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[已答复] 铁素体基体的HT250

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    2018-3-15 12:44
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-1-27 14:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    有一牌号为HT250的灰铸铁,要求热处理后的硬度为120-150,但试棒不需要热处理,抗拉强度大于250,生产时候控制如下化学成分:/ p/ o. g! d1 ~; Z$ m
    6 q+ Y: f0 Z6 l
    C3.3,Si2.1,Mn0.6,P0.03,S0.01,Cr0.25,铸态情况下珠光体约90,硬度在190左右,试棒强度合格,热处理后硬度也满足要求,但客户进行初步机加工后说料偏硬,加工困难,我们检查金相也没有发现白口和珠光体超标的情况,请大家帮忙看看是什么原因.
    . F6 b: Y8 L" V; v
    7 N8 a2 A. P( m  _# N8 l# ~/ F) z% a
    8 k2 ^' s2 \  W' U  H
    6 c% K2 K) K5 n* p& x9 X  O3 o
    5 x8 a4 U. H: ?. n$ N DSCN3614.JPG : F' j" n0 C! p1 H
    7 r8 Q, V" k5 z) @! W( D: u
      C4 y; b7 h% r- l) F( |6 J
    DSCN3615.JPG
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     楼主| 发表于 2010-1-27 14:45:25 | 显示全部楼层
    从边界处看应该有脱碳层存在,打断后断口边层明显要比中心部位细密.了解了下下热处理的情况,可能和炉内保温冷却时间过长有关系.照片拍得不是太好,但能看出石墨明显比中心部位少.在铸态下有什么办法能够减少热处理脱碳层的深度吗?客户现在不肯加工,说刀具磨损大,很头痛.

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    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-1-27 16:35:12 | 显示全部楼层
    估计是这批产品里面有少量硬度超标的
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     楼主| 发表于 2010-1-27 17:03:41 | 显示全部楼层
    原来一批货就抽检一两件,现在检查30件,仅发现一件硬度在156,怎么来控制这种情况,再说对加工上而言,硬度差异10度左右就会这么难加工吗?想不通
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    2025-1-10 21:04
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-1-27 19:55:36 | 显示全部楼层
    楼主做的什么产品啊?铸件壁厚多少,我们也做HT250的产品,按照楼主的成分我们的产品铸态硬度也就160-170 ( k1 Z4 i# E( n; E. }% b
    很难达到铸态硬度190.不知你们是什么样的生产方式.我看就是你们的客户故意刁难.
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    10 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-2-1 09:01:09 | 显示全部楼层
    120-150的硬度,应该很好加工的,但对于新开发的客户来讲,都有个习惯问题,前提是不要超出标准,习惯就会慢慢改变过来的

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    发表于 2010-2-1 10:48:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 风来疏竹 于 2010-2-1 14:08 编辑 - p) l2 D( Q+ e% h3 o' G3 I/ g
    : _4 S4 l6 _& V
    1、查一下你们刀具有没有质量问题,现在好多厂家生产的刀具红硬性均不达标;( ^( V2 R2 q6 u! [9 G$ u: v0 f
    2、检查一下机加工参数,是否存在切削量太大的缘故(为了提高效率而增加进给量);6 j* P1 h. m+ ]9 Y% v, R- W
    3、检查一下铸件表面是否存在白口。

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    发表于 2010-2-1 10:52:25 | 显示全部楼层
    回复 1# fishmanwang * `2 @8 _* ]( {% g  m! m

    8 |+ h) p9 ]" o* n请问楼主:你的HT250真的是以铁素体为基体的吗?
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     楼主| 发表于 2010-2-1 11:01:27 | 显示全部楼层
    回复 8# 风来疏竹
    1 g* F3 R. I# b9 E; ]) @. I' o- M, R' Z! ]% r% B7 t7 v
    $ Q8 i# F( P/ ?8 t3 a2 K
    * C' ]3 V" V4 y1 {; q( H8 B

      d. o- K  f3 {* J* t7 h我们检查过金相,铸态下有90%的珠光体,热处理后只有15-25%左右的珠光体,这点肯定没问题,只不过脱碳层太深了,给清理和抛丸工作带来很大的麻烦,有时抛2个小时都依然能见到有氧化皮粘附在铸件上面.现在的问题就在这里.要达到牌号HT250,最好是加入合金,同时带来珠光体90%以上的金相,客户又要求铁素体大于80%,只能通过长时间的退火来达到这个目的,结果就是脱碳层过深影响到加工,不知道这种现象和装炉温度及炉子密封性是否有关系?

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 11:12:26 | 显示全部楼层
    回复 9# fishmanwang
    3 Z' k- v7 v' L) b* g5 ~$ }9 `* W

      P$ l$ R* A3 |8 I    你们的客户是谁家?要求牌号为HT250,又要求80%以上铁素体?
    2 t  K; `& R4 y) \鱼与熊掌不可兼得。
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     楼主| 发表于 2010-2-1 11:46:19 | 显示全部楼层
    回复 10# 风来疏竹 0 Z0 H3 M8 D6 ]' E8 A( @0 x& [
    + O$ V1 t5 Q. A
    ) a' F* m. q. m6 S2 ?0 x3 F! f
        最终客户我们也不知道,反正件是从上海过来的,他们正在安排车间改造,我们只是临时性的帮忙.
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     楼主| 发表于 2010-2-1 11:49:22 | 显示全部楼层
    回复 5# fbai
    ! B9 N  W$ l* Z& {( x
    , `2 E" j" S8 {% `' W1 \
    4 D8 A# j9 W. I, T" M7 Y    硬度和化学成分,冷却及造型方式,孕育效果,铸件壁厚等关系很大,当然硬度检测位置也会硬响到检测结果.

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 14:10:18 | 显示全部楼层
    “80%的铁素体+片状石墨”这样的组织结构,其抗拉强度能达到250MPa吗?
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     楼主| 发表于 2010-2-1 16:32:59 | 显示全部楼层
    回复 13# 风来疏竹 - B7 n8 y9 h/ V/ m: e6 ?
    , U3 M2 ~! k# I/ V$ \; Y
    8 `2 x( W& L6 d5 w
        铸态试棒验收机械性能,热处理后的铸件验收硬度和金相,就是这种毫无道理的要求,但还是得硬着头皮生产.

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 18:24:38 | 显示全部楼层
    回复  风来疏竹
    0 @3 w3 B1 o! p6 d- E4 T
    + J; |* S, m# P5 \/ e) b5 W" V9 L. s$ l
        铸态试棒验收机械性能,热处理后的铸件验收硬度和金相,就是这种毫无道理的要求,但还 ..., j8 x' W5 P; K" S* Q8 I
    fishmanwang 发表于 2010-2-1 16:32

    4 W+ K; Z# V/ t: O8 R% |6 k
    ! z8 a- X7 e' `. R7 [
    . Y9 O2 P( B  a4 v/ A    其上金相组织和力学性能并不矛盾,但是要说是 80%的铁素体能达到250MPa,确实是个难题,不妨再核实一下相关合同是否有笔误。
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     楼主| 发表于 2010-2-3 08:01:20 | 显示全部楼层
    回复 15# 风来疏竹
    8 m: q- y: o; t2 B; a' L* l9 j7 `$ s% p0 g# g2 q1 f2 q: K  U

    ; d3 z2 F9 ~2 ?" a6 Z% e4 v1 `3 E    我现在都在怀疑客户在转换牌号的时候是不是弄错了,是不是把美国标准的G2500直接转换成我们的国家标准HT250了.
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    开心
    2019-9-19 08:54
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-2-3 09:16:20 | 显示全部楼层
    楼主的表述基本清楚了。% h) ^( z* d4 v, n- Z- Y3 E
    对于此问题:我认为从两方面看。% u/ f# h' ^9 i% ^& m4 b0 |1 p
    第一是脱碳问题。楼主依据金相照片中的石墨形态来判别表面脱碳程度。这个值得商榷。表层与心部石墨形态的不一致应该由成分合金元素的配比、熔炼技术、孕育浇注的手法及壳型冷热界面交换特性等一系列因素的综合作用,而非一个脱碳这么简单。即便是需判别脱碳的程度,也似乎该腐蚀基体来判读。而上述照片只是石墨形态,并为腐蚀基体。
    0 o: s  x: L5 D  o" M# \第二是机加工的问题。按常理这么低的硬度应该不会造成加工过硬费刀(奥氏体基体的铸件除外)。之多可能有粘刀嫌疑。这种材质就这个特性,没办法改变,这个也是机加工部门要解决的问题。
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     楼主| 发表于 2010-2-4 15:08:20 | 显示全部楼层
    nthdnhb1979 发表于 2010-2-3 09:16 [/quote]6 }0 `6 @7 a$ N7 r3 b% F' V

    ' r5 F% N! ?0 r6 n0 Z; t1 [& a! P: w$ l) h
        即便是需判别脱碳的程度,也似乎该腐蚀基体来判读。而上述照片只是石墨形态,并为腐蚀基体。) s$ E: ?3 a& |9 T. P9 i

    ; S3 V& B/ m3 j+ u# e1 t; ~/ a5 b1 g7 [0 y5 m+ d% n
    0 U( c8 B% \' m1 v4 z
    ) A  e8 I, f+ q+ b
    请问该如何从基体上判断脱碳.

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    发表于 2010-2-4 20:42:58 | 显示全部楼层
    硫含量太低,影响石墨话,石墨形态不好,250牌号没有必要加合金(除非客户要求)

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    发表于 2010-2-4 21:11:35 | 显示全部楼层
    你们跟客户没搞好关系,客户故意刁难
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