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[求助] 精铸涂料、固化剂的问题

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-2-29 15:43
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-24 12:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

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    x
    精铸界的师傅们:以下几个问题请指教(铸钢件)
    . x# i4 I( ~" T/ V; _5 [    1、面层涂料:我公司(新建)现在的配料是水玻璃3.1-3.4M,配水浆料比重为1.29,石英粉250目,粉料比1.3,粘度(流 杯)   27S,JFC加入量0.1%。出现的问题是:涂料挂不住,有花斑现象,最后加JFC至0.34%才勉强能用。
    $ j& r* x4 x0 N9 S5 \2 g9 f# Q. W: A    2、固化液:a:氯化氨浓度新配控制在20-25%,使用后(未做化验)用比重计测比重为1.07-1.09,是否正确可行。2 V) W4 H$ {1 B5 R8 U% v; c) }
                   b:结晶氯化铝含量30-33%,比重为1.16-1.19。PH1.5-2.0,JFC加入量为0.05-0.1%,使用2-3天后PH2.0-3.0,需加酸调整。
    + a4 p+ B; E. |    3、10-30KG产品质量:a、R60球型凹处内有钢水渗出(漏钢)。! J5 K! y/ [' u& G) P: F
                               b、R转角处有钢包砂。
    & o3 o3 B9 @5 l7 v6 S0 S                           c、直径40*160的孔未通。
    " R- ^& w. o' W% W                           d、表面有微细裂纹(磁粉探伤)。& Q" L; K5 ~6 U2 b& X$ q+ P
                               e、加工后铸件有白点。3 ~0 i1 A  m5 e% V0 ^5 E0 h4 H
                                                                       求高手指教,谢谢
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-11-24 21:39:11 | 显示全部楼层
    涂料挂不住,有花斑现象,最后加JFC至0.34%才勉强能用。
    " ~! s6 t9 L0 X( O( w& H9 f! d浆料涂挂不上,有两个解决方法:
    & A- T% ^( z2 [& i3 E1,在浆料中增加加入JFC的量$ U2 p5 v- Z9 t
    2,蜡模清洗要将表面的油脂除去完全,即:清洗液中增加洗洁精的浓度,也可以用JFC配制清洗液清洗蜡模。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-2-29 15:43
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    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2011-11-25 11:09:54 | 显示全部楼层
    谢谢您的支持与解答!在整个论坛里您是最热心的坛友,也祝您早日康复,生活幸福!
    # M% k0 `! X: B/ |  Y" y4 E8 L, ?    另还有几个问题请不吝赐教:1、氯化氨硬化液使用后(未做化验)用比重计测比重为1.07-1.09,是否正确可行。
    ) Z7 y0 v, q) V5 _7 W1 k2 u1 G    2:面层与蜡模有分离现象(凸起)甚至脱落。
    . F: G: ?: Q3 s    3:R60球型凹处内有钢水渗出(漏钢),R转角处有钢包砂,孔不通是否与硬化液有关。
    ' l+ @# V" x" i0 R$ [                                     十分感谢!

    该用户从未签到

    发表于 2011-11-25 18:06:48 | 显示全部楼层
    粉是否可以再细点,清洗剂和润湿剂貌似效果不好。
  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-18 06:57
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-25 18:42:42 | 显示全部楼层
    回复 3# 王修和
    ' H+ i3 C8 V1 a& S0 t. K2 j3 Z* A, g+ G' G( u

    2 e. v: U. H8 h' z- a. F    我们是用的波美度计,好像是11以上,但氯化铵溶液与水玻璃反应要产生钠盐的就(氯化钠)所以硬化后的溶液是三元溶液,最好还是定期化验氯化铵,面层脱落是不是干燥太快或者干燥过头造成的,当然也建议增加涂料的粘附性。球形凹面钢包砂最好第二层用粒度细点的砂,也要注意涂料的挂浆操作
  • TA的每日心情
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    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2011-11-25 21:51:03 | 显示全部楼层
    本帖最后由 孤独寒松 于 2011-11-25 21:53 编辑
    4 C1 b' s, E5 r! O- Q# ?# X
    ; x* j0 o8 ?; S$ o6 z4 f" _. m回复 3# 王修和
    0 q4 F, }0 v% h1 Z* [8 _6 E1 E
    ' C8 B  ^# V$ a4 `+ B6 q+ n  C& I
    1 E- B4 v3 z3 m. k    1、氯化氨硬化液使用后(未做化验)用比重计测比重为1.07-1.09,是否正确可行。" j+ h5 d% M0 _3 p
    - o* o1 B7 t' X; ?; |
    答:至于氯化铵硬化液的浓度,如果我没有记错的话,是每100克水加入25克氯化铵。浓度我没有化验过,我们以前只是目测:饱和溶液,那就是加入的氯化铵没有完全溶解,沉在水底下,可以看得到。也就是氯化铵在水中达到最大的溶解度,溶液已经饱和了。还有就是硬化液要定期更换,时间长硬化液中的盐分越来越高,对型壳硬化不利。( P  [0 [" Y8 {0 @
        2:面层与蜡模有分离现象(凸起)甚至脱落。, W6 G& b! v) O( M$ y2 }1 i
    答:有好几个原因:1,蜡模没有清洗好。2,蜡模在清洗剂中清洗后,必须在清水中洗掉残留物。3,硬化太快。4,硬化过头。5,浆料粘度低。对于这些问题,你只有按照我的说法,用排除法,一样一样去试了。
    0 P1 U8 B0 Z. m6 T* D; B( N- k    3:R60球型凹处内有钢水渗出(漏钢)9 Q; s8 B8 r- F) S9 `! S* n, Q) J8 v
    答:型壳开裂,涂层与型砂的收缩比不一样。# W4 Z8 m2 @' U2 c+ P
    4,R转角处有钢包砂,
    8 {% a, _# o$ e8 w% [- e答:可能是型壳分层或者是未干燥透。俗称:夹砂
    2 n6 N; @% r7 n" o  m' S  p$ ]0 P4 ^
    5,孔不通是否与硬化液有关。' O2 g& t$ v. ^; h; `, {+ U  M
    答:孔内的壳层的强度不好,干燥、硬化、挂浆、砂不均匀都有关系
    0 [5 P# C$ W6 T& s: ?0 g0 e3 |9 u* P1 Q! q
    我有好几年没有做水玻璃制壳了,记忆不好,可能回答的不是很对,请你斟酌而行!
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-11-29 00:11
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    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2011-11-29 14:56:24 | 显示全部楼层
    你用的面层粉料可以再细点,320#8 c* K3 d( J7 Q. p& r. D8 y. b' M
    涂料与蜡模分层:1、工艺环境的温度、湿度是否满足工艺要求;2、干燥时间的长短;3
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