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[求助] 高牌号球铁(QT740-2)加工性如何改善

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    开心
    2024-10-28 13:53
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-8-13 08:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    我们09年开始生产QT740-2球铁曲轴铸件,一直以来曲轴主要问题是加工性较差,费刀严重,客户抱怨。对于曲轴的加工性我们一直在进行试验改进,但总是效果不明显。
    0 W& o& g8 {1 Q9 s; ?* ]. j) n
    - C+ t$ L$ Y' i+ C  J* D! [产品加工反映情况如下:相对其他厂家供应的曲轴,切削加工时声音较大,刀具磨损块,干加工(不用切削液)、湿加工都是这样,在干加工时尤为明显。; @8 D; U2 b: w2 i; U
    产品生产如下:
    , Q: F7 E% u% @, S$ K) Y  配料:20%生铁+80%废钢
    5 ^3 h* Y, L9 w4 }0 B. V  成分:C 3.6-3.8  Si  2.3-2.4  Mn 0.6-0.7  P<0.05   S 0.015  Cu 0.3-0.4  Sn0.02-0.03
    : A: U& g) D; N   球化处理方式: 前期是在浇包内(HWS包)直接球化,然后浇注; ' h1 n0 m9 }. L: {
                     现在用球化包球化,然后一次倒包,同时进行倒包孕育。(球化处理用埃肯6-2的球化剂,一次孕育用3-8的硅钡钙孕育剂)" z  f/ I& ]! l8 i3 Y, w% \, Z
      孕育处理方式:0.2-0.7mm 的高钙钡(埃肯)随流孕育,也试用过0.2-0.7mm的硫氧孕育剂(埃肯,针对较纯净的如烧结时间长、形核少的铁水使用)。两种孕育剂对性/ g- D# c# X- ~9 A
                    能、加工性的影响差别不大。
    . P! E. m; g( C/ ~$ m8 i  造型设备:HWS造型线,一模四件。" L1 Y& s* @4 m2 D8 H5 j
      冷却:时间2小时。1 S- n% [! L9 T- U0 ]1 ]7 Y# P
      性能检测:从金相看没有异常,球化率3级、珠光体85、没有渗碳体,硬度230-240HB,抗拉800MPa。使用球化包后,球化率、硬度都没有变化,加工性也没有什么改# \4 S! F# h& D8 p! u
                善。
    9 u% q0 M9 Q' x/ R% B! Q5 B

    我们的曲轴

    我们的曲轴

    + T+ L2 F' }: q( I% j- g3 @我们的曲轴
    , \3 @2 ?/ I8 ~. a

    其它厂家曲轴

    其它厂家曲轴
    7 W! d7 m+ e3 }, T6 \' U
    其它厂家的曲轴2 j" _: G5 k' |$ I$ l, D
    这道工序(曲轴法兰)加工费刀是最明显的,人家的曲轴加工20件换刀1把,我们的只能加工10件。: W  I9 Y* c; ]1 H" n
    4 o- W' l7 _) a- J
    问题:1、我们的曲轴硬度230-240HB,其他厂家的曲轴硬度260-270HB,抗拉强度接近,为什么硬度低加工性反而我们的更差?有人说存在硬质点、硬度不均匀,这个如
    & X0 `- a/ k1 S         何判别呢,我们从轴颈中心和轴颈表面分别取样,硬度机会没有差别,平衡块处取样硬度会增加10-20HB。; l# q! {* n' K+ W0 |9 m( u
          2、S含量对球铁性能、金相的影响,我们前期生产曲轴原铁水S含量一般在0.012%左右,球化处理后S含量0.07%左右,球化率不好,3-4级,后为改善球化率将S   $ |' ?3 Y$ y" y( k# G
                  调整至0.015-0.020%,球化率比以前要好。S含量、电炉炉料(配比、加不加生铁、炉料纯净度等)对球铁性能影响如何?
    2 F% @' v  H1 q      3、化学成分、孕育剂等方面对球铁加工性的影响?更换随流孕育剂如何?我们联系了福士科陈子华,他给我们推荐一种随流孕育剂,也说了可能有效果,但不会根本% p# A: T$ ]  \$ A4 C. |# V/ A8 n
              解决。0 g7 E& x7 |3 s+ n- q# o
          4、对于高牌号球铁的加工性还有什么方法可以改进呢?
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-8-16 08:56:03 | 显示全部楼层
    1、我们用的生铁是山西翼城的,20%,其余为80%废钢,废钢全部是汽车覆盖件的冲压边角料,不用回炉料。
    $ h+ Y; J' T! ^8 ^- [! j5 o   我们生产球铁时不打Ti元素,在生产灰铁时(40%回料+60%废钢)光谱打出的Ti含量在0.03以下。! O) u& T# H0 g2 H& C' J
    2、浇注温度1370-1400°,球化剂加入量1.2%左右(控制Mg残在0.035-0.055),埃肯的6-2,一次孕育量试过0.8%,现在是0.6%,一直用的硅钙钡,国内普通厂家。3 ]0 p0 o% ?# B4 U0 R$ H" S
    3、合金的加入方式我们没有特别强调,都是随炉料一起加入了(铁水化清前),Cu是铁水化清后第一次取样后加的。
    4 v! Y- d  L% x, }& ^6 `4、合金配比方面我们以前是Mn0.6-0.7,Cu0.55-0.65,没有其他合金,加工性不好;后来用过Mn0.4-0.5,Cu0.55-0.65,Sn0.02-0.03;也用过Mn0.4-0.5,Cu0.3-0.4,Sn0.03-0.04;现在是Mn0.6-0.7,Cu0.3-0.4,Sn0.02-0.03;加工性一直没有改变。5 y2 m/ o% a0 i$ B6 s
    5、Sb现在是不敢再用了,我们以前用的珠光体型球化剂里含有约3%的Sb,当时球化率非常好,但出现钉状石墨,性能很差,达不到700MPa。现在的球化率没有以前好,但强度比以前高很多,可以稳定在800MPa以上。
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-8-13 09:28:51 | 显示全部楼层
    回复 1# yelei051
    ' b* M" c: ]; f' ^; d& V1 H
    $ w( m( W  s8 A# c% U这是前期客户的邮件反馈:6 a, j7 e7 x7 G  o6 h6 H
        曲轴样件试切(30件)目前已完成,试切中发现样件切削性能相对较差,材料质量分布不均,在加工过程中造成刀具磨损较快,刀具加工异响且有断刀现象产生。具体情况如下:
    9 T, x( V/ _3 q0 w% o2 T8 y7 Y/ l& R    1、OP10、40、60加工刀具异响,刀具磨损较快;1 `9 M% ]3 g; m/ ~. D
        2、OP20,测量质量中心孔时,中心找点较慢(质量分布不均);
    3 G6 O3 e! B6 I' t; P1 K. V/ L8 W, ^    3、OP70、130加工时刀具异响,材料混有其他物质,断刀两把; 8 U7 h. E& m. C* K. R
        4、OP80、90加工时,砂轮磨削异响,且OP90砂轮防撞报警(切削强度过大)。
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    2016-11-5 18:28
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-8-13 11:17:33 | 显示全部楼层
    回复 1# yelei051
    7 i2 T; E+ c  m+ P  c6 H& Y2 Y; l2 Z4 m6 S2 k

    : j- v  R) n$ a' e; ?7 f5 X) n    我想提几个问题& ]4 W$ M5 ~8 ^3 T
          1   原铁水的碳是多少?      # Q+ z/ m: [* r; S' `$ b# l
          2   随流孕育量是多少?  
    ' O/ {" l1 g0 C; v) z3 ]3 q         3   锰在什么时间加入的?
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    奋斗
    2020-6-12 19:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-8-13 16:11:15 | 显示全部楼层
    建议废钢量降低点,锰量也降低,可以参考下别的客户的铸件成分。
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    开心
    2019-4-18 15:07
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-8-13 16:34:34 | 显示全部楼层
    Sn0.02-0.03:含量太高了,控制在一半以下。
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    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-15 07:53:27 | 显示全部楼层
    我们也用Sn,也是这个含量...Sn不是主要的,Mn我们控制在:0.45~0.55%左右,建议降Mn提高Cu的含量
      x. N7 S/ l9 O/ ^; w1 K  Y4 Y+ ?楼主你的浇注温度是多少呢? 你球化剂加入量、孕育剂加入量都没提?你用什么产地的生铁、废钢也没讲...会不会你原铁水里的Ti,V之类的有害元素多了?
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    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-15 11:29:19 | 显示全部楼层
    这个产品跟江苏万力集团的差不多。9 ^- `9 p5 @- x7 @5 B
    提几个建议吧:
    " ]9 i* E) v+ p这么多废钢肯定不行。
    - M# f) `* O, p4 e3 r有没有检测过废钢的成份?% Y: e7 x% k4 f2 z' j
    我们做合成铸铁700-2的做过不存在加工不动的问题。; c& q% `' Y6 Y
    当然以前出现过加工不动的问题,而且加工后加工面有些地方很亮/ d1 S/ V7 l) n# Z
    ) W  C( v% U6 Q# D/ |
    建议用本溪的生铁做一炉看看。如果加工没问题就是废钢的问题。
    0 Y) e6 k: u* U如果用本溪生铁还有问题就是合金或者操作的问题。
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    开心
    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-15 11:47:19 | 显示全部楼层
    给LZ 提几个建议吧:; t# u: u" F& x. |5 H- ]
    万力一直用生铁。他们厂的技术很不错,为什么不用废钢呢?2 j$ {" T3 N  Q2 ^  `4 v
    听说当初他们选生铁就选了好多家。7 j/ G4 Z7 W5 |1 ?# {  G2 [; |0 g
    用无锡永新的合金看看。
      L" b+ [' [% p9 u4 w2 d电炉一般用瞬时孕育吧?随流孕育用的不太多。  \  {  m- ~2 Y8 D9 A
    化学成份没什么大的问题。但是感觉球化处理有点小问题。这个还请高人来说说。  Q& z6 h" M6 P) q/ R* h
    S是个很奇怪的东西。多了不行。少了也会出问题。所以建议用生铁做一炉看看。这样很容易就知道问题出在什么地方。

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-15 17:30:37 | 显示全部楼层
    你没提到的你的合金加入方式,炉内还是包内!
    ) p5 Q9 ]6 |: E1 a为了均匀话最好还是炉内加入。
    0 p+ q" |3 Y/ Q- p建议降低废钢使用量, 适当降低Mn含量,同时考虑下合金Sn的影响!能否采用含Sb的代替Sn呢?
    & K9 I  G0 H2 W; R, t, g; S9 ?同时加强孕育处理
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    2023-6-30 07:25
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-16 10:27:52 | 显示全部楼层
    产品出了问题我们一般是先从原材料上找问题。8 z$ b0 M! q1 }
    换批生铁做看看。如果还有问题就从合金上找问题。换合金很方便。如果生铁。合金(包含球化剂)都换了还有问题,那么就是工艺,操作的的问题了。
    # S. F2 U& M! z5 s0 F/ @/ I) @如果你们的产品一直这样硬,那就要从工艺上找问题了。
    ' {1 c: O1 {7 B! y2 f其实玩铸造最大的乐趣就是不停的解决一个又一个问题。 , U$ Q! L5 s1 v1 k2 `' H4 g7 q
    有时多动动手还是必须的 别太依赖设备。2 I# g! I+ Y' H4 j' p6 C
    其实LZ这样的问题很好解决。如果一直抱着以前的工艺呵呵 永远都找不到问题的所在。
    3 t2 e* C" O7 q6 P* @7 Z; n/ Y. z& J4 D( w1 E& j/ z
    再次说下江苏万力集团 应该是曲轴做的比较好的了,他们工程师年薪在20多万。但是他们还是坚持用原生铁。不用废钢,这应该是有他们的道理的。我们用他们的球铁屑,做的产品非常漂亮。
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    2016-11-5 18:28
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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2011-8-16 11:38:20 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lzhygxt 于 2011-8-16 11:49 编辑 8 b' E' R9 b. H. @( h$ H% j

    ) v1 R! F6 ?2 m2 e* T" g. @" M% o回复 11# 翔龙铸造 % P2 X* M, Q' R% |9 n/ j+ V

    7 F2 u" _- h$ L0 O建议: 1碳不能过低在3.80-3.85之间
    6 c* G  [" D5 R) m4 j& i" I          2加大随流孕育量0.15-0.22%7 W2 G% A- K5 y' C5 r' f8 g
              3降低锰的含量控制在0.4-0.5 如果非要加就和球化剂混合加入
    - {" p# }+ s/ N! \       4如果抗拉强度不够就加大锡的含量

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-16 15:46:41 | 显示全部楼层
    回复 10# yelei051
    . `+ c# r$ A  t' M4 l$ G. N1 C& G9 ]0 f, b, t+ ?
    . j/ {1 W( P: [6 i9 M  G
        建议降锰增锡。
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    郁闷
    2022-12-6 17:34
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-8-17 08:53:59 | 显示全部楼层
    我现在也在做一种产品,600-3的,一开始刀具寿命只能达到进口件的10-20%,通过调整还是没有达到要求,只能达到80%左右,已经三轮了还是没过关,头疼。我的经验是:' J- K1 a4 g0 N! O
    1、更换生铁。山西铁肯定不行,武安铁也不好,我都试过。后来用了林州低钛铁,好了一些;
    9 E2 j, t+ p; C+ \2、成分。建议锰量0.35-0.5%,铜量0.6-0.7,锡量0.02-0.025%(锡量一定要控制住,我有教训),其余不变;
    ; k. ^. Q) f# s; Z, c; i3、孕育量0.6%可以了,再低怕会出问题;
      I/ c' w8 Y7 V; Z# N7 h4、我和进口件对比过,组织没有明显区别,只是石墨球他比我多一些,也小一些;- K: U# i9 Y, ]1 Y$ C
    我还有几个地方不敢确定:# Q& O; z% A  d$ p& W2 u
    1、球化剂对加工性能有多大影响;
    / H+ H4 G- {6 L; N2、改善加工性能选用何种孕育剂合适;目前我选用的是钡硅铁,因为我的零件壁厚差较大,靠他来减小断面硬度差;3 N: R5 G: A: N% z
    3、那个地方的生铁对改善加工性能最有利;  S+ p' Z; c  {' q  H3 \
    期待有经验的高手指点。

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-17 13:58:09 | 显示全部楼层
    回复 10# yelei051
    0 M% T, ^* H7 a0 u
    0 h( ]( \. D! A# ^. L8 h! k) R/ m8 }- K6 v$ e  X
        从你这来合金加入方式都没什么问题。还是降低点Mn试试,降到0.5以下,Cu增加到0.5%,其他不变。
    7 Z% R; G) N/ i* \. l   再就是看看能不能晚点开箱,冷却2小时有可能造成表面硬度硬化,你可以取表层的试样做做金相,看看有没有碳化物。+ [0 @' W) V+ d, t
       再考虑下硅钡的孕育处理量,能否降低铁水的原硅量,控制在1.2%左右,增加硅钡使用量,最好3次孕育处理(包内孕育,出铁随流孕育,随流孕育试试看)。
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    2024-10-28 13:53
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-8-18 15:24:21 | 显示全部楼层
    1、从成分上进行调整的方法我们试过,也降过Mn,也加大过一次孕育,也在出铁水时随铁水流冲入过孕育剂,现在还增加了一次倒包孕育,效果没有什么差别,加工性没有什么变化。2 p  V5 v% h9 V
    2、我们现在资讯相关企业准备用换用一种随流孕育剂试试,法国铁合金生产的inolate40球铁专用孕育剂。福士科也代理这种孕育剂,只是近年来福士科的行内声誉问题,怕这种孕育剂不真。
    ! V8 h* N4 _! ]" \3 L" G3、废钢全是汽车覆盖件的冲压边角料,我们必须也只能用这种废钢,即使他有点问题也要用。看了一下最近的生产灰铁时光谱取样的Ti含量一般在0.02%左右,球铁未开这一通道,估计也含量跟这差不多。我们曾经请教过一汽锡柴的应(忠堂)总,他说过Ti非常影响加工性,要控制Ti含量在0.04%以下。
    , e' N% q  O+ \! _1 E) i+ u4、还有人说用钾纳变质剂试试,在炼钢中有听说用的,球铁生产不知各位可有听过。& O( }8 ]9 p+ Q' q4 F) s! e
    8 K/ T! T8 n& D9 m2 h3 o  H5 D
    由于球铁加工性问题一般出现的较少,相关的资料和文献也很少,希望大家能多谈谈球铁加工性的问题!
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    2024-10-28 13:53
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    [LV.4]偶尔看看III

     楼主| 发表于 2011-8-23 11:41:28 | 显示全部楼层
    大家生产球铁是用的随流孕育剂都是什么样的,我们一直用的都是高钙钡的,经过咨询说这种这种孕育剂不适合生产球铁,因为过高的钙使孕育剂的熔点变高,熔化状况变差,易造成晶间夹杂,而影响加工。
    1 ~7 \% \9 N& I6 ?近期我们买了一些球铁专用的随流孕育剂,
    " _2 z; j, C5 E# R孕育剂成分(Si 72%,Ca 1.5%,Al 0.9%,Bi 1.0%,RE 0.55),希望能起到作用,不知有没有人用过。
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    郁闷
    2017-9-29 09:19
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-23 12:42:58 | 显示全部楼层
    C:3.70-3.85;S:0.005-0.016;Si:1.95-2.2;Mn:0.45-0.50;        P≤0.05;        Cr<0.1;        Mo<0.1;
    # l& m) n: i$ u+ B+ q8 z' wCu:0.4-0.5;Ti≤0.04;Sn:0.022-0.030;Mg:0.035-0.055;
    * @4 f: \8 Z9 i% |1 p* I# ]/ ^使用辽宁抚顺产一级生铁5~20%(低硫磷钛);废钢:汽车冲压板料(成分稳定)30~50%;低稀土球化剂量RE:0.8-1.2%,Mg:5.5-6.5%,孕育剂:75SiFe 0.3%(很普通),0.1%随流孕育剂(含Zr,Mn)
      f) L, J( u3 eHWS线生产,浇注温度:1370-1420

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-24 17:00:42 | 显示全部楼层
    回复 14# wangyoufa
      x, N" _0 m: F3 ^  K/ H( J3 X
    - ]% M& y8 T5 Y) P9 d6 [+ Z$ i% ]3 ?2 ?6 e" D7 b; e) m
        我真不明白,你们既然连埃肯和福士科的材料都用了,为什么就没想过试试南非生铁?知道为什么台湾企业那么喜欢用南非生铁吗?除了他们了解南非生铁外,还有一个重要原因就是加工性能。

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-24 17:06:18 | 显示全部楼层
    如果陈子华真说了可以解决问题,那是忽悠你!换生铁吧,然后再看看你的废钢质量如何。
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