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[交流] [参赛]锻造开裂原因分析贴

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    2025-12-4 23:11
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-4-3 18:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    钢种相当于3Cr13,但里面加入了900ppm的氮。各位帮忙分析分析开裂原因。
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-4-3 19:00:42 | 显示全部楼层
    楼主没有上图,或者描述下开裂的情况。正常情况下N含量小于70ppm的!
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-4-3 19:56:40 | 显示全部楼层
    我上图了,没传上去,正在再次试着上传中。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-4-3 20:37:09 | 显示全部楼层
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-4-4 06:48:56 | 显示全部楼层
    论坛里面前不久才讨论了3Cr13锻造后出现的裂纹,请参考。) }9 _1 f9 Z; R/ k& \* _) i/ U$ M
    3Cr13,马氏体不锈钢。" ]6 H, L- y8 b$ j, G# {
    锻造时,坯料在锻造过程中因角部首先低温冷却,坯料已微小形成裂纹,而在冷却过程中继续锻造使之加剧,或由于锻件内部有较大残余应力所致经低温锻造、冷拔后发生,因坯料具有较高的残余应力,在未予消除的情况下,错误地采用不适当的冷却,即引起的裂纹。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-4-4 07:04:30 | 显示全部楼层
    前面讲锻造裂纹  \' k/ A! [! l# @% Q
    钢中氮含量高时,易形成AlN、TiN、VN、Si3N4、Fe4N、Fe2N等氮化物,影响钢基体的连续性和塑韧性。同时[氮]本身同意造成带钢表面质量缺陷如边裂等。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-4-4 17:22:46 | 显示全部楼层
    锻造温度1180℃,刚上压机稍一加力就开裂了,不敢锻了,结果红送退火,出来就是这样了。
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    [LV.6]常住居民II

     楼主| 发表于 2010-4-4 17:36:06 | 显示全部楼层
    版主所说的那个贴我看了,感觉和我这不太一样,那个是锻造后期出成品的时候出现的局部角裂,我这是锻造初期产生的,大面积裂纹,虽然从角部开始,但大面上也满是裂纹。
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     楼主| 发表于 2010-4-4 18:04:39 | 显示全部楼层
    IMG_4525.JPG
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-4-4 18:25:45 | 显示全部楼层
    回复 9# laogen1 & Q" T7 ]# T9 k' b' @
    2 y6 d6 @, F$ N
    * g& y' w$ z3 ?9 k7 ~, a
        高温下出现了两相组织,或高温时沿晶界出现N化物,削弱晶界强度,塑性降低,宏观表现为裂纹,实际是沿晶界开裂。了解一下,是冷装炉还是热装炉。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-4-4 18:54:36 | 显示全部楼层
    回复 9# laogen1 9 e7 T( Z: L. H& p
    7 I8 L( K3 S8 G6 b
    5 |/ b$ k; v# n7 y# Q8 ]
       坯料重量、直径,另外可否上传一下你们的加热工艺?
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     楼主| 发表于 2010-4-4 19:22:07 | 显示全部楼层
    我们用的15吨电渣锭,直径1100mm,冷装炉,850℃有保温,保温时间也够,电渣锭透烧没问题。
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-4-4 20:33:59 | 显示全部楼层
    回复 12# laogen1
    & V: E4 V) t, g- E& r
    $ r! e7 G: \& v4 q' a/ \4 j- _
    # E  Y7 s. f0 T, }    以前锻造过这个钢种吗?
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     楼主| 发表于 2010-4-4 21:40:55 | 显示全部楼层
    750电渣锭干过2支,没问题。
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    发表于 2010-4-5 06:34:02 | 显示全部楼层
    回复 12# laogen1
    8 l  b4 |8 w+ K* L1 R) X* h
    ; O  ^  C  B2 I! E0 @! e6 Z$ S, o' D2 R( B. Y
        我提个意见供参考:15吨电渣锭,直径1100mm,400-500℃冷装炉,按直径10-15㎜/秒均温;下来以60-80℃/小时升温至800-850℃,按5-10㎜/秒均温;再按80-120℃升温至始锻温度,按5-10㎜/秒保温后进行初锻。
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-4-5 07:02:03 | 显示全部楼层
    结合三个原因分析,看是否是加热和锻造的原因
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-4-5 07:03:05 | 显示全部楼层
    为什么加N?
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     楼主| 发表于 2010-4-5 12:40:20 | 显示全部楼层
    人家要的这玩意,我也不知道为什么要加啊。
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     楼主| 发表于 2010-4-5 15:40:47 | 显示全部楼层
    我也怀疑是否锻造原因,说实话钢锭本身表面就不太好。 IMG_4686.JPG IMG_4692.JPG
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    郁闷
    2019-11-8 16:08
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    发表于 2010-4-5 19:07:45 | 显示全部楼层
    回复 9# laogen1
    3 S6 O/ g* J3 ^) Z0 r) S: y8 i) ?, V% B( c& L
    ) k( I, O0 w% s$ I* Q; s8 m3 i2 L
        非常关注此类情况,以前也遇到过,经检验,没有过烧现象。其原因等待高手朋友解答,关注此帖。
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