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[求助] QT450-12材质前轮毂出现大批量气孔是什么原因呢?

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  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-6-9 09:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    本帖最后由 wudong82005 于 2011-6-9 09:47 编辑
    3 B* X; B5 X$ z2 ~
    # X& z3 a  ~6 h4 {7 d5 Z$ I请教大家:
    ! G8 D8 f2 |: J9 X, o/ J   我司生产的QT450-12前轮毂出现大批量气孔,(见附件)炉料配比:40生铁,20废钢 ,40回 炉料 。浇注温度1390-1410度。造型线型砂性能:水分3.4左右 紧实率40 左右 湿压强度0.190MP左右  透气性130左右 产品全部放在下箱,使用两个边冒口进铁水,气孔现在看来不是特别固定,但以在冒口旁边居多。
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    开心
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-9 09:46:37 | 显示全部楼层
    回复 1# wudong82005 - d4 K7 I) e5 _% ~

    ! D- V( o, U/ P' p8 O* Z8 `8 ]. F+ S9 O* u* G; S3 o' z
        这是气孔的照片,基本都为圆形,或椭圆形。
    IMG_0758.jpg
    IMG_0759.jpg
  • TA的每日心情

    2016-3-30 18:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-9 09:49:16 | 显示全部楼层
    把您的浇注系统放上大家参考一下,还有是否考虑加排气针
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    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-9 10:02:19 | 显示全部楼层
    回复 1# wudong82005
    9 G) ^+ @) y  v7 W3 f: s
    * k+ V2 s9 J8 z
    - d: ?8 X% F$ [2 k. K, f9 M8 d    这是该产品的形状及冒口摆放位置
    1389gy.jpg
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-9 10:13:56 | 显示全部楼层
    楼主的成分晒晒(包括原铁水),还有有效煤粉含量多少
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-9 11:43:42 | 显示全部楼层
    本帖最后由 Xavier2005 于 2011-6-9 11:49 编辑
    ) P0 X7 ~) \2 \8 r. W( s2 t) _9 y; Z- ?/ G) f% j; u4 d2 g3 w
    回复 4# wudong82005 3 s' q: O) W" _

    ( a& q% `: n1 ]% L
    / w( j* G0 g& Q/ @+ X  _6 Q7 l    个人认为还是浇注系统设计不当,浇注时发生了喷溅形成了铁豆0 ?8 C# C+ K3 ~! S$ {
    还有就是在未浇注之前,有部分铁液溅入型腔,形成铁豆,易形成气孔2 ?* z' ]7 r- {
    建议还是首先修改浇注系统
    % k- ^! M  e4 {  ?% c6 U  w$ x建议提高一下浇注温度会有好处的,我以前就碰到过浇注温度低而产生大量的气孔
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    开心
    2018-3-11 18:10
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-9 12:06:38 | 显示全部楼层
    我在制动盘生产时也遇到过这种现象,是铁水溅进去形成铁豆产生的·
    7 e% s+ B1 |8 m- O但这个还是建议楼主看看型砂是否出问题了。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-9 08:32
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-9 13:28:10 | 显示全部楼层
    应该是浇注系统设计不当,把你的浇注系统设计晒晒
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    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-10 07:51:33 | 显示全部楼层
    回复 5# xyzhlan ! ^8 x4 R, F: [2 M, Y! Z
    + b  V6 O8 ~+ l4 ]- e! a+ b1 C7 Z

    - c: {; `3 y7 h2 l9 q' S# I    原铁水:C: 3.5   SI : 1.65  Mn<0.4 p <0.05 s<0.03    球化后:C: 3.4   SI : 2.45  Mn<0.4 p <0.05  s<0.03  mg :0.045 / g+ l5 P$ u( q* ]" G
        有效煤粉含量:2.554 \9 {* T' f" z2 x1 K# \  }7 W7 x
        谢谢!
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    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-6-10 07:53:58 | 显示全部楼层
    回复 6# Xavier2005 ' v- q! x. {: ^( @& l, n
    & M" I6 v! O# F$ R% n7 ~  i
    1 \0 V; h$ g0 Q! H# I
        谢谢,浇注系统一直没有改变,原先也是这样的,没有气孔,只是最近出现了大批量的气孔。浇注温度我们已经提高10度浇注了,看看结果。
  • TA的每日心情
    奋斗
    前天 10:22
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-6-10 08:00:11 | 显示全部楼层
    回复 10# wudong82005
    # Z0 h' a6 E$ J- r/ }- z. B1 D
    : \) V4 {% R/ b( U  _7 C5 h+ @: p. J# B* K3 j
        如果你能检查一下N的含量就更好了
  • TA的每日心情

    2018-3-15 16:11
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-10 08:55:48 | 显示全部楼层
    个人觉得还是应该从调整砂子上面着手。特别值得一提的是现在这个季节,湿度比较大。
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    开心
    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-6-10 09:48:36 | 显示全部楼层
    LZ的型砂发气量最近有较明显变化吗?
    * Q2 U0 l& X% J( h0 P从气孔的形态和颜色(发暗)来看,有点类似于型砂水分过高造成的侵入性气孔;
    7 N" F) o4 N, p# A# L4 ^5 ~4 ?建议采用封闭式浇注系统,快速浇注,减少铁水与型壁接触时间;. P: P0 x" _$ x$ J3 I& J4 K- y
    还有就是要注意铁水的氧化;
    - N% S0 L5 }# I6 P另外,0.03的S有点偏高。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-6-10 09:49:43 | 显示全部楼层
    回复 9# wudong82005 ! d1 e% \! z1 x

    5 T& e# h: \5 H, U6 P成分是否准确?如果准确,请把原铁水的碳提高到3.75~3.85,试试,请问现在出炉温度多少?

    该用户从未签到

    发表于 2011-6-10 10:00:15 | 显示全部楼层
    原先浇注温度?
  • TA的每日心情
    开心
    2019-4-2 15:30
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-6-10 10:39:56 | 显示全部楼层
    浇注系统一直没有改变,原先也是这样的,没有气孔,只是最近出现了大批量的气孔。. P. m5 J- V9 V! o0 K, F" w. B7 c

    ( D0 Q! F) `3 Y' V. f( u这样说,可能有三点:
    $ `+ n& D9 \; d. S" t) X* o1.原材料有无变化,是否使用了异常的费钢?是否使用大量含油的铁销?是否使用了劣质的增碳剂?
    5 m8 \6 c# j* T# V; s' ?: U( Q) A" l8 s2.砂芯十分存放时间过长?是否烘干?
    & j0 Z" \( E" K9 P4 ]1 h3.型砂泥量过高,导致达到同样的紧实率水分过高。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-15 07:33:18 | 显示全部楼层
    请教:/ }$ w0 q; P. Z0 ^9 s: t9 A
         结果怎样?
  • TA的每日心情

    2018-11-8 19:53
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-6-15 08:11:22 | 显示全部楼层
    水分控制在3.2% 透气性140
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