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[求助] 中频炉熔炼灰铸铁挂渣严重,求指点!

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该用户从未签到

发表于 2011-11-4 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我公司新上两套5T中频炉进行HT250熔炼,该炉使用大概60炉次左右,挂渣特别严重,如下图。求指点!% r0 ?( ]( o: [& A: K
使用联矿成品酸性炉料,因为初次使用,都是严格按照联矿工艺文件升温烧结的。
/ v  J3 e  R' e: C因为浇注机的原因,铁水出炉温度1550左右,1炉分3包出完。
: N7 B- ]8 Y6 c+ m! e现在炉膛越来越小,影响生产,且安全隐患较大。
! V! [9 O; a9 e5 K  J) B! q& |0 R% y# l# \! s5 K$ X

0 p5 `, K, h9 O- Q
8 |" @) U) N  X6 x4 ?8 v# y, g
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-4 18:50:32 | 显示全部楼层
    炉料干净吗?熔炼到1600度保温30分钟以上试试,如果有效果,多来几次就干净了

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-5 08:36:24 | 显示全部楼层
    高温化炉,越少越小的情况只会在新的炉头工手里发生,老的炉头工都不会出现这样的情况
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-11-5 08:51:52 | 显示全部楼层
    联矿成品酸性炉料就是这样。
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-11-5 09:05:01 | 显示全部楼层

    % u6 F: {+ a" R* G% k  O* g5 ?" p, Q- B
    这样做,炉子可能会干净了,但是炉衬的使用寿命就会缩短。
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    2025-12-3 13:55
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    [LV.6]常住居民II

    发表于 2011-11-5 09:08:08 | 显示全部楼层
    估计是造渣效果不是很好,你放点石子试试?(加入量自己定吧,哈哈)
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-5 19:02:07 | 显示全部楼层
    应该是炉料不干净造成的,用好点的生铁就没问题了

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     楼主| 发表于 2011-11-5 20:17:19 | 显示全部楼层
    回复 3# er4p 7 V  N! v, S" i8 _  e  Y
    4 d: }3 e& @7 W3 E) d( W9 q- L
    " A) X/ q" m* r
        都是新手,所以求助!

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-6 15:13:56 | 显示全部楼层
    我们很久以前也遇到这样的情况,几个方面尝试一下。
    ! a. s/ k6 D- Y1、换炉衬,联矿这个炉衬很失败,反响不怎么样,因为联矿的主攻方向也不是这个酸性料。
    " E# p5 u5 I! Q1 z. P- Y) z) F2、加非金属净化剂,有清理炉壁的作用,效果还行。原理主要是和那些挂渣成分反应后上浮扒渣可以去除。; q2 x- G& {( R$ H! i. J
    3、选择好的材料后,筑炉和烘烤还是要下功夫,半烧结结构最理想。
    5 _+ Y, c$ T% c) N4 O" F; w4、炉料也适当选用和处理
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2011-11-6 17:04:27 | 显示全部楼层
    同意楼上的意见
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    2018-12-14 18:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-6 22:18:30 | 显示全部楼层
    这不是哪家炉衬材料的问题;如果熔炼材料比较杂,特别是铁屑多、回炉料粘砂多时,都会产生此类现象;+ [* X& {7 B1 j" w- L
    如果经常采用高温熔炼灰铁的方法,到1560~1590度,倒是可以去除多数挂渣,但是也很费电;
    # \$ [. u0 t  H+ H3 P0 j3 p9 C& H+ N中频炉熔灰铁 一般到1480~1510度就可以了,挂渣多时,趁停炉时凿掉多数渣就行,但要讲究手法,免得震裂炉衬,实在是凿多了露出炉衬 就要仔细修补炉衬,并注意再烧结炉衬以保持炉衬安全和寿命。
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    慵懒
    2019-12-11 10:39
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-11-7 08:28:27 | 显示全部楼层
    本帖最后由 xiayaxi 于 2011-11-7 04:33 编辑 4 G& @9 ~3 M  j6 A

    4 F2 h4 y; B% m0 ]' S& B+ H1、铁液溶化提升温度大于1600℃温度洗炉(生铁炉料烘烤不要加完,在洗炉后加入生铁降温、促进孕育),或出炉前停电方式降低出炉温度,依靠人工清理比较困难。
    # h; G- I9 E6 s: Y' X2.炉料力求干净或抛辊处理。
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    2016-11-23 20:56
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-7 08:35:38 | 显示全部楼层
    建议在出炉前用少量的工业碱除渣可能效果会很好。

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     楼主| 发表于 2011-11-7 19:16:51 | 显示全部楼层
    回复 11# 江南
    " F( @" a2 j# Y/ T+ c. u1 p7 P6 ?- v- M; m' W
    , T, m' x& H/ s7 F% t) Y  t6 l
        回炉料未经抛丸挂渣严重是肯定的。不过我们刚开始的时候只是用生铁和废钢(都是下料料头,比较干净)也有不同程度的挂渣。这和炉衬烧结程度有没有关系?
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    2022-9-7 16:47
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-8 13:10:11 | 显示全部楼层
    本帖最后由 铸冶艺人 于 2011-11-8 13:11 编辑 + @3 n  K6 ?* ^- R* C6 p
    8 L/ o( W& `1 B5 p3 N
    回复 14# xianlumeng@yaho / J6 k# W1 x1 e# a" k
    联矿料1001,普通石英砂。还有461,462含有一些人造石英,适应不连续熔炼炉子或者炉衬上半部分。最近使用了一种聚力石英砂料,普通天然石英砂,但是经过高温处理,所以烧结炉衬和使用中,裂纹倾向也很小。
      H& F* W" j6 O1 y% p( m炉衬越来越小,是炉料不干净,熔炼稳定低,挂渣造成,高温几次就干净了,夏朋友说的很好。
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    2018-12-14 18:12
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-8 23:57:13 | 显示全部楼层
    和炉衬烧结程度没有确定的关系,没有什么检验、对比的证据。
    : `6 i6 W: c. C2 S( H) l6 R熔炼灰铁时挂渣是跟熔炼工艺温度有密切关系的,1560~1600度高温熔炼法虽然可以减轻挂渣,但我个人不建议常用,以减少高温带来的不确定因素和安全隐患。
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    无聊
    2016-2-27 14:01
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    [LV.5]常住居民I

    发表于 2011-11-9 07:26:54 | 显示全部楼层
    回复 1# xianlumeng@yaho ' ]. q8 N2 ]) z$ D# s
    7 R* n3 X" P6 F2 Z! J  k: i4 j
    & J4 a' W' B1 H8 O& a
        建议换炉衬料试试。然后看结果,再者,找联矿的人员问问情况。

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-9 10:16:32 | 显示全部楼层
    我们用的也是联矿料,之前也有这样的情况,最后没办法只有将炉衬推掉重新筑炉,现在改进工艺后,炉膛很干净。我们的熔化温度也在1500℃左右,但每天第一炉化完后都要保温半小时左右洗炉,并清理炉口残渣。第一炉尽量化满些,后面再化的液面要低于第一炉,这样利于第二天能将炉口的残渣清理掉。每炉化完后不要立即出铁,要有一定的镇静时间,让炉内的渣充分的浮上来,这样炉膛挂渣很少。千万不要冷炉的时候清理残渣,这样容易损坏炉衬,还是要在热态下清理,这个时候清理也比较容易。
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    郁闷
    2015-8-13 13:06
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2011-11-9 13:13:02 | 显示全部楼层
    别人说过的就不说了,你是不是加增碳剂或碳化硅太早了
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