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发表于 2009-10-19 09:45:54
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1楼、我们对工艺的控制及执行非常严格,铁水成分的波动微乎其微。
, Y' t+ K) H( T3 d& \$ L2楼、我们采用1吨的保温浇注炉,炉内铁水浇注这个产品只要20分钟,应该不存在长时间保温造成含碳量降低。如果有因为设备故障造成长时间停止的话,全部采取重新光谱分析,再进行曾碳处理。; x$ f7 _9 K8 M0 [% x
3楼、手工浇注与保温浇注就是孕育剂有差别,手工浇注时孕育剂是碳硅系的,保温浇注使用的是硅钡孕育剂。浇注温度在1380~1390摄氏度,浇注时间在11~12秒。请教布置工艺可做何改进。QQ-8289551
# f, y; a; t+ |6 Y# i5楼、布置冒口的确有助于改善此现象,但从出品率考虑不是很划算(因为工件重量只有1.5kg左右),而且我们大多数时候废品率还是很低的,只是偶尔会产生大量的废品。8 _1 z r# C. j3 f. q
6楼、我自己设计的模具工艺,望多加指点。
6 `2 A. S! A2 m Z6 N9 g7楼、浇注温度越高,缩陷更厉害,我们型砂透气性很好,一般在180以上。! |+ L/ K/ W, j- ~6 e6 _. p$ S
8楼、提高碳当量和降低浇注温度是有作用,但无法从根本上解决。" }$ |1 i7 E S7 m" D: X% v
该铸件靠汽缸头和曲轴凸台连接处是镂空的,我认为从铸件结构上影响了汽缸头的补缩效果。所以我们只有采用底浇试,从零件最厚处进铁水,是不太符合浇注系统布置的设计思路。# ]& Q1 y0 T7 |! l7 T
望各位高人加以指点。 |
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