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[求助] 胎膜锻,预制坯时发现设计不合理

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  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-22 07:59
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-4-18 09:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    锻件图.jpg 装配图.jpg % \  k2 j, M. S9 i
    0 }/ [5 A* l# a6 K+ M" `4 h4 q: n
    此锻件在对方供料的情况下,选择了Φ220×506,问题很快出现了,预制坯卡小端后,热锻件插入胎膜,还有219mm长露在胎膜外,锤击镦粗的话,会发生弯曲,以致镦粗到胎沿的时候,帽子无法与胎配合,只能加高胎膜和帽子厚度以此来导向,这无疑加大了胎膜的重量;若改成大料径直接镦挤,恐怕短轴端难以成型。
    2 Q& C+ O# l5 E
    # e- O5 t# t3 t. T6 ~* n  l之前是如下设计过:
    + m4 i. g; @2 n3 U) ^# k$ \" W' s5 t3 M; N& @+ t
    之前锻件图.jpg 之前装配图.jpg
    3 n0 S: ~+ B4 R8 M8 M$ L9 q5 p; O; |+ f; A2 O
    这种锻打方法,假如下料过大的话,镦粗到最后,多余的料会产生飞边,导致成型环无法取出,所以被否定了;然后设计了小下料,锻打到最后,用代垫锻打中间使之成型,但又因为会在间隙产生毛边,使垫和成型环都被卡死,无法取下。" j& f5 e/ O) X9 Y% `

    1 n9 a0 G5 u' @2 G: k本人才疏学浅,无法想到什么好办法,还请大家帮忙,谢谢了

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    参与人数 1热加工币 +8 收起 理由
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  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-22 07:59
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-4-19 09:40:44 | 显示全部楼层
    目前,将此锻件的短轴加粗,便降低了胎膜和帽子的高度,从而减轻了重量
  • TA的每日心情
    开心
    2022-8-20 14:05
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-4-19 09:52:22 | 显示全部楼层
    回复 2# blazetalent - [! ^4 z7 H$ z+ e7 O5 U. J$ J# `

    ( T7 Y- a5 K' h
    ( H- O" Q; }$ t  l" v8 ]4 x    问题解决了吗?
  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-22 07:59
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-4-19 14:48:07 | 显示全部楼层
    回复 3# huahua
    - r: @) s+ S" h
      m: u9 V9 h6 i+ w8 [) b- c9 ^/ a. E
        仍在讨论中,方向还是要加大轴端,现在加大到Φ250了,但还是在胎膜高度(导向)上和车间生产人员有分歧,一方希望加高以保证导向,一方说不需加工生模具材料,导向会由操作者保证
  • TA的每日心情
    擦汗
    2020-2-4 21:38
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-4-19 21:36:02 | 显示全部楼层
    感觉直接加高模套比较好,锻件高度本来就不高,加高模套高度也在锻锤的有效行程内。如轴端直径加大到250,一是浪费材料,二是你说的来料尺寸已定,轴端加大了的话还有料吗?
  • TA的每日心情
    难过
    2016-7-22 07:59
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-4-22 08:29:13 | 显示全部楼层
    回复 5# yangqh19
    & Z% ?0 e% s3 J: \9 J$ T( B$ d. M: p( Y" R$ k% t% t

    ' I$ R; v  b$ ~/ A    经营说又成了自己定料了,所以料径可以自己掌握了。模套要加高的话,为避免镦粗过程中产生弯曲,以致帽子戴不进去的情况,配合高度要达到900~1000mm,工人师傅说此种操作不平稳,在数量很大的情况下吃不消,如果将坯料锻成阶梯状再插入模套的话,高度反而增加,插入的部分不足以降低高度,而且卡料的长度也不够,且卡料还要换高砧子,而胎内成型要换矮砧子,此种情况只能两火完成,第一火后的氧化皮无法去除,会影响第二火成型的质量,最后选择了加大端部轴颈直接镦挤
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-3-6 17:38
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-4-23 10:00:45 | 显示全部楼层
    闭式模锻坯料下料时一定要准确,如果无法保证,只有放高法兰的高度来自由调整。第一套模具设计的就可行
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