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[交流] 想和大家交流一下,看看大家对这种渣孔缺陷的认识

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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-5-20 08:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-5-20 16:02 编辑
    $ Z6 B4 u" ?. a$ o" g) }* m) R  C9 V! N, k) [* Y" d+ Z  O
    最近,我们厂生产的一种端盖产品中,出现了此种缺陷,缺陷位置如图所示。
    & g5 r5 A7 F9 l" T) `8 S2 }7 d介绍一下工艺情况,壁厚8-12mm,3kg,垂直线生产
    % [" j' c) g; @  [% b; L6 m0 {材料HT200,Mn0.7 C3.3 Si 2.1  型砂水分4.2%,紧实率35,透气性120
    5 G9 k+ m; Z; h! s) s浇注温度1430左右,孕育方式,小包内加入0.15%% n+ r( e  C8 t% o% E
    工艺特点:一型两件,为了避免采用过滤网滤渣,采用了小浇口浇注,浇注时间22S左右,浇口从圆周四周的两个搭子处进入尺寸为15*2.5/ E* k/ _3 Q8 D
    结果在下部的搭子附近出现了渣孔和气孔。) H. K5 J$ h( C/ V3 U
    个人认为是CO气孔,因为Mn量为0.7左右,且MnO+C=Mn+CO,此反应发生在1420度以上% b0 Y1 {+ u& S' k
    FeO+C+FeO=CO (730度)- i+ R% O# G" U( ?' s- y5 _0 o
    Co气孔的特是孔径圆,内壁有渣,与观察到得现象相符。# Q7 b0 j1 S& \
    限于工艺的原因,排气措施很难增加,因为周围是一圈薄筋。
    7 _- e4 M! \# H$ ]5 j1 G- e. R我的措施是浇注温度降下来准备到1400浇注。Mn量降到0.55左右。
    % y# i$ j4 L. M以上仅是我个人观点。
    & s& n& c1 t* c# Q7 O如有与我意见相左或更好的方法,请不要惜言。
    : C) H: L8 b4 k( ~0 v. B3 f% @- ?6 n请提出宝贵的意见。: ~* w* e1 g) M5 t5 W0 `- c
    DSC02880.JPG * {# S. M( M0 J, K# U
    DSC02881.JPG
    ' v& L: v0 e4 z; i# b DSC02971.JPG
    6 N' c3 e2 B, H" x9 N: q* j DSC02963.JPG 1 z0 \2 }% J5 R) t) u
    DSC02966.JPG
    9 S' t. H. g- k. \, @ DSC02967.JPG 4 P4 `% t; K5 \( `2 d$ J3 D5 L
    DSC02969.JPG
    6 ^% ^  o$ h7 K8 t& _以上是工艺和缺陷的照片!早晨弄错了,缺陷的位置都在下部的两个内浇口附近,误导大家了,非常抱歉!
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    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-5-20 09:27:25 | 显示全部楼层
    “MnO+C=Mn+CO,此反应发生在1420度以上”此反应也是>730℃
    + |/ u% @: W2 }6 t2 ~铁液的氧化熔渣中有大量FeO、MnO、SiO2等氧化物,在浇注时混入铁液中进入型中与铁液中碳反应产生CO皮下气孔。渣为液态能够润湿石墨和引起反应。三个反应中FeO与石墨的反应是最主要的。
    ( ]" v) g$ n- z) I3 k6 R气孔都在搭子附近,薄筋不能加排气,搭子处可以加啊,另外你的型砂水分高,含泥量高。' g/ z6 @9 ~3 D
    浇温不要降,能加过滤系统更好。富士科有种用在垂直线上的过滤器。
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    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-20 09:30:30 | 显示全部楼层
    如果楼主说的两个反应能产生足够的CO ,我觉得也不足以造成气孔原因如下:
    0 l7 q# v) U3 s1、既然楼主说MnO+C=Mn+CO,此反应发生在1420度以上,那么气体有足够的时间从铁水跑出来,(当然我是第一次知道这个反应在1420度以上,希望有权威人士澄清一下);
    % W1 D! ^9 O8 G, o, z) I2、第二个反应FeO+C+FeO=CO (730度),既然是730度,铁水早已经凝固,就算有气产生也不可能进入铸件了;5 n: b4 b( O, U$ e
    所以个人认为降锰的措施不一定可行,同时我发现你的第二张照片颜色发蓝,是煤粉多了还是拍照引起的,如果真是发蓝,那么气孔的原因可能是煤粉的问题。所以建议你再补充数据上传,如型砂发气量等。+ X) H( v2 U6 ^# G; K
    一般温度高点对防止气孔有利,为什么你要降温?难道是为了防止第一个反应发生?
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-5-20 09:35:54 | 显示全部楼层
    回复 2# kyboZ
    1 ?2 K5 D) x7 E5 A: H- D
    ; |, E3 v; \6 f6 c) R$ B3 m: i7 r8 n/ \5 x% c2 ^, i
        谢谢你的高见,过量网是没法加了!也是为了降低成本!
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     楼主| 发表于 2011-5-20 09:38:41 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-5-20 10:09 编辑
    + D5 \+ {! {& v+ v  W1 k, t4 ]% h# H7 Q( F5 A0 Z' E* i# T0 D# Z
    回复 3# pigeon
    : Z0 k6 b) o, y3 Y- u( Q" E) S7 U1 f9 `& R1 `5 y4 c% V

    8 r3 [! P2 T8 j' F# A    对于第二个反应,反应温度在730以上,当然高的温度也能反应了。同意你的看法,第二个反应是产生CO气孔的主要原因!! S* [2 i, Y  C) m" B
    铸件表面的颜色不是煤粉过多造成的蓝色,是涂的漆!我们有效煤粉含量是3.2%

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-20 10:11:01 | 显示全部楼层
    看上好像是气孔导致 能不能放个排气芯
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     楼主| 发表于 2011-5-20 10:22:53 | 显示全部楼层
    回复 6# suxiaowei
    5 c8 d- k9 v8 c& ~/ `$ Q( m
    5 [( e, }' x  \3 c! S+ c: T1 ?  |0 C8 g6 a: D# T
         这是不可能的,垂直线怎么下芯啊

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-20 10:27:17 | 显示全部楼层
    我的意思是你要留个排气的地方 缺陷是不是一直都在那个地方 你可以那个加个凸台吗 后来浇出来磨掉  个人见解 不一定准确
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     楼主| 发表于 2011-5-20 13:54:23 | 显示全部楼层
    回复 9# xubailing25 4 C. H$ J8 |7 U0 e
    # }/ I; o( y" u- T

    4 N# l) ~, e5 r6 ~- @" ]    谢谢你的意见,你的问题我回答一下:
    , p( n/ ~7 p6 V' X; j; }' A2 j1 型砂水分是在混砂机旁边测的,在造型机上会有所下降的: R1 L8 i) ], e+ s
    2 上面的气并没有拆掉,只不过是很薄,可能只有0.5mm,因为这个工艺不是我设计的,我猜想做这么薄也是为了阻止横浇道内流速过快,引起冲砂、紊流6 @' M2 Q& F9 d* z
    3 模具靠近型板上部,估计也是上面的原因吧。
    9 n/ @6 }# I/ ^% ~# E7 l- d3 w( {4 水分暂时我也不想降,怕影响其他产品
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    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-5-20 15:05:57 | 显示全部楼层
    你们使用现在的工艺,能把这个铸件做的这么漂亮,已经很不错了& a( w* Z& d+ t. U% q9 ~+ U
    上部搭子位置的缩孔可能与你上部的进火有关,能不能考虑把它改到下面搭子处?
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-20 20:44:53 | 显示全部楼层
    个人感觉像缩孔,可以增大内浇口试试,或者从下面两个搭子处都进水,个人意见仅供参考
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     楼主| 发表于 2011-5-20 23:11:52 | 显示全部楼层
    回复 12# zjy95381 ) R' }- ?2 i$ S8 d

    $ o' Y' w# m+ {9 i0 g! i3 T' W$ R' M0 b% \2 d) s: R- |6 m: i
        只能从下面一个搭子处进水
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     楼主| 发表于 2011-5-21 08:58:22 | 显示全部楼层
    回复 13# Xavier2005 0 ^3 z' I9 w9 m7 K! R
    ' x* ?! r7 H* d, N6 k

    ( Y+ L5 a# \, U$ e# S* g    搭子的厚度只有6mm,现在内浇口厚有3mm,且宽度有只有12mm,所以比较难处理!
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    2016-3-2 06:34
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-5-21 23:38:58 | 显示全部楼层
    浇铸温度再降低的话好像不合适了,浇注温度低时铁液粘度加大流动性差,气体不能在铁液凝固前排出。气孔出现的机率会加大。

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-22 18:52:07 | 显示全部楼层
    按楼主说的浇口有3mm厚,看了你的模板工艺浇注时间应该不需要22S,我看如果浇注时保持浇口杯充满的话,应该最多10s就可以了。
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     楼主| 发表于 2011-5-22 18:58:03 | 显示全部楼层
    回复 16# ningjianyu , y1 m8 p) o& m8 w

    ' U) S& d$ s  _- Q: S; f8 f" X+ r    下面的不到3mm,上面的有2mm,我测过的
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    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-5-23 07:53:03 | 显示全部楼层
    我感觉是你的横浇道没有挡渣的作用,铁水垂直下来后开始的渣子向上浮,就从下部内浇口冲进去了。你应该考虑怎么不让最初的渣子进入型腔,可不可以从横浇道上考虑考虑,仅是我个人意见。
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     楼主| 发表于 2011-5-23 08:25:59 | 显示全部楼层
    回复 18# wuhaijun8229
    + k9 ?" P5 Y' z+ e9 i6 _5 n
    7 i; M$ |8 H9 e* C) _
    + ~5 o1 Q5 p1 ~+ J& F& y    准备在横浇道上部加阻流,下部水平内浇道中间局部加高!

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    发表于 2011-5-23 20:14:08 | 显示全部楼层
    增大内浇口 加大进汤速度

    该用户从未签到

    发表于 2011-5-23 20:37:50 | 显示全部楼层
    如果真有这么厚的内浇口,而且浇注时间要22S,说明你铁水的流动性实在太差(不过浇温有1400多流动性应该不会太差)或者浇注时的铁水流太细,无法充满整个浇注系统不利于渣的上浮还有可能卷入气体。
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