TA的每日心情 | 开心 2018-3-18 07:14 |
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签到天数: 752 天 连续签到: 1 天 [LV.10]以坛为家III
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发表于 2010-11-25 21:06:32
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本帖最后由 castengineer 于 2010-11-26 19:47 编辑 # m1 _# B( m, m5 ^2 W1 Y9 @: B. a
Mg0.045-0.055证明你的铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也会很高 ' p# X& L& C* m/ \7 [/ \- c( K
同意楼上的观点.
+ x$ N+ s% P+ e( P2 `( L谈几点看法,供参考:
+ f8 B# d4 w/ o8 H/ q1:"树脂砂造型,内孔有树脂砂芯,轴颈处上下箱皆有冷铁,缩孔均在轮幅中间,上下各一半处 ".这应当是砂芯缩孔.3 c8 i0 R0 R7 H5 Z, R
2:铸件残留镁的含量偏高,稀土的残留量也高,虽然"铸态试棒抗拉强度720N/mm2".这里可能有高残镁和高残稀土,增大铸件渗碳体形成的因素.这也可能增大铸件珠光体型收缩对砂芯缩孔形成的加剧.- ?) B; X7 v3 Z: Y
建议:& P; ^" V2 i+ N; b
1:如内孔孔径大,内孔加工量不大,可下分体冷铁. 但看图片,孔细而长,可加厚下冷铁,取消上冷铁.内孔做成实心的,加中心冒口,后期打出中心孔.
6 f1 J) k& O2 y& R j2:把残镁和残稀土降到合理的范围内." q& f8 _ C% ?7 O& f! |' e
3:为了综合分析.最好有残稀土量和试块金相图. |
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