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[讨论] 一个很简单的铸件的冒口问题

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  • TA的每日心情
    开心
    2023-10-22 10:40
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-7-20 18:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    外圆直径800mm,内圆直径600mm,高1000mm,毛重1600KG,HT150! g/ c  d% K& x) x# ?
    请各位前辈看看这个铸件的冒口给多大比较好呀,我的想法是由于壁厚比较均匀,给冒口径是30mm的出气冒口4个,充分利用后期石墨化的自膨胀。但其他人说给4个冒口径是80mm的冒口来补缩。采用的是阶梯式的浇注系统。请各位前辈多多指教,谢谢了。
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    开心
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-7-20 19:03:18 | 显示全部楼层
    用的是树脂砂造型
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-1-30 11:18
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-7-20 22:13:14 | 显示全部楼层
    底注,环形浇道,均布10道内浇口,冒口可以是小口径出气冒口,压边设置。
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    2023-10-22 10:40
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    [LV.10]以坛为家III

     楼主| 发表于 2011-7-20 22:23:38 | 显示全部楼层
    个人感觉铸件比较高,底注不太好吧,铸件底部的温度比上边的高,容易出现抽缩,不知道说的对不对,还请前辈们多多指教,不胜感激。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-29 22:15
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-7-21 06:07:51 | 显示全部楼层
    可以先按你说的做一个,不好再改呵呵,不过如果是我的话,上面一定还放个大的暗冒口补缩,而不仅仅是什么出气冒口。
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    开心
    2017-2-11 20:11
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-7-23 15:02:29 | 显示全部楼层
    前段时间刚做过一个类似的铸件,材质QT450的,不过没你这个大,用的是底注法,内浇道环形均匀布置,顶部加一个冒口,造型完把冒口顶部钻穿,起到集渣和排气作用,浇出来的铸件非常好,你可以参考下!
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    开心
    2017-2-11 20:11
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-7-23 15:02:47 | 显示全部楼层
    前段时间刚做过一个类似的铸件,材质QT450的,不过没你这个大,用的是底注法,内浇道环形均匀布置,顶部加一个冒口,造型完把冒口顶部钻穿,起到集渣和排气作用,浇出来的铸件非常好,你可以参考下!
  • TA的每日心情
    开心
    10 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-7-23 15:58:32 | 显示全部楼层
    N多年前我做过与此相似的铸件,只不过高度为1500,上、中、底三层内十字进入注入铁水,成品也很漂亮,值得提醒的是碳硅当量一定要控制好!
  • TA的每日心情
    开心
    2025-5-10 23:10
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-7-24 08:29:50 | 显示全部楼层
    底注,环形浇道,均布10道内浇口,冒口可以是小口径出气冒口,压边设置。
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    开心
    2019-5-7 14:52
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-7-25 07:53:33 | 显示全部楼层
    这个产品我们干过,成分是250的,阶梯浇注,无冒口,就是在顶端多家了15MM加工量,上面联通大气,,铸件很漂亮,没有任何缩松缩孔,渣子都浮到顶端加工量中,预留15mm加工量,实际上只有7-8个的加工量。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-6-30 11:00
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-9-3 10:17:26 | 显示全部楼层
    吴工讲的对啊 该件的液态收缩量很大 只用气冒口无法提供液态收缩时所需要的铁水啊  但是吴工讲的方案要计算好加的量

    该用户从未签到

    发表于 2011-9-3 11:23:52 | 显示全部楼层
    这么大的铸件没有液态补缩是不行的,应该有足够大的冒口来解决这个问题

    该用户从未签到

    发表于 2011-9-3 17:23:41 | 显示全部楼层
    我们这做的外接管比你的还得多大,采用的是阶梯式浇注系统,顶部法兰放几个100x120x350压边冒口,压边10~15个,没得任何问题。
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