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[求助] 这个手轮很奇怪

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该用户从未签到

发表于 2010-3-9 08:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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图片的是小手轮,HT150的材质,但是现在发现断口出现大面积的白口,从图上可看出白口的深度还不同,有的占三分之一,有的几乎占全部," i, z5 z; F2 _5 \* _
另外,声音非常清脆,,手轮中心心部有开裂的现象。6 B8 z  }8 p. ^5 R! h( c& C
没遇到这种情况,请大家帮忙分析一下原因。
白口深度不同.JPG
开裂.JPG
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-3-9 11:23:32 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xyzhlan 于 2010-3-9 11:24 编辑 # ~* T6 i! s, \0 S1 Q# d. p& c

    ( f; r0 ]" T% J估计是小厂生产的,没什么检查设备,配料中混进了促进白口的一些合金钢,如抛丸机的一些废高铬配件等,中心都缩的很厉害了。至于白口深度不同,白口较浅的位置是不是浇口位置。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-8 17:20
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-3-9 11:50:04 | 显示全部楼层
    配料应注意白口化元素多的废钢混入

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-3-9 12:48:54 | 显示全部楼层
    楼上分析的很有道理,这是我们厂昨天生产的小手轮,产生白口的原因我有同感,只是白口的深度有些疑惑,3 |6 Z/ H* H8 R
    这些铸件我想热处理一下,中心还要钻孔拉方孔,具体的热处理工艺该怎么做?请帮忙参谋一下。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-6-7 15:55
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-3-9 13:46:02 | 显示全部楼层
    回复 4# jzgood 4 g9 O1 @! B3 k; U3 Q
    这麽深的白口,不要热处理,费用也不低。
    8 A) E: G9 m) _6 g) P9 h* z# I" `0 M# i4 ?另看在哪儿用的,重要件上用的还是回炉吧。! Z% W9 @! V$ c  e2 Y; c  L0 y
    可能的原因:
    - N; C7 v7 y  \6 x+ ]* H0 W7 M2 n碳硅含量太低,反石墨化元素如锰、铬含量偏高" `- b" D' ?' I' z
    熔炼时铁水氧化严重' _- h/ n& Z* O+ Y9 c- U# d! M& H
    浇注温度偏低
    + j( P& h. S) T/ W( J$ A. m孕育处理不良或孕育衰退
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-3-9 17:08:47 | 显示全部楼层
    看铸件断口.中间灰口区有缩松(孔).对于热处理可以一定程度消除白口区,但需要高温退火.这样:1:使灰口区石墨粗大,降低铸件强度.2:热处理需要成本.如这个件需要钻孔后再拉方孔.我的看法,不必要再加工下去.报废.

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-3-10 08:48:20 | 显示全部楼层
    回复 6# castengineer - O7 v$ \" W" g5 |) G

    3 N  r5 O+ [4 W% @  v; |; [4 j& D2 T1 B3 O' H5 I. |9 H4 a# `) s
       谢谢castengineer老师!您的分析往往很有见地!
    . _/ j4 n& n, p: t9 {  这个铸件经过980度保温一小时,随炉冷却到室温后,已经能钻孔加工!
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-10 10:07:55 | 显示全部楼层
    主要是材质的问题,原材料不合格
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-15 12:44
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-10 10:38:17 | 显示全部楼层
    需要这么高的热处理温度,毕竟很可能是复合型的渗碳体.高一点好,不过只要保温1小时吗?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-3-10 10:56:58 | 显示全部楼层
    回复 9# fishmanwang 2 k" ]# Z9 t; @( m) d# {$ a! m

    ! }9 k% u3 u* H& l" w- {小件,而且我只是试验处理了几件!
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-3-15 12:44
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-10 11:49:17 | 显示全部楼层
    回复 10# jzgood 5 u. z3 w/ q' D/ ?  q$ `4 r1 a, [

    6 u' R- g3 [; U- {. ^+ U/ [( m  Q
    " ]  A9 D5 `$ l4 j    最好在高温退火后再加一道去应力工序.
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-3-10 14:14:48 | 显示全部楼层
    最好要注意退火几个件退火和大量退火时的退火工艺的控制,件的摆放和件加热的均匀性,而导致的热处理的效果不统一,及对后来的机加影响的问题.

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-10 14:46:33 | 显示全部楼层
    说实在的,这个手轮做的有点差啊。手轮更注意的是表面质量;然后还需要一定的强度
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-3-10 19:59:06 | 显示全部楼层
    楼主的问题基本为控制化学成分没有注意,按照要求生产这种缺陷应该不会产生.
  • TA的每日心情
    开心
    2022-7-19 10:31
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-6-20 10:07:21 | 显示全部楼层
    应该是碳硅低造成的,购买的生铁不合格
  • TA的每日心情

    2025-12-12 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-6-22 10:16:52 | 显示全部楼层
    950-960度保温6-8小时840出炉空冷,注意防氧化
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-22 22:18
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-6-22 10:24:06 | 显示全部楼层
    灰铸铁如果简单的退火,强度硬度会下降过低,而达不到性能要求,一般采用等温正火工艺,先加热到910°C左右,然后炉冷至780°C左右。出炉空冷即可,具体保温时间看铸件大小和壁厚。你这个零件保温1小时已足够
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