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[讨论] 4Cr13模块,钢锭锻造前用水闷一下去皮?

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该用户从未签到

发表于 2009-11-29 15:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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因为模块表面氧化皮粘到上面清理不掉,于是乎我们有个疯狂的想法,4Cr13模块,钢锭锻造前用水闷一下去皮,然后锻造!!!6 ^5 r& h) U: Y
不知道可行不,明天就要试验了,努力!!!

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-11-29 15:13:24 | 显示全部楼层
    这种方法还没有试过,期待你们的试验结果。不过4Cr13钢种容易裂,试验过程中一定要控制好冷却速度。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-11-29 15:22:59 | 显示全部楼层
    我的观点:此方法不行,会炸的,很冒险。
    " f" M2 r6 y7 Z, w0 G) T; M2 {, `理由:马氏体不锈钢高温入水有爆炸的危险,高温就是过热组织,本来塑性就差,加上高热应力和组织应力,肯定要出事的。5 F- G2 s. T: R2 ?+ J
    1Cr13的冷轧辊搞过的,热处理的时候都容易开裂的;
    1 F, K4 B; F  }. P" @热处理的温度,和锻造的温度无法比的呀;
    # a* p9 m: e8 \' @$ U# `# n要不,你可以搞一小块试试,不过小心点,防止爆炸。

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-11-29 15:26:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 adazhao 于 2009-11-29 15:31 编辑 . K. d: f/ Z2 S5 j/ N  s$ A* p/ |

    1 q3 a; J5 W4 y) |; e日本的JIS也就是表面吹风冷,不过还是低合金钢的,要是奥氏体不锈钢还好点,不过也不敢直接入水的。表面都是过热组织的。
    # y# o" I. t8 m0 A( g% p这种钢材是马氏体不锈钢,比较敏感的,还存在相变应力的
    8 q9 F& Q& O% v+ L, [8 c+ ^/ L我们厂去除氧化皮的方法是:锻造保温保透,底下和上面的的氧化皮,墩粗前贴着墩粗板,可以蹭掉的。锭身的墩粗的时候也会炸掉。及时清理就好了!

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-11-29 15:38:55 | 显示全部楼层
    感谢adazhao 的建议,我们也在考虑有没有可能炸的危险,所以初步是放进半面,摔一下,再放另一面,到时候让人都站远点

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-11-29 15:44:46 | 显示全部楼层
    不知道为什么,上钢五厂锻造完后,地上很少有氧化皮,我们在研究这个问题呢,他们肯定不是锻造的时候清理的
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2009-11-29 16:02:42 | 显示全部楼层
    氧化皮产生的少和加热方式有关系。不清楚他们是用什么方式加热的。
    % L" v* v7 {: N氧化皮的形成机理:与金属基体相连的FeO层结构疏松,晶格缺陷多,当温度低于570℃时结构不稳定,容易脱落,或在半脱落层部位发生腐蚀。在450℃~570℃,水蒸汽与纯铁发生氧化反应,生成的氧化膜由Fe2O3和Fe3O4组成,Fe2O3和Fe3O4都比较致密,可以保护或减缓钢材的进一步氧化。在570℃以上,水蒸汽与纯铁发生氧化反应,生成的氧化膜由Fe2O3、Fe3O4、FeO三层组成,FeO在最内层,FeO是不致密的,破坏了整个氧化膜的稳定性,氧化膜易于脱落。; I" K1 l; |  _- E8 Q! X7 d
    网上找的,仅供参考!
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-11-29 16:21:38 | 显示全部楼层
    觉得7楼说的很对,氧化皮很加热很相关的,和炉内气氛也很相关!不知道楼主是多大钢锭,用什么方式加热。

    该用户从未签到

    发表于 2009-11-29 16:37:32 | 显示全部楼层
    试一下,进机油,一般不会裂

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2009-11-29 16:40:26 | 显示全部楼层
    我们的燃气炉加热,10.5吨的锭子,一处理都是十几块,气氛应该不好实现吧
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-11-29 20:30:06 | 显示全部楼层
    那楼主的炉子和锻件都蛮大的了3 g0 M( c7 ?8 p! ]/ N: x
    还是建议再第一火墩粗前去除。
    $ S/ p5 {" X/ E- R  C$ a- F4 j/ [) v5 z% O* i: L# E5 ?  o8 M0 t
    相信你家小试样蛮多的,找个200mm圆,200高度左右的,太小了也不能说明问题的。9 z8 |6 i: I( i  Z4 c/ P
    分别水,油试试。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-11-30 10:51:21 | 显示全部楼层
    同意楼上的观点,可以先用小试样做下试验。这样也知道这样做究竟合不合适了。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-11-30 11:22:41 | 显示全部楼层
    很危险,就算不考虑氧化铁皮爆裂的因素,钢锭本身组织粗大,塑性差,在实际操作时很难控制,很容易出现局部冷却过快出现裂纹。就算小样成功,大生产也难以实现。楼主一方面可以调整加热时间、温度及炉内气氛;在锻造开始阶段勤翻,可以最大限度地去除氧化铁皮。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-11-30 15:17:03 | 显示全部楼层
    氧化皮的生产数量,取决于钢种、炉型和加热气氛。在压力机或锤上去除氧化皮,可以采用将毛坯先墩粗一次的办法;然后每打击一二次之后,取出锻件吹除氧化皮。这样有助于减轻氧化皮对模具的磨损作用。

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     楼主| 发表于 2009-12-1 18:24:32 | 显示全部楼层
    楼上的方法很好,我昨天一晚上没睡好,现场跟着看呢,这方法估计可行,
    ( `# |, \* u4 |: V实验结果出来了,没有问题,锻造的时候很正常,确实比正常的干净,入水的时候我们都躲到老远的位置,; v. c) `3 r" W6 c2 G* i
    哎!没想到结果是——很平静...没什么危险性
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    发表于 2009-12-1 20:04:12 | 显示全部楼层
    本帖最后由 adazhao 于 2009-12-1 20:05 编辑 , U5 [2 h8 p- a7 |* q  s* k

    9 u+ w1 k& f* K( ~: r: b+ \- [: I8 K( h15楼的,你入水时间多少?是多大钢锭,还是试块呀!9 H6 N  p4 |! U8 W8 r6 r: v
    2-5秒钟之内?
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2009-12-2 14:27:12 | 显示全部楼层
    楼主是否能把你们的试验详细过程说一下,也好让大家参考.

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     楼主| 发表于 2009-12-3 23:29:23 | 显示全部楼层
    10.5吨的钢锭,进去就出来了

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    发表于 2009-12-4 07:09:14 | 显示全部楼层
    学了一招,不过得找一个上下速度快的行车!哈哈!
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-4-21 18:01:40 | 显示全部楼层
    呵呵,这样也行?
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