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[讨论] 飞轮粘砂缺陷

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    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2009-11-26 20:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 kyboZ 于 2009-12-22 16:16 编辑
    2 i  N  T9 D2 X" W  x: N7 P; E& a, {" o# B
    大家看看这飞轮的缺陷是什么原因造成的
    . o$ S# k7 w0 o8 S混砂机处型砂检验结果4 F/ q2 \+ J" ~; F9 F5 i$ W
    水分:3.32    紧实率:42     湿压强度:0.192Mp    破碎指数:81.9* s  a4 ~. u5 l% |9 }) Z  Y  }
    吸蓝量:70ml     发气量:11.29% k# X8 `8 [5 a: ]8 t& h
    浇注温度:1370度左右0 [0 j& B- w* p8 K
    材质HT200
    IMG_0012.jpg
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    IMG_0015.jpg
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    该用户从未签到

    发表于 2009-11-26 22:10:56 | 显示全部楼层
    温度1280就行了,这个最明显,或者煤粉多加点,背砂面砂分开

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-27 06:58:58 | 显示全部楼层
    将铸型紧实度提高至90以上,浇温调至1320至1350度,如型砂调不好可喷涂料。
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    2025-10-16 16:59
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-11-27 07:36:59 | 显示全部楼层
    主要是型砂的问题,要考虑适当排放旧砂,增加新砂的加入量,另我在日本看到他们为了防止铸件表面粘砂,在砂型的表面喷红色的粉末,后来问他们才知道是氧化铁粉,你可以考虑喷氧化铁粉试一试,应该很有效。
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    2025-12-9 08:17
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2009-11-27 07:55:55 | 显示全部楼层
    同意二楼观点,浇注温度降低到1280就行,是垂直造型线吗?
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2009-11-27 20:19:33 | 显示全部楼层
    是水平静压造型线,用的是单一砂,砂型表面硬度92~95

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    发表于 2009-11-28 11:12:40 | 显示全部楼层
    浇注温度应当没什么事
    ! c4 [% ?, k0 |, B7 ~" d" x# ^0 f+ n可以考虑多加点煤粉改善一下
    ; \* q+ g5 D2 }; F7 I5 w$ Z这样大面积的粘砂,应当是型砂表面有问题
    9 {+ I6 D( F8 Y- C4 g1.可能造型后没有及时浇注,导致铸型表面水分凝聚,浇注后发生了爆炸性粘砂!* f% p8 _& O0 w7 y5 W& x
    2.型砂结构可能不太好,下如楼上所说,提高一下紧实度!

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-30 12:20:00 | 显示全部楼层
    不知你浇注时有无高压水爆炸?即爆放焰火,有爆炸声,如这种现象铸件肯定粘砂严重。
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    2015-8-29 14:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2009-11-30 14:22:22 | 显示全部楼层
    8# s-xy9957   f/ w' p5 R# K8 H/ c3 u- d

    , [! }7 O3 u% J浇注系统也有关系,把冒口加高,气针降低,或者直接把气针去掉

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-30 19:39:12 | 显示全部楼层
    更换煤粉试试!
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2009-12-2 09:53:54 | 显示全部楼层
    8# s-xy9957 " U  x% Y' C* E0 ?( S
    以前有铁水喷射现象,现在没有啊,前几天干把煤粉量加大,强度降低些,紧实率降低些,铸件好多了,谢谢各位指点
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-12-11 13:59:53 | 显示全部楼层
    从楼主上传的铸件照片,提供改进的思路如下:3 |: @, M% Y% H% I; Z8 \) J
    1.煤粉的质量特性(可以看看刘传拭的论文),最主要的是看煤粉的焦渣特性5-7级
    4 U  }8 l! Y. o* H$ U2.原砂的粒度分布(砂粒偏大、而有效土偏低,型砂透气性高,铁水很容易浸透在砂粒之间形成粘砂)
    ( I4 l% r/ x1 s8 T" ~6 d+ q- R3.旧砂不能反复使用而不添加新砂。反复使用旧砂仅仅靠砂芯补充旧砂量的不足,结果就是旧砂表面包裹了一层耐火度低的物质,而且砂粒越来越大。
    ! M& `% v3 `# R* |8 \% z4.如果仅仅是针对这种铸件出现粘砂,生产其他产品时根本就没有粘砂现象,可以从产品的浇注工艺上进行改进(如降低浇注温度、分散入水及造型参数等方面解决)
    . N& x, E  G' M& _. l* _$ o5.水分有点高  L, u! H( K7 C
    建议的措施:砂子的粒度分布50、70、100、140目四筛分布,AFS粒度值大于60小于70;如果型砂的全粘土低于10%,补加一部分除尘灰;使用高质量的煤粉和膨润土
    : T2 q' w$ B) N/ H" ?# l个人见解请高人指正。

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    发表于 2009-12-12 08:30:37 | 显示全部楼层
    煤粉多加点
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     楼主| 发表于 2009-12-12 10:39:18 | 显示全部楼层
    12# zhaoyangyang
    . D: T5 m* `4 B3 W, U现在型砂各项指标:
    1 c( I/ A, r$ U) B4 f2 u( i水分:3.2    紧实率:42    湿压强度:0.16    破碎指数:70    透气性:140
    4 ~! _3 ^1 k% K2 m; ^9 |  e3 J型砂粒度100/50,AFS:57
    ; R9 Y% y% y  j4 ?4 M- W1 ?$ H' X煤粉的焦渣特性5级,煤粉加入量1.25%
    6 o( e, h& T5 P9 K全粘土含量12
    ( `0 c/ {& H- q  A" _) u! l浇注温度1380
    ; @' m; ]: d( p还有少量粘砂现象,不过比原来好多了
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    慵懒
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2009-12-12 12:42:13 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xiayaxi 于 2009-12-12 08:50 编辑 4 F. S, X. E) ^: e/ `5 P. G& E8 E
    . E+ h5 D( v1 z0 W( z; Y: m% b
    楼主:如果你有意我们可以交流.我们分厂有一条线专用生产国内各品牌汽车主机发动机飞轮.; l* ]( K* g( _, R! U0 B! ^
    我图标为生产线
    090713-1.jpg
    09022453.jpg
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2009-12-22 17:52:21 | 显示全部楼层
    现在大面基本解决了,侧面(大外圆)还有,而且后序加工时打刀很严重
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-1-13 18:34:36 | 显示全部楼层
    侧面粘砂问题依旧很严重,期待解决办法

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    发表于 2010-1-13 20:40:25 | 显示全部楼层
    回复 14# kyboZ
    ; f4 Y9 @' m4 M' R# W( @# o# n紧实率42,水分3.2,紧/水=13,一般10-12,说明含泥量偏少,新砂多,透气性高,铁水容易钻入型砂中形成粘砂。含泥量一般10-13,检测下含泥量,若偏低,可提高含泥量。

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    发表于 2010-1-13 20:40:43 | 显示全部楼层
    回复 14# kyboZ
    - K: y; H3 y' V. @5 w紧实率42,水分3.2,紧/水=13,一般10-12,说明含泥量偏少,新砂多,透气性高,铁水容易钻入型砂中形成粘砂。含泥量一般10-13,检测下含泥量,若偏低,可提高含泥量。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-1-13 20:52:05 | 显示全部楼层
    煤粉加入量1.25%,是不是太多了?
    ! M* _$ |# C* w. J不知砂系统的砂粒度是否进行了调整
    7 V7 p) y  B) ^膨润土不能减少(抗压强度不应该降低)
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