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[交流] 蠕铁铸造气缩孔

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-8-13 14:03
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    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2011-7-11 21:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    蠕铁,成分c 3.6%,Si2.8%,Mn0.45%,Mo0.4%,出炉温度1520℃,浇注温度1450℃左右,总共浇注了30多付,出现类似情况10付。

    模具

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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-7-11 22:01:52 | 显示全部楼层
    我们没出现这种情况,Si可以在调高一点,我们是3.2~3.5%
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    奋斗
    2018-8-13 14:03
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2011-7-11 22:16:31 | 显示全部楼层
    回复 2# 老翻砂匠 8 i) f( u/ P/ M1 U, V8 G

    9 _& g& s3 X$ @+ m* G& d+ E; v1 F, u! u. j' C( A
        谢谢,这种情况也是最近才出现的 ,都是在泥芯接触的内表面上
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-7-11 22:38:26 | 显示全部楼层
    回复 3# kimixuhai
    2 [/ h9 j& b( f( r
    8 D5 l, @4 k& g% j/ e1 }7 d
    9 s! w$ q% X( x    是不是芯砂的水分有点高?
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-7-11 22:41:14 | 显示全部楼层
    回复 3# kimixuhai ( H/ t1 r, n! Q7 r& Y

    : W( _5 N( Z: a; P. A/ j$ l5 G9 V( D7 D) v4 \) f- r5 z
        检测过芯砂的水分了吗?
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    擦汗
    2017-7-17 09:27
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-7-12 06:45:38 | 显示全部楼层
    回复 1# kimixuhai , S/ L" |8 V1 V9 ]
    : C! f& D# y9 B# ~

    3 L, x( ?# f5 t3 M    既然是交流,建议楼主不要先定为“气缩孔”好吗!9 M/ e7 z3 o! s
        (再说,“气缩孔”这一表述,业内还有不同看法)
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    开心
    2022-8-9 11:10
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-7-12 09:17:52 | 显示全部楼层
    建议LZ检查一下浇注系统和浇注过程,会不会是渣孔
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    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-7-12 16:26:49 | 显示全部楼层
    楼主降低浇注温度试试,感觉你浇注温度太高了,造成砂芯发气严重
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-7-12 20:22:25 | 显示全部楼层
    最好看看你的工艺(包括造型、熔炼、炉前处理等),这样好为你分析
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-7-3 09:13:17 | 显示全部楼层
    本帖最后由 StoneFeng 于 2012-7-4 10:38 编辑
    , g0 K, r5 z+ l" d+ J+ h. Q% P* F  U! y$ z* E7 s
    回复 2# 老翻砂匠
    8 i3 q' c# H/ c* n% {3 `) u: D2 Z$ Q% A& X

    2 n6 y3 G2 T9 m; Y: q9 M* }# n   请教 陈工:我们正在试制蠕铁,成品含硫量在0.01,加Cu加Mo,使用蠕化剂(Mg-Re-Si-Ca),加入量在0.85%。可还是做不出蠕虫状,是不是加入量过高了?
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    2022-3-10 12:51
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    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-7-3 09:52:27 | 显示全部楼层
    我感觉 渣孔的 可能性偏高
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-7-3 11:11:31 | 显示全部楼层
    本帖最后由 老翻砂匠 于 2012-7-3 11:34 编辑
    ( Z- X; [. S' @6 ~
    + O8 ]2 b5 |( m7 O1 `回复 10# StoneFeng   ~6 B( G$ J: x3 o+ i* Z

    6 S% x  u" E# F0 ]$ t" U
    & s' I, @6 _9 C, Y' D( U    做不出来的现象是如何的?看看金相吧,我怀疑你的蠕化剂加的量高了,你不妨试试:蠕化剂0.70%,孕育剂量:0.6%,看看结果情况
    8 q7 n; V' W# G7 q# ]& ?( d: p( Z" i9 e2 c
    再看看残余稀土和残余Mg的含量
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    2018-8-13 14:03
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2012-7-3 20:13:22 | 显示全部楼层
    回复 12# 老翻砂匠 ! f5 q% P( B& U4 {

    . i) j: B/ f6 T* e+ Z# U, w
    , \: _( }) f* f1 g3 v    我们蠕化剂加入量0.5%不到点,蠕化率在50左右,照片中的问题是泥芯太热的缘故导致应该,现在未发生过类似情况。
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    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-7-4 10:03:58 | 显示全部楼层
    本帖最后由 StoneFeng 于 2012-7-4 10:37 编辑
    % u" N! X1 F' n  w* u, o8 k+ O
    2 d( x. h% m8 s& a回复 12# 老翻砂匠
    * k- m" @+ R6 V1 S; U
    7 ]7 y8 M: C8 [0 M( V2 H3 ^/ w, ?; H( t
        回陈工:金相基本上都是球,而且球化率达到2级,大小在6-7级。稀土0.045,镁残0.02,从稀土和镁看是比较正常的,而且蠕化反应时间在80-120秒,浇注时间控制在10分钟内。机械性能强度在680-700,延伸最高达到7,这个完全是QT700牌号。化学成分上Si可能有点偏高,在2.2-2.4,C正常3.8-6-3.8,成品S可能有点低,在0.01左右。请教!
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-7-4 10:10:23 | 显示全部楼层
    回复 14# StoneFeng
    " [4 E7 B6 p! I9 x7 O) C* J
    9 v4 S! s3 J4 }" u+ H, F4 H
    9 g  x. N7 I4 D5 T, w; R) `3 W. u    这说明蠕化率低了,球化率高了,按我前面所讲的,降低蠕化剂的用量试试吧。
    $ c* e, A8 A, C/ e$ N4 J4 w6 {/ h8 c
    另外声明一下,本人姓陈,非赵也!
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    无聊
    2016-2-27 14:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-7-4 11:29:44 | 显示全部楼层
    回复 10# StoneFeng
    ) t0 z; n/ C' T! w  R4 L- O, }8 x4 \6 x: i4 [4 [( s: S

    1 S7 G/ ~! T5 X) T    可否告诉蠕化剂中稀土含量???
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    开心
    2020-7-18 08:51
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-7-4 11:40:53 | 显示全部楼层
    回复 16# 放羊的星星 6 V* z5 d: Z1 {9 Q4 t4 [

    + [% g- W) E1 ]' p0 o0 l! Y/ z8 k
        Re:8.9    Mg:3.85   属于稀土镁钙蠕化剂。
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    开心
    2017-8-14 20:41
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-9-14 21:04:16 | 显示全部楼层
    这是气孔,不是气缩孔
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    2022-7-7 08:03
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-25 22:21:13 | 显示全部楼层
    这个怎么解决,同样深受其害啊,没法解决,实验三四次了,觉得是气孔,提高浇注温度,浇注前覆膜砂芯烘烤45min,还是没有用,浇注时候液面有透明的薄膜,不知道是什么东西,且浇注温度1360,缺陷更多,求高人帮忙
  • TA的每日心情
    无聊
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-12-26 07:52:31 | 显示全部楼层
    回复 10# StoneFeng
    5 {1 ?, i: V% \& k硫低则要适当降低蠕化剂的加入量,感觉你发现了一个做qt700的方法,也许比加球化剂成本低。请教下加Mo是为了提高珠光体含量?我最近遇到的问题是蠕化率够了,但珠光体含量偏低导致机械性能不合格
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