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[交流] 请大家帮忙给点意见--缸孔麻点(石墨粗大)

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发表于 2011-6-1 11:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 无极之殇 于 2011-6-1 14:50 编辑   v' C% b* N# M3 L+ J: r- S' @

- I  j" ~! m  Q! z: _ 07TDDOAPDB}}QEL%KT7N[GY.jpg 未命名.jpg 6 d5 }2 `2 W. w1 n" J
最近我们厂生产的4缸缸体(HT250)在缸孔位置一直出现这种金相,宏观表现为缸孔麻点,石墨粗大,加工后石墨脱落。
+ i9 ?0 s: |& f生产工艺参数如下:' [  Q) V  z4 `+ s+ v- e) d$ S" P
配料:回炉料和废钢为1:2(6吨的中频炉),其余使用增碳剂增碳;6 b, Q5 Y& D0 U, p/ U5 w- Y; l  U
浇温:浇注温度为1420-1440---冬(1410-1430---夏),出炉温度在1510-1530,3 D" R9 v# f1 F  }/ @' d6 n' s( G& O
孕育剂:0.12%的45C(SiC),0.12%75SiFe,倒包孕育,孕育一次。后来改为加0.35%75SiFe麻点现象有所减轻,但金相一直没用大的好转。
# f. J$ R& Z; K( ]  E 化学成分:C-3.2-3.5一般3.4,Si:2.0-2.3一般2.1,Mn:0.4-0.8一般0.5-0.6,P:<0.1一般0.04,S<0.12一般0.06,Cr:一般0.17,Cu:一般0.17,Sn:加入包内,800kg铁水包加0.3kg,因为光谱没用这个通道所以测不到。8 @; s8 O1 y- V* k

0 c2 ]8 v; G: {# g5 y2 w. v9 E初步认为:一是回炉料加入过多,二是孕育剂使用不合理(加入时间也很随意,有时倒一部分铁水加,有时倒铁水之前就加到浇包)
/ y8 \  k. a9 \" Q( v, g
0 z4 S( r4 ^3 F请大家帮忙分析下海有没有什么原因;
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-6-1 13:13:06 | 显示全部楼层
    孕育量3.5%?

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-1 13:17:05 | 显示全部楼层
    是做什么牌号的?你把碳含量降低点(3.1%左右)试试。

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-1 13:23:06 | 显示全部楼层
    3.5%还是0.35%?回炉料加人量取决于你的工艺出品率,进出不大的。首先考虑降低碳当量吧
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    昨天 08:25
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-1 13:33:00 | 显示全部楼层
    本帖最后由 高山流水 于 2011-6-1 14:39 编辑
    ( u! K) j9 N3 z) F/ ?: M- P$ B/ ?( K: `( f* H/ Z7 ]
    回复 1# 无极之殇 : C% \4 z- _5 g

    - V! \$ {7 _) M* t
      j0 I1 w, e/ h+ M$ M6 _% [1 M    什么缸体?什么牌号?都没有交待清楚。
    " C/ Y2 ]" R3 u/ w& R另外,看你的熔炼工艺,不知是写错了还是真是那样?问题不少。
    % I1 O; x. ~$ V( ?" u+ L哪有3.5%孕育量的呀?碳硅当量也太高了。

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2011-6-1 14:50:55 | 显示全部楼层
    很感谢大家的意见,确实写错了,孕育剂是0.35%。
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-1 21:30:15 | 显示全部楼层
    回复 6# 无极之殇
    , N6 n% D1 @1 u6 J
    0 b7 G- W$ N, t- Y& w0 T6 D! b7 Y1 R! S8 J% @; Y/ y1 T5 E+ I
        采取高温静置试试,温度熔炼到1560,保温2分钟,然后停电降温到出炉温度,(如果没法降低CE,降低浇注温度都话)

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-2 00:02:38 | 显示全部楼层
    回复 3# yuewei1015 1 r2 J& H( ?( {; q
    3 ~  Y0 k1 V6 ^0 ?6 T  X2 R

    : a9 g3 ~$ ?5 ~    查一下铸造手册 你的碳当量应该是高了,而且高很多
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-2 08:55:16 | 显示全部楼层
    个人觉得问题还是出在孕育环节上。把碳化硅换成硅锶的孕育剂,量不变的情况下,作为随流加入。
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    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-6-2 09:29:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 1234lixin 于 2011-6-2 09:37 编辑
    # p: t$ v8 Q1 m1 J; u+ ~& M" X3 Q) T; b: |0 _
    炉前c在3.35,炉前si在1.75,然后保内75si孕育一次,然后在锶硅随流孕育,不知道缸体大小和结构怎么样,建议浇注温度13905 S! k! I  ], j
    还有缸孔本身冷却条件不好,所以金相差也正常。希望能看到楼主j及时反馈一下
    + ~4 ?' G, o& C刚才仔细看你的帖子才发现你的浇筑温度,明显抬高了不麻点才怪呢,难到你的缸体很小很小?

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-3 13:56:08 | 显示全部楼层
    回复 6# 无极之殇 ) R& S7 m1 h9 d  B6 O5 V
      a8 h5 @9 v7 c- O1 t4 N# H
    - D& N& [# F& ?) P: J3 ^- V; y
         兄弟,我们也是做这种类型的缸体,存在类似的问题,加工后缸孔存在小麻点,由于找不到具体的原因,我们称之为缸孔缺陷,做久了也会摸出一些门路,可能是由于晶粒粗大并存在显微缩松,在加工的过程中脱落导致的。+ ?7 x: u0 D( P$ ^) w
    针对你的情况,说几点:, @4 _- T3 R2 m5 P/ G- r/ e
    1、这种缺陷的废品率占多少?
    # H5 x; b! [% x7 T2、你的碳当量偏高,C3.4  Si2.1高了,加上孕育不好的话,很容易就石墨粗大了,我们的C3.3  Si2.0,强度达到250完全没有问题4 Q; j, I6 B6 ^5 d/ Z' H
    3、如果照你说的全部使用回炉料+废钢,使用增碳剂保证碳含量的话,如果你的增碳剂质量好的话,不会出现石墨如此粗大的情况,增碳剂一点要选用晶体度高的石墨增碳剂,这样才能保证足够多的石墨核心,保证孕育。还有就是你增碳剂加入的时间是相当关键的,最后留0.1%最后高温镜面加入,能起到很好的石墨核心作用了,加到0.2%就石墨粗大了

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    发表于 2011-6-4 08:12:51 | 显示全部楼层
    回复 1# 无极之殇 1 P8 v0 s, {. _* W1 h( j
    7 _$ @  ~" E, q5 y8 B
    ; y$ o5 v( P# P7 g. \( Y  a" h7 q
        据资料记载,石墨很小,脱落后,肉眼看不见,看见的麻孔是加工时刮伤扩大的孔
    6 D" p* n* u) M6 J/ @* Z) V对它一是减少碳量,二是加o.1%钾.钠变质剂..
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    2019-11-25 08:51
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-6-4 10:21:17 | 显示全部楼层
    回复  无极之殇
    2 w+ G, b  h% ]/ U; H% ~) ?9 [
    8 [! Y% Z! p; B, m% N9 o" L! c# Y/ j" G
        据资料记载,石墨很小,脱落后,肉眼看不见,看见的麻孔是加工时刮伤扩大的孔
    - B/ W3 A& n  h3 F2 \- ?对它一是 ...
    - }) S, F6 R9 z# o5 t' K: a& qychenpei 发表于 2011-6-4 08:12
    # J' W' p9 T% e  \% J$ D
      j, z, ]8 F5 d3 f. @5 g

    9 l) f9 ^3 H- D" E4 U    到处打广告,烦不烦啊

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-4 17:38:52 | 显示全部楼层
    关键碳高了3.1左右
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    昨天 15:03
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-6-4 18:10:30 | 显示全部楼层
    [quote 据资料记载,石墨很小,脱落后,肉眼看不见,看见的麻孔是加工时刮伤扩大的孔
    3 Y, F9 b  v& E0 g3 e; a! V, ^5 u) d对它一是减少碳量,二是加o.1%钾.钠变质剂..
    ( ?* c8 i& {" k5 V* O][/quote]
    # m5 T3 N% c5 O8 p) ~  b" f
    % a' r) B0 r* z; L( }8 }杨教授说的对,确实是这样的,我们通过加K、Na变质剂后,情况大大地改善了
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    郁闷
    2016-12-18 10:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2015-12-23 20:19:03 | 显示全部楼层
    zjy95381 发表于 2011-6-1 21:30. c# K" n: E5 y* G
    回复 6# 无极之殇
      H# X2 b$ g5 |9 r4 w9 R* ~
    您好,前辈,想请教下:温度熔炼到1560,保温2分钟,再出铁水,这目的是什么呢?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-6-17 17:16
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2015-12-25 08:11:46 | 显示全部楼层
    楼主如果碳当量可以调整,优先降低碳当量;
    ( p8 f3 h1 H: P如果不能调整,建议增加点合金元素,建议把Mn调到0.7-0.8
  • TA的每日心情
    无聊
    2018-3-23 22:58
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2015-12-25 22:49:08 | 显示全部楼层
    碳高锰低难怪石墨粕粗大。
  • TA的每日心情

    2017-12-8 11:36
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2015-12-26 10:11:58 来自手机 | 显示全部楼层
    友仨下子 发表于 2015-12-25 22:49
    . T  Y0 b% q+ `" U' Z9 ]. X3 p5 U碳高锰低难怪石墨粕粗大。

    2 g! Z0 r" ^, S- p# H, x) h9 F碳高锰低为什么会出现石墨粗大?

    点评

    因碳高锰低会促进石墨化。  发表于 2015-12-26 23:02
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