托辊离心机吧.换算一下,你的管模的转速具体是多少.管模材料,厚度. 3 F1 _3 N2 j$ @) c' H
    2:涂料实际厚度.. X' T: G$ o  {* g7 g+ K
    3:铸件材料给全称.简称各地叫法不一.
    : ]$ C" b3 M( k$ q5 z4:冷却水给水时间.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-1 15:25
  • 签到天数: 27 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-10-13 17:44:11 | 显示全部楼层
    中心缩松,在离心铸造里成因复杂.必须全面分析.
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
  • 签到天数: 13 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-13 19:28:23 | 显示全部楼层
    个人感觉浇注浇注时要先快后慢,控制好浇注时间,还有就是给水冷却时间,当然转速一定要保证,顺便问下是不是每个都这样啊,如果不是,查一下好的和坏的浇注生产记录

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-10-20 10:38:04 | 显示全部楼层
    这次,我们 单位又试浇了Φ1200mm的 辊子,材质和上次一样全称:GX25CrNiSi18-9 还是有这样的情况产生,不过没有给水冷(上次也没有),涂料厚度大概在2.5mm左右,离心机的转速GNo1550RPM,换算下来大概是420转/MIN,# _$ B. P3 l6 b  Z* k! U! W
    作业指导书上:3 x: h* ^& K3 \1 W
    回转1:GNo 1550RPM 保持6’9 `# y8 u( n5 k+ f' F, b2 x
    回转2:GNo 1250RPM 保持6’8’
    # _) t1 |* [/ F9 I型筒温度浇注前是200-250度 浇注时钢水的温度是1520-1540度,涂料是锆英粉涂料
    $ u* Q& q5 @! h2 s2 F厚度2-2.5mm,锆英粉涂层厚度0.5mm,浇口直径120mm,铸造总长度2713mm,壁厚40.5mm,重量3162Kg
    6 K* F- Q$ }6 j0 B% ]# X7 k& o, h% b, Z  d4 x
    实际浇注温度1520度,就是涂料的喷涂情况不是很好,表面有“癞子”涂料先是硅微粉涂料,后是锆英粉涂料,钢水倾倒时间在25秒左右,型筒上涂料时的温度是220度
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-20 11:09:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-20 11:19 编辑 $ J  \; L, r' ]; B7 M
    " R. A/ E. W. |( l4 L, I9 B; M
    你是拔塞浇口杯吗.还是浇包直接逐渐倾注式.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-20 11:55:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2009-10-20 11:58 编辑
    3 W+ x% a; @+ x$ ^6 i/ Q/ t! N/ P. B' a% m' j( y3 c
    1:转速可以.
    % ?0 o$ E0 n2 W+ }# ?& K2:使用拔塞浇口杯.使液流第一次瞬间铺展厚度3-4毫米/S.以后可减少浇注重量/S.整体时间25秒可以.  n- f- T0 v  ?: w
    3:降速时间不能单看指导书.这种合金结晶温度间隔约100度.加之有涂料厚度冷却效果不好.就不能按指导书.在铸件里径温度在1340以下时,再降速.& D1 g, i, v" L2 }( F/ E& I
    4:浇注完毕后立既打开冷却水.5 a+ n  x5 v3 t
    5:此合金熔点约为1460度,浇温提到1560度.& K9 s  |- @4 X4 Z* K8 |! b' Y
    试一下.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-11-11 16:07:41 | 显示全部楼层
    9号的时候我们有试浇注了GX25CrNiSi18-9的1200mm的 2根,浇注温度1520-1530,转速1350,减保持1050,时间为5分钟,涂料变了,现在用的纯锆英粉涂料,情况不错,没有疏松了 !!在这感谢各位的意见了,非常谢谢
    2 j# a; W2 B: M6 [& L另外我们这次2个材质HN。直径900mm的辊子又不行了,表面有严重的裂纹,浇注温度1500-1520,转速950,减速保持750,时间为6分钟 ,喷涂时型筒温度200-230,涂料是硅微粉+锆英粉:8层+2层,涂料厚度在2.2左右,不知道 大家有什么好的 建议!!!

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-11-11 16:11:21 | 显示全部楼层
    那个 直径1200的没用冷却水,呵呵,冷却水管被机修拆掉了,所以现在浇注的都没用,我们不是用的拔塞浇口杯,是很普通的流槽直注式
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-11-11 20:41:42 | 显示全部楼层
    1:不知HN材料成份.给一下好./ n  S5 a$ R2 q3 M5 [; t6 t0 S2 W
    2:对于离心铸造冷却水拆掉不合理.尽管离心铸造由于离心力产生的有效比重很大.但每种合金都有自己特定的结晶特点.做为工艺人员,就是要遵循这个特点,并控制它,去达到我们要求的铸件特性.在离心铸造中,冷却水的使用是必要的.应当恢复.
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-9-11 17:51 , Processed in 0.175118 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表