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[讨论] 球化不稳定是什么原因造成的?

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该用户从未签到

发表于 2011-4-16 08:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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怎么样才能让球化稳定下来?
  • TA的每日心情
    开心
    2025-8-11 14:26
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-4-17 19:00:33 | 显示全部楼层
    化不稳定包含很多方面,比如:原材料、温度、铁水质量、处理包、浇注时间、操作原因等。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-4-17 21:12:20 | 显示全部楼层
    控制好铁液的成分、球化温度、和球化操作就可以了
  • TA的每日心情
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    2025-10-28 10:55
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-4-17 21:30:45 | 显示全部楼层
    首先分析原铁水的成分,根据成分来选择球化剂的加入量,还要注意是出炉温度和孕育处理

    该用户从未签到

    发表于 2011-4-17 22:09:15 | 显示全部楼层
    我们是用冲天炉,开路前两包铁水有时候会球化差的现象,出铁温度影响。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-4-18 10:08:06 | 显示全部楼层
    球化温度是会影响的  你有把技术标准和过程控制全部做成基准书 下发吗
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-2-27 14:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-4-18 13:10:17 | 显示全部楼层
    回复 1# 853252096
    , Y% Y; @0 V) T4 V* `; f! @6 n& k2 k' f6 a5 g& t% v% L& R7 A
    $ M  d3 D8 E0 U1 X0 N" ]4 h0 h
        你所说的球化不稳定具体是指那方面。

    该用户从未签到

    发表于 2011-4-18 13:14:09 | 显示全部楼层
    1\出铁温度要稳定。
    3 \; V  A6 y" t; X0 ?2、原铁水的化学成分要稳定,尤其是含硫量要稳定。( R2 Y. {$ Y9 S4 T0 X" L
    3、球化剂要覆盖好,控制好球化时间。

    该用户从未签到

    发表于 2011-4-18 16:34:40 | 显示全部楼层
    回复 8# paulqin ) _- }3 C5 ?  @0 A  U

    ! d% a6 }$ v/ g( n4 T6 k0 h" i- Q( U& N* G. v! h; i3 `
        请问你说的控制球化时间,你们厂的球化时间一般是多长?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-1 08:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-4-18 18:43:47 | 显示全部楼层
    有的铸造厂用的不是球化包,高度直径比不够,球化效果会不稳定,烧损也很严重
    3 [; Q1 W) q7 G. j! B! U不要追求反应时间,想反应时间长点,使用用粒度大的球化剂就行了,反而球化效果不稳定5 m% k' x5 Q2 |, C: R; o! @/ W. a
    球化剂的粒度要根据处理铁水量的多少,出铁温度高低来选择
    " w# v( a! B2 P( |* N. A2 P$ o+ D. H3 k6 G1 ]; q! v7 |
    有的铸造厂球化浇包内确实有凹坑,但凹坑里面有残余铁水。。。8 j5 W' v- E7 s" f
    有的铸造厂球化浇包内确实有凹坑,覆盖也很好,但出铁时铁水流是直接冲上去的。。。。
    1 X1 s8 L! s) U8 u1 T处理得挺好,但周转,倒包,浇注时间超过10分钟。。。  o; X6 y+ {* ^0 N
    球化结果稳定否,可以根据最终成分的残余镁含量来判断,做个控制图看一下就知道了
      |! Y& h+ I* u- ~( A关键是现场多观察,发现自己工艺过程里面的弱点在哪,不稳定的根本原因会有很多,要科学分析,细心观察才行,大家给你的意见只能做参考,开阔思路用,自己还是得认真啊
    # m5 H) A/ Z8 Q4 @% w, H万事都怕认真二字3 g* |) |* \, ?* H/ n/ o" T
    祝你早日找到问题的根源
  • TA的每日心情
    奋斗
    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-4-18 19:00:56 | 显示全部楼层
    1 保证稳定的铁水出炉温度
    $ l" L. z! L, m8 _2 }2 稳定的铁水成分,干扰元素在规定值以下
    4 {8 z+ D1 v4 }0 f7 D9 }) [3 把球化剂的量和孕育剂的量稳定下来
    & A9 [0 K- }/ s4 避免铁水氧化严重,降低铁水含氧量。& J, Y7 B1 D7 X% x( ]6 u" \# x( \
    5 浇包要预热,球化剂加入在铁水出炉前五分钟加入,要用废钢片覆盖严实。
    7 [% h( U/ e* ~# M" t6 扒渣要迅速,尽量做到从球化到浇注在8min以内
    / H% M  T' s# d# M8 v& R; o2 P( m% I   如果做到这几点,球化保证没问题的。9 T, r$ f8 z# @& J! p, P3 c5 U/ q  I$ K
       这是个人意见,仅供参考!
    8 x4 [( z7 S/ j1 q* A   如需交流,请加499019670

    该用户从未签到

    发表于 2011-4-19 09:36:51 | 显示全部楼层
    回复 11# Xavier2005
    ' t4 Z7 @! Z1 T3 m
    4 B) |' x; C& }& @8 E$ L, O" Z& @! O3 M* P1 \9 P9 S7 i
        你们是怎么保证球化后8分钟内浇注完毕的?我们这从出水到浇注完毕至少要15分钟以上,主要是扒渣时间较长以及浇注时需要过跨,所以球化出来的结果很不稳定,郁闷!
  • TA的每日心情
    开心
    2 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-4-19 09:51:35 | 显示全部楼层
    温度、时间、球化工艺

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-4-19 18:45:38 | 显示全部楼层
    回复 10# ddhdgpa
    9 g# b- A& A5 N% j6 F! L( f0 g! R4 U6 A7 ?* _) ]+ K3 F
    谢谢你的回答
    / W; N+ S: u; m/ _8 V    球铁薄壁件大楷在12MM出炉温度。浇注温度。尾水温度,应该是多少。从出水开始计算到浇注完成时间应控制在多少??
  • TA的每日心情

    2017-12-9 21:45
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    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-4-20 14:42:04 | 显示全部楼层
    控制工艺,严格操作。
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