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楼主: gowhere

还是HT200的皮带轮问题?

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  • TA的每日心情
    开心
    2021-5-20 10:42
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2008-8-4 20:28:46 | 显示全部楼层
    边看书,边实践,边学习,边总结。虚心请教有经验的老师付,学他们经验但不要固化,还要把先进科技技术,理论溶入生产中去。铸造是一种动态的工程,唯一不变的是永远都再变!
  • TA的每日心情
    开心
    2021-8-4 02:06
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2008-9-17 13:19:58 | 显示全部楼层
    铸造成长的道路是以失败和成功的经验来铺设的。"严重同意”。多交流,共同进步!

    该用户从未签到

    发表于 2008-9-17 14:28:10 | 显示全部楼层
    赞成析出性气孔,气孔集中在一侧,应该是上册,温度太低,气孔憋住了!根据冲天炉熔炼采用铁屑,铁水质量好不了,看样子铁水温度也高不了了,焦炭用的可能是土焦。如果出炉温度高点,有个前炉静置一下 会好一些。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-8-29 08:04
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2009-3-3 09:58:33 | 显示全部楼层

    追问:都过了一年了!!请问:那批件都废了吗???

    那批件出现这种情况都废了???还是焊焊接着用???8 W, ?, J0 s9 }- Z
    毕竟有的件只有小的气孔!!
    : Y( V: f; g/ E/ ~0 q2 A0 p  a3 m! h我这里看见一个半个的气孔 ,焊焊就过去了,因为有的零件在装配时,使用时用途不太重要!!
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-10-8 11:35
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2009-3-3 12:57:18 | 显示全部楼层
    浇注断流、或浇注温度太低。楼主放映的情况不可能全部都是这样,如果是可能就是工艺问题了。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-6-27 14:44
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2009-3-3 13:10:46 | 显示全部楼层

    回复 24楼 的帖子

    应该报废吧!我看不出来可以用什么方式修复!?填补剂填补???
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-14 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2009-3-3 20:00:28 | 显示全部楼层
    这样的铸件还焊焊, 够焊条钱吗
    9 d; X  B! F5 s: N: V  p  P6 `冲天炉化铁屑,化学成分化验了吗,有问题懡
    / L. a- a# E8 |机械性能检测了吗,合格否?

    该用户从未签到

    发表于 2009-3-4 10:46:33 | 显示全部楼层

    问题解决

    你这个问题应该从两方面入手,我不知道你的合格率怎么样,根据我的经验来判断的话,我想应该是侵入性气孔。第一,你的型砂是采用的湿型砂吧,如果是手工造型可不可以将水分控制在4-5之间,其煤粉用量要少一点,减少你的煤粉用量吧。你到手册上查一下煤粉的实际用量。再之就是你的砂子的透气性过差也可以造成,因此这一点你需要尽量的减少你型砂的含泥量,具体的方法就是增加新砂子加入量来解决。砂子的问题就是这样解决的。如果以上还不行,你就只能采用其他的相关措施来解决,也就是第二点了。检查你的铁水的流动性,增加其流动性,当然温度过低也是产生这一问题的根本原因,你选择浇注温度在1400以上吧,这样解决这一问题可能会有明显的变化。总之,通过砂子的调整来减少气体的来源,通过温度及流动性的提高来解决这个铁水的排气功能。当然,增加一些排气孔或溢流口也可相当见效的办法。等你试了再来看吧,记得告诉我结果哟,我没有搞过皮带轮,但我做过制动毂,问题好像都是差不多的。
  • TA的每日心情
    开心
    2017-12-27 14:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2009-3-5 14:06:56 | 显示全部楼层
    分析的都很有道理,不过如果只是一批产品中有少量这样的铸件是可以理解的。
    7 O1 G+ d' r4 U* J3 P) }这是典型的铁水浇铸时铁水温度低造成的,铁水温度低了,冷却就快,硬度达到200多就很正常了。光看书是解决不了这个问题的   呵呵
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