纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 6713|回复: 22

帮忙看看缺陷,给点建议。

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2017-8-24 14:21
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2008-7-30 16:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    这个铸件是覆膜砂壳型铸造,材质灰铁,中频炉熔炼,出铁温度1476-1506度。4 E3 C- c; s9 V8 l- [, e- D0 A( \) r
    主要有两个缺陷:一个是这样,烂皮一样的。7 e0 ]+ e+ @# `" {- x
    照片 006.jpg 8 r" V# c' D$ o
    照片 004.jpg
    # H3 W8 _: {" u* M  ^还有一个就是搭子上有大气泡。% y3 O) E4 p* k# i; u+ I/ A
    照片 007.jpg , o! |1 o0 B! K) r5 M
    照片 009.jpg : ^* F; H2 w- P/ i0 R. V1 X! D
    大家帮忙分析下原因,有什么好的措施没?2 e5 @3 d4 h# j7 o
    三个搭子上都装有排气针的。

    评分

    参与人数 1热加工币 +6 收起 理由
    范恋雪 + 6 鼓励交流!

    查看全部评分

  • TA的每日心情

    2017-8-24 14:21
  • 签到天数: 5 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2008-7-30 18:26:55 | 显示全部楼层
    没人看啊,自己顶起来!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-7-30 19:23:03 | 显示全部楼层
    壳型受潮,铁水氧化。

    评分

    参与人数 1热加工币 +2 收起 理由
    陆小凤 + 2 鼓励交流!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-19 16:52
  • 签到天数: 159 天

    连续签到: 8 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-7-30 19:33:37 | 显示全部楼层
    这个铸件存在三种缺陷,一是缩孔;二是夹砂;三是粘砂。主要问题是缩孔和夹砂。不知道铸件厚度如何?
    # n' M8 r7 t' {) y" @% F解决问题的方法是调整沙子和炉料化学成分,若铸件过厚,应调整浇注温度。
    ) D% I, M  j3 K1、壳芯必须有足够的厚度以抵御铁水压力造成的型壳膨胀,才能避免缩坑问题的产生。建议壳芯后用其它办法加固铸型, 如放入砂箱中,四周加干砂紧实,上表面在用潮模砂紧实。- d2 Q' V- C' x* g8 f9 n
    2、冒口够大,不知道冒口颈多大?冒口位置应该向长棋子方向移动。三个圆棋子上可放置暗冷铁。暗冷铁直径要比圆棋子稍小一些。# k/ D1 C+ q% F5 Q7 o9 }
    3、HT250的化学成分是C3.10-3.25  Si1.7-1.9  Mn0.6-0.9。C  、Si高一些对解决缩有利。在能满足机械性能要求的前提下,C、Si尽量高。
    0 P4 k, a6 \8 A0 G+ r& X2 m# y4、浇注速度要快一些,以防止加砂产生。

    评分

    参与人数 1热加工币 +3 收起 理由
    陆小凤 + 3 鼓励交流!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2018-5-28 23:25
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2008-7-31 09:28:09 | 显示全部楼层
    前三张图片是缩陷.
      Q! Q" l" j6 W7 k" n缩陷是铸件表面有塌陷的瘪坑.对应于瘪坑部位的铸件横截面,常还有内缩孔或缩松.铸铁件常常还会有外赘物产生如1,2两张图片所示.
    % V+ y6 K6 n( `" D5 ]% L+ h典型特征:1.如无外赘物,同其他不塌陷的铸件表面粗糙度无差别;. q4 F6 A# J' G: W
                      2.在铸件厚实横截面或结构热节的表面上.
    1 G0 `# {! C; I6 {  `产生原因:当冷却缓慢的厚断面尚未完全凝固之前,大气压力将有一定朔性的铸件表面压跨.; [1 ?/ m$ C' {+ L4 ~( x4 ?
                  对与铸铁,在石墨化膨胀时产生很大的内压力,回冲破朔性外壳而形成外赘物.
    $ p5 m9 I5 X5 u" m& _, B采取措施:1.适当降低浇注温度
    ; [( b1 B# B8 p         2.强化铸型局部冷却6 i9 c$ h# y0 \) P0 {. l) t: d
             3.改善排溢条件& V4 x  V: }6 b( f- G
    4和5图是最常见的气孔,不再赘述.

    评分

    参与人数 1热加工币 +4 收起 理由
    陆小凤 + 4 鼓励交流!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-7 16:47
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2008-7-31 10:00:37 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    降温度,降碳硅含量。

    评分

    参与人数 1热加工币 +2 收起 理由
    陆小凤 + 2 鼓励交流!

    查看全部评分

    该用户从未签到

    发表于 2008-7-31 14:42:09 | 显示全部楼层
    一是缩孔;二是夹砂;三是粘砂

    评分

    参与人数 1热加工币 +2 收起 理由
    陆小凤 + 2 鼓励交流!

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
  • 签到天数: 95 天

    连续签到: 5 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2008-9-4 09:12:05 | 显示全部楼层
    气孔部位是否在排气针下发?! ^4 O/ r0 R5 M# J0 z& m
    如是,可以调整气针位置
  • TA的每日心情
    开心
    2025-4-6 10:09
  • 签到天数: 132 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-9-4 12:36:40 | 显示全部楼层
    对于厚实件,是缩凹补缩不足无疑!

    该用户从未签到

    发表于 2008-9-5 11:44:23 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    这种铸件用粘土砂潮模铸造就行了,大件用呋喃树脂砂造型。何必要用腹膜砂呢?
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
  • 签到天数: 1472 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-9-13 18:39:27 | 显示全部楼层
    缩陷、夹砂、缩(气)孔。, v! ^* l7 G% n1 t2 F
    1。缩陷通过改进浇冒口解决;0 ~8 x- M- ]; H% {; k: f
    2。夹砂通过改进膨润土和煤粉质量及配比解决;
    : z2 F+ w1 P3 ~( L  \$ \& M3。明气眼不扎在本体解决缩(气)孔的问题。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-20 10:42
  • 签到天数: 195 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-9-13 18:57:38 | 显示全部楼层
    本人支持四楼cummins的分析。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
  • 签到天数: 1472 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-9-13 21:04:12 | 显示全部楼层
    赞成4楼适当降低浇注温度,提高浇注速度的观点。
    ' p' V( r! a! r9 x, c认为本体扎明排气孔是形成图3、4缺陷的原因。

    该用户从未签到

    发表于 2008-9-14 08:21:32 | 显示全部楼层

    回复 1楼 的帖子

    后两张是气孔,铸铁在凝固过程中侵入或析出气体上浮,上浮至排气针处,但排气针提前凝固,导致气体不能继续上浮,因此憋在根部形成气孔!

    该用户从未签到

    发表于 2008-10-19 18:44:54 | 显示全部楼层
    是排气问题,砂子在铁水的五面加热下,形成的气体不能及时排出,致使砂型爆裂局部,但还没有掉下来,就形成1、2的缺陷。
  • TA的每日心情

    7 天前
  • 签到天数: 1057 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-10-20 09:28:38 | 显示全部楼层
    粘砂模壳紧蚀度不够,出气孔未按中性棒尺寸设计偏大

    该用户从未签到

    发表于 2008-10-22 10:33:52 | 显示全部楼层
    浇注温度是多少?我看前面的是因浇注温度低的原因,后几张没有剖开看内部情况,不知是气孔还是缩孔,气孔的话,加大出气针面积及可;缩孔的话,没想出来。

    该用户从未签到

    发表于 2008-10-22 14:29:15 | 显示全部楼层

    都是高手啊

    小弟学习一下!

    该用户从未签到

    发表于 2008-10-23 09:07:23 | 显示全部楼层
    排气不畅,砂型强度不足

    该用户从未签到

    发表于 2008-10-29 15:50:09 | 显示全部楼层
    一是缩凹,二是缩气孔。
    . x7 g5 n% T- y1 H' r; e对策:. ]1 p- h' Y, `$ z% A3 G0 q5 @% N
    1、保证壳型厚度和强度,以保证铁水凝固过程对铸型的膨胀力;
    2 _& e/ F( x0 w/ h& d. ^, J 2、改进补缩工艺,确定冒口位置(靠接熱节又不离开熱节),校核铸件模数确定冒口模数,从而确定冒口直径和高度(保证补缩压头)
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-19 21:16 , Processed in 0.172508 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表