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[求助] 熔模铸造中的冷隔如何解决

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该用户从未签到

发表于 2010-8-11 16:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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P8111497.JPG 用的是硅溶胶工艺。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-15 05:25
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-8-11 17:24:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 liqin 于 2010-8-11 17:27 编辑 # Z; f0 O% j1 U3 L: i' u

    9 t- n% H0 M9 {& g& E' x这是冷隔?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-8-11 19:47:35 | 显示全部楼层
    回复 2# liqin
    2 M# B) s8 }1 ?6 n/ n& O. F- ]9 F# @% B1 [/ `

    % |) E* K+ ?; c( ]     我是问生产部的部长,他是这么说的。他做熔模铸造好几年了。) F3 e7 F$ X( W9 i
    请教一下,它属于哪种情况呢?
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-15 05:25
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-8-11 20:25:02 | 显示全部楼层
    应当是气体缺陷.
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-8-12 07:38:20 | 显示全部楼层
    熔模铸造不懂,但看缺陷应该是气孔,如此大的气孔,圆边缘导致的浇不足,应该是浇注过程中气体含量多,或者温度偏低,导致的气隔或冷隔缺陷。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-8-12 07:47:57 | 显示全部楼层
    何材质呢?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-8-12 08:07:33 | 显示全部楼层
    回复 6# dcg0531
    : ?* o; ]; x+ S% O5 ~7 G% E7 r* r; b2 t- U
    ( M9 s0 d# f; v1 \7 v% U
        35#钢,小炉浇铸(200kg)浇注温度是1575度焊接规格是1*1,一炉28串,这炉产品这种情况的概率是64.8%,而另一炉同样的产品这种情况只有17.9%。8 L0 q" P0 r+ N5 N. b" p
    不知道哪个步骤出了问题?
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-28 16:44
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-8-12 08:11:26 | 显示全部楼层
    我怎么看着想铁豆呀,最好放大些
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-8-12 08:43:34 | 显示全部楼层
    本帖最后由 castengineer 于 2010-8-13 17:43 编辑 8 I3 W7 i  F4 r; a
    5 a9 C+ O* b5 h4 U6 R& P% y3 X
    提供素材太少.

    该用户从未签到

    发表于 2010-8-12 14:19:20 | 显示全部楼层
    炉料不干净,脱氧不好。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-8-12 17:56:01 | 显示全部楼层
    1,脱氧不好,看看成分,特别是硅锰含量,也要关注碳,2,模壳焙烧不透,透气性差

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2010-8-13 16:48:12 | 显示全部楼层
    回复 11# zjy95381 ( b- h3 k! t, c! d: {; W- k

    / k6 e6 V6 E/ |8 z5 S9 \: W: k$ b  ?3 q9 e1 A, t
        化学成分都是在标准之内,模壳焙烧20分钟左右。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-21 09:48
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-8-13 19:00:02 | 显示全部楼层
    1)焙烧时间太短,壳没烧透(熟);
    3 b4 C6 H3 w' U! O. \1 A3 d2)工艺设计不当,浇注时憋气是主要原因!
    ( B9 m( z+ w  p   改进:从外圆最高处的凸缘上引几个小的(8~10mm)出气棒到浇口棒的上端就可以解决了!; J) B0 R" K" I# T, o6 x! D
       相信我,没错!

    该用户从未签到

    发表于 2010-8-15 07:02:26 | 显示全部楼层
    楼上说的好,我们遇到一次:焙烧时间短,壳没烧透产生了缺陷

    该用户从未签到

    发表于 2010-8-15 08:32:03 | 显示全部楼层
    楼主指左边那一地方是冷隔
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    开心
    2024-1-4 14:28
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-8-15 13:32:08 | 显示全部楼层
    我看是气体缺陷了,应该是融科焙烧不良
    0 \. o4 \% d5 T/ r' n再有就是排气不良
  • TA的每日心情
    开心
    2025-7-1 20:49
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2010-8-15 19:01:41 | 显示全部楼层
    硅溶胶模壳一般不容易烧透,可以适当的 延长焙烧时间,另外在工艺方面可以考虑加排气通道!这样在排腊和排气方面都会有一定的改善,其次可以控制浇注速度!当然具体的环境不一样,影响因素也不一样!可以综合综合
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-8-15 19:24:34 | 显示全部楼层
    他这个件太小不适合加出气冒口,是全硅溶胶模壳吗?如果成分没问题,有没有含锌的材料吗?模壳焙烧温度是多少?将模壳焙烧温度提高到1050  保温半小时,试试
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    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-8-15 20:28:46 | 显示全部楼层
    气体缺陷,侵入的大气孔这种缺陷表明楼主的工艺控制有问题,自己仔细查下模壳工艺和涂料和脱蜡残留。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-12-15 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2010-8-17 08:58:14 | 显示全部楼层
    典型的培烧不良,型壳透气性差,加强培烧管理,提高些浇温,再试试。
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