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[交流] 飞轮铸件铸型工艺?

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  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-5-27 08:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 xyzhlan 于 2010-5-27 12:02 编辑 ( D+ x6 N" \3 b) q& \+ [3 P& G& ]

    : o( J, M0 m6 x; W; M) IQT500-7,  80Kg  树脂砂造型       ∮308  内插齿,           零件动平衡试验。
    4 q; ?0 o. |; }8 s" l( n! t# N) ^' e( }6 H' N" I
    铸造工艺如何?   ( 第一次发图,如发不上,请版主相帮。). u' f+ g- b, _1 g
    1 l  @( ]0 X% h" e9 E3 K( C

    - K( x: m8 C! B+ j/ p/ m8 k 未命名.jpg

    飞轮图纸.doc

    24 KB, 下载次数: 543

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  • TA的每日心情
    无聊
    2018-9-21 08:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-6-12 15:23:45 | 显示全部楼层
    怎么没有高手相助? ; A  }. b0 r+ b- f
    楼主那里有无方案?
    ' ]$ Z5 m! f4 [' K* d3 h4 i我觉得边冒口足够。。。。

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-13 11:35:05 | 显示全部楼层
    回复 1# dcg0531 6 `, \; z6 A: E9 D+ [! e" J- m
    2 B! V) }$ ]: m) b" {& Y

    7 w6 X) [/ `2 K8 ^) M    楼主,你计划怎么设计浇.冒系统?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-6-13 11:57:04 | 显示全部楼层
    不好意思啊没有看到啊,大家都评论下这个件,这个件很有意思的。典型有难点,请问楼主你这个件现在做了吗?那个圆孔直径多大?提出了要做动平衡这个要大口向上了

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-15 11:18:51 | 显示全部楼层
    回复 1# dcg0531
    & b; ]# u  o: Y. e$ ]3 i
      u) D: x) P$ H# A, p+ t2 u6 y  {1 v- \& K, L5 g6 }
        大口朝上,环形浇道,直径对称点处设过热侧冒口两只,最高端设扁排气冒口三只,对称分布.
  • TA的每日心情

    2025-12-12 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-6-15 11:43:07 | 显示全部楼层
    形状简单,但内孔插齿不允许有缩松,边冒口+孔内成型圆筒内芯骨
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-6-15 13:58:19 | 显示全部楼层
    开口朝下才行。我后把现行工艺传上。
  • TA的每日心情
    郁闷
    2022-12-6 17:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-6-15 17:53:32 | 显示全部楼层
    开口朝下,180度对称布置两个热冒口,熔炼时用高碳当量;开口朝上的话372和479交接处易出现缩松
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-6-15 19:34:01 | 显示全部楼层
    飞轮工艺.jpg
    $ x0 o3 c0 b( L, ~: E) B* j1 ~9 U: [  z0 Y
    2 `) U* K+ A; q- ^# A/ O; h6 X4 q内浇口 40*8,4件;横浇口 36/40*40 双向 ;直浇口 ¢50 ;压边冒口 100*90*150 ,压边宽度 14 。
    9 T# c& D4 D' T- F" s
    " Q& F7 L4 `; D: }8 i7 I6 c0 z这是杂志上的一篇文章。- Z- N0 H( N$ N" X- a# ~' W# Z

    ( P7 R! V9 {4 e8 M9 j; t我上传此文的目的,,,,,,希望对此工艺有所讨论。$ \/ M+ U  l* E- d/ Z0 M( H' B

    # L# Z- v/ a, w, f: b0 O) {9 _                如果是你,会用此工艺吗?  
    8 o; L  M: k% T文章作者,开始采用开口朝上工艺,我后面文章传上,供大家学习!
    + _$ [4 u; b" p(不知此次图能否贴上)
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-6-15 22:45:39 | 显示全部楼层
    大家的意见都很好各有所长,我代表论坛感谢大家对论坛的支持。
    ) a1 O) z' ?) \; ~我曾经有一次经历就是改飞轮壳工艺,当时人家也是大口向上的但是废品多,大家忽略了芯子的发气量和铸件壁厚的关系,26-30的壁厚还是比较容易出现气孔的。当然要根据现场实际生产情况来考虑才行,祝愿楼主早日给大家结果
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-6-16 06:21:20 | 显示全部楼层
    9#就是结果。' l, G3 W4 w4 P. m, i2 z
          我正找原文。" q6 H' B4 c- H" Y
    & H4 k6 Z2 D& p0 Q4 M2 }
    “希望对此工艺有所讨论。如果是你,会用此工艺吗?”
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-6-16 11:52:56 | 显示全部楼层
    我在生产此类铸件采用(479)在上型。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-6-16 12:47:17 | 显示全部楼层
    我以前做过重量40多公斤的此类件,开口朝下
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-6-16 14:17:41 | 显示全部楼层
    我把原文章发上:
    : n/ _2 X0 I" O% o# E2 X% R9 Z
    2 E# o( q- J; q3 | 球铁飞轮工艺改进.pdf (163.75 KB, 下载次数: 676)
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-6-17 07:53:50 | 显示全部楼层
    对9#文补充:6 U4 {( c0 _0 ^5 C- v
       又仔细读原文,得知其 ¢308 内孔放 4 块 石墨冷铁。 这才是起作用的举措。
    9 A' w0 q$ p5 G1 a    6 g! y. x( b$ I5 E
           那么,其冷压边冒口,更值得商榷啦!

    该用户从未签到

    发表于 2010-6-28 12:15:11 | 显示全部楼层
    回复 9# dcg0531 5 k2 N" z5 @$ O$ @
    按图纸尺寸及这些浇注系统数据建模并用华铸CAE模拟,感觉很可能会产生轴线缩松,但没能实际验证一下。我觉得这插齿面是否可以和客户协商一下,即不差于2级缩松?这样方便检验人员操作。另,我觉得可以采用鸭嘴缩颈明冒口试一下,为什么呢?这个杂志上的压过冒口觉得补缩距离不够。
  • TA的每日心情

    2025-12-12 11:57
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-6-28 14:25:19 | 显示全部楼层
    化学成分特别是碳当量和锰含量稳定也很关键
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-6-28 17:38:14 | 显示全部楼层
    如果是你,会用此工艺吗?; O; O- s5 @: I1 F& b, w
    此工艺进火口侧可能出现缩松,另外动平衡测试可能不过
  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-9 10:47
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-6-28 19:36:30 | 显示全部楼层
    我们做过这个产品,要大口朝上,还要加冷铁,控制化学成分。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2010-6-29 11:07:21 | 显示全部楼层
    回16#伍新文 :
    ; m- S; Y- w5 ]0 }# d+ O     我看,9# --这个件工艺成功在下 4  快内冷铁,
    8 t  l' h4 ~1 S/ r* v2 w% N; \+ Z         冷压边冒口补缩功能甚小。
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