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[已答复] 汽车制动盘HT250缺陷

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-26 09:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    IMG0094A.jpg IMG0095A.jpg IMG0096A.jpg IMG0073A.jpg IMG0074A.jpg IMG0075A.jpg IMG0076A.jpg IMG0077A.jpg IMG0083A.jpg IMG0081A.jpg IMG0080A.jpg IMG0078A.jpg IMG0089A.jpg IMG0088A.jpg IMG0087A.jpg IMG0084A.jpg IMG0093A.jpg IMG0092A.jpg IMG0090A.jpg 我们生产的一种汽车制动盘出现一种匪夷所思的缺陷,在铸件表面形成圆形的翘皮比例在50%左右,不影响使用,但给后续的打磨抛丸造成麻烦,翘皮处面是芯子形成的,但芯子面光滑平整。工艺员认为是浇注温度过高导致芯子开裂所致。浇注温度在1380-1430,但有其它结构类似的制动盘浇注温度也是这个范围,没有这个缺陷。请大家分析分析

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-2-26 10:19:39 | 显示全部楼层
    回复 1# ljy112511
    , l% Q) l: I: L0 N7 p3 ]' Q
    , J  U% f* ^2 `. o0 Q  F: L! R) n. X1 z& t( n4 |
        从照片来看,是脉纹。是覆膜砂在浇注时裂开,铁液进入形成的。9 s5 s+ b2 d# j) k4 k% a
       对策:1、采用耐高温温的覆膜砂;可以和北京仁创联系咨询: j4 u7 {: ^2 O
             2、采用与覆膜砂相配合的涂料;可以和上海欧区爱联系咨询

    该用户从未签到

    发表于 2010-2-26 10:33:41 | 显示全部楼层
    这是典型的夹砂缺陷,俗称起格子,请从原砂石英含量、砂型紧实度、浇注系统三方面去解决。
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-2-26 12:04:00 | 显示全部楼层
    与砂厂联系,调整配方,解决起来很简单,使用北方低硅砂就可以了,但价格可能要贵些.如果在南方解决起来更难些,不知楼主在什么地方
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-2-26 15:24:32 | 显示全部楼层
    大家说的都有道理,如果说改变覆膜砂比例或者更换覆膜砂才能解决,那我们库存的一个月芯子都要报废了,生产线,量较大,很可惜。我们结构类似的产品芯子覆膜砂配比一样没有此缺陷,如果说浇注系统可以解决,最好改浇注系统。大家可以从图片上看到,我们采用的是环行浇道,均布六个浇口,铸件全部在下箱。怎么改才能消除脉纹呢?
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-2-26 18:47:04 | 显示全部楼层
    看你的芯子强度不是很高!你局刷喷涂料试试,
    & l' [* d$ c# ]3 y/ x' @& \: |! B你们不对覆膜砂砂芯进行加强排气吗?中间为什么不加上个出气冒口?排气不畅会放炮,震动砂型的!2 z5 I3 n* K! o9 X! @, S7 E% m
    你一包浇几箱?初浇温度可否降到1400度?4 a1 |, ]* z- h" A9 n0 A
    浇注时间几秒?铸件重量?
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-2-27 08:14:03 | 显示全部楼层
    回复 7# 范庆志 0 W0 K+ P8 Z5 n7 A* z

    6 `' ~7 Y# }8 S! C5 H# X9 L
    + Q! n; q% D. g! e    是加强排气,但不是在中间,盘面朝上,中间不好加,我们在两个盘偏边缘部装的有排气棒,上型是通的,主要就是考虑排气。之前气孔很多,加过后基本消除了。浇注温度高就是考虑气孔,现在可以适当降低1400应该会有小比例气孔。铸件重量7KG.
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     楼主| 发表于 2010-2-27 08:14:48 | 显示全部楼层
    回复 7# 范庆志 . v2 v8 Y- J  K  p& M

    / @) K. b3 }2 E- J9 z0 P5 t3 }" G  w4 a! |: P
        浇注时间8秒左右。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-2-27 10:01:20 | 显示全部楼层
    看你的工艺图片,中间完全可以加一个大的出气冒口,只排芯发气不排铁水,你现在说的边上排气,在型板上看不出来排气针,再说你一圈横浇道封闭死了,边排气量不大。
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-27 10:34:40 | 显示全部楼层
    芯子没射实,强度不够
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     楼主| 发表于 2010-2-27 10:35:26 | 显示全部楼层
    回复 10# 范庆志 9 Z* a( {: g! a: c: r; F
    " E0 a6 x, t7 V, N8 W
    - ~% W" i2 D! I( g5 p' n
        很有道理,谢了。我主要负责熔炼,工艺其他人在做,我会和他讨论讨论。型板上看不出来排气针,是因为是装在造型机上压实板上,有浇口棒那么大,也是排气不进铁。现在看这个模具可以在上型面加个大排气针,要比那个效果好,气应该在中间集中。这个气孔目前不是大问题,主要是盘凹槽里有翘皮,很麻烦。范老师看中间如果加排气针能不能消除翘皮?或者用其他办法?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-27 10:43:04 | 显示全部楼层
    什么都不变动的情况下,将芯子下表面浸一下涂料吧
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     楼主| 发表于 2010-2-27 10:47:54 | 显示全部楼层
    回复 10# 范庆志
    5 P5 m) \  c0 R- T" l
    8 H/ _! M/ }5 ^' G3 N
    ( ^! U/ t4 N& L3 S        在图片上看到的砂芯,正面凹槽是没有用的,不形成铸件,不和铁水接触,反面就是翘皮的接触面。上砂型是平的,就是说砂芯中间凹处就相当于一个大冒口。之前没有说清楚,不好意思。范老师帮忙想想办法
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    [LV.Master]伴坛终老

     楼主| 发表于 2010-2-27 10:49:45 | 显示全部楼层
    回复 13# kyboZ / S6 j  f% P1 T' W8 F0 ^
    ( b, O  N9 i+ b
    * C! R, `4 J9 w- p& n& _
        涂料到可以试试,目前厂里没有,估计要等进了才能试,要等一段时间了
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-2-27 17:10:00 | 显示全部楼层
    感觉是排气不畅造成的,可不可以把盘反过来做,声明下我没搞过覆膜砂,所以只是建议,也许这种想法会带来更多的其它缺陷
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-2-27 19:11:14 | 显示全部楼层
    回复 14# ljy112511 5 f; G2 J4 T" L. r5 n: ?

    6 N7 w- N( W: ~$ a
    : {0 D- f% D( Y* P4 J 可以先让厂家发点样品,试试,很快的
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    2024-6-14 10:20
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-1 14:06:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dengniaiwo75 于 2010-3-1 14:08 编辑
    1 G8 q0 v" [3 v/ w7 ]4 ]0 d! H
    : p/ Z  J+ Z) P% `" M% o8 c不知道是像素问题还是砂芯本身有问题,翘皮那点的砂芯看起来很毛,从射芯机和覆膜砂上找找问题。充型速度怎么样?3 a4 T4 X8 q- \" e8 t$ i
    我们有一个同类型的产品,一模一件,芯子跟你这个一样花哨,只是进渣,加工2.5MM完全消除。. z) J. B  `/ ^, n
    另外覆膜砂的排气有这么关键么。。。我怎么没什么感觉

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-1 21:14:22 | 显示全部楼层
    用那么多覆膜砂成本能过?
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    开心
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-3-3 11:25:33 | 显示全部楼层
    应该是覆膜砂问题,我们也曾经部分铸件出现过,从这方面找找
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    无聊
    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-6-12 12:28:10 | 显示全部楼层
    请问搂主有没有后来的改善信息,分享下
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