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[求助] 铸件表面有大量凹坑,上次图片没发上去,这次补发

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  • TA的每日心情
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    2017-8-16 22:24
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-5-12 21:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 bluefisher 于 2011-5-12 21:28 编辑 9 L0 q2 R5 y7 h/ b
    9 |7 r5 X6 b/ m6 S# Y% B- q
    材质:QT500,铁水出炉温度:1470,铸件成分C:3.75,Si:2.70,Mn:0.25
    * s0 [. U) U" _, Y( B( u潮模砂造型,透气140,湿压强度95KPa,震压造型
    6 O/ B% R$ L. v3 l; b* J3 k这种废品大量出现,有一天达到了60%,由于没了加工余量,基本只能回炉。这属于哪类缺陷?怎么解决?0 y! V* i- t5 V2 ], f- N1 P
    2011-05-11 14.23.35.jpg 2011-05-11 14.24.28.jpg
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    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-12 21:45:25 | 显示全部楼层
    型砂是主要问题,浇铸温度偏高,但楼主出炉温度才1470.
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    2016-2-19 20:42
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-13 01:01:50 | 显示全部楼层
    型砂水份高,强度偏低

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-13 16:22:36 | 显示全部楼层
    多大的件?  铸件表面很粗糙,有可能是型砂过粗和有效煤粉不足造成
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    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-14 12:15:15 | 显示全部楼层
    粘砂,甚至有化学粘砂的嫌疑。加煤粉或者用好煤粉并用细砂。

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-14 14:45:36 | 显示全部楼层
    面砂太粗应该过筛子 增加煤粉含量
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-5-14 15:29:34 | 显示全部楼层
    型砂的强度偏低,基本是上砂眼吧

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-14 20:16:39 | 显示全部楼层
    回复 7# xiaoxiangren ) ^8 o0 X+ q& o- ?6 a  Q# H1 X/ n" G7 v
    / Y( M2 d$ S% a3 q# e

    8 r" D0 g7 w5 x    看照片是面砂湿度太高了。湿度高型砂流动性差,造型时型腔就不够紧实表面粗糙,浇铸出来的产品也粗糙并容易夹砂。
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    2020-2-19 06:37
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-5-15 18:01:18 | 显示全部楼层
    很明显砂子处理技术不高,面砂粉尘或者含泥量太多,轮毂件不应该这样,建议换砂子
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    2017-8-16 22:24
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-5-17 11:11:03 | 显示全部楼层
    是货车上的轮毂。谢谢各位的回复,今年型砂也是我们的一个主抓项目,经验成分太多,在解决如何配比之前,我感觉设备是我们当前的最大瓶颈,特别是配料秤,由于是在混砂过程中称料,有振动,才加1公斤,称量显示值能从-3~10之间波动,像膨润土总共才加7公斤(设定值),波动这么大根本无法判断其加入的真实值,不知道各位所在的厂在这方面是个什么现状?有没有类似问题的处理经验?
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-8-25 18:18
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-5-17 13:30:59 | 显示全部楼层
    各位都是从沙子方面入手解决问题,我想也应当注意铁水的问题,铁水的出炉温度1470度左右,球化、浇注都需要一定的时间,如果要保证浇注温度,肯定要牺牲铁水的静置、球化时间,也就是说有可能是铁水球化不彻底造成铁水的型腔球化,会产生大量气体形成表面缺陷。我们以前用消失模工艺做球铁件,出现过第一张图片的缺陷,具体我们是首先对球化剂的粒度加以控制、再就是球化后的铁水充分搅动、拔渣,效果是可以肯定的。
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    13 小时前
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-5-17 13:42:47 | 显示全部楼层
    $ T8 f  T0 H& J8 G/ G
    同意范工的建议。如果不换砂子,只能加入大量新砂、煤粉、膨润土彻底改变型砂性能。
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    23 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-5-17 13:44:08 | 显示全部楼层
    问题就出在型砂上!
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-17 16:25:57 | 显示全部楼层
    你这个成分能做成500-7,真是牛人,不知道还添加其它合金元素了没?
    ; ~& t& \$ a8 Y8 d估计能做到470-480就不错了!
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