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[讨论] 体外锻造方法?

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    2019-4-11 22:47
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-6-11 17:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 joven0911 于 2010-6-12 07:35 编辑 . \! t4 q9 j& n8 n1 U

    . v4 B) Q% ?! ~现有一件锻件,一凹档多拔长50mm(如图),由于压机的净空高度为5600mm,而锻件总高为6050mm。我想到体外锻造,但是心里没底?+ n$ {. }# o( j# ~' E! |
    请问各位专家及高手,指点指点,体外锻造能否行得通。如行得通,那结构怎么设计?
    7 e) w3 ]6 I' y* |# c8 u" [0 o; l0 F( U7 ^1 u6 v& |& ~
    注:其它台直径方向都没余量。
    未命名.JPG

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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-6-11 18:06:32 | 显示全部楼层
    怎么看不到图片  都不知道什么
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     楼主| 发表于 2010-6-12 07:33:36 | 显示全部楼层
    不好意思,因由急事,没来的急传图!图中,锻件凹档实际长2700mm,而零件图(精加工图)只有2650mm,足长50mm。凹档临近两法兰直径方向没有余量了。凹档直径为800mm,单面也就20-25mm。
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    2020-3-23 11:57
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-12 09:20:00 | 显示全部楼层
    回复 1# joven0911
    2 e3 ]3 [# y) W+ D- M& f& Y0 c9 D* A4 ]2 p( g7 A  J
    7 n! t! M$ P* P0 P
        仅供参考
    t7.JPG

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    发表于 2010-6-12 10:08:30 | 显示全部楼层
    本帖最后由 johnxiao 于 2010-6-12 10:09 编辑
    % Q$ U/ m0 T  o4 i( a
    " k8 N4 Y- q2 F4 h& b看样子只有采取整体镦段,两端顶住,采用斜铁的冲入把压机的垂直力转化为水平力(在小端),锻件一定要放平,只长50mm,肯定行得通  (锻件应该是热处理后的 可以只加热小端 )
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-12 10:46:42 | 显示全部楼层
    以前我也遇到过此情况,返修成功。看图应是8000吨压机或以上的厂。现就返修方法告知如下。
    ) y# @* g2 d8 D  V) P+ y* m* Q1,将零件图看一下,杆子如有小直径凹档,可以将其车出,留一定的余量,有点像颈部。. S0 }, U; {. ^# V+ \
    2,加热到允许最高温度,用压机压住另一凹档,用行车吊一圆棒,要30-40吨的较好,进行撞钟,镦粗。4 u" z# o# F4 Z* l. k( r4 o5 b6 E
    此法一定要想法减小凹档直径,看蓝图可能不,还有就是想办法撞钟时要正,还有就是吊装的安全性,有简易导向装置。   我们是小压机上的,直径400,凹档长了100,三火撞回到尺寸。供参考,这么大的没有把握。

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     楼主| 发表于 2010-6-12 11:33:31 | 显示全部楼层
    回复 6# 刘布平
    5 E  x! i( c6 J8 y( Q0 Y
    + E* V# b; V4 K! E! Z
    $ v6 A, {  L4 G* @ 两凹档直径均为780。
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     楼主| 发表于 2010-6-12 11:36:16 | 显示全部楼层
    回复 4# liyanfeng1 1 v' G. g  o1 ]
    $ \  c5 ~- H. E- D8 S/ t
    % L/ I. K/ @5 ~6 g
        那所需做的矩形槽太大了?板需多厚呀?
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     楼主| 发表于 2010-6-12 11:43:20 | 显示全部楼层
    回复 5# johnxiao ; Q5 A( X3 Q" K2 s/ t

    . `& ^+ Z& }9 m
    1 N4 c- ^5 a, B    不是,现在是锻造毛坯,锻工大意,把料下多了,没有及时测量尺寸,在快成形时才测。
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    2023-5-15 13:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-6-12 17:41:04 | 显示全部楼层
    运用4楼的方法,采取局部加热。
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     楼主| 发表于 2010-6-13 07:31:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 joven0911 于 2010-6-13 07:36 编辑
    " [3 [( r. e4 b( a* g! O* U
    2 u7 Y( }" x- s& s回复 10# 独旅者 , {, U' ?! N  P. Z, ?' ~7 m
    1 l( H& q3 D6 {& _" P

    # ?6 ~: ]- `2 J* k$ q# V4 U: N    那所需做的矩形槽太大了?现场不好操作呀!是否有比这更简单的方法呢?
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-6-13 12:13:54 | 显示全部楼层
    回复 6# 刘布平 8 {- O  d2 G* m# y/ z  P; ^5 G

    $ S+ r9 j4 S' j" a+ t7 S! d4 d; h0 v( V; B4 d
        这种操作方法工人也用过,按违法犯罪处理。因为压机结构形式决定可能造成严重的后果。
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     楼主| 发表于 2010-6-13 14:55:44 | 显示全部楼层
    回复 6# 刘布平
    - M: U, ^+ G! \6 y. @0 l
    " Q, A) r; n+ B% n
    2 x4 V; M$ |; n8 K( @) y! `: _* r3 D    直径较大,如果撞使其变形,很难呀!
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     楼主| 发表于 2010-6-30 13:14:11 | 显示全部楼层
    经过受力分析,只能体外镦粗,今天返修成功!现在没时间传图,有时间再传给大家,与大家分享!
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2010-7-1 21:42:51 | 显示全部楼层
    是不是先将轴压弯,然后在一框架内进行镦粗,就是将压机的下压力转化为水平镦粗力。将弯的轴压直时就镦粗变短了。我想象的哦。
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     楼主| 发表于 2010-7-2 08:13:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 joven0911 于 2010-7-2 09:29 编辑 * b. n* l/ K. \  q1 g
    . r* q" ~6 r) M% ~
    回复 15# 刘布平
    6 G% c/ ^! u; y) _, n1 n. C9 Z/ \6 _$ e0 a# Q7 j* _8 h2 n
    0 q) J. j) E" _
        传的是操作时的示意图,经受力分析,可以满足要求,在镦的过程中,特别是操作时难度相当大,先用顶尖钳斜放在马架上,然后移动工作台,下一活动横梁,使其保护垫板棱靠在轴向中心点,用顶尖钳抱着中间法兰部位,以防锻件倒,接着移动工作台与上横梁同时移动,使上横梁移到上限位,然后再压。6 e% ~& c. K8 q
      (镦的过程中找到轴端两中心点)修完后锻件弯度不大,有一点变形。
    体外镦粗法.JPG

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     楼主| 发表于 2010-7-2 08:15:21 | 显示全部楼层
    凹档锻长部分镦回到锻件尺寸。
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    无聊
    2015-10-23 11:46
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-3-31 21:37:14 | 显示全部楼层
    很不错的方法啊。
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