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[已答复] 哪位大哥帮帮忙啊!

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该用户从未签到

发表于 2009-10-22 20:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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QT450产品大批量出现严重缩孔冒口与铸件连接处打开后有的跟豆渣一样,有些小孔还发蓝色,产品加工面有时不定点出现缩松。加大补缩冒口后效果也不怎么样用的是750中频电炉树脂砂造型产品单件重12---16公斤。出炉温度1520化验成分 C3.5  Si3.15  Mn0.21  P0.05  S0.015  硅高了点请大家帮个忙吧跪谢了!!
  • TA的每日心情
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-22 20:50:46 | 显示全部楼层
    将产品图发上了吧,肯定是工艺设置的不好,没有实图不好说工艺,有可能冒口颈过大,或者冒口距离产品太近
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-10-22 21:48:31 | 显示全部楼层
    硅太高了,控制在2.7左右比较合适,碳可以再高点在3.6左右合适,至于缩松应该给个工艺照片,个人感觉应该冒口颈大了
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    2022-12-6 17:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2009-10-22 21:56:21 | 显示全部楼层
    给个图吧,都不知道是什么东西怎么帮忙呀
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2009-10-23 08:04:43 | 显示全部楼层
    先不说工艺如何,你的材质就有问题,硅太高了2.6左右就可以了,碳也可以低点,就如楼上的说的3.6左右,再有锰量可以再稍微提一点0.4左右,控制好球化

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-28 02:43:27 | 显示全部楼层
    碳可提高点3.6-3.7,硅可控制低点,提高铁水的自补缩能力

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-28 14:06:44 | 显示全部楼层
    高碳3.85 硅2.50 锰0.45 球化剂1.1  试一下
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    昨天 08:10
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-10-29 08:26:23 | 显示全部楼层
    硅是高了点,但不是冒口根部缩松的原因。) B; G. K/ {9 v& x; m
    型腔排气不畅,型砂发气量大,冒口颈尺寸不合适,造成冒口根部缩松。
    * H: ~5 z/ T7 y; ]另外,浇注温度也要控制一下。

    该用户从未签到

    发表于 2009-10-29 14:57:49 | 显示全部楼层
    3# zjy95381 同意二楼的说法,碳还可以高点,我们控制在3.7%左右。
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    开心
    2018-3-16 18:13
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2009-12-22 21:05:13 | 显示全部楼层
    硅高了降1%
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