纳士达 都百特 鑫工艺

热加工行业论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始


查看: 6597|回复: 22

[求助] 这种缺陷以前没见过。这是啥孔呢?

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-30 07:25
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2011-8-30 15:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多热工坛友,更多精彩内容等着您!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?免费注册

    x
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2011-8-30 17:13 编辑
      G" |, ]  r( e; i5 @7 K/ m5 Q7 p. D: C, q) S) V2 \
    朋友那边说有批产品出问题了让我去看看。/ {& a. }5 _5 z& Z5 D( n  q
    表面惨不忍睹。但是不知道是什么原因造成的。
    ; R  Y# T8 K" k% U3 S+ ?& Q大伙帮忙看看。谢谢!
    & m, O* [) o3 Y: S% y6 [$ w产品为HT250,粘土砂工艺,手工造型。电炉熔炼,合成铸铁(废钢加入量好像是20%别的都是铁屑加增碳剂)" u3 B) \  X3 C5 n" l. x* c
    产品的重量为25KG左右 圆的15KG% E: K; }6 T% I- r
    " i) R* H; q; G$ f! p2 e2 K' \* }
    我自己怀疑是型砂的问题。因为最后两张中间下的是树脂砂芯子。表面很好, K- D- x& v* h1 [& `) v/ f
    ............
    $ X" v6 @5 k$ h. g$ p9 S刚刚通了电话,补充几点:配料为10-20%废钢,还有40%球铁屑.别的为灰铁屑.炉前C SI仪调成份(HT250范围)还有个就是小件5KG左右的件没这个问题,表面很好!
    0 H' }9 c6 Y' F; q3 C, _只有厚大件有这个问题.这是为什么呢?感觉还是型砂问题:1.小件没问题 2.厚大件下芯子的地方没问题....但是不知道是什么原因.该怎么解决

    3 E( N; U( \+ ^' O7 K7 V" u# M...
    $ V6 R$ Z1 y$ ^0 R再次补充 上型跟下型面都有孔
    4 _: {9 {" ~3 g6 H. B/ i8 Q( ], C- [3 J; O% z) _9 T5 C) p8 o
    , C$ Q0 `. E8 y4 B" T) J9 ?* o; C
    IMAG0227.jpg IMAG0228.jpg IMAG0229.jpg IMAG0230.jpg IMAG0231.jpg IMAG0232.jpg
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-30 07:25
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-8-30 15:55:33 | 显示全部楼层
    我对HT25O真的不熟悉$ _' U5 X& [. _  p' |' Z8 L
    球铁吧 还马马虎虎。2 g6 J7 P: p' h. {& t
    麻烦各位前辈了!!!

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-30 16:00:00 | 显示全部楼层
    应该是有干砂冲入或是造型后小碎砂没有清理干净吧。
  • TA的每日心情
    无聊
    2025-8-27 17:10
  • 签到天数: 198 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2011-8-30 16:16:43 | 显示全部楼层
    砂型没有烘干造成的

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-31 10:13:02 | 显示全部楼层
    水分高了
  • TA的每日心情
    开心
    8 小时前
  • 签到天数: 3604 天

    连续签到: 4 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2011-8-31 10:25:23 | 显示全部楼层
    想进一步了解一下湿型砂的配比,还有水分多少?

    该用户从未签到

    发表于 2011-8-31 12:44:23 | 显示全部楼层
    气孔
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-2-19 20:42
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-8-31 13:09:27 | 显示全部楼层
    我见到过,型砂含水量过高。浇注温度偏高。
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-15 12:52
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-9-1 00:59:00 | 显示全部楼层
    水分高,型砂含土量高,透气性差。加新砂吧。
  • TA的每日心情
    奋斗
    半小时前
  • 签到天数: 1189 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-1 06:36:18 | 显示全部楼层
    水分过高,透气性差,造成表面大面积气孔。( W" k- O6 L3 b2 v
    整个砂处理存在很大的问题,基本属于失控状态,生产过程中型砂性能估计不检。
  • TA的每日心情
    奋斗
    半小时前
  • 签到天数: 1189 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-1 06:38:19 | 显示全部楼层
    细看应该是铸件底箱面还行,有个别砂眼问题,属于造型后型腔没有吹。/ S7 d# D) Z9 x: ^
    盖箱面大面积气孔,和我上面说的原因差不多。
    ( v) a6 J$ @, i  F) [2 {$ _具体情况到现场查查估计还有更多的问题。

    评分

    参与人数 1热加工币 +10 收起 理由
    翔龙铸造 + 10 说的跟我想的差不多 我昨天后来又看了下他 ...

    查看全部评分

  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-12-11 10:39
  • 签到天数: 931 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-1 06:46:20 | 显示全部楼层
    注意铁液温度及石英砂质量
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-7-17 09:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-9-1 07:28:18 | 显示全部楼层
    补充:) g. Y5 |$ n6 C/ C3 W
         手工造型紧实度不适,
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-30 07:25
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-9-1 09:01:34 | 显示全部楼层
    我又去看了下他们的砂% M$ c0 A) R" i. u2 i
    很不正常  含泥量 相当大  透气性很差% R8 M$ X0 [8 T( x" Z7 B, ?; n
    我们这的小铸造厂 根本就没什么砂处理6 z5 Q, w. \: B3 m& Q$ j
    只有加大新砂量了!
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-30 07:25
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-9-1 09:03:33 | 显示全部楼层
    本帖最后由 翔龙铸造 于 2011-9-1 09:04 编辑
    9 Z7 P9 G' M4 A8 Z
    9 Z2 ?& K+ Z% d5 _9 e5 [现在 基本可以确定是 型砂含泥量太大 透气性差引起的孔
    , F. H0 ~& d- s( d8 K$ B) x. h
    ( h8 P9 ]& K2 |. K. G这也解释了为什么小件没孔 厚大件有孔的原因。. g/ w" |; \! X) ?& K. X" R
    0 k# L) a3 i1 R
    但是这是什么孔呢?属于什么范畴的? 还望前辈多多指教
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-16 16:36
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-1 15:21:59 | 显示全部楼层
    P8090015.JPG
    3 e; F% t& ^7 F; f2 ^- A好像差不多的气孔吧
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-16 16:36
  • 签到天数: 40 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-9-1 15:34:41 | 显示全部楼层
    涂料不良产生的气孔:
    7 e) R6 S0 |, n3 q' }2 e DSCF0050.JPG
  • TA的每日心情
    奋斗
    半小时前
  • 签到天数: 1189 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-1 22:15:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 红杉树 于 2011-9-1 22:18 编辑
    . x! u+ y. c5 {+ S0 F; P% C0 A/ z* e3 V0 D0 R
    回复 11# 红杉树
    8 U/ w- {: J1 B" R( I8 @& d7 S
    6 {3 @1 {: i" Z! d1 {* M& ^  a
    - d; I) S1 G8 U5 c& Z& Z/ ]# p' ^6 u    如果型砂方面不行,如没有强有力的设备支持的话,只有通过工艺手段进行调节,具体为增强型腔排气能力,设置本体出气或者溢流排气或者排气冒口,看模具位子定。应该能降低此类气孔问题,难度不是很大。
  • TA的每日心情
    开心
    2023-6-30 07:25
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

     楼主| 发表于 2011-9-8 22:05:03 | 显示全部楼层
    这个问题 他们解决了,还是型砂的问题的。因为砂的灰太多,粘度下降,然后只有多加鹏润土。。。他们的后果就是砂的透气型会越来越差。粘度也是越来越差。然后只有加大水份才能保证粘度。2 l! g2 A- V3 |1 w9 ^
    老翻砂匠前辈曾经说过:玩铸造汽最重要。气顺了,活就好!人也一样  绝对的经典
    " @9 M! p8 p' V9 F
    % I9 k* l8 G# z- Y3 \" i后来他们加大新砂量 控制水分 现在做的铸件就没这个问题了!
  • TA的每日心情
    奋斗
    半小时前
  • 签到天数: 1189 天

    连续签到: 1 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-9-11 09:31:54 | 显示全部楼层
    做铸造有问题能够解决还行,麻烦的是有的连问题都找不到,下手的地方都没有。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

    本版积分规则

    QQ|手机版|Archiver|热加工行业论坛 ( 苏ICP备18061189号-1|豫公网安备 41142602000010号 )
    版权所有:南京热之梦信息技术有限公司

    GMT+8, 2025-12-23 08:45 , Processed in 0.124954 second(s), 26 queries .

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表