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[交流] 转炉冶炼的高强度供氧

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    发表于 2010-5-11 11:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    研究工作表明,高供氧强度吹炼可以加快转炉炼钢过程的反应速度,改善反应的动力学条件,使脱磷、脱硫等反应更接近平衡,从而提高氧气转炉的生产率。目前,国内大型转炉的供氧强度平均在3.2m3/(min·吨钢),相比国际先进水平4m3/(min·吨钢),还有很大的提高空间。

    南京钢铁公司与钢铁研究总院合作进行了提高转炉供氧强度、缩短每炉钢供氧时间的研究。新喷头的氧气流量比旧喷头增加14%,供氧强度达到4.38m3/(min·吨钢),每炉钢吹氧时间平均为12.2分钟,比旧喷头缩短了1.5分钟。由于氧枪设计合理,冷却水流量达到60m3/h,氧枪具有足够的冷却能力。实践证明,与旧喷头相比,新喷头氧气射流对熔池的搅拌能量增加21%,熔池的混匀时间缩短10秒左右。新喷头改善了熔池化学反应的动力学条件,使炉渣的脱磷、脱硫效率提高。实验也表明,高供氧强度不仅适用于铁水条件较好的转炉,而且同样适用于铁水中磷含量、硫含量偏高的转炉。另外,由于新喷头对熔池的强烈搅拌和适当的喷孔角度,使成渣速度加快、化渣效果更好,喷溅明显减少。

    唐山钢铁公司与钢铁研究总院合作,进行了高供氧强度下吹炼的工艺开发,取得了明显成效。供氧强度由3.90m3/(min·吨钢)提高到4.65m3/(min·吨钢),氧气流量增加15%,达到国内领先水平。在采用这种新技术后,平均每炉吹氧时间缩短2.1分钟,生产能力提高7%;由于转炉生产率的提高,增加了工序间生产组织的缓冲能力,大幅度地减少了连铸生产中断,明显提高连铸坯产量;吹炼过程化渣快,吹炼到3分钟炉渣碱度就可达到2.06,喷溅和返干比原来减少10.5%,未发生返干和喷溅的炉数占82.0%;由于枪身粘钢割枪的比例减少13%,周转氧枪减少12只,喷头寿命提高20炉,达到200炉;由于氧气射流对熔池的冲击作用减小,减轻了转炉炉底侵蚀,补炉底次数明显减少,十分有利于炉龄的提高。经实际生产证明,仅提高转炉产量一项,每年就可取得360万元的经济效益。

    在这种技术改造中,氧枪喷头的改进是一个关键。过去,我国的一些大型转炉,使用进口喷头,价格昂贵,且不能满足钢铁发展的要求。现在我国已经能够自主开发出大流量、高强度供氧喷头。马恩祥等人研发的喷头经宝钢实际生产检验,显示出一系列优点:(1)在相同操作压力下新喷头比进口喷头总供氧量增加12.4%。与进口喷头相比,每炉纯吹氧时间缩短2.1分钟,每炉节约氧耗218m3,年直接经济效益1360万元,还节省了进口喷头所需的外汇。(2)射流速度衰减慢,凹坑深度和冲击面积都有所增加,对化渣、脱碳有利。(3)使用该喷头冶金效果好,钢水中[P]、[S]低,具有化渣好、喷溅少、操作稳定等优点。(4)使用该喷头可明显改善炉渣成分,有利于提高炉龄,与进口喷头相比,最多可提高341炉。
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