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[求助] 精密铸造不锈钢气孔

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该用户从未签到

发表于 2011-5-12 12:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 foxormilk 于 2011-5-12 12:20 编辑 # P+ j- X+ i+ \  z& W3 g- W9 T
  g+ J0 Y5 B! \$ z( f  w5 g' r
材质304。浇注温度1600,焙烧硅碳棒:11504 b; n+ ]- C" \
模头浇注完之后,浇口杯怎么会是这样的?

立式一字棒

立式一字棒

卧式两排

卧式两排
5.JPG
1.JPG
2.JPG
  • TA的每日心情
    开心
    1 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-12 20:40:34 | 显示全部楼层
    回复 1# foxormilk 5 _" x+ Y( K. [+ ~

    - C" z4 _$ Q& P% Y3 g% k/ ]5 T8 V/ F5 B2 p$ e- F( V
        典型的渣气孔。
    4 s8 \- d3 z. |. [& }& R我认为你的组树工艺不对。不利于浇注和排气,蜡件应该向下倾斜45度,蜡件与内浇口相切也要有斜度!, e7 ]/ ^3 F, X; `" I( E5 h( A
    另外,你的钢水脱氧、除渣不好。
    - y& E) _  `) Y6 ]7 v钢水温度按照铸件看,应该在1580~1590度即可!!!!!!!!!!!!!
  • TA的每日心情
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    1 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-12 20:43:43 | 显示全部楼层
    回复 2# 孤独寒松 , Y" y; B( g* v3 T
    * l, q" q! s2 B+ u: c
    ( O5 k3 a) o  T) B: s0 O' C
        而且,不应该用”日"字形模头组树,顶注。
    # y& L) H6 D9 R( D6 i( Q; ?应该采取用“竖”形模头组树,侧注。而且都要有斜度!
  • TA的每日心情
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-12 20:46:54 | 显示全部楼层
    回复 1# foxormilk : b. d, \/ X& W$ ^7 ~/ E

    ) J- y* e# Z, p9 Z. W5 g4 b% x2 v" M( \! S9 \& e
        请问楼主是采取什么样的脱壳和清理工艺把铸件清理的怎么漂亮的?至于缺陷孤独寒松老兄分析的对
  • TA的每日心情
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    1 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-12 20:48:26 | 显示全部楼层
    回复 1# foxormilk
    4 _) _' t4 Q0 q% J: i% b+ z; A  D3 e! U: @7 w0 _! R3 I
    0 ^# C1 n" x, G$ i& O
        要采用楔形内浇口,铸件边缘的R角加大。
    8 l# s7 ^- [# T7 L* U: L6 c' r  c模头要用排气道。条件许可的话,铸件上设置盲气道。+ M$ Z; w- ~( h3 q. w9 }
    ! F) J3 q/ I  n5 u0 v4 l; h
    朋友,你的工艺的确很差!才会有这样的铸件效果,不要生气,我只是实话是说。
  • TA的每日心情
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    1 小时前
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-12 20:50:56 | 显示全部楼层
    回复 4# zjy95381 5 c; F1 f8 W* ~( ^5 J
    2 o% y) S8 ]+ o9 m* J% R9 p
    0 ^" Z* _3 \# ^- f2 @7 p, Q5 I( Z
        这样的清理效果还算漂亮?常规清理就能达到这个效果。
    ! n; y' S+ H  ?, V& `0 |; [我们的铸件清理效果还要好的多呢!

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-12 22:16:19 | 显示全部楼层
    楼上的分析得很对!
    3 |/ S6 V8 o6 k+ N! O我们采用干吹砂,只能达到楼主的效果。高温合金用高压水清理,效果要好一些。9 j5 @% M: J( m  [6 H+ A& ]0 F" a
    请问你们采用什么方式清理?

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-5-13 11:57:29 | 显示全部楼层
    回复 4# zjy95381
    $ U: ]0 j/ i- F% z7 c. }
    2 Y0 b) N" _* W5 d: N
    ! e4 U6 m+ I6 x/ U  H- c/ j    谢谢您的回复,蒸汽脱蜡釜,

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-5-13 12:00:06 | 显示全部楼层
    正常的清理啊
  • TA的每日心情
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-13 12:32:01 | 显示全部楼层

    null

    我们清理非常落后,人工清完,风割,滚筒清理,表面太差了,汗颜啊
  • TA的每日心情
    开心
    2018-12-14 18:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-13 13:27:58 | 显示全部楼层
    这个缺陷造成的原因没那么复杂,指点出过多的原因 他反倒找不准纠正方向了。
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-5-13 15:03:42 | 显示全部楼层
    外行人请教各位:这种牌号的不锈钢用什么设备和方法冶炼?
  • TA的每日心情
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    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-5-14 21:33:46 | 显示全部楼层
    这件工艺出品率多少?你们浇注不锈钢产品不加冒口保温剂吗?
  • TA的每日心情
    开心
    2020-8-31 17:31
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-5-14 21:34:13 | 显示全部楼层
    这件工艺出品率多少?你们浇注不锈钢产品不加冒口保温剂吗?
  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-27 09:14
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-25 11:05:48 | 显示全部楼层
    请问楼主,这个问题解决了吗?如何解决的?
  • TA的每日心情
    开心
    2017-8-6 05:38
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-8-26 06:18:15 | 显示全部楼层
    304的话,水口缩的太小.脱氧有问题.
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