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[求助] 球铁冒口不破壳怎么办?

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  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-10-30 16:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    最近调试曲轴件,QT700,暗冒口,冒口不破壳,更改冒口形状后,情况变化不大,还是有很多冒口顶部不破壳,
    ! {6 V/ p9 b  p$ ~导致冒口颈缩松。如下图,浇注为一箱四件,不破壳只出现在中间两个冒口,铁水流经中间
    8 E& U: w: r; n两个冒口再到两边两个冒口。浇注用浇注机,浇注温度1350-1400°C!请各位看看冒
    6 M2 G% Z' T8 j0 Q& z$ k口应该怎样调整好?: k* @- Z2 n( }+ @0 C, |

    4 i/ b( _0 a  k" t/ s* ]

    冒口顶部不破壳

    冒口顶部不破壳

    冒口脱壳

    冒口脱壳

    一箱四件,中间两个冒口抽缩较小

    一箱四件,中间两个冒口抽缩较小

    浇注工艺

    浇注工艺

    不破壳

    不破壳

    破壳与不破壳

    破壳与不破壳

    冒口颈缩松

    冒口颈缩松

    中间两个冒口更改前形状

    中间两个冒口更改前形状

    冒口更改后形状

    冒口更改后形状

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    参与人数 1热加工币 +8 收起 理由
    tanwx + 8 好问题,实用性强。

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-10-30 19:33:07 | 显示全部楼层
    一,可以适当提高浇注温度和型砂煤粉含量。二把靠近直浇道两旁的横浇道减薄,太厚,直浇道的压力很大给冒口补缩。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-27 22:46
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-10-30 18:41:45 | 显示全部楼层
    没有这方面的经验,直感:
    # ~  W. _7 \1 |% Q6 B1、中间两暗冒口表层已凝固才需要液态补缩,才会形成不破壳。
    $ s5 e9 z& V7 ]6 h# Y8 Q  h: o4 i2、中间两暗冒口补缩量从图片上看明显小于外侧的两个暗冒口,相对不易破壳。
    + `, q0 N7 Z& ]6 p2 u3、与浇注时的铁水温度有密切相关。观察一下前浇与后浇的差别情况后再作判断。
  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2010-10-30 18:54:21 | 显示全部楼层
    可以再加高中间两个冒口试试,我厂有类似的现象,加高后改善破壳现象
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-10-30 19:53:16 | 显示全部楼层
    楼主 你这件主要是跑道比例不对 和浇注温度过低造成的··
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-4-20 13:24
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-10-30 20:48:49 | 显示全部楼层
    在铁水化学成份方面也有影响不破壳的因素!
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-10-31 06:41:48 | 显示全部楼层
    有条件做一下模拟。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-10-31 10:43:15 | 显示全部楼层
    可以用Procast模拟出来的···
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-10-31 15:33:35 | 显示全部楼层
    不单是浇注温度,我感觉有2点锥角要更改下,最好改成中心圆锥角散热没那么大,第二要吧冒口和浇口杯的压力切断才行
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2010-11-1 06:41:06 | 显示全部楼层
    是开放浇系,截流好像在过滤器处,小。可能浇时太长。
    + O- `* ]( f8 Y7 Q  _" h& M; j      浇温不算低情况下,但实际造成中间及两侧进铁不均,温度相差太大。
    8 [8 H: I* ]. f7 ?+ i8 w- y         
    2 ~- |' B4 q5 q+ ^* f; L              第一建议:加大中间两个冒口的冒口颈,上下高梯形为好。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2010-11-1 10:27:49 | 显示全部楼层
    靠近浇口的横浇道厚14mm,外侧的两个横浇道是mm。
    & @. o% }" {( r9 _6 M* g+ w对于中间冒口不破壳,我这样理解:) v+ J! I. `# x3 h. z
    两侧两个冒口上横浇道较薄,凝固较快,铸件和冒口形成顺序凝固,冒口容易破壳。* r$ [/ Y3 Q5 ?! |. r9 o
    中间两个冒口上横浇道较厚,凝固较慢,浇口杯通过横浇道给冒口以补缩压力,延迟冒口破壳,造成造成中间两个冒口顶部易结壳,一旦结壳形成,冒口将无法起到补缩效果,相当于是横浇道、冒口、铸件形成了同时凝固!: m. J* H8 z% P' _
    不知道我这样理解对不对?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2010-11-1 10:33:50 | 显示全部楼层
    现在单箱浇注时间8-10s,如果改薄横浇道,会不会因为浇注时间变化而产生其他缺陷?" P: F* Q* S5 A& t2 J+ l- T
    0 H+ c) q& W- [
    还有铁水先流经中间两个冒口,再流到两侧的冒口,冒口温度分布本身也就存在差异!
    ( s. d( m- D: |+ n* C& o9 k+ r我们起浇温度在1400°C,至浇注结束温度损失约40-50°C,
  • TA的每日心情
    难过
    2023-7-22 17:27
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-11-1 12:47:05 | 显示全部楼层
    请问:箱重?" ?0 e2 X9 f" h6 m4 W
       是否只是中间不破顶之冒口颈才有缩松?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2010-11-1 14:24:57 | 显示全部楼层
    回复 11# yelei051 ! N9 b$ [1 V0 A+ l
    外侧的是多少mm,既然外侧的两个较好,那就都改成一样的试一下吧
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2010-11-3 16:31:30 | 显示全部楼层
    你跑道改成窄高型的试试,
  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-12-20 10:11
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-11-7 01:19:11 | 显示全部楼层
    回复 11# yelei051   j/ R" A/ J* t' i+ k" A
    同意,但直浇道给近的冒口补水是好事,增加了近冒口的补缩能力,所以同样大小近的冒口比远冒口的补缩能力强,也就是说近冒口实际模数大了才不缩可再设计小点,内浇口缩松应是冒口颈 的模数不是大了就小了,再调下可能会好点

    该用户从未签到

    发表于 2010-11-7 16:47:54 | 显示全部楼层
    1、浇注系统有问题,无论是开放式或是封闭式,都不应该将浇道开到冒口上,因为这样冒口颈在液态补缩完了之后,不能迅速凝固,使石墨膨胀没有效果,造成缩孔、缩松缺陷。
    9 t% _0 m2 |9 W7 H2、冒口颈应该尽量小,15-20之间。厚度不能大于10毫米。8 c( m" ?5 s, r1 G0 e: G7 O
    这两条措施应该能解决你的问题。
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