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发表于 2010-1-24 21:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

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新型LF炉精炼渣的研制与应用

  发表日期:2006-12-29 阅读次数:574

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  摘要:根据鞍钢连铸钢水的精炼要求,在LF炉精炼渣系及成分设计的基础上,开发了一种预熔型精炼渣,并投入了生产。新型LF炉精炼渣平均用量为0.47kg/t,在其它条件不变的情况下,平均脱硫率达到64.8%,钢中夹杂物总含量平均为0.00823%,包衬寿命大于95次,冶金效果显著。
  关键词: LF 精炼渣 脱硫率
1 前言
  钢包炉(LF)精炼法是日本特殊钢公司大森厂1971年开发研制的。起初以精炼处理特殊钢为主,是一种以电弧加热、氩气搅拌和渣精炼为核心的钢包精炼炉生产技术。由于LF法具有冶金功能多、设备简单、运行费用低和使用灵活等优点,在普钢生产厂也得到广泛的应用。20世纪80年代,钢包炉在日本得到快速发展。截止到2003年,在世界钢包精炼装置中,经LF处理的钢水约占70%以上,而且有增加的趋势。20世纪90年代后期,随着连铸比的大幅度提高,对钢水质量的要求也不断提高,LF钢包精炼日益受到重视,LF工艺技术的研究也得到迅速的发展。
  鞍钢现有多台板坯连铸机,钢水精炼部分均配置了LF等精炼设备,能够对钢水成分和温度进行微调。能否充分发挥LF炉的精炼功能,适应板坯连铸生产快捷、高效的要求,研制并应用物化性能优良的精炼渣非常关键。
2 LF精炼渣的研制
  生产中,转炉出钢虽然采用挡渣球挡渣,但还是有一些渣流入钢水罐,造成渣中MnO+FeO含量偏高;同时在脱氧过程中生成的Si02进一步降低了渣的碱度,容易造成钢水回硫,增加LF炉的脱硫负担。LF钢水精炼一般都采用铝酸钙渣系。这种渣具有成渣速度快、铺展性好、脱硫能力强等物化性能,在电弧下能很好地埋弧,从而达到理想的LF炉精炼效果。
  钢包精炼炉内基本为还原性气氛,转炉出钢时所带的氧化性炉渣越少越好,并且钢水脱氧状况良好,一般要求精炼渣中的MnO+FeO含量<1%。大量资料表明,钢包精炼条件下,当加入的精炼渣碱度为1.0~2.5时,熔渣本身具有较好的发泡性能,即基础渣的粘度和表面张力都比较合适。1600℃时,熔渣粘度η一般为0.25~0.45Pa·s,表面张力为0.35~0.50N/m。
2.1 精炼渣的设计与配制
  LF精炼渣的基本功能为:
  (1)深脱硫;
  (2)深脱氧;
  (3)起泡埋弧;
  (4)可去除钢中非金属夹杂物,净化钢液;
  (5)改变夹杂物的形态;
  (6)防止钢液二次氧化和保温作用。
  因此,对渣系的要求为:
  (1)氧化性(FeO+MnO含量)低,以利于脱氧;
  (2)流动性好,以利于渣/金反应;
  (3)碱度高,以利于脱硫;
  (4)一定的MgO含量,以防止罐衬侵蚀。
  为达到上述目的,我们对精炼渣系的脱硫、脱氧效果进行了大量的研究。以精炼铝镇静钢为主,最后确定基本渣系为:Si02-CaO-MgO-A1203,精炼渣的碱度为3.0左右,熔点为1500~1600℃,具有强还原性和强脱硫能力。
  精炼渣最重要的作用是控制LF炉渣的碱度,而渣碱度对精炼过程的脱氧、脱硫效果均有较大的影响,见图1、图2所示。由图1、图2可知,提高渣的碱度可使钢中平衡氧降低,提高硫在渣一钢之间的分配比,即有利于脱氧和脱硫。但是,精炼渣的碱度也不能过高,否则精炼渣熔化困难;而渣的粘度过大,流动性不好,也将影响脱氧和脱硫效果。
 

图1 炉渣的碱度对硫分配比(S)/[S]的影响
 

图2 硫的分配常数K与(FeO+MnO)含量之间的关系
 
2.2 精炼渣系组成分析
  (1)CaO
  CaO是炼钢生产中造渣、脱磷、脱硫等必不可少的成分,其来源广泛,是精炼渣系的主组元。为保证良好的脱硫效果,要求精炼渣系中含有较高的自由CaO量。从脱硫角度要求,其含量为50%~70%;从扩散脱氧角度看,增加CaO的含量有利于降低Si02活度,渣中的氧势随CaO/SiO2的增大而降低;CaO可降低CaO- A1203渣系的表面张力,并形成2CaO·Si02高熔点化合物,适当增加CaO含量,有利于泡沫渣的形成。考虑到以上三个方面,确定精炼渣中CaO量为40%~50%。
  (2) A1203
  A1203主要来源于原料和脱氧产物,其对脱硫效果的影响有两个方面。一方面,随着A1203含量的增加,炉渣粘度降低,促进渣一钢反应,有利于脱硫;而另一方面,A1203含量增加会降低CaO的活度,抑制脱硫的进行。当A1203含量为15%~25%时,随A1203含量的增加,大大提高脱硫能力。在CaO-Si02一A1203一MgO渣系中,A1203在15%~35%之间时,随A1203含量的增加,渣粘度也提高,有利于泡沫渣保护良好的状态。有关资料认为,精炼脱硫渣中,A1203的最佳含量范围是20%~25%。根据鞍钢1700ASP生产实践,确定钢渣中的A1203含量为15%~35%。
  (3)Si02
  SiO2主要来源于原料和脱氧产物,其主要起助熔剂的作用,Si02含量增加对脱氧、脱硫不利。SiO2属于表面活性物质,它的增加有利于提高吸附膜的弹性和强度,并使精炼渣密度降低、粘度增加、表面张力降低,促进精炼渣发泡,有利于减少钢中点状夹杂物。因此,确定SiO2含量为10%~20%。
  (4)CaF2
  CaF2可显著降低精炼渣粘度,改善炉渣流动性,增加传质。增加CaF2含量,能降低炉渣表面张力,有利于炉渣发泡。但CaF2含量过高不仅不利于脱氧,而且对罐衬侵蚀也较快。因此,在与CaO量匹配的基础上控制CaF2的加入量为5%。
  (5)其它组元
  炉渣的氧化程度取决于渣中FeO及MnO的含量。渣中FeO+MnO含量对脱硫效果有较大的影响,其含量大于1%时,脱硫效率将明显下降。FeO的活度受熔渣成分变化的影响较大。渣组成不同,FeO和MnO影响脱硫的性质有所区别。为达到较高的脱硫效率,应严格控制渣中(FeO+MnO)<1%。
3 精炼渣工业试验
3.1 试验条件和方法
  LF炉埋弧加热工业试验工艺流程:按原工艺制度出钢一钢水到站,测基础渣层厚度,取钢样、渣样一加入400kg精炼渣一下电极吹Ar,加热升温一停电,测温、测渣厚,取钢样、渣样一根据测温情况决定继续加热或结束一提升电极钢包盖,加热过程结束。
  试验钢种为20号钢,共进行了3炉生产试验。精炼渣的加入方法:转炉出钢加精炼渣→LF钢包炉补加渣料→连铸。精炼渣的成分指标见表1所示。
表1  工业试验用精炼渣的成分/%
SiO2 Al2O3 CaO MgO H2O C S 粒度/㎜
<8.0 40-50 40-50 <0.5 <0.25 <0.25 <0.08 5-30

 
3.2 试验结果及分析
  LF炉渣的化学组成见表2所示。出钢时加入精炼渣后,钢包内顶渣熔化均匀、迅速成渣。表3为转炉渣与精炼渣融合后的渣系。此渣系中Al2O3含量高,MgO含量适宜,渣熔点较低,P、S含量偏低,为LF炉埋弧奠定了良好的基础。
表2  LF炉渣的化学组成/%
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