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[求助] 灰铸铁HT250,大家来分析下如下铸件缺陷产生原因

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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-9 10:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    本帖最后由 wubin3188 于 2011-8-9 18:10 编辑 1 P& r; A% ]' U0 e! @% b7 R
    " Z2 n+ d9 t  o: {! k
    5T感应电炉,DISA231造型线,出炉温度1460,浇注温度1410,炉前孕育量0.3%,随流硅钡5克每秒,曲轴小铸件,一模48件
    : C- s. C/ W* _6 E. D1 }8 t炉前成分控制C:3.28 Si:1.75 Mn:0.65 S:0.06 P:0.02 Cr:0.06 Cu
    ( ~) L9 x0 E. L2 h  |6 l:0.23,在模板上有所调整加大铁水流量,有所好转但还是存在,小概率出现如图铸件,有的内部直接是空的,重量直接可以感觉出来,缺陷铸件模号集中在下模
    20110809712.JPG
    20110809719.JPG
    20110809720_conew1.jpg
    20110809728_conew1.jpg
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    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-9 11:45:01 | 显示全部楼层
    C是不是少了些?
    + p# M/ D& w9 D0 H) ~电炉熔炼C尽量走上线; p4 B: [, k: T3 I8 I
    我们以前也遇到过这样的问题 但是没这么严重
    & r! F  I" s, o: H9 G后来在出炉前加点增C剂就解决了; ~3 `# U6 v  N- y% b. j1 R
    # B  q# I( e8 A8 z$ T2 Z$ t4 t2 E" c
    呵呵 至于是啥原理 我也不明白/ f- b0 n: Q4 b3 Q: O6 j
    还是请懂的说说 我也学习学习
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 12:16:38 | 显示全部楼层
    回复 2# 翔龙铸造
    & p% Y$ U* l& p, w! Z4 @! r5 e
      A, H# S  _: ]* k- A! i: D4 ^$ \' ^$ T% d& h8 R7 s! ?: I, p' y
        有的铸件里面基本是空的,单纯从CE和提高浇注温度很难彻底解决吧
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    奋斗
    2021-9-10 11:30
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-8-9 13:50:15 | 显示全部楼层
    浇注工艺,浇注速度?成分能达到250以上了,浇注温度有点低吧,你的应该是小件吧
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 13:56:59 | 显示全部楼层
    回复 4# kyboZ   |: K. Y* s% D) B: o1 h( p$ s, R
    " q+ m7 v8 Q5 m6 L

    8 N! Y2 Y& n3 p# k# }) [    一箱浇完基本在7秒左右,每箱30kg,一包铁水浇完11分钟,每包1.8T,曲轴小件0.264kg,已在模版上做过修改,加大内浇道宽度和加高竖浇道高度都没改善
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 13:58:08 | 显示全部楼层
    也打算下次试的时候提高CE和提高浇注温度再看看效果
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    2018-1-13 08:56
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-9 15:04:52 | 显示全部楼层
    根据上述楼主的数据,感觉有点问题:
    7 r; B, X  ]! I, V! O% [' Q2 I1、48件一箱,单件0.264KG,0.264*48=12.672KG,12.672/60=42%的工艺出品率,如此低的灰铁工艺出品率,是怎么布置的型板,该有多大的浇冒口啊?希望上传型板一探究竟。
    ; g* M7 T: L; y0 `8 e/ ?  i- P2、按楼主的数据,1.8T铁水,每箱30KG,也就是60箱,11分钟浇完,每箱11秒,差不多每小时330箱的造型速度,DISA231造型线能稳定运行这么快?
    . w$ p2 u' d( U( x2 D& @3、30公斤铁水要在7秒浇完,浇注速度也太快了吧?搞过高速造型的同行来证实一下,能不能做到?是手工的还是浇注机的?手工的无论如何做不到,但浇注机浇注,好像国内没有这么大的浇注机吧?
    ( b- s0 N1 P& a+ q1 ?6 D6 ]4、DISA是垂直分型的,不知道楼主所说的下模是什么意思?是指靠下面一点的铸件吗?因为是垂直分型的,下面的铸件压头高,理论上是出现缩孔的机率更低?
    1 k4 E& E) }4 E7 e8 l8 C/ x5、

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-9 16:00:11 | 显示全部楼层
    楼主的设备是迪砂231-b,理论造型速度500箱以上每小时,该曲轴产品是给我们公司做的,单件重量约0.26,48件每箱,出品率大约60左右,一箱应该是没有30kg,浇注速度大约7秒每箱,采用英达自动浇注机。下模应该是指楼上说的那样在模板下部。
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    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-9 16:00:46 | 显示全部楼层
    回复 7# pigeon ) ]" J( ^! a5 w" z9 F7 u5 z5 R0 m$ t

    2 c2 L2 d3 y) ?1 @6 r# i9 Z) F
    $ z4 D7 ]! A- a3 t# k    确实出品率没到50%,能在7.3秒左右浇完,模板浇口杯较大,冒口较多
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     楼主| 发表于 2011-8-9 16:01:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wubin3188 于 2011-8-9 16:03 编辑
    ! {0 C( F. [$ S/ \( {
    8 t1 w* w6 z% [7 r+ K回复 8# ningjianyu , X# k& W- b) @- z
    2 w* N8 b: Y  b+ ?

    . [3 _: `# H' R; v  R    宁师傅,我们的曲轴出品率确实蛮低的,每箱没到30kg也接近了

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-9 16:06:45 | 显示全部楼层
    可能是的,你们的浇注速度快,冒口要大些,加上浇口杯横浇道都大,出品率是不高。
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     楼主| 发表于 2011-8-9 16:17:09 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wubin3188 于 2011-8-9 16:22 编辑
    ' x( P2 W; \9 W/ P- ?& u+ F+ j+ e6 j. U  Y" `& }/ M
    回复 11# ningjianyu ; l3 I& T% c& I, j+ x1 t- H9 b

      d2 Z: j' D, ~: H0 C  k; _/ h! I0 v( l. d5 N& t$ u" y5 M
        我推敲了下你说的卷入性气体,之前我们浇注速度在9-10秒左右的时候没有这种情况出现,很大可能性是浇注速度加快后,气体排出时间缩短,来不及排出
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    2017-1-10 14:43
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-8-9 17:05:41 | 显示全部楼层
    回复 1# wubin3188
    1 ~/ n- @4 r4 Y
    2 h& Y7 u4 y6 O$ x2 J$ y4 d5 e/ ^9 J9 `' i$ q! R8 @' s
        转一下型板图,看看再定。
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    12 小时前
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    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-8-9 17:33:53 | 显示全部楼层
    要看看具体的工艺才好判定
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    2020-12-28 10:32
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-8-9 17:41:14 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gzqin 于 2011-8-9 17:45 编辑 8 V1 |7 A, a0 N9 O

    , e4 X9 t4 ?& G- p  Z从断口看,不像气体,很像缩孔,建议降低浇注温度,CE控制的应该是可以。最好发一张完整的工艺照片上来,看看再说啦!是不是铁水熔炼没有控制好,用什么原材料啊?
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     楼主| 发表于 2011-8-9 18:15:22 | 显示全部楼层
    本帖最后由 wubin3188 于 2011-8-9 18:21 编辑 1 ]% Y/ a/ w& y$ u) I+ F9 n% m
    - L& Z3 B+ s7 A: Q
    回复 15# gzqin " }; M* C' N. Z6 B2 v* ?$ p

    ; i0 o7 w1 r+ P& ]
    ; s2 e5 G2 B% A- m, p    整个熔炼的过程都已成熟应该不成问题,曲轴小件本身浇注温度不算高,再降是不是有点低了,我们也考虑过了,如果是缩孔,铸件不可能完整,而且是固定下排模号,只是内芯有缺陷,图片已上传,研究研究
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-8-9 18:58:39 | 显示全部楼层
    感觉为浇注铁液夹杂形成,考虑浇包炉渣清理不够。
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     楼主| 发表于 2011-8-9 19:04:11 | 显示全部楼层
    回复 17# xiayaxi
      Z! d9 l2 u+ Y# o2 E9 l1 r/ m. _  o  H. X8 x  c; v
    " E2 F; u' h- S, y) t: e
        如果是夹渣,那怎么解释有的铸件外表面完整,长轴内芯全是空的,而且铸件内部无渣的痕迹,空余部分就是铁水没浇的样子

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-9 19:19:09 | 显示全部楼层
    各位大侠发表发表高见啊,个人认为缩孔是不太可能的。
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     楼主| 发表于 2011-8-9 19:57:02 | 显示全部楼层
    回复 19# ningjianyu 2 L  S: o% Y2 W4 B$ N6 j5 _
    " e7 [; N9 u7 ]9 N( F) ]6 E
    ' z9 ?% N7 C' r. F2 h
        宁师傅,你觉得出现缺陷的那排优先充型效果会有吗
    未命名.jpg
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