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[已答复] 一个灰铁件的铸造工艺,请帮忙看看如何改善

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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-2-21 21:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    要求:
    % e, d7 n. R1 Q  h) }$ L: C. A3 v铸件成分C:3.2-3.35,Si:1.85-2.15,Mn:0.6-0.7,Cr:0.3-0.5,Mo:0.25-0.35
    : C4 l& v, t1 O& @硬度(HB)170-220,是金属型铸造的模具。加工后用来重力浇铸灰铸铁件,一型4件。
    ; m) b2 i3 A0 M" d要求使用寿命至少达到浇注次数4000次以上(一般报废原因是浇口杯-直浇道龟裂)
    ( h) I$ j& D* P' K. A- K对方之前是从日本进口此产品,使用次数上万,不过价格太高。8 z) v& W& S' a+ D% H4 X
    原成分,铸造和热处理工艺都是日本厂家当时提供给客户的。% K7 K, {; H% R, B) a
    我们是中频炉熔炼,日本厂家应该也是。
    9 U7 s% y5 `5 h5 ^% u7 M  C8 N' H/ [
    因为和客户签了保密合同,太精准的实样不好拿出来,
      m- H6 L8 G# d就画个简化的图大概描述一下:毛坯是重量150公斤,主体650mm×370mm*70mm厚(加强筋50厚),
    $ P! R& i+ x8 `/ Q0 ]6 K后面中间一条冷却水道35mm高。大平面是主要工作面,造型时候放三块7-8mm的隔砂冷铁如图+ j8 {- \# W0 F
    尺寸: 2#   400×150×50       3#   220×160×50" k$ z# j7 G! p1 p* q; q
    6 a- |, m, D2 w  y, E4 g
    原浇注系统如图:
    & F$ p7 D9 r6 Y+ O9 t. _4 o7 C 模型.JPG : v, g3 A  t& T5 F/ n
    浇注出来的产品上箱红圈处常有缩陷,内废率很高。使用次数也难以稳定达到要求。  s5 E9 \3 Z* n5 m7 I
    ! X) W7 J7 w6 z# W1 u1 T
    缩陷.JPG
    ! ]% r1 X; a$ Q9 ?) C
    ' J& r( F: X# s1 a1 }( H现在我改成平做立浇雨淋式的:
    + \4 u' V% C9 u2 O3 j$ I 模型2.JPG
    0 l* x  n+ P# c+ H; r; _# w& @. U  Z' p; i+ w# H8 }/ i
    靠浇口附近有缩孔,但是因为这样做缩孔处远离重要部位(加工离上方最近也有约100mm),) r$ M) C" S1 S# Y# Z0 Q1 q' i8 ^
    应该不可能影响使用寿命,用生铁焊条把外观修补好退火,但是使用寿命仍然难以达到要求。2 I! g  Q6 N2 T2 N; U+ g
    原来的工艺没测过浇注温度,我们都是尽量压低到,刚好能浇入不冷隔,估计应该是1320度左右," H+ j  n& a5 ]0 {) V6 x
    因为高温浇过一批,外表上看缩陷反而很少,但是使用寿命下降,客户说据他们观察晶粒太粗,
    7 U" ~) e5 F2 N: y/ F* x& L6 D现在立浇测过温度,1270度浇注粗加工后铁豆气孔类缺陷很多。1320度就基本没有了。
    2 _2 Q" o( ~6 w1 A8 d  e
    , B+ |% b, Z$ t; d: t# L- t# }
    5 w6 q, R/ X3 b  |3 \( ^$ F热处理:日本提供的热处理工艺只需要560度去应力退火即可。$ P4 N' `1 \$ l
    我这里几个厂都试过了,不用石墨化退火工艺的话硬度就超过HB220。
    $ W4 E" e: z3 _7 o% x5 m: W; P- `9 `' K. R
    日本做的这个使用寿命能上万,这个差距也太大了,我听说玻璃模具都加滤网,这个对使用寿命影响有多大?8 r7 G, q+ ~. y: K
    孕育剂原来是用稀土硅包内孕育,但是我的浇注温度似乎熔不了……所以用锶硅铁……4 Z( l" O% p( H1 E/ q0 \
    现在也考虑硫的影响,化验硫在0.023~0.04,然后我加大了孕育量,是用0.4%锶硅铁孕育。
    冷铁.JPG

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    该用户从未签到

    发表于 2010-2-21 21:23:00 | 显示全部楼层
    楼主此贴图文并茂,有难度,有内涵,看好成为2010第一火贴。偶其实是来学习滴,工艺方面提不出改善方法,坐等高人。

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-21 21:51:49 | 显示全部楼层
    晶粒太粗
    3 c5 N4 s& c& b7 s1 M, t2 O0 M$ x9 z, g1 h+ w( L) l% S* ~
    从晶粒入手看
    # N0 }) q4 }( Q$ D/ r
    5 H3 L1 C8 D' Z5 S) x0 H金属模的冷却快,晶粒细化。
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    2015-8-3 08:14
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-2-21 22:28:42 | 显示全部楼层
    铸件成分C:3.2-3.35,Si:1.85-2.15,Mn:0.6-0.7,Cr:0.3-0.5,Mo:0.25-0.35

    ! U! c) l8 J9 h此模具成份只不过一般合金铸铁.达10000次寿命.准确么.是你用过的.还是听说的.浇注黑色金属件.用铸铁模具寿命不会超过2000次.主要是龟裂.
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-22 09:34:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Eluard 于 2010-2-22 09:36 编辑
    2 J1 S0 e3 y% p6 K1 t+ d, x  l! ]0 }' W5 w
    # B' |8 D7 i. R
    是客户说的,我认为是真实的……而且不说上万,至少我希望稳定上4000,& e5 W) B3 X8 l% |4 V9 M( o
    我附近原来有间厂,他们做的时候都比较稳定的在4200次左右。我觉得孕育的作用很大。
    7 y0 \0 Q  Z  T6 y; L这间厂是国营的,倒闭后我们才接手了这笔生意,也是原厂的人来做。
    & C' M* H& G8 k5 v他们的炉子只有半吨,稀土硅炉内孕育,一炉浇3件……
    # k2 [* D# V0 l0 K我们用1吨炉的时候一炉6件,炉内和包内试过都差不多,
    0 U; [4 P, i1 |1 v质量勉强能上4000次,后来改上了1.5吨炉,一炉10件,质量就更差了……
    % P4 w! H6 p# k* a4 j因为包内稀土硅1300度左右其实熔不掉,也试过扔炉内,一炉水扔三次,( G+ ^  R6 k3 t. X: P
    但是这样质量也不稳定。后来改用锶硅铁,包内是熔掉了,但是似乎也没什么改善。
    1 r! ?5 d6 R) Q0 W) b" q; U5 i我现在甚至搞不清楚现在的缩松是过量孕育,还是孕育不足,再或者工艺本身问题很大……
    " s: a, M' ?& W) _因为我的灰铁件只有这一单生意,没什么经验。
    # z, v2 `% l1 K" w1 S另外,晶粒度我想应该是主要影响因素,因为如果工人没好好放隔砂冷铁,
    5 Y' A& l+ }/ \* i( N7 [6 o使用次数也下降很多,这应该不能用缩松来解释……! Y# L4 T& S, _1 d5 M
    金属模铸这个对我们来说似乎不太现实,而且冷却速度太快的话我担心工作面白口……
    1 U' b2 E7 O% O: k5 D& j现在隔砂有时都偶尔有些白口,不然的话我会试试改用直冷冷铁……
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-24 16:42:54 | 显示全部楼层
    这两天试了直冷铁,也试了陶瓷滤网,不过结果至少要等一个月。
    $ N* f+ `& R, u: ]希望可以再多试点东西……这两天在论坛看了《铸铁的孕育》,里面提出:
    * F/ ^' U# ^% R) X) \. O1 D( m感应炉铁水常见的错误有
      y2 h8 B9 I8 ]1:配料中只用少量废钢降碳。3 h+ p! x* g' m- F0 X3 Z% `6 w' @
    2:铁水过热温度不高,而且常不做高温保温
    % F+ u# `3 D: q, }
      S6 G5 W  Q1 O8 J/ l# Q% s, N我现在的废钢一般是10%,回炉料60~70%,熔炼温度大概也就1400度。
    ' P6 `9 i+ x% Q5 \5 x但是这两条似乎都有增加白口倾向,增加铸件硬度的危险。
    6 _# j/ I' k" i& ^( Q) E而且我还不太明白,铁水过热到多少度,保温多久是合适的……
    ' v4 I6 x) e+ z8 N/ d" o; P8 V帖子沉得好快,各位高手都还在过年休假么?

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-24 20:36:28 | 显示全部楼层
    解决热节问题。红园处重要部位厚冷却慢,铁液冷却凝固得不到补缩引起缩松。建议放冒口试一下。
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    开心
    2025-10-13 18:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-2-24 21:15:55 | 显示全部楼层
    松下的金型毛坯,什么砂型、硫多少?
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    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-25 09:14:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Eluard 于 2010-2-25 11:37 编辑
    , H+ K3 }" @* @
    0 w0 P4 K( C2 h# [CO2水玻璃砂型,楼上的意思是原工艺对砂型刚度要求比较高?
    % N, d/ V* ]+ z( k1 ^. b, p: J. r, R这个应该会有改善……我有几批叫工人尽量打紧,感觉废品率有减少,但没去统计。
    + R" N/ f& g! @而且清砂困难一些,工人实际操作也经常偷懒就没坚持下去。
    4 V( H5 [: U2 A  _% `或许我应该使用风锤而非手工,然后长期坚持下去看看。- W3 s- l& e) z  Z

    8 T. y- ^' K( B; b9 Y第一贴说了,化验硫在0.023~0.04,然后我加大了孕育量,现在是用0.4%锶硅铁孕育。
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-25 11:18:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Eluard 于 2010-2-25 11:20 编辑 . e; c: O5 w( m
    解决热节问题。红园处重要部位厚冷却慢,铁液冷却凝固得不到补缩引起缩松。建议放冒口试一下。 ...
    7 y0 Q0 _3 c2 a( r2 Ytz88886065 发表于 2010-2-24 20:36
    5 ^% p9 O; t) x
    % _/ u9 Z( ~3 O" c
    无冒口铸造有郁闷之处。但灰铸铁放冒口也教人头痛,6 U8 V# l9 l2 T. x" Y. e
    顶冒口总是根部缩孔,或者周边缩陷,压边的好些,但也不能完全避免,而且收得率大大减少& F4 f' o7 J6 m& u% {
    关键是使用寿命没有提高,为减少表面缩陷引起内废的话我宁愿现在这样用雨淋9 m7 r; J1 z/ O" w1 ]* W
    现在影响寿命的应该不是缩松而是熔炼、孕育、细化组织。
    / A" o8 d7 i, a6 O1 h7 N8 b# c其实这个件原来的工艺我感觉是非常好的,如果可以解决缩陷的问题。
    8 b$ [! q& r2 V" M' B' R- G我很希望能用回原来的浇注系统,特别是昨天放直冷铁的件出箱后,
    0 {6 w6 [2 l! X6 ?6 }, {表面很不好,冷铁接触的铸件表面都是冷隔铁豆,
    : ~& k( Z" g0 ?: l应该是因为这样的雨淋浇注怎么也无法不让铁液飞溅到冷铁上,
    # ~# t* T& w, K, Y/ v原来隔砂冷却速度不快,稍微提高温度液面升上来后还能重新熔合。直冷就没办法了。) U- b0 N5 ~/ n$ u
    但是铸件硬度和白口方面没有问题。
    6 ^# W9 W2 ]6 p% h8 S" N7 S( u; {0 i! q5 f0 Y$ L8 w/ H+ D: b
    对原工艺我有两个问题,一是两道横浇道间的这两块薄片浇道尺寸,特别是厚度应该是多少。6 Y5 c2 d9 k% p. t$ {) {7 X5 z" f* ~
    原来的模具浇道是木制的,移交到我们厂里时已经比较残旧,0 L, L* C$ S. U( `, d! N. S
    一段时间后这块薄片和三个内浇道都拿钢板加工换掉了,不知道是不是我的心理作用,8 e8 X9 X1 Z7 V( d. w5 s  V
    有一次看到份资料,说无冒口工艺的控制,是靠这样一个薄片来控制通道冷却时间。7 s/ a& c2 [0 ^/ w) Z" F# e( e
    浇注后薄片在适当的时候冷却截断补缩通道,靠石墨膨胀自补缩。那时就总觉得质量出问题是换浇道后开始的, {+ M0 N- Y- V0 f1 n
    我们当时车的这块薄片是6mm厚,之前的尺寸弄不清楚了。我印象要薄一些/ s: m$ Q3 l: J5 v6 Z
    换薄片前,我们浇注的时候,一开始必须急浇,有时工人一下转包不够快。就会浇不进去
    5 S) }# O% k! h换了以后几乎没出现这样的事。所以我认为换厚了。
    ; I8 W' L6 {- T" e6 T6 Z4 j改成了4mm,可能是太薄了,当时工人连续几箱浇不进,后来的都提高了浇注温度,+ b6 m3 g9 O! b9 y
    那批就反映晶粒粗大,使用寿命下降……但是只有一两块出现缩陷!!!. M, t  ^# h# R
    后来改成5mm,缩陷又多起来,不过似乎还是比原来6mm好一点……' o( H! e1 f* e* K0 w
    内浇道的尺寸我觉得车过后也比之前大了,不过一直没动。不知道要是改成更多道小尺寸的话会不会有改善。

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-25 17:03:29 | 显示全部楼层
    降低回炉料,增加废钢,Cr最好少加,多加点锰
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    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-25 17:52:08 | 显示全部楼层
    这个铸件问题分三个方面讲:1.铸件缺陷问题;2.铸件浇注系统问题;3.铸件使用寿命问题。; r) t! b* f8 _" s/ b3 d
       1和2是工艺问题,建议在缺陷部位放置冷铁,铸型硬度要高,在冷铁和水玻璃砂型表面刷醇基涂料,浇系采用哪个都可;但原浇系存在一忌:两个簿片不应搭接,应该是连接(同一底面,同在上型,包括三个内浇道)。
    6 r7 y% ^# v1 d% |* k    铸件的使用寿命是材质控制问题,借鉴汽车制动鼓的使用状况,材质失效是热疲劳,浇口部位热应力循环作用,造成龟裂,建议提高材质碳含量,3.4-3.5%左右,共晶度控制在0.98左右,加强孕育,S的含量控制在0.06-0.08%,基体石墨形态以A型为主,石墨长度3-5级。加上合金铜、铬、钼的作用,使用寿命应该有所提高。
    $ z) f3 h) [4 s- v" s( g4 k- ]1 g    以上供参考。
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    2025-10-13 18:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-2-25 22:48:44 | 显示全部楼层
    硫太低,控制在0.06-0.10%,硫低无论加入多少孕育剂都没什么效果;浇注温度可提高到1380℃。我做过这件铸件,有需要可与我联系。
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    无聊
    2017-11-6 15:36
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2010-2-26 08:59:46 | 显示全部楼层
    硫太低,控制在0.06-0.10%,硫低无论加入多少孕育剂都没什么效果;浇注温度可提高到1380℃。我做过这件铸件 ...' F# v7 L/ u9 Z6 e/ ?1 k# O
    PYCHJM 发表于 2010-2-25 22:48
    ( X+ R" o- }. V! O( ^1 W

    * w+ E. g9 Z5 X' i8 C- t老哥,我找不到你的联系方式啊,有看到我给你发短信了么?
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    2025-10-13 18:00
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2010-2-26 09:43:38 | 显示全部楼层
    回复 14# Eluard 4 A9 v3 n; |2 B' `$ X3 f3 `* Z
    + f" w" p" O9 L8 B+ u; U6 {* d2 X  Z
    : ?( e/ m* ~' I
        手机:13826273128
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    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-2-26 10:21:21 | 显示全部楼层
    12/13楼的建议很好的.个人也觉的S太低,是否可以控制到0.8-1.0  把石墨形态做好 过热温度1480-1500 浇温1380
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    开心
    2016-2-15 12:52
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-2-26 12:46:36 | 显示全部楼层
    RTCr-----------S0.8-1.2,Mn0.6-1.0,Cr0.5-1.0
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    开心
    2021-7-26 14:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-2-26 17:23:55 | 显示全部楼层
    本帖最后由 二月天下 于 2010-2-26 17:26 编辑 ! G4 L' u0 @( k/ b: Y

    $ G8 W( N' f" q0 `回复 16# chp01861 / B8 h; [9 h9 W: V6 q1 J
    $ l- |- R& z+ }* v/ c
    9 K4 Q7 B: r  m* {8 N4 t
        0.8-1.0的S,要干啥?太高了吧。

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-26 21:30:32 | 显示全部楼层
    回复 1# Eluard
    0 m* h- T6 @8 M原浇注系统出现画圆处出现缩的现象也很正常 1此处为一个热节2此处离内浇道最远铁水温度最低。能不能在上边加一个顶冒口补缩一下
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    开心
    2025-6-30 14:22
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-2-27 08:12:40 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jishuke213213 于 2010-2-27 08:14 编辑 3 n' K3 T5 ]3 S! `

    9 o$ I) i- U9 Z* c6 O原浇注系统中你的浇注温度本来就低,1320,应该在红线处放置溢流冒口,将凉铁水排出型腔之外。
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