TA的每日心情 | 无聊 2017-11-6 15:36 |
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要求:
% e, d7 n. R1 Q h) }$ L: C. A3 v铸件成分C:3.2-3.35,Si:1.85-2.15,Mn:0.6-0.7,Cr:0.3-0.5,Mo:0.25-0.35
: C4 l& v, t1 O& @硬度(HB)170-220,是金属型铸造的模具。加工后用来重力浇铸灰铸铁件,一型4件。
; m) b2 i3 A0 M" d要求使用寿命至少达到浇注次数4000次以上(一般报废原因是浇口杯-直浇道龟裂)
( h) I$ j& D* P' K. A- K对方之前是从日本进口此产品,使用次数上万,不过价格太高。8 z) v& W& S' a+ D% H4 X
原成分,铸造和热处理工艺都是日本厂家当时提供给客户的。% K7 K, {; H% R, B) a
我们是中频炉熔炼,日本厂家应该也是。
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因为和客户签了保密合同,太精准的实样不好拿出来,
m- H6 L8 G# d就画个简化的图大概描述一下:毛坯是重量150公斤,主体650mm×370mm*70mm厚(加强筋50厚),
$ P! R& i+ x8 `/ Q0 ]6 K后面中间一条冷却水道35mm高。大平面是主要工作面,造型时候放三块7-8mm的隔砂冷铁如图+ j8 {- \# W0 F
尺寸: 2# 400×150×50 3# 220×160×50" k$ z# j7 G! p1 p* q; q
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原浇注系统如图:
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浇注出来的产品上箱红圈处常有缩陷,内废率很高。使用次数也难以稳定达到要求。 s5 E9 \3 Z* n5 m7 I
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' J& r( F: X# s1 a1 }( H现在我改成平做立浇雨淋式的:
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靠浇口附近有缩孔,但是因为这样做缩孔处远离重要部位(加工离上方最近也有约100mm),) r$ M) C" S1 S# Y# Z0 Q1 q' i8 ^
应该不可能影响使用寿命,用生铁焊条把外观修补好退火,但是使用寿命仍然难以达到要求。2 I! g Q6 N2 T2 N; U+ g
原来的工艺没测过浇注温度,我们都是尽量压低到,刚好能浇入不冷隔,估计应该是1320度左右," H+ j n& a5 ]0 {) V6 x
因为高温浇过一批,外表上看缩陷反而很少,但是使用寿命下降,客户说据他们观察晶粒太粗,
7 U" ~) e5 F2 N: y/ F* x& L6 D现在立浇测过温度,1270度浇注粗加工后铁豆气孔类缺陷很多。1320度就基本没有了。
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5 w6 q, R/ X3 b |3 \( ^$ F热处理:日本提供的热处理工艺只需要560度去应力退火即可。$ P4 N' `1 \$ l
我这里几个厂都试过了,不用石墨化退火工艺的话硬度就超过HB220。
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日本做的这个使用寿命能上万,这个差距也太大了,我听说玻璃模具都加滤网,这个对使用寿命影响有多大?8 r7 G, q+ ~. y: K
孕育剂原来是用稀土硅包内孕育,但是我的浇注温度似乎熔不了……所以用锶硅铁……4 Z( l" O% p( H1 E/ q0 \
现在也考虑硫的影响,化验硫在0.023~0.04,然后我加大了孕育量,是用0.4%锶硅铁孕育。 |
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