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[已答复] 铁素体基体的HT250

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-1-27 14:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    有一牌号为HT250的灰铸铁,要求热处理后的硬度为120-150,但试棒不需要热处理,抗拉强度大于250,生产时候控制如下化学成分:
    0 B/ _$ O- w# y8 k
    ( m" n, r* C  U: H5 Z7 |C3.3,Si2.1,Mn0.6,P0.03,S0.01,Cr0.25,铸态情况下珠光体约90,硬度在190左右,试棒强度合格,热处理后硬度也满足要求,但客户进行初步机加工后说料偏硬,加工困难,我们检查金相也没有发现白口和珠光体超标的情况,请大家帮忙看看是什么原因.
    5 b4 Z: }9 H  e8 \& A
    3 v9 {' m. z, q7 H- W! |7 g9 O5 x
    & ^2 }0 e( O0 c. i2 {
    % ?5 u% J6 R0 x' f% E' t' Z) h- {2 W/ S" o3 q
    DSCN3614.JPG
      \( ]; {3 D* D) j# X: }) k/ \2 c& h8 J5 r: Q4 v
    / u. C4 U( ?- U+ p/ R
    DSCN3615.JPG
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     楼主| 发表于 2010-1-27 14:45:25 | 显示全部楼层
    从边界处看应该有脱碳层存在,打断后断口边层明显要比中心部位细密.了解了下下热处理的情况,可能和炉内保温冷却时间过长有关系.照片拍得不是太好,但能看出石墨明显比中心部位少.在铸态下有什么办法能够减少热处理脱碳层的深度吗?客户现在不肯加工,说刀具磨损大,很头痛.

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    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-1-27 16:35:12 | 显示全部楼层
    估计是这批产品里面有少量硬度超标的
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     楼主| 发表于 2010-1-27 17:03:41 | 显示全部楼层
    原来一批货就抽检一两件,现在检查30件,仅发现一件硬度在156,怎么来控制这种情况,再说对加工上而言,硬度差异10度左右就会这么难加工吗?想不通
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-1-27 19:55:36 | 显示全部楼层
    楼主做的什么产品啊?铸件壁厚多少,我们也做HT250的产品,按照楼主的成分我们的产品铸态硬度也就160-170 9 x) t) N0 r6 C& B( q
    很难达到铸态硬度190.不知你们是什么样的生产方式.我看就是你们的客户故意刁难.
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    2025-9-29 11:55
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-2-1 09:01:09 | 显示全部楼层
    120-150的硬度,应该很好加工的,但对于新开发的客户来讲,都有个习惯问题,前提是不要超出标准,习惯就会慢慢改变过来的

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    发表于 2010-2-1 10:48:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 风来疏竹 于 2010-2-1 14:08 编辑 5 z8 ?6 c7 ^  L6 `5 M

    ; T3 T! a0 m: j/ f1、查一下你们刀具有没有质量问题,现在好多厂家生产的刀具红硬性均不达标;
    , i9 _5 }. w$ |6 E5 B2、检查一下机加工参数,是否存在切削量太大的缘故(为了提高效率而增加进给量);" M" x" o) K7 z% N' B2 [
    3、检查一下铸件表面是否存在白口。

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    发表于 2010-2-1 10:52:25 | 显示全部楼层
    回复 1# fishmanwang
    4 f4 U! K# \+ ~3 P! v# M- }0 n
    9 Q* i+ {+ I( b* s/ E5 d, j  o% W请问楼主:你的HT250真的是以铁素体为基体的吗?
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     楼主| 发表于 2010-2-1 11:01:27 | 显示全部楼层
    回复 8# 风来疏竹
    + e6 [$ k& q' n, ?# P* a* O5 ~) K0 h1 _& ^% L" v) I% f/ V- T
    1 u6 s( Y0 j3 C% y

    5 w0 F; s1 p8 `. t% v+ U1 I1 }; _! l, D' K9 I
    我们检查过金相,铸态下有90%的珠光体,热处理后只有15-25%左右的珠光体,这点肯定没问题,只不过脱碳层太深了,给清理和抛丸工作带来很大的麻烦,有时抛2个小时都依然能见到有氧化皮粘附在铸件上面.现在的问题就在这里.要达到牌号HT250,最好是加入合金,同时带来珠光体90%以上的金相,客户又要求铁素体大于80%,只能通过长时间的退火来达到这个目的,结果就是脱碳层过深影响到加工,不知道这种现象和装炉温度及炉子密封性是否有关系?

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 11:12:26 | 显示全部楼层
    回复 9# fishmanwang
    7 S6 N% W! t3 ^: l$ t) }
    ! [5 o  V9 e+ g% y# S* A6 M1 E
    9 V9 i9 O& w* ]0 l0 Z, @    你们的客户是谁家?要求牌号为HT250,又要求80%以上铁素体?: R% Y, c, R! \4 ^0 U' x
    鱼与熊掌不可兼得。
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     楼主| 发表于 2010-2-1 11:46:19 | 显示全部楼层
    回复 10# 风来疏竹 5 E: s3 X' L0 D; b  B4 Y8 ^) z
    9 n/ l' P2 C2 ?

    5 y1 G' T( ]  N4 @1 O7 W4 Y    最终客户我们也不知道,反正件是从上海过来的,他们正在安排车间改造,我们只是临时性的帮忙.
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     楼主| 发表于 2010-2-1 11:49:22 | 显示全部楼层
    回复 5# fbai 3 m# B: E  X- g1 \% z
    ; M; w4 [# I3 V! E  _0 W
    . a% {4 c/ o% O6 B: D1 O
        硬度和化学成分,冷却及造型方式,孕育效果,铸件壁厚等关系很大,当然硬度检测位置也会硬响到检测结果.

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-1 14:10:18 | 显示全部楼层
    “80%的铁素体+片状石墨”这样的组织结构,其抗拉强度能达到250MPa吗?
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     楼主| 发表于 2010-2-1 16:32:59 | 显示全部楼层
    回复 13# 风来疏竹
    - E) }; `, x4 }' Z- R) y9 o3 f, u0 X

    / }/ Q. W+ d9 c8 u    铸态试棒验收机械性能,热处理后的铸件验收硬度和金相,就是这种毫无道理的要求,但还是得硬着头皮生产.

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    发表于 2010-2-1 18:24:38 | 显示全部楼层
    回复  风来疏竹 0 k4 A! Q' L& W$ t3 X
    4 Q8 h$ f( \7 Y* K

    & ?; P. F: i8 i9 e: x1 w    铸态试棒验收机械性能,热处理后的铸件验收硬度和金相,就是这种毫无道理的要求,但还 ...) k$ S8 W# F9 Z. H7 B
    fishmanwang 发表于 2010-2-1 16:32
    - i% O% f$ z; l: I7 y' A

    ' B, y" B( W  x* E4 U1 [3 ^8 Z
    8 o2 v( g# G" A# l5 _    其上金相组织和力学性能并不矛盾,但是要说是 80%的铁素体能达到250MPa,确实是个难题,不妨再核实一下相关合同是否有笔误。
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     楼主| 发表于 2010-2-3 08:01:20 | 显示全部楼层
    回复 15# 风来疏竹
    + W* ]# `- v/ a6 i7 d) l2 O& B. }. S
    9 ?- {5 }4 i* _( Q) |* V+ c6 e
        我现在都在怀疑客户在转换牌号的时候是不是弄错了,是不是把美国标准的G2500直接转换成我们的国家标准HT250了.
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    开心
    2019-9-19 08:54
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-2-3 09:16:20 | 显示全部楼层
    楼主的表述基本清楚了。. y( G) C' W3 g* S
    对于此问题:我认为从两方面看。" j% d# D! _0 S
    第一是脱碳问题。楼主依据金相照片中的石墨形态来判别表面脱碳程度。这个值得商榷。表层与心部石墨形态的不一致应该由成分合金元素的配比、熔炼技术、孕育浇注的手法及壳型冷热界面交换特性等一系列因素的综合作用,而非一个脱碳这么简单。即便是需判别脱碳的程度,也似乎该腐蚀基体来判读。而上述照片只是石墨形态,并为腐蚀基体。
    0 M& T- U( C& y. h# q, [* A  z第二是机加工的问题。按常理这么低的硬度应该不会造成加工过硬费刀(奥氏体基体的铸件除外)。之多可能有粘刀嫌疑。这种材质就这个特性,没办法改变,这个也是机加工部门要解决的问题。
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     楼主| 发表于 2010-2-4 15:08:20 | 显示全部楼层
    nthdnhb1979 发表于 2010-2-3 09:16 [/quote]1 d4 g& [! N5 R# e

    $ e5 I- M7 `/ Z3 W) I7 ?0 T& _' m8 X+ \9 q& Z  r8 [$ P
        即便是需判别脱碳的程度,也似乎该腐蚀基体来判读。而上述照片只是石墨形态,并为腐蚀基体。7 e5 H. |" P. s5 i! Z; L5 i
    / l+ A# W1 [7 X7 Z

    2 C7 Z6 ]0 r0 H4 @$ ]- l
    5 ?5 S+ T* P# v! `3 \" A" ?+ M. D6 P9 P+ R5 W4 a8 [2 D) B7 U
    请问该如何从基体上判断脱碳.

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    发表于 2010-2-4 20:42:58 | 显示全部楼层
    硫含量太低,影响石墨话,石墨形态不好,250牌号没有必要加合金(除非客户要求)

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    发表于 2010-2-4 21:11:35 | 显示全部楼层
    你们跟客户没搞好关系,客户故意刁难
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