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[讨论] 我厂试验件[铸件改锻件]—申请加精

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发表于 2010-3-25 08:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 lucky 于 2010-3-25 13:43 编辑
6 Q  }7 B$ J, f: I  g. Z% l& o
) Q7 d3 x) q) C, \3 H铸件改锻件,外圆记不大清楚了,高度净800多,里孔净500多(现在好象是400左右),六个小孔好象是净180,除加工余量外,形状和图纸无差别,
; C; m! {0 @- [7 x6 R 20100323 008.jpg
0 k5 S4 `! p8 A7 Z& i: X* [( z/ ~! k 20100323 014.jpg
& c/ {7 N9 i7 ^4 F. P 20100323 042.jpg
9 e* o" V" p/ m. {* X, q3 I5 Z 20100323 003.jpg

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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-3-25 08:52:41 | 显示全部楼层
    最好是将工艺流程也简略的告诉大家

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-3-25 08:58:08 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lucky 于 2010-3-25 09:17 编辑
    + S5 p; b' Z; ^5 B
    6 n* b* K3 k# T$ l0 o去年10月计划要干,一直拖的前天晚上才完成,工装准备时间也长,由全厂最好的锻造师傅现场指导,刚开始预计8火完成.我没有锻造过程的照片,大致说一下我听说的.9 _+ u1 z1 b, {- i/ N1 [
    第一火墩粗,冲中间的孔,, }1 L( l# m- j& C& W
    第二火,冲3个小孔,每个冲600深,带着最里面的冲子回火,
    + k# |# F2 O; X, l6 L第三火,翻过来把先冲的3个孔冲通,' Q, s/ X# r% D3 C
    第四火,冲另3个孔600深带冲子回火,
    4 O9 Z& [3 p6 ^# h4 Q' J9 l第五火,再把另3个孔冲通,
    1 [  Q/ s& d+ r( e+ ~. V第六火,两面压圈,稍微修复,! s# _8 y7 @2 ^- w$ w+ A
    如果想要完全修复还得增加火次.此锻件工装投入大,成本高.

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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-3-25 10:30:44 | 显示全部楼层
    一个高难度的自由锻件,不知道平均排布的6个小孔是如何定位的 ???还有小孔如何能冲的很光并不歪斜??为什么要冲这6个小孔,机械加工应该没问题~如果不冲小孔2火就完成了
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-3-25 10:55:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 独旅者 于 2010-3-25 10:56 编辑 - r0 E7 b2 X1 G9 l1 b( }
    . M9 N/ Y1 J8 }3 l/ |
    回复 4# licuse ' v  `" a* Q' ?9 Q, [( H
    ( j! o9 n5 p- T' L/ S
    ! t8 q3 c. ]! d; S5 K
        问题提的比较尖锐,专业。但是对方讲了是实验产品,也许时考师傅们的难题呢。
    7 _$ o9 U2 t0 F; j% S' \但是锻造冲小孔节约不了多少料的,如果不需要冲小孔,锻件只需要两个火次就可以完成。虽然节省锻造加工时间,可是却增加了机加时间,但却能保证孔位和孔距的准确。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-3-25 14:51:39 | 显示全部楼层
    回复 5# 独旅者 " Z7 U: u, _6 H
    + e! i3 g% Y1 P6 @, f; o- K  F2 ?

    2 M) A+ O! Z; n5 V3 c    没办法,锻件比铸件的优势是内部组织的致密和性能的优越,而不是形状上要和铸件干的一样,这一点很重要。所以专业上冲6个小孔带来的成本提高太大(专用冲头、增加4火、工时翻倍,还不能保证能完全冲正,加工余量估计不会小),有画蛇添足之嫌。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-3-25 14:53:39 | 显示全部楼层
    回复 5# 独旅者
    ) l4 a5 c1 ]4 q) Z& p2 u- o% Q
    + X: r$ A! F0 T
    , k' x  B3 b0 i+ M    我看从机加钻6孔的时间和成本上看比锻造要便宜不少阿 ,更容易定位~~~

    该用户从未签到

    发表于 2010-3-26 12:11:29 | 显示全部楼层
    180的孔冲出来确实太小了点
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-3-26 14:58:48 | 显示全部楼层
    只有想不到的
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-3-26 19:07:26 | 显示全部楼层

    , a0 ~$ I6 H0 w' p0 ?& j9 h$ k. `: s5 C
    & d% M% b( N% _( t
        为什么要铸件改锻件呢?产品确实锻得不错。目的何在呢?
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-3-26 20:31:02 | 显示全部楼层
    不错,不过如版主和大家分析的,只是从成本考虑,冲小孔不合算的!有没有其他方面的考虑??

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     楼主| 发表于 2010-3-27 07:44:26 | 显示全部楼层
    回复 11# adazhao
    ; s1 k) L% U; e/ R/ L( j# @4 A. b/ ~. q+ A; t8 u

    , s, O4 v5 @) N8 C: @; X. h    本来想是3600试车锻,结果刚上去3600就坏了,最后是用2000干的,可能是客户觉得铸件的寿命不如锻件,又不想增加自己的成本,但是大大增加了锻造成本,其实小孔用套料机正好,能省不少费用也可以更好的定位,除了最大领导所有人都不同意这么干,不过还好,干出来还算不错,不过确实挺费劲的,这个件锻了3天,因为不能只干它不生产,所以就分了3天才干完.

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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-3-27 09:18:39 | 显示全部楼层
    不冲小孔的话就不叫试验了,就一很普通锻造了
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