纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 6541|回复: 21

[交流] 球铁钉状石墨

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2010-12-24 16:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    前天生产QT700-2,出现钉状石墨,大家看下。出现钉状石墨的原因:在没有稀土的情况下,少量的铅、砷、铋、钛会引起此缺陷,对性能有极强的破坏作用。
    4 b3 q0 T& O: I: ~$ n5 x- n- `" V8 q- ?以前取本体抗拉一般在770MPa以上,这一次取了三个,分别是723/729/777MPa。
    9 ?$ \3 g2 j2 W( v' F% q* i% s$ A

    QT700-2(×100)

    QT700-2(×100)

    QT700-2(×500)

    QT700-2(×500)

    评分

    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    xyzhlan + 10 鼓励交流

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-24 22:26:02 | 显示全部楼层
    楼主有光谱做的残留稀土的成份吗?根据强度来分析应该是微区稀土偏析造成的。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-18 08:51
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-12-25 09:44:44 | 显示全部楼层
    超级版主:微区稀土偏析的影响机理能否仔细说明一下。
    , v8 |. S% \5 T* X( e, O认为这种缺陷不像是Pb Ti等合金影响的,图中石墨枝状比较粗大。

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-25 11:02:00 | 显示全部楼层
    钉状石墨分散在整个断面中还是只有中心部位才出现呢?如果是中心部位才出现的话,可否取中心部位的铁屑,进行化学检验,以查找原因。
    1 f" o3 S; D- M另外取样部位的截面有多厚呢?
    " d' P7 m) b" H" C熔化操作如何呢?0 Y6 H; ~( Y" g0 v7 `# V7 Q' X
    请楼主一一说明。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2010-12-25 12:55:11 | 显示全部楼层
    我们的球化剂是Mg8Re2的,早前光谱做稀土Ce的分析,刚刚调出来看了看,有几个批次Ce含量都在0.005-0.006,个别批次Ce含量在0.012-0.014。现在光谱不做稀土了,只保证Mg残量在0.045-0.055。! \% E; x  f' m, ]( x
      金相取样在曲轴主轴颈上取的,中心和边缘处都有钉状石墨,取了四个件,也都有这种钉状石墨,只是有的较多,有的较少而已。, ~! g- j5 z$ }) W- ]% u7 `4 |# P
      当时是怀疑球铁生铁中微量元素超标,或者是加生铁料时混进了灰铁生铁。因为之前没有用过生铁,这一次用了20%的生铁,早期从未出现过这种情况。近几天又生产也是加20%生铁,这两次都没有出现钉状石墨,(这两次我把球化剂的加入量稍微调高了一点,使Mg残量普遍在0.05-0.06)。9 {$ \, J$ O3 F3 E" t, i
    . U: a( z# i6 `% O/ P0 i
    所以现在怀疑会不会是在以下几方面出了问题:
    8 T# n& N* |3 F9 C1、球铁生铁微量元素(铅、铋、钛、砷等)超标,或加料时混进部分灰铁生铁。
    6 G7 `" g. X# b6 a: X7 e% [2、熔化加料时,混用灰铁回炉料。6 m6 w; f% }% u# G( o# ?4 V; @. ^
    3、球化剂,球化剂中稀土元素含量不稳定导致。! T: l' T- c# M  N+ d( v  f
    希望大家给点意见!

    评分

    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    范恋雪 + 10 谢谢给出结果

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2010-12-27 11:56:59 | 显示全部楼层
    稀土含量和吸收率应该是比较稳定的啊,也看到有的厂家也就不做稀土测定的,现在看看我们的Ce含量怎么会偏差这么多呢

    该用户从未签到

    发表于 2010-12-27 15:13:45 | 显示全部楼层
    残余稀土确实低了,以目前国内使用的材料,残余稀土在0.015~0.02比较适合,特别是做高牌号的铸件
  • TA的每日心情
    开心
    2020-2-19 06:37
  • 签到天数: 47 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2010-12-27 20:31:47 | 显示全部楼层
    楼主的残留RE差距咋会这么大啊,你光谱做的CE 要乘1.1-1.3倍才是RE的残留量估计你球化剂成份性状都不稳定。
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-18 08:51
  • 签到天数: 61 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2010-12-28 08:42:02 | 显示全部楼层
    回复 3# 冯达人 - a+ o" Q$ l  l& Z2 f

    ; R! y- w* U/ n8 Z7 \2 H3 \: s: P1 `4 l
        谢谢范版主,也就是说球化元素容易在A体壳层上富集,影响了A体壳层的稳定性,导致石墨向0001界面生长。
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-1-1 07:57:34 | 显示全部楼层
    这种现象是残稀土量太低.没有抵消铅,砷等元素对球墨畸变的影响.在球缘石墨畸变和共晶团晶界产生水草状状石墨.是在"因为之前没有用过生铁,这一次用了20%的生铁,早期从未出现过这种情况。近几天又生产也是加20%生铁"的情况下.残稀土量和加生铁产生的元素对球墨畸变影响关系没调整好所致.

    评分

    参与人数 1热加工币 +5 收起 理由
    xyzhlan + 5 感谢应助

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-1-7 17:01:19 | 显示全部楼层
    现在钉状石墨的原因找到了,确定是球化剂有问题,但球化剂什么方面出了什么问题,还不确定。
    / W3 B* a9 q4 Z  u9 R0 |- {, h2 g- ?关于钉状石墨问题总结:
    ; E' x) w1 M* d" _' m( Q* o12月15日,生铁20%,20%回炉料,其余废钢,有钉状石墨,抗拉723/729/777MPa,延伸率2.9%/2.6%/3.9%,不合格(要求是QT740-2)。  ^: C3 k% A0 }! R. k% ]1 X
    12月19日,生铁20%,20%回炉料,其余废钢,钉状石墨少量,抗拉829MPa,延伸率3.9%。
      v* ?3 P- Z& A6 r2 A1 e12月24日,生铁20%,其余废钢,钉状石墨少量,抗拉785/823MPa,延伸率2.4%/2.6%。/ p/ r' B7 D  o1 m; L: T6 O
    12月29日,生铁20%,其余废钢,钉状石墨稍多,抗拉659/769/776MPa,延伸率2.0%/3.6%/4.4%。) C6 A3 ~& J  H* A- y" R. {" i
    12月31日,生铁10%,其余废钢,钉状石墨较多,抗拉677MPa,延伸率1.7%
    1 `1 N/ c) R* }: m" E5 S0 q$ t1月2日,全废钢(不用生铁、不用回炉料), 钉状石墨较多,抗拉721MPa,延伸率2.4%
    * t5 W2 z1 g$ @3 }/ ~3 l              当日使用埃肯球化剂(普通型球化剂,Mg6Re2)试验一包,珠光体含量85%,抗拉820MPa,延伸率2.7%,没有钉状石墨。而我们专门用作生产曲轴的球化剂(珠光体型球化剂,Mg8Re2)时,珠光体含量95%,性能及不稳定。
    ; k  U  Y/ R, m# |1月5日,全废钢,球化剂全部用埃肯球化剂球化剂等级4级,珠光体含量90%,性能826MPa,延伸率3.6%,没有钉状石墨。
    ' a7 v+ U9 U; u- x! D& b: v 图片2.jpg
    # D+ A" a# e4 }3 P4 K对于出现钉状石墨的曲轴,主要集中在轴颈大断面处,平衡块位置没有或者极少。
    ; J& {9 M6 }. a  j! N, i+ ^ 473HQZ(10102 50倍).JPG 4 d  g3 F  [! s# D( n4 l9 c+ d( P
    全废钢配料下的钉状石墨(×50倍)
    ) h: e+ }! U9 D1 w4 A+ N 473HQZ(10102平衡块100倍3).JPG
    0 x0 ^: y, F# G1 [: O0 n. R平衡块处无钉状石墨(×100倍)+ @* l) f- n- f4 a4 K7 F% d* C
    473HQZ(10102  200倍2).JPG
    6 O& y( d: N$ S- R% v! A轴颈钉状石墨(×200倍)" q$ ^; C9 r6 G/ L8 q( L, A
    473HQZ(10102  200倍4).JPG ; H+ I' w$ y) [3 |& n: _9 N! @
    轴颈钉状石墨(×200倍)2 ]2 u2 G$ v3 E" r1 t0 g, J
    473HQZ(顶撞石墨6  500倍).JPG * H8 }5 b) t( X
    轴颈钉状石墨(×500倍)+ X* S2 `/ b+ l1 ?

    5 Q. \+ Z. R: k- w' D7 b; D/ r轴颈钉状石墨(×500倍)& J. p0 F4 N* z1 N$ e

    % K' z/ c" p8 N2 h  L1 @! @9 c# l, P" R" J( e! q+ ^
    换用埃肯球化剂后球化率,球化率很差,但性能很好
    % o. E. e3 M: C% k  $ q* y9 l' N8 E! ^3 G! P/ T
    但现在我还有两个疑问:
      A9 u) v% M8 I$ a! w+ ^+ e( Q1、资料说,钉状石墨出现的原因是:少量的铅、砷、铋、钛等微量元素,未被稀土中和就会出现此缺陷。经过试验不是生铁的原因(即不是微量元素超标),球化剂中稀土含量我们化验的是2.00,稀土含量也合格,那原因是什么,是球化剂中什么成分引起的?
    : b2 j; Q$ t" G5 L: z后来抽查了前期的曲轴,轴颈位置也有钉状石墨,但早期的性能都合格,普遍在760-780MPa。(我们早期因为方便都是从平衡块取金相,刚改成从轴颈取不久,事实告诉我偏差挺大呀)) M1 a. u; U' N" x$ ^
    2、我们现在准备用埃肯继续生产几次,同样的处理工艺,Mg残量控制的相同,但球化率要差不少,为什么呢,请问怎么提高球化率,
    1 W/ b" I6 i+ k, b7 _补充一下,稍有不同的是:我们没有倒包孕育,球化处理时,先加球化剂在球化槽内,孕育剂分两半加入,一半加在球化剂上,再加覆盖剂覆盖,另一半孕育剂放在包底另一侧铁水可以直接冲到的地方。/ P, }. ?0 ]- g, q# G% w6 L' j+ F
                                    我们用的先前的球化剂是Mg8Re2,加入量0.85%,孕育量0.6%1 T1 U$ l/ T0 R$ ~  x' [, N0 v9 i/ x! _
                                                            现在埃肯球化剂Mg6Re2,加入量1.2%,孕育量0.7%,(加入量较多,其他相同)
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-18 07:14
  • 签到天数: 752 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-1-7 19:11:43 | 显示全部楼层
    现在埃肯球化剂Mg6Re2,加入量1.2%,孕育量0.7%

    ; ?/ ^; C5 s, h/ H+ f& [现在,残镁.稀土多少.
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-1-7 22:47:21 | 显示全部楼层
    回复 13# castengineer & z7 K2 d+ ?+ }3 N

    * p: i1 _6 e  s$ I$ x埃肯厂家提供的质检报告稀土含量2.2,我们自己做化学检测稀土含量1.87;
      o- w- {  U* ]7 m# E之前用的球化剂稀土2.00(自己做化学检验)。
    3 [& U% u2 ]% o球化处理后,残镁都是在0.05左右,使用埃肯球化剂时Ce在0.05-0.07,4 A+ `: B/ V8 v/ z+ D7 x& V
                                         之前的球化剂Ce在0.06-0.08,
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-1-7 22:52:35 | 显示全部楼层
    上面最后两张图片没有显示出来:# m5 P! e" [% m$ _. |- M
    473HQZ(顶撞石墨7  500倍).JPG
    , |9 c3 ~3 Z  Y! e轴颈钉状石墨(×500)! D1 V6 d; |" a9 W8 a; T" _# o
    10105(另2).JPG & r7 N. t1 E' \' U/ O
    使用埃肯球化剂后,无钉状石墨,但球化率很差(×100)
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-1-9 11:30:34 | 显示全部楼层
    今天晚上我在生产一炉,随流孕育剂准备用埃肯的硫氧孕育剂试试,看球化率怎么样!炉料还用全废钢

    该用户从未签到

    发表于 2011-1-12 15:25:54 | 显示全部楼层
    回复 15# yelei051
    / u2 ]3 G- n* ?3 ~- a+ M% m. `

    ! i  U! k4 Y6 W8 g    建议提高残余镁含量试试
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-18 15:07
  • 签到天数: 455 天

    连续签到: 1 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-1-13 14:14:43 | 显示全部楼层
    改进方向可能搞错了,请问造型什么工艺?潮模还是铁模覆砂?或者其它?
    ! q3 \8 D* M# {这个东西是有遗传性的,包括使用的炉子和浇包.
  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-25 08:34
  • 签到天数: 24 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-1-13 19:19:43 | 显示全部楼层
    楼主真是认真啊。第一次见这种金相。
  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-4 14:28
  • 签到天数: 66 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-1-14 08:26:57 | 显示全部楼层
    我碰到过类似的现象,也用过艾肯的球化剂,福士科的球化剂也用过,后来就是用加快冷却的方法解决掉一小部分铸件,但是厚大的2吨以上的铸件还没解决掉
  • TA的每日心情
    开心
    2024-10-28 13:53
  • 签到天数: 22 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-1-14 11:46:28 | 显示全部楼层
    原因已经确定是球化剂的问题,最近几次生产都是用埃肯球化剂生产的,没有钉状石墨出现,性能都可以达标。前天又生产一炉(10包水)做实验,前4包用早前的球化剂,有钉状石墨;后6包埃肯,一点都没有。
    : {. |+ ]) B2 P# m* S+ r抗拉:一个720MPa,2.5%(有钉状石墨,但球化率很好,珠95). e% H9 m6 B3 {" j
         另一个840MPa,2.9%(无钉状石墨,球化率不好,珠85)
    . B3 V3 C0 m' C" v虽然确定是球化剂的问题,但球化剂哪儿出问题,还不知道,化验两种球化剂的稀土含量都是2.0左右!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-24 20:15 , Processed in 0.181482 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表